曾思武
摘要:水洗牽伸是干法腈綸工藝的重要工序。由于該系統(tǒng)使用時間為10年以上,經(jīng)常出現(xiàn)大大小小的故障,該設備的停機將直接影響到我公司的最終產(chǎn)品的產(chǎn)量。
關(guān)鍵詞:PLC 觸摸屏;變頻器;水洗牽伸機
水洗牽伸機該系統(tǒng)使用時間達到10年以上,而且控制回路采用中間繼電器控制,故障率較高;電動機采用的是直流電機,保養(yǎng)比較麻煩,維修不方便.2006年4月開始到7月,本人負責與參與了該技改項目的設計、施工管理、調(diào)試過程。2006年項目改造完畢,設備投入運行后,工藝與設備反映良好,不僅達到了工藝的要求,提高了產(chǎn)品的成品率,減少了設備故障率,做到了故障一目了然。當年為公司節(jié)約了資金五、六十萬。
1 硬件設計
本系統(tǒng)硬件主要有三大模塊組成:PLC系統(tǒng)、觸摸屏和變頻器。
1)PLC系統(tǒng)概況。根據(jù)工藝要求并統(tǒng)計,選用OMRON 公司的C200Hα系列產(chǎn)品。CPU 為C200HG CPU63,電源為AC220V適配電源,考慮到今后擴展的可能,CPU機架和擴展機架選用10槽機架, DI卡為C200HID212共5塊,DO卡為C200H0C225共2塊,AI卡為C200HAD003共2塊,AO卡為C200HDA004共3塊。
2)人機界面。人機界面是在操作人員和機器設備之間做雙向溝通的橋梁,用戶可以自由的組合文字、按鈕、圖形、數(shù)字等來處理或監(jiān)控管理及應付隨時可能變化信息的多功能顯示屏幕。觸摸屏選用臺灣WEINTEK 公司的MT510S。
3)變頻器選用ABB公司的ACS600系列產(chǎn)品,低壓元氣件選用施耐德公司的產(chǎn)品。
4)信號設計??紤]到安全起見,DI/DO點采用DC24V,AI/AO點采用4~20mA;觸摸屏與PLC連接通過RS232接口相連。
2 軟件設計
2.1 PLC的硬件設計
先在軟件I/O表創(chuàng)建一個工程,工程創(chuàng)建以后下載到PLC。
2.2 開關(guān)量的地址設定
開關(guān)量地址是按插槽的位置決定地址,在CPU機架上由見為09,在擴展機架上由左向右為1019。比如插C200HID212在CUP機架的第一個插槽,其輸入地址為0.000.15,插C200HOC225在擴展機架的第四個槽,其輸出地址為13.0013.15。
I/AO點地址:C200HAD003卡/C200HDA004卡撥到“1”位置,地址為111118。撥到“2”位置地址為121128。
2.3 邏輯程序設計
1)斷絲開關(guān)14閉和或觸摸屏上斷絲旁路開關(guān)(250.00)閉合,斷絲開關(guān)中間繼電器(200.00)閉和;堆絲開關(guān)12閉合,堆絲開關(guān)中繼(200.01)閉合;門限開關(guān)12閉合,牽引輥門中繼(200.02)閉合;當捕結(jié)開關(guān)(3.10)動作后即使再閉和,置位中繼(200.03)也不會閉和,必須置位按鈕(1.13)閉和后,置位中繼(200.03)動作,這時即使置位按鈕(1.13)釋放,(200.03)也不會釋放,除非復位開關(guān)3.10閉和;入口輥限位(1.04)、入口輥門限位(1.06)、出口輥限位(1.05)、出口輥門限位(107)、羅拉位置檢測(0.04)、急停限位(1.10)閉合后,限位正常中繼(200.04)閉合。
2)當限位正常中繼閉合后,復位繼電器(200.05)的的復位端被斷開,當整機復位按鈕閉和后,復位繼電器(200.05)被置位。
3)當?shù)退贄l件滿足時,按下整機低速按鈕(0.09/0.12),低速運行繼電器(201.00)置位。
2.4 速度回路程序設計
1)速度設定指令,通過內(nèi)存地址給輸出通道。點動、低速速度的信號是通過DM內(nèi)存指令轉(zhuǎn)移給PLC輸出通道,最終給變頻器輸入。高速速度速度由于工藝關(guān)系,牽伸與卷曲有一個卷曲比,顯示屏上調(diào)節(jié)牽伸速度經(jīng)過計算以后得到卷曲速度直接給DM內(nèi)存指令轉(zhuǎn)移給PLC輸出通道,最終給變頻器輸入還有三個高速速度也是顯示屏上調(diào)節(jié)。
2)過變頻器的輸出直接給PLC的輸入通道,最終在顯示上顯示。
2.5 對觸摸屏軟件設計
1)觸摸屏設置系統(tǒng)參數(shù)設置:plC的類型OMRON;通訊類型:RS232;人機界面:MT510T。
2)制作速度顯示的畫面。
3)速度顯示以牽伸速度為例讀取地址DM內(nèi)存地址的設定為DM2230,BIN型。
2.6 變頻器的端子功能如下
1)端子X21(5、6)為PLC到變頻器的模擬量輸入端,從而來調(diào)節(jié)變頻器的速度。
2)端子X21(9、10)為變頻器到PLC的模擬量輸出端,從而到顯示屏上顯示速度。
3)端子X22(1、5、7)為外部控制變頻器的啟動。
4)端子X26(2、3) 變頻器運行觸點,輸入到PLC。
5)端子X27(2、3) 變頻器故障觸點,輸入到PLC。
3 調(diào)試
調(diào)試前永遠都要先驗電,檢查主回路與控制回路的絕緣是否良好,接線是否牢固;先脫開電機負責,空載運行正常后,再聯(lián)機試車;對各種模擬量通道先用信號發(fā)生器調(diào)試,各輸入輸出都一一相對。調(diào)試完畢,設備運行正常后,移交給操作人員要進行現(xiàn)場確認,設備運行情況是否正常;運行正常后要記錄各種電氣方面的相應數(shù)據(jù);電氣圖紙、變頻器參數(shù)、PLC程序、人機界面的程序與施工相關(guān)的技術(shù)資料等等都要保存到資料室中。
4 結(jié)論
本設計方案基本滿足工藝的要求,提高了控制的可靠性。在系統(tǒng)中采用了人機界面,操作直觀方便,增加了PLC系統(tǒng)的功能和控制能力。提高了自動化水平。
參考文獻:
[1]OMRON.OMRON C200HX/C200HG/C200HE編程手冊.
[2]WEINTEK.MT510觸摸屏操作手冊.
[3]ABB公司.ABB變頻器標準應用程序5.2版本固件手冊.