◎郭榮順
細化燃燒調整,消除低氮燃燒器改造后負面影響
◎郭榮順
大唐寶雞熱電廠造為低氮燃燒器后,爐膛NOx排放濃度大大降低,但也出現(xiàn)了低負荷期間,主、再熱汽溫與設計值偏差較大,后屏過熱器13點金屬壁溫偏高,鍋爐再熱器出口溫度偏差較的問題,通過控制磨煤機的運行方式、調整SOFA開度、二次風配比,控制爐膛風箱差壓、氧量措施,解決了低負荷主再熱器偏低的問題。
大唐寶雞熱電廠電廠一號爐為上海鍋爐有限公司生產的330MW亞臨界自然循環(huán)鍋爐、單爐膛、一次中間再熱、燃燒器擺動調溫、平衡通風、四角切向燃燒、固態(tài)出渣、運轉層以上露天布置、全鋼架懸吊結構。鍋爐燃用煙煤。鍋爐的制粉系統(tǒng)采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),配置五臺中速磨煤機,改造為湖南大唐節(jié)能科技有限公司制造的采用水平布置、對置丘體高濃縮比新型低氮燃燒器(濃粉處于迎和面、淡粉處于背火面),其風量比率重新配置,降低主燃燒區(qū)域的二次風量,占總風量的70~80%;提高了燃燼區(qū)域二次風量,占總風量的20~30%,AA、AB、BC、CD、DE層二次風與一次風燃燒器正切,EE層二次風、分級風OFA反切10度(消旋),AA層風口更小,燃盡風SOFA燃盡風正切每增加垂直擺動汽缸,可遠方操作。
低氮燃燒是通過控制燃煤在爐膛內部的燃燒方式及燃燒條件,使NOx的生成濃度降低,通過分級配風、燃料濃淡分離等手段,降低了NOx的生成率,達到降低NOx濃度的目的。大唐寶雞熱電廠早期燃燒器使省煤器出口燃汽中NOx濃度最高可達到720mg/Nm3左右,改造為湖南大唐節(jié)能科技有限公司制造的采用水平布置、對置丘體高濃縮比新型低氮燃燒器后NOx降低到160~260mg/Nm3水平,實現(xiàn)了降低爐膛出口NOx的目的,經過SCR脫硝系統(tǒng),NOx的總排口濃度小于40mg/Nm3,遠遠滿足國家大汽污染物排放標準,燃燒器改造前后NOx對比表見表一。
低負荷再熱汽溫較設計偏低。低氮燃燒器改造后,低負荷下再熱汽溫達不到額定值。運行中再熱汽溫通過燃燒器擺角和減溫水調節(jié),負荷變化、磨煤機運行方式、氧量變化有一定的影響。再熱汽溫的調節(jié)主要由燃燒器擺角的擺動調節(jié),因此燃燒器低氮改造后再熱汽溫的調節(jié)會隨受到到影響,燃燒器低氮改造后,火焰中心區(qū)變長,火焰中心上升,燃燒器的擺角對火焰中心區(qū)的影響不在是很大,燃燒器擺角對再熱汽溫的影響隨之減小,但對主汽溫度及減溫水量影響很大,試驗中隨著燃燒器擺角的上擺主蒸汽減溫水量明顯增加,再熱汽溫變化不大,反之,隨著擺角下擺,主蒸汽減溫水量明顯減少,同時再熱器蒸汽溫度降低不多,調整再熱汽溫需要大幅度調節(jié)燃燒器擺角,對主蒸汽溫度產生一定影響,燃燒器低氮改造后,低負荷再熱汽溫較設計值偏低,175MW時,再熱汽溫一般小于525℃,低于設計值15~20℃,降低了整臺機組的經濟性。
低負荷主蒸汽溫度較設計偏低,后屏過熱器金屬壁溫高。改造后由于低氮燃燒器改變了鍋爐燃燒的工況,鍋爐個受熱面,過熱器、再熱器輻射、半輻射、過熱吸熱量比例發(fā)生了變化,受燃燒器燃燒器四角切圓的影響和爐膛煙汽殘余旋轉的影響,特別是在低負荷階段,為了達到降低爐膛出口煙汽NOx含量,SOFA開度較大,燃燒推遲、火焰中心上移較多,下排風開度較小,煙溫偏斜后屏過熱器壁溫高存在超溫的風險。因此擺角的擺動受到影響,一般不能低于30%,否則,后屏過熱器13點溫度有超溫的危險,過熱器一級減溫水調門設定不能太高,設定過高容易超溫,二級減溫水切手動全關,主蒸汽溫度在535℃左右,達不到額定參數(shù),且一級減溫水量大增,降低了整臺機組的經濟性。
表1 燃燒器改造前后NOx對比表
表2 大唐寶雞熱電廠主再熱參數(shù)設計規(guī)范
鍋爐再熱器出口溫度偏差大。受燃燒器四角切圓的影響和爐膛煙汽殘余旋轉的影響,特別是在低負荷階段,下部二次風開度較小,爐膛煙汽殘余旋轉的影響明顯增強,鍋爐兩側煙汽偏差增大,燃燒器改造后風量配比發(fā)生了變換,下部二次風比以前更小,固態(tài)出渣爐底漏風較大,且A側漏風明顯比B側漏風大,因此爐膛漏風進一步加劇了鍋爐兩側煙汽偏差,造成鍋爐左右側出口再熱器溫偏差較大,一般在8~12℃,再熱汽溫達不到額定值,降低了整臺機組的經濟性。
低負荷占全年三分之一時間。大唐寶雞熱電廠裝機容量2×330MW機組,以目前電力行業(yè)的形式及發(fā)展趨勢,我廠也只有在供熱期間,因供暖需求,才有大負荷的情況,在供熱以外的8個月時間,以目前陜西省電廠裝機容量遠超過用戶需求的一半,以及降雨天汽,水電大發(fā)的情況下,我廠的機組的單機負荷只有50%左右,全廠低負荷運行期占全年三分之一還要多。
對供電煤耗的影響。大唐寶雞熱電廠2×330MW機組采用的是上海鍋爐有限公司生產的1065t/h亞臨界自然循環(huán)鍋爐,主燃料設計為燃煤,作為燃煤鍋爐,煤炭市場的變化嚴重影響著企業(yè)的發(fā)展效益,而近年來,煤炭市場又有復蘇的趨勢,因此,節(jié)能降耗已經迫在眉睫,對于燃煤機組,過熱汽溫每提高1℃,供電煤耗下降0.091g/kwh,再熱汽溫每提高1℃,供電煤耗下降0.08g/kwh,因此降低供電煤耗成為重中之重。
為了改善低負荷下主再熱汽溫偏低的問題,對磨煤機的運行方式、氧量、二次風和SOFA風配比對主再熱汽溫額調節(jié)作用進行了分析研究,共進行了三次試驗,聯(lián)合磨煤機的運行方式、氧量、二次風和SOFA風配比,找到最佳的運行參數(shù)。
試驗一:負荷175MW,保持A、B、C磨運行,調節(jié)AA、層、AB層二次風、SOFA風門開度,提高爐膛風箱差壓和氧量,通過調整,煤粉在經過還原區(qū)后能及時與二次風混合,強化燃燒,降低后屏過熱器13點溫度,提高再熱汽溫。AA、層、AB層二次風、SOFA開度對主再熱汽溫的影響,由試驗中可以發(fā)現(xiàn),開大AA、層、AB層二次風、提高爐膛差壓后屏過熱器13點溫度明顯降低,一級減溫水設定提高,主蒸汽溫度達到額定值,鍋爐左右側再熱汽溫明顯偏小,當SOFA1風量太大,再熱器溫較為明顯降低,表明下部SOFA風由于與煤粉汽流溫度存在較大的溫差,會對還原區(qū)煤粉燃燒起到冷卻作用,不利于提高再熱汽溫。
試驗二:負荷175MW,因A、B、C運行,再熱汽溫離額定參數(shù)差10℃左右,后屏過熱器13點溫度下降至安全線以下,因AA層二次風口更小,二次風強度大,能更有效防止爐膛漏風的影響,我們保留A磨運行,為了提高火焰中心,將B磨切換為D磨運行,保持A、C、D磨運行,氧量和SOFA變化對再熱汽溫的影響見表2,試驗中,先降低氧量,關小二次風門開度,開大SOFA2開度,維持風箱差壓不變,結果發(fā)現(xiàn)對再熱汽溫影響變化不大,后屏過熱器13點溫度上升較大。原因是低負荷適當提高氧量,當過量空汽通過SOFA風門噴入爐內,遠大于燃盡階段燃料燃燼所需要的風量,超出部分成為爐內的冷卻風,使爐膛出口煙汽溫度降低,不利于提高再熱汽溫,且燃燒器燃燒器四角切圓的影響和爐膛煙汽殘余旋轉的影響增大,13點溫度上升較大,燃燒器擺角較高,一級減溫水設定較低,主蒸汽溫度調整受到影響,不利于主蒸汽溫度的提高。通過實驗發(fā)現(xiàn),運行氧量由目前的4.2%降至3.7%為宜,適當提高爐膛風箱差壓,強化煤粉燃燒,有利于降低后屏過熱器13點溫度降低,提高主再熱汽溫,提高風箱差壓,關小下層SOFA風,減少在還原脫氮區(qū)的燃燒時間,在燃燼區(qū)增大SOFA風量,保證煤粉充分燃燼,使火焰中心上移,能夠很好的降低后屏過熱器13點溫度,提高主再熱汽溫。
試驗三:負荷175MW,維持氧量不變,研究不同磨煤機組合時SOFA變化對主再熱汽溫的影響,維持C、D磨運行,試驗A、B、E磨運行配合C、D磨運行。試驗結果見表3,試驗發(fā)現(xiàn),下3臺和上3臺磨煤機運行不如中間兩臺磨煤機對主再熱汽溫的影響大,其中已ACD磨運行較佳,原因是A磨運行,有助于強化煤粉燃燒,降低后屏過熱器13點溫度,提高主汽溫度,再熱汽溫不受影響,上3臺磨煤機運行增加煤粉推遲燃燒的影響,后屏過熱器13點溫度較高,不利于主蒸汽溫度的調整,且不利于爐膛NOx的生成、排煙溫度、及飛灰中的含碳量的控制,中間磨煤機運行時,控制SOFA風的開度,由下及上逐漸增加SOFA的開度,保持較高的爐膛差壓,能夠很好的降低后屏過熱器13點壁溫,提高主再熱汽溫。
表3 實驗一 2016.03月27
表4 試驗二 2016.04.08
表5 試驗三 2016.04.20
湖南大唐節(jié)能科技有限公司制造的采用水平布置、對置丘體高濃縮比隱形低氮燃燒器,爐膛NOx排放濃度大大降低,但也出現(xiàn)了低負荷主、再熱汽溫達不到額定值,后屏過熱器13點金屬壁溫高,鍋爐再熱器出口溫度偏差大的問題,通過控制磨煤機的運行方式、調整SOFA開度、二次風配比,控制爐膛風箱差壓、氧量措施,控制AA、AB層風的開度,SOFA開度由下及上,逐漸增加,維持一定的爐膛差壓,氧量由4.2降至3.7,通過調整燃燒器擺角的方法,解決了后屏過熱器13點溫度高的問題,提高了主蒸汽溫度,降低了鍋爐兩側煙溫偏差,提高了再熱汽溫?;窘鉀Q低負荷主再熱汽溫低問題,主再汽溫提高10~15℃,機組的供電煤耗約降低1.495g/kwh,全年低負荷發(fā)電量按10.15億千瓦時計算,全年節(jié)約標煤量1518噸。
表6 試驗前后對比表
(作者單位:大唐寶雞熱電廠)