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      淺析太西洗煤廠中煤重介再洗系統(tǒng)生產(chǎn)與調(diào)試

      2017-12-21 03:55:46
      成功 2017年8期
      關(guān)鍵詞:洗煤廠重介精煤

      程 悅

      淺析太西洗煤廠中煤重介再洗系統(tǒng)生產(chǎn)與調(diào)試

      程 悅

      神華寧夏煤業(yè)集團有限責任公司太西洗煤廠 寧夏石嘴山 753000

      太西洗煤廠一分區(qū)中煤重介再洗系統(tǒng)于開展生產(chǎn)調(diào)試,調(diào)試過程中對各項工藝指標進行跟蹤檢測分析,為調(diào)試的順利進行提供了技術(shù)支持。調(diào)試結(jié)束后對再洗系統(tǒng)的處理量和產(chǎn)品產(chǎn)量進行了測算,精煤產(chǎn)率和數(shù)量效率的變化與原再洗跳汰機進行了對比,再洗系統(tǒng)對各環(huán)節(jié)影響和懸浮液及介耗情況進行了分析,并對相關(guān)設(shè)備進行了工藝效果檢查。

      重介;中煤;精煤產(chǎn)率;介耗

      太西洗煤廠一分區(qū)建廠即采用跳汰主再洗分選工藝,但由于原煤中1.6~1.8g/cm3密度級含量過低,再洗跳汰機無法在二段形成有效的分選床層,導致最終中煤中含有大量矸石,中煤灰分過高,嚴重制約了中煤產(chǎn)品的銷售。為此,太西洗煤廠進行了多年研究和論證后,于2008年4月開始將中煤再洗跳汰工藝變?yōu)槿a(chǎn)品有壓重介旋流器工藝,并于2009年4月份投產(chǎn),投產(chǎn)后中煤和矸石帶煤損失明顯降低,各項工藝指標比較理想,達到了預期的工藝效果。

      一、處理量和產(chǎn)品產(chǎn)量測算

      (一)處理量

      通過在精煤、中煤和矸石直線脫介篩的出料端采樣測算,精煤產(chǎn)量平均為25t/h,中煤產(chǎn)量平均為12t/h,矸石產(chǎn)量平均為51t/h。入料量為80-90t/h。計算精煤產(chǎn)率平均為27.50%。

      (二)產(chǎn)率

      通過格式法計算5月1-15日精煤產(chǎn)率為22.29%,中煤產(chǎn)率13.53%,矸石產(chǎn)率64.18%。

      二、產(chǎn)品產(chǎn)率變化分析

      (一)在入洗原煤煤質(zhì)條件相同的情況下預測

      1.若單開主洗跳汰機,中煤和矸石帶煤損失在控制范圍內(nèi)時,預測跳汰系統(tǒng)本級精煤產(chǎn)率為 87.62%,中煤產(chǎn)率9.18%,矸石產(chǎn)率3.20%。

      2.若再洗分選設(shè)備為原309跳汰機時,預測主再洗本級精煤產(chǎn)率88.42%,中煤產(chǎn)率為4.16%,矸石產(chǎn)率為7.43%。

      3.若再洗分選設(shè)備為重介旋流器時:預測主再洗本級精煤產(chǎn)率89.29%,中煤產(chǎn)率為1.78%,矸石產(chǎn)率為8.93%。

      (二)按全級產(chǎn)率計算中煤重介系統(tǒng)

      1.預測主再洗全級精煤產(chǎn)率80.36%,中煤產(chǎn)率為1.60%,矸石產(chǎn)率為8.04%。

      2.同309跳汰機相比,精煤產(chǎn)率提高0.78%,中煤產(chǎn)率降低2.14%,矸石產(chǎn)率增加1.36%。

      3.同單開主洗跳汰機相比,精煤產(chǎn)率提高1.50%,中煤產(chǎn)率降低6.66%,矸石產(chǎn)率增加5.16%。

      同單開主洗跳汰機相比精煤產(chǎn)率 80.36 +0.78 +1.50中煤產(chǎn)率 1.60 -2.14 -6.66矸石產(chǎn)率 8.04 +1.36 +5.16主洗跳汰再洗重介產(chǎn)品全級產(chǎn)率%全級產(chǎn)率變化同再洗309跳汰機相比

      (三)主洗矸石全部進入再洗系統(tǒng)時

      預測主再洗精煤產(chǎn)率80.37%(全級),中煤產(chǎn)率為2.20%(全級),矸石產(chǎn)率為7.43%(全級)。同主洗矸石不進入中煤重介系統(tǒng)相比,精煤產(chǎn)率提高0.01%,中煤產(chǎn)率增加0.60%,矸石產(chǎn)率降低0.61%。因主洗矸石進入再洗重介系統(tǒng)的精煤產(chǎn)率幾乎沒有變化,同時矸石進入重介旋流器加速設(shè)備的磨損,建議洗煤加強主洗跳汰操作,主洗矸石(或主洗矸石-40mm)盡量不進入再洗旋流器中。

      三、數(shù)量效率變化分析

      根據(jù)5月15日煤質(zhì)資料計算和預測。主洗跳汰數(shù)量效率為96.26%,再洗重介數(shù)量效率為94.21%,主再洗綜合數(shù)量效率為96.18%。預測再洗跳汰機的數(shù)量效率為80.71%,主再洗跳汰綜合數(shù)量效率為95.69%。再洗重介數(shù)量效率比再洗跳汰的數(shù)量效率高13.50%;主洗跳汰再洗重介的綜合數(shù)量效率比主再洗跳汰的綜合數(shù)量效率高0.49%。

      四、再洗系統(tǒng)對各環(huán)節(jié)影響分析

      (一)對超低灰重介系統(tǒng)的影響

      1.從再洗精煤篩分浮沉結(jié)果看,20-6mm的占10.4-30.14%,-6mm的占35.61-73.16%。20-6mm的-1.36密度級含量為3.48-23.37%,-1.36密度級灰分為1.78-3.61%;-6mm的-1.36密度級含量為 23.41-32.45%,-1.36密度級灰分為1.64-2.37%。

      2.再洗精煤 20-6mm的理論純煤產(chǎn)率為 2.8-17.0%,6-0.5mm的理論純煤產(chǎn)率為30.06-38.66%。

      3.再洗精煤20-6mm占粒煤重介入料的2.1-6.0%,由于20-6mm的純煤理論產(chǎn)率較低,對粒純煤的灰分影響不大,再洗精煤使粒純煤的灰分升高0.01-0.03%,使粒尾煤的灰分升高0.46-1.1%。

      4.再洗精煤6-0.5mm占末煤重介入料的3.1-6.5%,由于6-0.5mm的純煤理論產(chǎn)率也較低,對末純煤的灰分影響也不大,再洗精煤使末純煤的灰分升高0.01-0.02%,使末尾煤的灰分升高0.3-0.6%。

      (二)對塊煤灰分影響

      再洗精煤中+35mm的含量占 12.0-22.4%,灰分為16.86-22.28%,可使入倉大塊灰分提高0.28-1.40%。

      25-35mm的含量占4.9-12.2%,灰分為17.58-21.48%,可使入倉精中塊灰分提高0.35-1.11%。

      15-25mm的含量占4.6-6.1%,灰分為17.88-21.40%,可使入倉精小塊灰分提高0.52-0.87%。

      (三)再洗中煤粒度組成分析

      +25mm的含量占51.3-59.4%,灰分為34.42-34.98%;

      +20mm的含量占52.9-60.1%,灰分為34.47-35.01%;

      -20mm的含量占45.4-47.1%,灰分為34.24-35.18%。

      各粒級灰分差別不大。

      五、懸浮液及介耗情況分析

      a.合格懸浮液中煤泥+35網(wǎng)目的含量為5.60%,-320網(wǎng)目的含量為33.40%,煤泥粒度比較粗。

      磁選機尾礦中+35網(wǎng)目的含量為12.00%,-320網(wǎng)目的含量為10.03%。磁選機尾礦的灰分為50-60%。

      b.檢測再洗精煤、中煤、矸石中的磁性物含量分別為0.0011%,0.0005%和0.00075%,計算產(chǎn)品帶介為0.009kg/t。

      c.磁選機尾礦的磁性物含量為0.25-2.75%,因磁選機尾礦帶走介質(zhì),折算平均介耗為1.02kg/t,計算總介耗為1.03kg/t。

      六、小結(jié)

      重介旋流器一段可能偏差為 0.038,二段可能偏差為0.013;中煤帶煤損失在2-3%,矸石帶煤損失在2.5-3%;磁選機的磁性物回收率為99.69%,磁選效率為93.87%;破碎機的破碎效率為74.5%。

      [1]朱長勇,任貴濤.太西洗煤廠一分區(qū)煤泥水系統(tǒng)工藝改造[J].中國煤炭,2011,37(05):89-93.

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