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      新型干煤粉氣流床氣化爐的氣化特性研究

      2017-10-21 21:41:06王凱方軍
      中國化工貿(mào)易·中旬刊 2017年1期

      王凱 方軍

      摘 要:隨著氣流床氣化爐結(jié)構(gòu)的發(fā)展,人們根據(jù)無焰氧化技術(shù)突出了一種新型的氣流床氣化爐結(jié)構(gòu),即新型干煤粉氣流床氣化爐。由于此新型結(jié)構(gòu)可使得爐內(nèi)溫度均勻分布,因此使得無焰氧化技術(shù)發(fā)揮出更佳的性能。本文通過相關(guān)的實驗與模擬對此新型結(jié)構(gòu)的氣化特性進行研究。

      關(guān)鍵詞:新型干煤粉;氣流床氣化爐;氣化特性

      作為潔凈煤技術(shù)與煤化工的重要組成部分,煤氣化技術(shù)逐步被廣泛的應(yīng)用。與國外的煤氣化技術(shù)相比,我國在此方面的技術(shù)較為落后,并且易受到諸多外界因素的影響。因此為發(fā)展新型的煤氣化技術(shù)必須根據(jù)我國煤炭的特點進行,以滿足行業(yè)的需求。

      1 新型氣化爐結(jié)構(gòu)與煤種特點

      新型的煤氣化爐對傳統(tǒng)的煤粉與氣化劑的進料方式進行了改變,將煤粉與氣化劑分別放置于爐體的同一高度上,并運用不同的噴嘴將其噴到爐內(nèi)。噴入的氣化劑在爐內(nèi)通過高速旋轉(zhuǎn)的氣流進行快速的旋轉(zhuǎn),將產(chǎn)生的合成氣與液渣通過爐底的出口排除。實驗所使用的煤種為淮南煤,95%的煤粉顆粒直徑在10-80μm之間,部分顆粒直徑則大于80μm。

      2 氣流床氣化爐的模型建立

      在國外,對于煤的部分氣化技術(shù)而言,其通常采用氣流床氣化技術(shù),在普遍的操作中氣流爐內(nèi)的溫度一般維持在1100攝氏度左右,在進行氣化時,其耗氧量比氣流床低許多。但作為煤制氣再燃的氣化燃料,一般選用2mm以下的細粉,以此來減少出口的煤粉含量,因此氣流床氣化爐是較為完美的設(shè)備。根據(jù)目前的實驗發(fā)展?fàn)顩r而言,周志杰等人通過研究表明了在1500-1700攝氏度的煤氣化過程中,使用化學(xué)平衡的方式對數(shù)學(xué)模型進行簡單的構(gòu)造,為實驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性提供了良好的基礎(chǔ);吳學(xué)成等人在對未反應(yīng)碳縮核進行分析的基礎(chǔ)上建立了動態(tài)的數(shù)學(xué)模型,對研究氣化爐入口的相關(guān)參數(shù)提供了依據(jù);而汪洋等人在吉布斯自由能最小理論的基礎(chǔ)上通過模擬氣化爐的實驗過程,對出口的參數(shù)進行了研究,提供了有力的數(shù)據(jù)支持;Watkinson等人通過對CO與H2的誤差進行計算而提出的平衡模型,較為準(zhǔn)確的預(yù)測出H2S與COS的濃度,為以后的實驗提供了更為準(zhǔn)確的依據(jù),同時排除了一些不確定的因素,減小了實驗的誤差。

      3 數(shù)值模擬研究

      3.1 氣化爐的數(shù)值模型

      由于煤粉氣化的過程是煤粉富燃反應(yīng)過程,因此氣化過程主要分為揮發(fā)的析出與反應(yīng)、焦炭的異相氣化反應(yīng)與輻射傳熱等過程。在實際的計算過程中,為滿足在有限的爐內(nèi)空間內(nèi)煤粉氣流的高速旋轉(zhuǎn),通常采用如下的方式:第一,帶旋轉(zhuǎn)氣流修正的模擬模型。第二,采用標(biāo)量守恒定律描繪出函數(shù)的分布。

      3.2 模擬結(jié)果計算分析

      第一,變工況條件下氣化爐的結(jié)構(gòu)特性。變工況條件下,氣化爐中的合成氣體的有效組分濃度為75%,已經(jīng)接近目標(biāo)值,使得無焰氧化技術(shù)具有高效的可行性。從實驗的結(jié)果看,由于受到爐壁的散熱限制,使得CO與H2的測算值低于實際計算結(jié)果,但CO2的測算值與實際計算結(jié)果基本吻合。第二,優(yōu)化工況下爐內(nèi)組分與其分布特征。一方面,由于爐內(nèi)的溫度分布較為均勻,出進料截面外,其余的溫度基本維持在較為穩(wěn)定的狀況,因此可以得出爐型結(jié)構(gòu)與進料方式可以使煤粉氣化的結(jié)論。

      4 實驗結(jié)果與討論

      4.1 實驗結(jié)果

      第一,隨著空煤比含量的不斷增加,粗煤氣中的有效氣體成分逐漸減少,由此導(dǎo)致冷煤氣的效率不斷下降,建議取2.5-3.0。第二,隨著汽煤比的含量不斷的增加,粗煤氣中的H2含量逐漸增多,使得部分煤氣出現(xiàn)再燃現(xiàn)象,建議選取0.2-0.3.第三,伴隨著碳轉(zhuǎn)化率的逐漸增大,粗煤氣中有效的氣體成分含量逐漸增多,但是必須清晰的認識到,此程度提高并不明顯,并且會增加初始投資,降低煤焦的燃盡率。

      4.2 對實驗結(jié)果的討論

      第一,空煤比對粗煤氣主要成分的影響。對于氣化爐內(nèi)的反應(yīng)而言,其本質(zhì)即是部分氧化反應(yīng),由于爐內(nèi)的煤炭顆粒無法完全的燃燒,因此爐內(nèi)的氧碳比成為影響反應(yīng)的重要因素,若氧碳比的含量過大則會對氣化程度造成較為嚴(yán)重的影響;相反,若氧碳比的含量過低,則會使得氣化溫度變低,影響轉(zhuǎn)換的效率。因此在實驗中實驗人員所使用的氣化劑大部分為空氣,起到了節(jié)約成本的作用。第二,汽煤比對粗煤氣有效成分的影響。實驗給定的數(shù)據(jù)為給煤量為15kg/h,空氣量為30kg/h,氣壓為0.2MPa,轉(zhuǎn)化率定為65%。按照實驗數(shù)據(jù),得出:若汽煤比每增加0.06,溫度下降5度,則并不會對氣化溫度造成影響;同時若增加汽煤比,則可有效的提升轉(zhuǎn)換率。由于汽煤比對H2具有較大的影響,因此可有效提升H2的體積分數(shù),由此當(dāng)進行實驗時汽煤比的有效選擇范圍是0.2-0.3,對各種因素不會形成較大影響。第三,煤炭轉(zhuǎn)化率對粗煤氣有效成分的影響。實驗給定的數(shù)據(jù)為給煤量為15kg/h,空氣量為30kg/h,氣壓為0.2MPa。按照具體的實驗步驟,我們可以得知,當(dāng)煤炭轉(zhuǎn)換率逐漸升高時,則氣化溫度逐漸下降,當(dāng)H2與CO的含量逐漸增多時,CO2與H2O的含量逐漸減少,并且有利于部分煤氣的再燃。若依靠提高煤炭在爐內(nèi)的停留時間來增強轉(zhuǎn)化率,則不僅會增加氣化爐的初始投入量,更不利于其余的煤焦進行回爐燃燒。

      5 結(jié)束語

      煤炭的利用對我國的發(fā)展具有重要的作用,通過運用干煤粉氣流床氣化爐技術(shù),使得煤氣轉(zhuǎn)化的效率不斷增強,為我國在此領(lǐng)域的發(fā)展提供了充足的實驗依據(jù),極大程度的拉近了與世界發(fā)展的距離,追趕世界在此方面的步伐。

      參考文獻:

      [1]鄭夢欣,李玉順,王定標(biāo),等.新型干煤粉氣流床氣化爐的冷態(tài)數(shù)值模擬[J].化學(xué)工程,2015,43(9):68-73.

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