薛曉勛,曹榮原
(1.河南省西峽汽車(chē)水泵股份有限公司動(dòng)力科,河南西峽 474500; 2.西峽縣供電公司信通運(yùn)維部,河南西峽 474500)
設(shè)備電氣故障處理實(shí)例
薛曉勛1,曹榮原2
(1.河南省西峽汽車(chē)水泵股份有限公司動(dòng)力科,河南西峽 474500; 2.西峽縣供電公司信通運(yùn)維部,河南西峽 474500)
設(shè)備電氣的3個(gè)故障處理實(shí)例,CA6140型臥式車(chē)床啟動(dòng)主軸電機(jī)后,電源開(kāi)關(guān)閘跳,汽車(chē)水泵高低溫性能試驗(yàn)設(shè)備漏電保護(hù)裝置動(dòng)作,NBV1060型立式加工中心Z軸過(guò)載伺服報(bào)警。指出經(jīng)驗(yàn)主義及思維定式有時(shí)會(huì)擴(kuò)大設(shè)備故障。
設(shè)備;電氣故障;處理
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.05.25
(1)1臺(tái)CA6140型臥式車(chē)床,按啟動(dòng)按鈕SB2啟動(dòng)主軸電機(jī)后,主軸電機(jī)接觸器KM觸頭熔焊、電源開(kāi)關(guān)QF跳閘。測(cè)量電源電壓、熱繼電器FR1、主軸電機(jī)絕緣以及相間阻值均未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,常規(guī)檢查之后按照以往經(jīng)驗(yàn)更換接觸器KM。更換此接觸器后重新啟動(dòng)主軸電機(jī),接觸器依然有觸頭熔焊現(xiàn)象并伴隨QF跳閘。分析車(chē)床電氣控制線路圖(圖1,其中,G1~G11為測(cè)量點(diǎn)),采用短路法查找故障點(diǎn),短接G6和110 V,再次更換接觸器后重新啟動(dòng)主軸電機(jī),一切正常。逐步縮減短接范圍,最終確定故障點(diǎn)在掛輪箱限位開(kāi)關(guān)SQ1上。原來(lái),掛輪箱緊固螺栓松動(dòng),當(dāng)啟動(dòng)主軸電機(jī)后,由于機(jī)床振動(dòng),導(dǎo)致SQ1沒(méi)能被掛輪箱箱蓋可靠壓合,SQ1常開(kāi)觸點(diǎn)接觸不良,其短時(shí)間高頻次接通、斷開(kāi),致使KM未能牢固吸合,其動(dòng)靜觸點(diǎn)之間產(chǎn)生大電流,最終導(dǎo)致接觸器觸頭熔焊、QF跳閘。
圖1 CA6140型臥式車(chē)床電氣線路
(2)實(shí)驗(yàn)室1臺(tái)汽車(chē)水泵高低溫性能試驗(yàn)設(shè)備,正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)可以模擬出-40~140℃的環(huán)境工作溫度,其制冷單元由一級(jí)、二級(jí)制冷兩個(gè)額定電壓380 V的壓縮機(jī)組成。故障現(xiàn)象:打開(kāi)一級(jí)制冷時(shí),漏電保護(hù)裝置動(dòng)作。檢查發(fā)現(xiàn),一級(jí)制冷電氣控制箱里面有水漬,并且并聯(lián)在壓縮機(jī)電機(jī)接線端子上的散熱風(fēng)扇電機(jī)線有兩相被燒斷。對(duì)電控箱做烘干處理,重接風(fēng)扇電機(jī)線,測(cè)量絕緣及阻值正常,合上總電源后發(fā)現(xiàn)動(dòng)力柜A,B相電流約50 A,C相電流約5 A,但此時(shí)實(shí)驗(yàn)設(shè)備并未運(yùn)行任何實(shí)驗(yàn)程序,即無(wú)載荷。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),此電流表為指針式電流表,該設(shè)備運(yùn)行多年,可能表頭游絲特性發(fā)生變化,未能歸零所致,所以當(dāng)時(shí)也沒(méi)有采取其他措施。0.5 min后,動(dòng)力柜內(nèi)一空開(kāi)跳閘,經(jīng)檢查測(cè)量發(fā)現(xiàn),一級(jí)制冷壓縮機(jī)線圈燒毀。原來(lái),壓縮機(jī)及風(fēng)扇電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)均由固態(tài)繼電器SSR控制,壓縮機(jī)電控箱進(jìn)水后,導(dǎo)致風(fēng)扇電機(jī)接線端子短路以及漏電保護(hù)裝置動(dòng)作,此時(shí),固態(tài)繼電器SSR的A,B相已經(jīng)擊穿,接通總電源后并不需要運(yùn)行程序,一級(jí)制冷壓縮機(jī)已經(jīng)在缺相狀態(tài)下直接運(yùn)行,并致最終燒毀。更換新的壓縮機(jī)及固態(tài)繼電器后設(shè)備才正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(3)1臺(tái)NBV1060型立式加工中心,F(xiàn)S 0i Mate-MC系統(tǒng),采用BT40型圓盤(pán)式刀庫(kù)。當(dāng)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)情況是:顯示屏只有1個(gè)Z軸過(guò)載伺服報(bào)警,換刀臂停在接近扣刀的位置,Z軸相對(duì)于換刀點(diǎn)(第二原點(diǎn))明顯下移,機(jī)械手有輕微變形。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),用扳手把換刀臂盤(pán)回原點(diǎn)位置,校正機(jī)械手變形部位,修改D參數(shù)中的D0008(機(jī)械手換刀步驟)為0,各軸重新回零。刀具表置零后在MDI方式下執(zhí)行循環(huán)換刀指令,試機(jī)0.5 h始終正常,之后就讓操作工繼續(xù)工作,但第二天出現(xiàn)較大問(wèn)題。換刀臂橫在中間位置,扣刀爪一端向上高高翹起,另一端被主軸箱往下擠壓,換刀臂已嚴(yán)重變形。機(jī)修工拆解后發(fā)現(xiàn)換刀臂報(bào)廢,凸輪箱內(nèi)花鍵軸及徑向球軸承損壞,造成嚴(yán)重的停機(jī)事故。認(rèn)真分析操作人員講述機(jī)床發(fā)生故障時(shí)的細(xì)節(jié),發(fā)現(xiàn)一個(gè)重要線索,即換刀臂不在原位的情況下,手動(dòng)方式Z軸居然可以移動(dòng)。后來(lái)嘗試MDI以及AUTO方式模擬換刀臂不在原位的情況下,發(fā)現(xiàn)Z軸仍然可以執(zhí)行向下移動(dòng)指令,正常情況下機(jī)械手沒(méi)在原點(diǎn)位置時(shí)NC會(huì)有報(bào)警信號(hào),同時(shí)系統(tǒng)會(huì)執(zhí)行Z軸鎖定指令。查看參數(shù)ITX<3003#2>為1:各軸互鎖信號(hào)無(wú)效。查看梯形圖發(fā)現(xiàn)換刀臂僅在D0008=2(機(jī)械手扣刀步驟)、D0008=4(機(jī)械手插刀步驟)、D0008=6(機(jī)械手回原點(diǎn)步驟)時(shí),且需要同時(shí)滿足 X7.5=1,X7.3=0,X7.4=1才能分別有一個(gè)位置異常報(bào)警。如果在自動(dòng)加工過(guò)程中,機(jī)械臂回原點(diǎn)時(shí)因?yàn)槟承┰蚱x了原點(diǎn)位置,這樣的情形肯定會(huì)發(fā)生嚴(yán)重干涉的。修改參數(shù) 3003#2為 0使各軸互鎖信號(hào)有效,但機(jī)床準(zhǔn)備就緒后Z軸不能被移動(dòng),說(shuō)明此臺(tái)設(shè)備在出廠時(shí)所用梯形圖(圖2)存在問(wèn)題,圓盤(pán)式刀庫(kù)的部分I/O地址見(jiàn)表1。
修改后的梯形圖加入4個(gè)各軸鎖定條件,即X7.3,X7.5,X4.7等3個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn)以及X7.4常閉觸點(diǎn)(圖3)。確保換刀臂分別停留在中間點(diǎn)、剎車(chē)點(diǎn)、非原點(diǎn)位置和刀庫(kù)刀套下翻時(shí)各軸是處于鎖定狀態(tài)的。在隨后的自動(dòng)換刀過(guò)程中,人為模擬出各種換刀突然終止情形,換刀臂均需回到原點(diǎn)位置及刀套上翻后才能解除各軸互鎖。
圖2 修改前梯形圖
表1 圓盤(pán)式刀庫(kù)的部分I/O地址
圖3 修改后梯形圖
[1]陳賢國(guó).數(shù)控機(jī)床PLC編程[M].北京:國(guó)防工業(yè)出版社,2010.
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〔編輯 凌 瑞〕