毛瑜春
一、總體狀況
XX發(fā)電公司總裝機容量2×1000MW,1號、2號發(fā)電機組分別于2015年12月底、2016年4月底168試運結(jié)束后正式投產(chǎn)。
該公司三大主機均為東方廠制造,鍋爐為東方鍋爐(集團)股份有限公司生產(chǎn)的超超臨界、一次中間再熱、前后墻對沖、變壓直流DG3060/27.46-Π1型燃煤鍋爐;汽輪機為東方汽輪機有限公司制造的N1000-26.25/600/600型超超臨界、四缸四排汽、中間再熱、凝汽式汽輪機。發(fā)電機為東方電機有限責(zé)任公司制造的QFSN-1000-2-27型三相異步汽輪發(fā)電機,冷卻方式水氫氫。
隨著XX公司由基建轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn),各生產(chǎn)關(guān)系逐步理順,始終堅持以大機組競賽管理為契機,以指標(biāo)達設(shè)計值為抓手,穩(wěn)步推進節(jié)能各項工作,強化能效對標(biāo)管理,深挖節(jié)能潛力,落實問題整改。先后完成了鍋爐燃燒深度優(yōu)化、機組滑壓曲線優(yōu)化、鍋爐噴氨優(yōu)化及增加一次粉管可調(diào)縮孔、汽泵密封水升壓泵、主機潤滑油冷卻水聯(lián)絡(luò)管道等其它主要節(jié)能技改工作。通過節(jié)能技改和運行優(yōu)化,經(jīng)濟指標(biāo)得到明顯提升,主要指標(biāo)達到或好于設(shè)計值,連續(xù)兩年主要能耗指標(biāo)出現(xiàn)較大幅度下降,供電煤耗累計降幅10.55克/千瓦時,廠用電率累計降幅0.69%,能耗管理成效顯著。
二、節(jié)能管理體系不斷完善
健全組織、加強領(lǐng)導(dǎo)。為真正把節(jié)能降耗工作落到實處,公司建立了節(jié)能三級管理網(wǎng)絡(luò),成立了以公司領(lǐng)導(dǎo)為組長的節(jié)能領(lǐng)導(dǎo)小組,加強對節(jié)能工作的領(lǐng)導(dǎo);針對實際情況嚴格制定年度節(jié)能工作計劃,明確節(jié)能項目,落實整改責(zé)任,嚴肅獎勵考核。
完善制度、規(guī)范運作。在建立健全管理組織的同時,完善節(jié)能管理制度,科學(xué)、有序、規(guī)范、高效開展節(jié)能降耗工作。定期召開節(jié)能月度例會,及時召開節(jié)能專題分析,按要求開展節(jié)能潛力分析等;對照標(biāo)桿查找差距、發(fā)現(xiàn)問題、分析原因,制定問題解決方案,提出節(jié)能優(yōu)化調(diào)整方式,進一步完善、細化節(jié)能降耗指導(dǎo)意見和可操作性的具體技術(shù)措施。
三、針對問題定項目,節(jié)能優(yōu)化見實效
根據(jù)機組運行現(xiàn)狀,針對性地開展節(jié)能項目,確保了項目投資小、實施易、效果佳。
節(jié)能優(yōu)化,重點突出。公司投產(chǎn)后,針對能耗影響大,實施易的項目做到早謀劃、促立項、快實施,先后完成了鍋爐深度燃燒優(yōu)化試驗、噴氨流場優(yōu)化試驗及機組滑壓曲線優(yōu)化試驗等,取得了良好的節(jié)能效果,降低機組煤耗3克/千瓦時。通過優(yōu)化,一是提高了鍋爐效率,改善了省煤器出口截面氧量分布,降低了煙氣中CO排放濃度,同時有效控制熱偏差,合理配風(fēng),減少送、引風(fēng)機耗電率;二是開大了機組高壓進汽調(diào)節(jié)閥門,減少進汽節(jié)流損失,降低機組熱耗率;三是解決了噴氨流場不均和局部氨逃逸過大的問題,從根源上減緩空預(yù)器堵塞問題,降低鍋爐排煙溫度及風(fēng)機耗電率。
針對問題,謀劃項目。精心組織,利用機組停備檢修合理安排并完成了大量節(jié)能技改項目。通過技改,增加了部分設(shè)備和管道,不斷優(yōu)化完善熱力系統(tǒng),提高運行效率;主要增加設(shè)備和管道有:汽泵密封水升壓泵、機組主機潤滑油冷卻水聯(lián)絡(luò)管道、磨煤機出口粉管可調(diào)縮孔閥、低品質(zhì)鍋爐蒸汽吹灰汽源、引風(fēng)機冷卻水聯(lián)絡(luò)管、鍋爐密封風(fēng)機出口至火檢冷卻風(fēng)管道,等等。同時,利用停備檢修,優(yōu)化完成了鍋爐中間點溫度、燃料校正系數(shù)、過熱器減溫水自動等邏輯,改善了協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)品質(zhì),確保運行參數(shù)更加穩(wěn)定,提高機組運行經(jīng)濟性。
四、能耗管理基礎(chǔ)夯實,優(yōu)化運行規(guī)范有序
加強指標(biāo)日常管理,做好指標(biāo)優(yōu)化過程管控。一是依托耗差、績效管理系統(tǒng),進一步加大小指標(biāo)競賽考核管理力度,確保指標(biāo)達設(shè)計、壓紅線運行;二是加大監(jiān)督考核力度,成立指標(biāo)督導(dǎo)小組,監(jiān)督運行值對指標(biāo)調(diào)整情況,發(fā)現(xiàn)指標(biāo)偏差及時提醒、批評、考核。
強化節(jié)能意識,深入開展運行方式優(yōu)化。利用科研院所開展的熱力試驗工作,摸清全廠主設(shè)備和主要輔助設(shè)備的能耗、效率、最佳工況點,為運行人員的優(yōu)化操作提供了有力依據(jù)。在保證安全的前提下,使設(shè)備系統(tǒng)在最佳方式下運行,越高越好的參數(shù)努力提上去,越低越好的參數(shù)努力降下來,可以停下的輔助設(shè)備堅決停下來,能并在一起的系統(tǒng)堅決合并起來。
節(jié)能優(yōu)化善于“撿芝麻”,積少成多。持之以恒開展節(jié)能優(yōu)化,善于“撿芝麻”、重細節(jié),節(jié)約每一度電,節(jié)約每一滴水,大大降低廠用耗電量和其它耗量。
正常運行方式下,停運不必要運行設(shè)備,降低不必要的介質(zhì)或壓力損失,節(jié)約廠用消耗。停運燃油泵、等離子冷卻風(fēng)機、等離子冷卻水泵等設(shè)備;關(guān)閉或關(guān)小備用磨密封風(fēng)門、設(shè)備冷卻器冷卻水門等其它閥門;降低凝結(jié)水、發(fā)電機氫氣、儀用空壓機加卸載壓力;優(yōu)化鍋爐吹灰和電除塵輸灰方式,降低鍋爐吹灰及電除塵輸灰頻次,減少吹灰蒸汽及輸灰壓縮空氣耗量。
加強非生產(chǎn)用電管理,嚴格執(zhí)行辦公樓、公寓樓等非生產(chǎn)區(qū)域空調(diào)、電腦、照明等電氣設(shè)備用電管理規(guī)定;根據(jù)季節(jié)變化及時調(diào)整廠區(qū)內(nèi)外時控路燈照明開關(guān)時間。
優(yōu)化機組啟停方式,狠抓過程節(jié)能。優(yōu)化啟停機過程控制,在兼顧安全和經(jīng)濟的前提下,盡量縮短機組啟動時間。制定詳細周密機組啟停優(yōu)化控制方案,包括全程采用汽泵給水方式、等離子無油點火方式等。嚴格控制機組啟動階段輔機的啟動和機組停機后輔機的停運,規(guī)范啟動過程中的各項具體操作,做好啟停期間各節(jié)點的銜接;對影響機組啟動的事件認真記錄,按照經(jīng)濟責(zé)任制從嚴考核,增強機組啟動過程的可控性,有效縮短機組啟動時間,減少了啟停過程中的汽水損失、廠用電和燃油量。
加強基礎(chǔ)管理,強化整改閉環(huán)。定期開展閥門內(nèi)漏、保溫超溫檢查工作,并將檢查情況錄入臺賬,對發(fā)現(xiàn)問題立即整改,對于不能立即處理的問題,制定整改計劃,落實責(zé)任,限期整改。按要求開展鍋爐效率、汽機熱耗、真空嚴密性、汽水損失、空預(yù)器漏風(fēng)率等試驗,認真開展能耗診斷分析,及時發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)備系統(tǒng)異?;蛉毕?,制定設(shè)備系統(tǒng)最佳運行方式。制定并執(zhí)行機組停備或臨修期間規(guī)定節(jié)能項目,包括空預(yù)器高壓水沖洗、循環(huán)水塔噴淋裝置及凝汽器入口冷卻水管檢查清堵、爐底軟連接密封檢查更換、設(shè)備冷卻器清理等。
(作者單位:江西大唐國際撫州發(fā)電有限責(zé)任公司)