國網(wǎng)福建檢修公司 李朝輝
淺析某站1000kV主變油中含氣量及建議
國網(wǎng)福建檢修公司 李朝輝
1000kV變壓器由于額定電壓較高,對變壓器油品質(zhì)的要求也非常高,在運行中,要求1000kV變壓器油中的含氣量一半不得大于2%。而由于油中含氣量檢測的離散性,正常運行過程中離線檢測的值很可能超過標準,那么對于油中含氣量的正確分析及判斷就很重要。本文對某站兩臺1000kV主變油中含氣量跟蹤分析,并判斷提出處理建議。
1000kV主變;含氣量;渦流
油中溶解氣體是指變壓器內(nèi)部以分子狀態(tài)溶解在油中的氣體。油中含氣量為油中所有溶解氣體的總和,用體積百分率表示。影響油中氣體溶解度的主要因素是壓力和溫度:壓力增大時,氣體溶解度增大,反之,則減少;溫度改變時,對不同氣體的溶解度產(chǎn)生不同的影響,如空氣和氧氣隨溫度的升高對氣體的溶解度增大。
在變壓器運行中,對流或者油暴露在空氣中都會使含氣量因油中氣體的逸散而減少。但含氣量數(shù)值的準確性關(guān)鍵在于檢測的規(guī)范性。油中溶解氣體分析的試驗過程包括從變壓器中取出油樣,從油樣中脫出溶解氣體,利用色譜儀分析氣體和數(shù)據(jù)處理四個環(huán)節(jié)。由于變壓器運行環(huán)境的復(fù)雜性,試驗方式的隨機性,因采樣部位、方法、脫氣方式、作業(yè)人員和使用儀器等的不同,試驗過程中氣體的逸散,導(dǎo)致溶解氣體的分析結(jié)果有一定的分散性。由于氣體的極易擴散性,使得油中溶解氣體分析的試驗要比其他油質(zhì)試驗偏差大,并且油中組分含量越小,相對偏差就越大。因此規(guī)程對兩次平行試驗的重復(fù)性作出如下規(guī)定:“油中溶解氣體濃度大于10uL/L時,兩次測定值之差應(yīng)小于平均值的10%;油中溶解氣體濃度不大于10uL/L時,兩次測定值之差應(yīng)小于平均值的15%加2倍該組分氣體最小檢測濃度之和”。該規(guī)定反映了氣相色譜發(fā)存在很大的試驗偏差。
該站運行有兩臺1000kV主變,型號為ODFPS-1000000/1000,出廠日期為2014年6月1日,投運日期為2014年12月12日。從2015年底持續(xù)跟蹤這兩臺主變的油中含氣量,以下分別進行分析。
表1 3號主變含氣量跟蹤表
表1中日期前有“電”字為電科院測試數(shù)據(jù),其余為自測超標數(shù)據(jù),斜體字表示該值超標。B相主體變在2016年5月份測試數(shù)據(jù)較大,高達7.9,幾次較高數(shù)據(jù)均為自測取樣數(shù)據(jù),電科院所測數(shù)據(jù)均在合格水平,且高于4的僅為5月份的兩次,其余全部小于3,可判斷B相含氣量受試驗技術(shù)水平影響較大,實際合格;C相同理,也可判斷在合格水平;A相則由于數(shù)據(jù)離散性較大,無法判斷含氣量增長的規(guī)律。
圖1 3號主變A相含氣量電科院測試數(shù)據(jù)趨勢圖
從圖1所示可知3號主變A相含氣量總體上呈下降趨勢,在2016年3月份以后呈離散性分布在3%左右。
圖2 3號主變A相含氣量電科院測試數(shù)據(jù)趨勢圖
從圖2所示可知,電科院測試數(shù)據(jù)在2015年12月至2016年2月從7.8逐步下降至5.4,從2016年3月開始則穩(wěn)定在2以下,由于含氣量測試跟蹤是從2015年12月開始,之前數(shù)據(jù)無法考證,可以假設(shè)該主變在投運后內(nèi)部及存在較多的氣體,隨著時間推移,從氣溫、壓力、油流等變化,內(nèi)部氣體不斷逸散,至2016年3月趨于穩(wěn)定。
圖3 3號主變A相含氣量自測數(shù)據(jù)趨勢圖
圖4 #2主變含氣量跟蹤圖
從圖3所示可以看出,自測數(shù)據(jù)離散性較大,2016年2月17日初測數(shù)據(jù)較高達6.3,但2月19日復(fù)測則為合格1.38,往后則穩(wěn)定在3左右,7月份至9月份呈微小增長趨勢,而后又繼續(xù)下降,該趨勢與電科院測試數(shù)據(jù)的最后4次較吻合,分析應(yīng)為2016年6月份3號主變停電首檢及缺陷處理,停電區(qū)間有檢查密封及排氣等工作,空氣會在相關(guān)部位打開微量進入,在運行后則會逸散直至穩(wěn)定。從以上整體分析,3號主變主體變含氣量處于正常水平。
2015年12月16日,檢測發(fā)現(xiàn)2號主變C相含氣量為2.44%,數(shù)據(jù)偏高。通過加強對2號主變含氣量跟蹤,跟蹤數(shù)據(jù)的曲線圖如圖4所示。
從2015年12月跟蹤開始,判斷2號主變的含氣量曾增長趨勢,并安排在2016年5月份對該主變含氣量檢查處理,主要檢查了油枕、旁通閥等密封情況,發(fā)現(xiàn)2號主變C相油枕旁通閥關(guān)閉不嚴,由于受到該站前期高抗檢查膠囊尺寸不對應(yīng)的影響,對三相油枕均全部打開檢查,但受到工期天氣等因素影響,并未對本體進行油脫氣處理。檢查處理后,從2016年7月至2016年12月測試數(shù)據(jù),#2主變?nèi)嗪瑲饬砍孰x散性分布。并從10月開始逐月下降,最近一次12月21日檢測A、B相含氣量合格,C相為2.9%,較前期4%有顯著下降。從含氣量走勢圖可以判定以下結(jié)論:
(1)A、B相在2016年6月份前含氣量穩(wěn)定在2%以下的合格范圍內(nèi),可表明變壓器本體密封良好,不存在進氣的條件或進氣量微?。?016年5月份處理之后A、B相檢查后,由于處理過程部分空氣進入變壓器本體,導(dǎo)致含氣量增高,在4%以下呈離散分布,進入10月后隨榕城著運行氣溫降低,油中溶解空氣能力降低,空氣析出隨自由呼吸逸出本體,整體含氣量降低,已降低至2%合格水平以下。從以上結(jié)論,隨著后面氣溫的不斷降低,油中含氣量會不斷逸出,直至穩(wěn)定狀態(tài),在氣溫上升后,含氣量可能會緩慢增長,但由于密封良好,基本可判斷將保持在2%以下合格水平。
(2)C相在2015年12月份開始即含氣量稍微超標,在3%左右呈離散分布;2016年5月處理發(fā)現(xiàn)旁通閥關(guān)閉不嚴,將旁通閥關(guān)緊后,含氣量也在4%左右呈離散分布,進入10月后隨榕城變運行氣溫降低,12月含氣量降至2.9%,含氣量下降程度較A、B相不明顯??蓪相做如下分析:存在旁通閥關(guān)閉不嚴導(dǎo)致的進氣,目前處理有一定的效果,但也可能存在渦流負壓區(qū),由于檢查并未發(fā)現(xiàn)變壓器本體表面存在滲油情況,因此密封不嚴導(dǎo)致的含氣量增加并不嚴重,與數(shù)據(jù)表現(xiàn)出來的穩(wěn)定在4%以下符合,旁通閥關(guān)閉后,隨著運行時間及環(huán)境溫度的變化,部分的氣體會逸出,可能含氣量會逐漸穩(wěn)定,不存在大幅提高的風(fēng)險。
(3)變壓器油中空氣飽和含氣量在10%,2號主變?nèi)嗪瑲饬侩x飽和量還存在較大差距,也基本趨于穩(wěn)定,不存在氣體在一定條件下超過飽和溶解量而析出氣泡,從而降低絕緣的局部耐電性能的可能。
3號主變主體變的含氣量在可不處理,屬于合格水平。對于2號主變從以上分析,建議:①A、B相含氣量逐漸降低,在合格范圍內(nèi),可不對其進行處理,注意繼續(xù)跟蹤含氣量發(fā)展趨勢,如在夏天氣溫升高時數(shù)據(jù)趨于穩(wěn)定,則可判定運行正常;②C相可能還存在其余密封不嚴情況,由于未有明顯滲油表象,檢查處理較為困難,所需工期也較長。對其的發(fā)展可作兩種預(yù)測,一是進行脫氣處理,含氣量短期將恢復(fù)正常水平,但由于密封性無法根治,含氣量將繼續(xù)增長到目前的穩(wěn)定狀態(tài);二是不進行處理,含氣量目前也趨于穩(wěn)定,隨著冬季運行氣溫降低,氣體將逸出并達到合格水平,隨著夏天氣溫升高、潛油泵的運轉(zhuǎn),含氣量又將升高,如此在一定的區(qū)段不斷反復(fù)。但總體來說,含氣量相對較低且穩(wěn)定。
一般說油中溶解的氣體主要是空氣,只要油中不存在占有一定幾何位置的氣泡,油中含氣量的大小不影響油的擊穿電壓。限制油中含氣量,主要為避免油中氣體在一定條件下超過飽和溶解量而析出氣泡,從而降低絕緣的局部耐電性能。減少油中的含氣量,可同時減少了氧氣對絕緣的氧化作用,對防止絕緣老化有力。在變壓器的制造設(shè)計時,因保證電焊工藝,盡量避免聯(lián)通管道、冷卻器、潛油泵、閘閥等油流部位存在油流不順暢導(dǎo)致渦流的形成,最終因存在負壓區(qū),外界大氣通過密封不嚴部位、在油流的沖擊下氣體形成氣泡進入變壓器本體;在新安裝和檢修后脫氣和排氣也應(yīng)徹底,盡量避免本體中油與大氣直接接觸導(dǎo)致空氣進入油中導(dǎo)致含氣量增高;運行中應(yīng)加強跟蹤,必要時及時處理。
[1]錢旭耀.變壓器油及相關(guān)故障診斷處理技術(shù)[M].中國電力出版社,2006.