陳業(yè)釗 詹海平
摘要:2016年5月4日22:23,某電廠發(fā)生了一起因鍋爐屏式過(guò)熱器爆管泄漏,機(jī)組被迫停運(yùn)的不安全事件。鍋爐檢修人員打開(kāi)人孔進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)屏式過(guò)熱器右數(shù)第2排后屏第3圈出口段管(外往內(nèi)數(shù))發(fā)生爆漏。通過(guò)割管、金屬分析等手段檢查,認(rèn)為是氧化皮對(duì)管子進(jìn)行了阻塞,導(dǎo)致了蒸汽流量的降低,從而引起了管壁的超溫爆管。
關(guān)鍵詞:爆管泄漏;氧化皮;屏式過(guò)熱器;管壁超溫
1 前言
該電廠的鍋爐型號(hào)為DG1920/25.4-Ⅱ6型,是東方鍋爐廠生產(chǎn)的600MW超臨界參數(shù)變壓直流本生鍋爐,一次再熱、單爐膛、尾部雙煙道結(jié)構(gòu)、采用煙氣擋板調(diào)節(jié)再熱汽溫,固態(tài)排渣,全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu),平衡通風(fēng)、露天布置,前后墻對(duì)沖燃燒。
2 事故經(jīng)過(guò)
5月4日 14:00,機(jī)組負(fù)荷370MW,值班人員監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)凝汽器補(bǔ)水量偏大,值長(zhǎng)隨即組織值班員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢查分析,查找補(bǔ)水量增大的原因。17:30值班員監(jiān)控CRT上發(fā)現(xiàn)四管泄漏監(jiān)測(cè)畫(huà)面第10點(diǎn)、15點(diǎn)顯示異常、報(bào)警,比較主汽流量與給水流量和兩側(cè)蒸汽沿程溫度偏差,發(fā)現(xiàn)有逐步增大的現(xiàn)象,鍋爐巡檢到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查,在10層電梯附近聽(tīng)到鍋爐本體有異常聲音,值長(zhǎng)聯(lián)系爐修專業(yè)人員確認(rèn)是否為爐管泄漏。19:17爐修專業(yè)人員確認(rèn)是鍋爐屏過(guò)受熱面泄漏,值長(zhǎng)申請(qǐng)中調(diào)同意停機(jī)消缺。
3 原因分析
進(jìn)入鍋爐中檢查,發(fā)現(xiàn)屏式過(guò)熱器右數(shù)第2排后屏第3圈出口段管(外往內(nèi)數(shù))發(fā)生爆漏,該圈管爆漏后向上變形、扭轉(zhuǎn)至距離頂棚約3m處,同時(shí)繞第1至20圈管出口段環(huán)成一圈,如圖1所示。造成第9圈管入口段,第1、2、4、18、19、20圈管出口段吹損。
爆管泄漏的位置位于出口段彎頭附近,爆裂的開(kāi)口較大,成魚(yú)嘴形狀,爆口邊緣顯得粗鈍,但管壁未見(jiàn)明顯的減薄,其附近存在少許平行于管子軸線的裂紋,這是明顯的過(guò)熱爆管特征,如圖2所示。檢查出口直管段割管處發(fā)現(xiàn):管子內(nèi)壁存在氧化皮,較薄,厚度約0.3mm,同時(shí)已部分脫落,如圖3所示。入口直管段T91/TP347H異種鋼焊接接頭上方T91側(cè)40mm處(標(biāo)高約為58m)存在鼓包現(xiàn)象,管徑由45mm脹粗為59.2mm。
材質(zhì)分析:對(duì)發(fā)生爆漏的管圈作光譜半定量分析,結(jié)果如下:
檢測(cè)結(jié)果符合設(shè)計(jì)要求(屏式過(guò)熱器入口段材質(zhì)要求為T91,出口段材質(zhì)要求為TP347H)。
由于此次爆漏發(fā)生在機(jī)組剛開(kāi)機(jī)不久,爆漏位置位于管屏下部彎頭附近,爆漏呈現(xiàn)典型的短時(shí)過(guò)熱爆管特征-魚(yú)嘴狀,通過(guò)割管、金屬分析等手段檢查,認(rèn)為是氧化皮的大量脫落對(duì)管子進(jìn)行了阻塞,導(dǎo)致了蒸汽流量的降低,從而引起管壁的超溫爆管。
4 預(yù)防措施
該電廠鍋爐屏過(guò)出口段采用的鋼材屬于粗晶粒奧氏體耐熱不銹鋼TP347H,在開(kāi)機(jī)、停機(jī)及加減負(fù)荷等工況變化的情況下,蒸汽管道容易會(huì)產(chǎn)生氧化皮層的剝落,同時(shí)因?yàn)槌R界機(jī)組受熱面的管內(nèi)徑較小,容易造成異物在彎頭部位堆積、堵塞,從而造成超溫爆管的情況出現(xiàn)。
為此做出下面幾點(diǎn)預(yù)防措施建議:?jiǎn)?dòng)過(guò)程中,總的原則就是嚴(yán)格按照運(yùn)行規(guī)程規(guī)定的速率升溫升壓,盡量不使用減溫水。(升溫升壓速率參考值:過(guò)、再蒸汽溫度0~200時(shí),≤2℃/min;200~300時(shí),≤1.5℃/min;大于300時(shí),≤1℃/min;升壓速度應(yīng)≤0.1MPa/min)
正常運(yùn)行過(guò)程中,目前氧化皮的生成無(wú)法根除,但是我們知道它生成的速度與管壁的溫度有很大關(guān)系,溫度越高,生成的速度就越快。因此,運(yùn)行過(guò)程中的一個(gè)總的原則就是避免超溫。那么需要做好以下這幾個(gè)方面:調(diào)整好燃燒(通過(guò)不同煤種的煤粉細(xì)度、一次風(fēng)量/溫度、二次風(fēng)配風(fēng)、爐膛漏風(fēng)等參數(shù)進(jìn)行調(diào)整),通過(guò)吹灰等手段保持換熱面清潔,理想狀態(tài)是控制過(guò)熱器減溫水開(kāi)度在50%以內(nèi),再熱汽減溫水為零。
停爐過(guò)程中是降溫的過(guò)程,是一個(gè)極容易發(fā)生氧化皮大量脫落的過(guò)程,根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,在350℃附近最容易發(fā)生大量的脫落。停爐過(guò)程中總的原則是:嚴(yán)格執(zhí)行降溫減壓的速率,絕對(duì)避免滅火后驟冷的情況出現(xiàn)。并且在滅火后,應(yīng)全面進(jìn)行檢查汽水系統(tǒng),看是否存在輕微的泄漏。
5 結(jié)束語(yǔ)
預(yù)防鍋爐損壞,是一個(gè)長(zhǎng)期而細(xì)致的工作。對(duì)于氧化皮脫落堵塞的情況,應(yīng)利用停機(jī)時(shí)間對(duì)受熱面進(jìn)行全面檢查,有計(jì)劃有重點(diǎn)地對(duì)爆漏管段附近管排進(jìn)行檢查,防止泄露造成其它管壁的異常減??;對(duì)爆漏管屏的進(jìn)、出口集箱進(jìn)行內(nèi)窺檢查;對(duì)附近屏式過(guò)熱器、高溫過(guò)熱器管屏下彎頭氧化皮堆積情況進(jìn)行檢查,防止氧化皮脫落堵塞管子。對(duì)煙氣流速高、事故頻發(fā)部位、容易超高溫附近展開(kāi)預(yù)防性檢查。做到防治結(jié)合,做好“四管”的檢查維修工作。
參考文獻(xiàn):
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[2]李文軍,等《超臨界鍋爐奧氏體不銹鋼管爆漏原因分析及預(yù)防控制措施》.