尹春陽(yáng)(中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司化工分公司,內(nèi)蒙古鄂爾多斯017300)
淺談Φ4.3m×6.0m磨煤機(jī)改進(jìn)
尹春陽(yáng)(中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司化工分公司,內(nèi)蒙古鄂爾多斯017300)
針對(duì)Φ4.3m×6.0m磨煤機(jī)設(shè)計(jì)存在的缺陷,分析了進(jìn)料端、出料端、筒體漏漿,滾筒篩破損、末端積渣,氣源系統(tǒng)不可靠的原因,提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施,取得了較好的效果。
磨煤機(jī);進(jìn)料端;出料端;筒體;滾筒篩;氣源系統(tǒng);缺陷;改進(jìn);效果
中天合創(chuàng)是我國(guó)目前投產(chǎn)的最大煤制烯烴項(xiàng)目,煤氣化裝置磨煤機(jī)用于制備煤漿,以獲得合適粒度水煤漿原料,滿足GE水煤漿氣化工藝的要求。
我公司磨煤機(jī)為溢流型棒磨機(jī),共14臺(tái),規(guī)格為Φ4.3m×6m,筒體有效容積81m3,裝棒量140t,額定轉(zhuǎn)速13r/min,正常干基進(jìn)煤量65t/h,自2016年9月裝置開(kāi)車投運(yùn)以來(lái),磨煤機(jī)設(shè)計(jì)上存在諸多缺陷,頻繁停機(jī)消缺,運(yùn)轉(zhuǎn)率降低,鑒于此情況,對(duì)磨煤機(jī)進(jìn)行了若干改進(jìn)。
(1)入料管與進(jìn)料襯套之間密封形式較差,為單層填料過(guò)盈密封,填料材質(zhì)為硅酸石棉繩盤根,規(guī)格20mm×20mm,尺寸略小,過(guò)盈量不足。
(2)設(shè)備安裝質(zhì)量問(wèn)題,入料管與襯套同心度調(diào)整不好,要求≤0.5mm。在磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),作用在盤根上的力不平衡,盤根偏壓,局部磨損快,再加上盤根無(wú)自緊性,不能自動(dòng)補(bǔ)償磨損量,導(dǎo)致煤漿連續(xù)溢出。
(3)給料管材質(zhì)為GB/T8163/20#鋼,規(guī)格為600mm×14mm,受到水煤漿的沖刷腐蝕,使用壽命很短,頻繁貼板,補(bǔ)焊消漏。
(4)入料管本體材質(zhì)為Q235B,內(nèi)部貼襯馬賽克陶瓷片,在水煤漿的長(zhǎng)期沖刷下,瓷片大面積脫落,管壁裸露磨穿,頻繁補(bǔ)焊。
(1)出料襯套與中空軸為間隙配合,水煤漿充滿間隙環(huán)腔,結(jié)合法蘭面螺栓易磨損腐蝕。
(2)磨機(jī)運(yùn)行時(shí),出料襯套被滾筒篩帶動(dòng)晃動(dòng),襯套與中空軸連接的六角螺栓會(huì)受到振動(dòng)、剪切作用,易松動(dòng)斷裂,法蘭面漏漿。
(1)磨機(jī)運(yùn)行以來(lái),磨棒的不斷沖擊導(dǎo)致筒體襯板螺栓易松動(dòng),造成煤漿從螺栓孔溢出甩漿,原螺栓緊固方式為螺母預(yù)緊,備母鎖緊。
(2)原襯板螺栓橡膠密封墊材質(zhì)為2040耐酸堿橡膠,存在老化現(xiàn)象,反復(fù)緊固擠壓后出現(xiàn)破損,影響密封效果。
(1)經(jīng)磨機(jī)研磨后的煤漿通過(guò)滾筒篩,篩下物料即為合格工藝用料漿,篩上粗顆粒從末端渣斗排出,篩孔規(guī)格4mm×20mm,運(yùn)行半年,高壓煤漿泵流量出現(xiàn)波動(dòng),檢查發(fā)現(xiàn):篩網(wǎng)T型篩條太細(xì),點(diǎn)焊不牢靠,出現(xiàn)破損,導(dǎo)致煤漿粒度變大。
(2)滾筒篩篩出的粗顆粒從其末端排到渣斗,靠自重落入下部收渣小車,由于粗顆粒較為黏濕,渣斗排渣口、排渣坡度較小,落渣距離較長(zhǎng),粗顆粒極易在渣斗堆積,達(dá)到一定高度后越過(guò)隔板,混入到合格水煤漿中,造成煤漿給料泵流量波動(dòng),甚至卡閥不打量停車。
磨煤機(jī)離合器,大齒輪噴油裝置氣源分別由兩臺(tái)小型活動(dòng)式活塞空壓機(jī)供氣,空壓機(jī)設(shè)定自啟動(dòng)聯(lián)鎖,當(dāng)儲(chǔ)氣罐壓力低至0.6MPa時(shí),自啟充壓,由于啟停頻繁,啟停及運(yùn)行時(shí)振動(dòng)很大,空壓機(jī)活塞總成多次損壞,橡膠氣源管多次破裂漏氣,影響磨機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行。
(1)密封結(jié)構(gòu)改進(jìn)及效果
方案一:原填料函空間只能放入一層盤根,在進(jìn)料襯套外部再增加一層填料函,多加一層盤根,變?yōu)殡p層盤根過(guò)盈密封,填料更換為AIG25灰渣專用耐磨盤根,自潤(rùn)滑性,耐磨性、柔韌性好,規(guī)格25mm×25mm,增大耐磨性及過(guò)盈量。改造后,漏漿現(xiàn)象得到很大改善,但還不能完全杜絕,在可接受范圍。
方案二:原密封結(jié)構(gòu)不變,在盤根外側(cè)增加一套改型密封結(jié)構(gòu),見(jiàn)圖1,錐套與橡膠密封墊通過(guò)錐面密封,密封面積增大,膠墊通過(guò)壓板固定于出料襯套上,錐套通過(guò)固定在入料管上的4顆緊定螺栓調(diào)節(jié)定位,保證錐套錐面與密封墊錐面緊密貼合,定期檢查擰緊螺栓,補(bǔ)償磨損量,確保錐面的緊配性。改造初期,密封效果與方案一相近,運(yùn)轉(zhuǎn)兩個(gè)月后,通過(guò)不斷磨合及緊定螺栓頂壓,密封效果要好于方案一,改造較為成功,達(dá)到了阻止水煤漿溢出的目的。
方案三:原密封結(jié)構(gòu)不變,在填料壓板上焊接一個(gè)“倒F型”鋼圈,在入料管相應(yīng)位置環(huán)焊一個(gè)圓形鋼片,與F口交錯(cuò),互相配合形成梳齒密封,該密封結(jié)構(gòu)相對(duì)精密,安裝復(fù)雜,由于入料彎管對(duì)應(yīng)位置改進(jìn)空間有限,只能形成1層梳齒密封,密封效果與方案一、二相近,如果空間允許,多增加梳齒層數(shù),該型式有望做到滴水不漏。
建議制造商及其他用戶今后選用鼓式進(jìn)料或者聯(lián)合進(jìn)料系統(tǒng)等,這些密封結(jié)構(gòu)能做到入料零泄露,由于我單位磨機(jī)入料端現(xiàn)場(chǎng)空間有限,相應(yīng)部件結(jié)構(gòu)不匹配等問(wèn)題,此種改造很不現(xiàn)實(shí)。
圖1 錐套安裝示意圖
(2)重新調(diào)整入料管與襯套同心度,保證間隙均勻,盡量控制盤根不被偏壓,減小盤根局部磨損速度,定期緊固填料壓板,保證盤根始終被壓緊,確保足夠過(guò)盈量,此方法配合方案一、二、三實(shí)施,對(duì)密封效果起到了一定促進(jìn)作用。
(3)入料管本體材質(zhì)仍為Q235B,但內(nèi)壁下半周與煤漿接觸部分貼焊10mm
Q345鋼板,同時(shí)在鋼板上均勻平行布置凸起鋼條,對(duì)介質(zhì)有減速作用,鋼條也能掛住部分煤漿,達(dá)到“以渣抗渣”之效果,減緩沖刷磨損。
(4)給料管材質(zhì)更換為稀土耐磨合金鋼ZG35Cr2MnMoSiNi?VNRe,整體偏心鑄造,下部與水煤漿接觸部分壁厚增加至25mm,上部增加至15mm,耐磨性提高。建議用戶優(yōu)先選用耐磨性能優(yōu)異的材質(zhì),方可大幅延長(zhǎng)使用壽命。
從磨機(jī)內(nèi)部在出料襯套與中空軸配合環(huán)腔,120°均布焊接三塊定位筋板,將中空軸與襯套固定為一體,消除襯套晃動(dòng)及螺栓剪切作用,同時(shí)對(duì)配合法蘭面進(jìn)行全周密封焊,從根本上消除漏漿根源。
(1)針對(duì)磨棒對(duì)襯板的沖擊,造成襯板螺母松動(dòng)甩漿的現(xiàn)象,在磨機(jī)襯板螺母間增加彈性墊圈,重新全面緊固,大面積甩漿現(xiàn)象得到有效遏制,但個(gè)別漏漿還是頻有發(fā)生。
(2)設(shè)計(jì)了全新型式的螺栓密封組件,見(jiàn)圖2,保留彈性墊圈,橡膠密封墊加厚,避免擠壓破損,同時(shí)在螺栓伸出筒體部分纏繞四氟帶密封,改造初期效果較顯著,1個(gè)月后又出現(xiàn)個(gè)別螺栓松動(dòng)漏漿現(xiàn)象,消漏工作斷斷續(xù)續(xù)。內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn):相鄰襯板間縫隙較大,均在0—25mm之間,按照安裝要求,襯板間隙≤8mm,若間隙>8mm,間隙需用定位墊鐵焊接固定。漏漿現(xiàn)象不能徹底消除,極有可能是磨機(jī)運(yùn)行時(shí),襯板發(fā)生串動(dòng),螺栓頻繁松動(dòng)導(dǎo)致,準(zhǔn)備大修時(shí)對(duì)襯板重新安裝。制造商及用戶必須嚴(yán)格控制襯板尺寸,把控安裝質(zhì)量,確保襯板間隙合理,否則要徹底消除磨機(jī)筒體漏漿將成為很大難題。
圖2 改型螺栓密封組件
(1)針對(duì)篩網(wǎng)316L“T”型篩條太細(xì),易磨漏破損,對(duì)滾筒篩進(jìn)行更換升級(jí):
方案一:“T”型篩條加粗,控制點(diǎn)焊質(zhì)量,延長(zhǎng)滾筒篩使用壽命。
方案二:更換為不銹鋼板沖孔篩,壽命有所增加,但開(kāi)孔率較低。
(2)在滾筒篩末端,渣斗側(cè)增加沖洗水管路,開(kāi)設(shè)觀察小窗,每班沖洗兩次,防止粗顆粒積聚越過(guò)隔板,進(jìn)入小煤漿槽,影響水煤漿質(zhì)量。改進(jìn)后,效果很好,煤漿給料泵再?zèng)]有因此出現(xiàn)卡閥不打量及流量波動(dòng)現(xiàn)象。
對(duì)磨機(jī)離合器,大齒輪噴油裝置氣源重新配管,接入工廠風(fēng),停運(yùn)小型空壓機(jī),此種改造較省心,但工廠風(fēng)不穩(wěn)定,磨機(jī)大面積短停案例時(shí)有發(fā)生,決定再次改進(jìn)。
方案一:空壓機(jī)完好復(fù)位,橡膠軟管更換為金屬軟管,同時(shí)在新配的工廠風(fēng)管上增加兩組氣體單向閥,當(dāng)工廠風(fēng)波動(dòng),壓力驟降時(shí),空壓機(jī)聯(lián)鎖自啟,維持磨煤機(jī)運(yùn)行,直到工廠風(fēng)恢復(fù)正常,空壓機(jī)自動(dòng)停機(jī)。
方案二:考慮到磨機(jī)用氣量較少,所有磨機(jī)耗氣總量在50m3/h左右,且不會(huì)同時(shí)供氣,供氣時(shí)刻相互交叉,不會(huì)對(duì)管網(wǎng)造成很大沖擊,改用更為穩(wěn)定的儀表風(fēng)作為氣源。
針對(duì)Φ4.3m×6m磨煤機(jī)存在的缺陷,我公司從2016年9月運(yùn)行至今,采用上述措施對(duì)其陸續(xù)改進(jìn)后,磨煤機(jī)運(yùn)行狀況得到很大改善,運(yùn)轉(zhuǎn)率有所提高,能夠滿足生產(chǎn)要求。這對(duì)磨煤機(jī)制造商今后的設(shè)計(jì)及其他磨煤機(jī)用戶對(duì)類似問(wèn)題的解決具有一定的借鑒作用。