鐘亮 彭毅/文
全自動(dòng)折板式連續(xù)提升機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
鐘亮 彭毅/文
對(duì)于卷煙自動(dòng)化分揀來(lái)說(shuō),提升機(jī)的選擇至關(guān)重要。本文分析了一種具有多入多出功能的連續(xù)提升機(jī)控制方案。從系統(tǒng)方案著手,著重分析了控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)及軟件實(shí)現(xiàn)過(guò)程。應(yīng)用實(shí)踐表明,該連續(xù)提升機(jī)控制系統(tǒng)具有較高出入庫(kù)能力,可滿足高速分揀線的補(bǔ)貨需求。
分揀效率、連續(xù)提升機(jī)、控制系統(tǒng)、設(shè)計(jì)方案
在卷煙自動(dòng)化分揀過(guò)程中,為達(dá)到較高的分揀效率,從高架庫(kù)自動(dòng)出庫(kù)的卷煙往往采用二級(jí)緩存裝置以提高件煙出庫(kù)能力,近幾年發(fā)展起來(lái)的多層穿梭密集緩存系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱“多穿系統(tǒng)”)便是其中的佼佼者。如何快速將件煙輸送到多穿系統(tǒng)的各層,如何快速將不同層的件煙搬運(yùn)到出庫(kù)站臺(tái),是影響分揀效率的關(guān)鍵因素。因此,提升機(jī)的選擇自然也成為重中之重。
湖南省煙草公司衡陽(yáng)市公司物流配送中心采用了全自動(dòng)折板式連續(xù)提升機(jī),其工作流程如下:上位系統(tǒng)下達(dá)件煙任務(wù)—件煙到達(dá)入庫(kù)口—刷新任務(wù)狀態(tài)1—預(yù)選盤—入口托架下降—到達(dá)托架—上托盤—刷新任務(wù)狀態(tài)2—判斷件煙品牌是否與任務(wù)一致—查找出口—出口托架下—出托架并刷新任務(wù)狀態(tài)3。流程,如圖1所示。
目前,這套全自動(dòng)折板式連續(xù)提升機(jī)控制系統(tǒng)已在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)具體應(yīng)用,并取得顯著成效。
基于西門子ST-400系列PLC的全自動(dòng)折板式連續(xù)提升機(jī)控制系統(tǒng)是由信號(hào)檢測(cè)部分、系統(tǒng)控制部分、報(bào)警指示部分等組成。具體系統(tǒng)控制,如圖2所示。
備件管理是卷煙工業(yè)企業(yè)管理重要組成部分
圖1:連續(xù)提升機(jī)及多穿系統(tǒng)簡(jiǎn)圖
圖2:系統(tǒng)控制框圖
信號(hào)檢測(cè)部分由編碼器、鏡面光電開(kāi)關(guān)、磁感應(yīng)開(kāi)關(guān)等組成,用來(lái)檢測(cè)托盤位置、煙箱姿態(tài)及托架高低位;系統(tǒng)控制部分由提升電機(jī)、輥道輸送機(jī)、鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)、變頻器、氣缸、電磁閥等組成。其中,提升電機(jī)和變頻器控制托盤的上升、下降,輥道輸送機(jī)控制件煙到達(dá)提升機(jī)入口,鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)控制件煙進(jìn)出托架,氣缸、電磁閥控制托架的上升、下降;報(bào)警指示部分由三色塔燈和觸摸屏構(gòu)成,完成提升機(jī)的異常報(bào)警及其工作狀態(tài)指示。
與傳統(tǒng)DCS系統(tǒng)(分散控制系統(tǒng))相比,現(xiàn)在工業(yè)用控制系統(tǒng)更多采用集中——分散控制方式,在一些非工業(yè)領(lǐng)域,更為先進(jìn)的現(xiàn)場(chǎng)總線控制已得到運(yùn)用。本文所分析的連續(xù)提升機(jī)控制系統(tǒng)就是典型的集中——分散控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)網(wǎng)絡(luò),如圖3所示。其主要分為三層:調(diào)度層、控制層、遠(yuǎn)程子站及子站所控制的設(shè)備(電機(jī)、電磁閥)。控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與DCS系統(tǒng)的區(qū)別在于遠(yuǎn)程子站上,通過(guò)利用profinet網(wǎng)絡(luò),將控制層的數(shù)據(jù)采集以及輸出控制交由子站控制,這樣能極大減少電纜的鋪設(shè)。
在本控制系統(tǒng)中,調(diào)度層主要通過(guò)TCP/IP將件煙任務(wù)下載到PLC;控制層根據(jù)任務(wù),利用profinet調(diào)取遠(yuǎn)程子站的數(shù)據(jù)(光電管信號(hào)、編碼器值、氣缸高低位信號(hào))進(jìn)行邏輯運(yùn)算判斷,再將控制信號(hào)發(fā)送到遠(yuǎn)程子站,以控制電機(jī)、電磁閥等執(zhí)行器件。
本控制系統(tǒng)共控制四臺(tái)連續(xù)提升機(jī),兩臺(tái)入庫(kù)提升機(jī)(2入口10出口)和兩臺(tái)出庫(kù)提升機(jī)(10入口2出口)。以一臺(tái)入庫(kù)提升機(jī)為例,它需要用177點(diǎn)DI,87點(diǎn)DO的硬件資源,采用s7-400系列主要是基于控制精度、網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展的考慮。
自動(dòng)化物流系統(tǒng)離不開(kāi)上位系統(tǒng)的調(diào)度,故而本控制系統(tǒng)在設(shè)計(jì)之初便與調(diào)度約定通信協(xié)議。具體而言,需要設(shè)定任務(wù)號(hào)以便于信息跟蹤;設(shè)定任務(wù)類型以判斷是出庫(kù)任務(wù)還是入庫(kù)任務(wù);設(shè)定好取貨/放貨地址,以確定多入多出位置;設(shè)定物料碼以確定所搬運(yùn)件煙是否準(zhǔn)確;確定任務(wù)優(yōu)先級(jí)以判斷任務(wù)的緊急程度;設(shè)定任務(wù)狀態(tài)以跟蹤件煙位置。具體內(nèi)容,如表1所示。
表1:通信協(xié)議表
圖3:控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖
圖4:入庫(kù)提升機(jī)工作流程圖
本系統(tǒng)的入庫(kù)提升機(jī)和出庫(kù)提升機(jī)控制過(guò)程類似,為避免重復(fù),僅描述入庫(kù)提升機(jī)入庫(kù)過(guò)程。
調(diào)度任務(wù)下達(dá)主控柜,PLC收到該任務(wù)后將任務(wù)狀態(tài)改成4(避免重復(fù)接受任務(wù)),并將任務(wù)下發(fā)到對(duì)應(yīng)的提升機(jī)、啟動(dòng)該提升機(jī),等待件煙到達(dá)入庫(kù)口;件煙一旦到達(dá)入庫(kù)口,根據(jù)任務(wù)目標(biāo)地址判斷前方出口堵料情況,不堵料則再進(jìn)入選盤階段;選盤成功后,待托盤進(jìn)入安全區(qū)域?qū)崟r(shí)控制電磁閥下降氣缸、啟動(dòng)鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)、滾筒輸送機(jī);鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)檢測(cè)件煙到位后,停止鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī),刷新任務(wù)狀態(tài)5,等待托盤將件煙取走;當(dāng)件煙托盤進(jìn)入安全區(qū)域后,控制電磁閥升起氣缸,刷新任務(wù)狀態(tài)6;待件煙托盤到達(dá)提升機(jī)頂部觸發(fā)掃碼,驗(yàn)證件煙托盤準(zhǔn)確與否,當(dāng)正確時(shí)刷新任務(wù)狀態(tài)7;實(shí)時(shí)判斷件煙托盤位置是否到達(dá)出口,進(jìn)入出口安全區(qū)域,放下氣缸、啟動(dòng)鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)將煙箱輸送出去;待離開(kāi)安全區(qū)域,升起氣缸、鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng),刷新任務(wù)狀態(tài)2,入庫(kù)結(jié)束。入庫(kù)提升機(jī)工作流程,如圖4所示。
本文針對(duì)全自動(dòng)連續(xù)提升機(jī)的控制需求,分析了基于西門子S7-400系列PLC全自動(dòng)控制系統(tǒng),給出了整體方案、控制網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)布線及部分電路連線、與調(diào)度系統(tǒng)通信協(xié)議、電控軟件等工藝流程和結(jié)論。目前本系統(tǒng)已在衡陽(yáng)煙草物流配送中心使用,入庫(kù)能力550件/時(shí),出庫(kù)能力500件/時(shí),可滿足25000條/時(shí)的高速分揀需求,具有實(shí)際運(yùn)用價(jià)值。
作者單位為湖南省煙草公司衡陽(yáng)市公司物流配送中心;本項(xiàng)目為湖南省煙草公司重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目