王俊,李文逢,梁源,王惠仙,金雯婷
(紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司,玉溪卷煙廠 云南 玉溪 653100)
移動式濾棒混合加香裝置的設(shè)計(jì)及應(yīng)用
王俊,李文逢,梁源,王惠仙,金雯婷
(紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司,玉溪卷煙廠 云南 玉溪 653100)
本文簡要介紹了利用KDF2成型機(jī)在生產(chǎn)和試驗(yàn)混合加香濾棒過程中出現(xiàn)的料液混合不均勻,更換時料液剩余量大、增塑劑施加系統(tǒng)清潔費(fèi)時費(fèi)力等問題,通過設(shè)計(jì)一種移動式濾棒混合加香裝置,并采用新的清潔方法,使料液混合均勻,提高加香濾棒的產(chǎn)品質(zhì)量,并將更換料液時的料液剩余量比原來減少31.4kg,大大減少了料液的浪費(fèi),將系統(tǒng)清潔時間由原來的159min減少到27min,大幅減少清潔時部件的拆裝工作,降低了人員勞動強(qiáng)度,提高了工作效率。
移動式濾棒;混合加香裝置;設(shè)計(jì)
濾棒混合加香就是以增塑劑為載體,將香料添加到開松后的絲束中,卷制成具有特殊香型的濾棒的一種濾棒加香工藝技術(shù),是眾多濾棒加香工藝技術(shù)中的一種加香方式,由于其無需對設(shè)備進(jìn)行改造、生產(chǎn)效率高等優(yōu)點(diǎn),是目前國內(nèi)各濾棒生產(chǎn)企業(yè)普遍采用的一種濾棒加香方式。
目前各濾棒生產(chǎn)企業(yè)普遍采用KDF2成型機(jī)進(jìn)行混合加香濾棒的生產(chǎn)和試驗(yàn),但在生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)過程中每次更換料液時料液剩余量較多,造成較大的浪費(fèi);增塑劑施加系統(tǒng)進(jìn)行清潔時所拆裝部件較多,費(fèi)時費(fèi)力,原機(jī)料箱內(nèi)無攪拌器,香料和增塑劑混合不均勻,影響產(chǎn)品質(zhì)量。
料箱用于存儲料液,其形狀為方形結(jié)構(gòu),采用頂部出料。料箱內(nèi)安裝有浮子開關(guān)監(jiān)控液位,液位必須高于100mm時才能啟動設(shè)備正常生產(chǎn),所以每次更換料液時最少料液重量為31.4kg,浪費(fèi)較大。
清潔時需要對增塑劑施加系統(tǒng)的所有組件部件進(jìn)行拆卸、清潔和組裝,部件數(shù)量較多,實(shí)測整個系統(tǒng)清潔總耗時約為159min。
如果對原機(jī)的料箱進(jìn)行改造,底部采用錐形結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),并降低浮子開關(guān)和抽吸泵的位置高度,可以減少料液的浪費(fèi),但由于設(shè)備內(nèi)部空間有限,不能安裝攪拌器,不能解決料液混合不均勻的問題,并且不能解決增塑劑施加系統(tǒng)清潔費(fèi)時費(fèi)力的問題,所以研究一種加香裝置以解決以上問題。
裝置主要由料箱、攪拌器、抽吸泵、加熱箱、加熱器、增壓泵、過濾器、閥門、管道和電氣控制部分等組成,如圖1和圖2所示。
圖1 混合加香裝置工作原理示意圖
將按比例混合好的香料液從加料口3倒入料箱,料箱底部為錐形結(jié)構(gòu),啟動安裝在料箱蓋上的電機(jī),驅(qū)動攪拌器持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),使料箱內(nèi)的混合料液混合均勻?;旌暇鶆虻牧弦簭牧舷涞撞苛鞒?,經(jīng)抽吸泵10輸送到加熱箱14,經(jīng)過加熱器12加熱到設(shè)定的溫度,再由齒輪增壓泵11以設(shè)定的壓力輸送至噴灑室,噴涂到開松后的絲束上,多余的混合料液經(jīng)回流管回流至加熱箱,實(shí)現(xiàn)料液的添加功能。生產(chǎn)加料過程中閥門6、閥門8、和閥門1處于打開狀態(tài),閥門7和閥門15處于關(guān)閉狀態(tài)。
圖2 加香裝置裝配圖
需要更換料液時,打開閥門7和閥門15,料箱和加熱箱內(nèi)少量剩余料液及管道內(nèi)的料液分別從閥門7和閥門15經(jīng)管道排出到容器中。
清潔時將從噴灑室出來的回流管連接加熱箱一端脫開,放入一個準(zhǔn)備好的容器,關(guān)閉閥門7和閥門15,料箱注入熱水,啟動裝置和增塑劑施加系統(tǒng),將熱水從料箱經(jīng)管道輸送至加熱箱,再由增壓泵經(jīng)管道輸送至噴灑室進(jìn)行噴灑。最后,經(jīng)回流管排放到準(zhǔn)備好的容器中,待清潔完成后,關(guān)閉裝置和增塑劑施加系統(tǒng),打開閥門7和閥門15,將料箱、加熱箱及管道內(nèi)的熱水排放到準(zhǔn)備好的容器中。待系統(tǒng)和裝置內(nèi)的熱水排放干凈后人工清潔料箱,關(guān)閉閥門7和閥門15。最后將準(zhǔn)備使用的料液倒入料箱,重新啟動增塑劑施加系統(tǒng)和加香裝置,料液經(jīng)過整個系統(tǒng)和裝置后最后依然從噴灑室回流管排入容器,觀察回流出來的料液無水分以后即完成清潔工作。
料箱底部為錐形結(jié)構(gòu),并采用底部出料,如此可以最大限度減少料箱內(nèi)料液的剩余量,最大限度減少料液浪費(fèi)。
加熱箱組件包括加熱箱、加熱器、溫度傳感器和增壓泵,雖然原機(jī)配置加熱箱組件,但由于每次更換料液并進(jìn)行清潔時,需要先拆下加熱箱外面的開松風(fēng)管,再脫開加熱箱的進(jìn)料管、回流管、增壓泵出料管、電機(jī)插頭、加熱器插頭等才能將加熱箱組件拆下,然后倒空清潔,清潔完成后還需要按拆卸的相反順序組裝,所以清潔工作費(fèi)時費(fèi)力。
而在裝置中配置加熱箱組件并在加熱箱底部開孔與管道連接,料液倒空和清潔均不需要拆卸加熱箱,減少料液更換時整個系統(tǒng)清潔的工作量,提高效率。
在料箱頂部配置攪拌器,采用電機(jī)驅(qū)動,實(shí)現(xiàn)料液的持續(xù)攪拌,提高料液混合的均勻性,避免香料和增塑劑分離,保證香料添加的均勻性。
為降低成本,為使一套加香裝置滿足所有成型機(jī)使用加香裝置的需求和便于移動清潔,裝置采用移動式設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)一輛移動式小車,將整體裝置放置于小車之上,便于移動。
裝置的料箱底部采用錐形設(shè)計(jì)并采用底部出料,料箱內(nèi)的料液能完全排空,所以應(yīng)用加香裝置后每次更換料液能比原來減少約31kg,大大減少了料液的浪費(fèi)。
在應(yīng)用加香裝置并采用新的清潔方法,料液排空和裝置清潔過程基本不需要拆卸部件,大大降低了料液更換時的工作量和減少了清潔時間,清潔時間由原來的159分鐘減少到27分鐘。
由于料箱內(nèi)配置了攪拌器,實(shí)現(xiàn)了料液的持續(xù)攪拌,避免了增塑劑和香料的分離,并且采用加熱箱液位監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)自動補(bǔ)料,減少料液在加熱箱內(nèi)的停留時間,也避免了加熱箱內(nèi)的料液分離,所以應(yīng)用所研制的加香裝置后,提高了加香的均勻性,保障了產(chǎn)品質(zhì)量。
通過研制并應(yīng)用混合加香裝置,在料液更換時料箱內(nèi)料液可以完全用完,大大節(jié)約了料液,減少浪費(fèi);系統(tǒng)清潔時間減少,大大降低了勞動強(qiáng)度和節(jié)約了系統(tǒng)清潔時間,提高生產(chǎn)保障能力;料液混合均勻,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
[1]德國豪尼(HAUNI).KDF2成型機(jī)產(chǎn)品說明書.1987.
[2]德國豪尼(HAUNI).KDF2 成型機(jī)裝配圖.1987.
[3]陳大先.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008,4.
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A
1671-0711(2017)12(上)-0120-02
云南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司科技項(xiàng)目“濾棒混合加香改進(jìn)技術(shù)及直接加香工藝技術(shù)的研究應(yīng)用”(2016GY04)。