摘要:針對(duì)某600MW機(jī)組#3高加正常運(yùn)行中泄漏,通過各個(gè)方法分析判斷泄漏的發(fā)生,以及如何處理
關(guān)鍵詞:600MW 機(jī)組;高壓加熱器;泄漏
概述
某600MW超臨界機(jī)組高壓加熱器采用三臺(tái)哈爾濱鍋爐廠制造的單列臥式表面加熱器。高壓加熱器結(jié)構(gòu)如圖1 所示,蒸汽冷卻段利用汽輪機(jī)抽汽的過熱段來提高給水溫度,使給水溫度接近或略高于該加熱器壓力下的飽和溫度;凝結(jié)段是利用蒸汽凝結(jié)的潛熱加熱給水;疏水冷卻段是把離開凝結(jié)段的疏水熱量傳給進(jìn)入加熱器的給水,從而使疏水溫度降到飽和溫度下。機(jī)組運(yùn)行中高壓加熱器發(fā)生泄漏,嚴(yán)重威脅汽輪機(jī)的安全。因此在機(jī)組正常運(yùn)行中,能盡早發(fā)現(xiàn)高壓加熱器泄漏并進(jìn)行及時(shí)進(jìn)行處理,是很有必要的。
1 #2機(jī)#3高加運(yùn)行中發(fā)生泄漏的過程分析
2017.08.20 20:30 #2機(jī)負(fù)荷470MW,機(jī)、爐協(xié)調(diào)投入,AGC投入。#1、#2、#3高加均運(yùn)行正常,主汽壓力19.3Mpa,#3高加水位770mm左右,正常疏水調(diào)門開度94%左右,汽動(dòng)給水泵A轉(zhuǎn)速和流量為4780rpm和946t/h,汽動(dòng)給水泵B轉(zhuǎn)速和流量為4795rpm和881t/h。
2017.08.20 21:00負(fù)荷480MW左右,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)#3高加正常疏水調(diào)門開度在91-98%波動(dòng),比正常時(shí)偏大。就地核對(duì)#3高加水位約760mm正常,與DCS顯示一致,就地檢查正常疏水調(diào)門接近全開,通知汽機(jī)檢修確認(rèn)正常疏水調(diào)門開度,檢修檢查后確認(rèn)為全開。
查sis趨勢(shì)發(fā)現(xiàn)15:22左右,#3高加正常疏水調(diào)門開度比之前略有增大,圖二所示
15:22汽動(dòng)給水泵A轉(zhuǎn)速和流量為5527rpm和1123t/h,汽動(dòng)給水泵B轉(zhuǎn)速和流量為5520rpm和1055t/h(而15:10 同負(fù)荷,#3高加正常疏水調(diào)門開度84%,汽動(dòng)給水泵A轉(zhuǎn)速和流量為5451rpm和1086t/h,汽動(dòng)給水泵B轉(zhuǎn)速和流量為5448rpm和1020t/h。),相同負(fù)荷下兩臺(tái)汽泵轉(zhuǎn)速、流量較之前均有升高。見表三:
之后通過其他試驗(yàn)驗(yàn)證:1、分別關(guān)閉B汽泵、電泵再循環(huán)調(diào)門前電動(dòng)門,觀察兩臺(tái)汽泵流量無明顯變化;關(guān)閉A汽泵再循環(huán)調(diào)門前電動(dòng)門后,兩臺(tái)汽泵流量分別減少50T/h左右,此流量減少與同負(fù)荷下省煤器入口流量與兩臺(tái)汽動(dòng)給水泵流量之和偏差增加的流量并不一致,排除汽泵再循環(huán)突然漏大的可能。2、提高#3高加水位至900mm,觀察#3高加疏水溫度下降約0.7℃,#3高加出水溫度下降0.7℃左右。
2017年8月21日20:30 #2機(jī)組運(yùn)行中對(duì)高加進(jìn)行隔離處理,退出 #1、#2、#3高加汽側(cè)運(yùn)行后,關(guān)閉#1、#2、#3高加連續(xù)排氣一次門,#3高加正常疏水調(diào)門前手動(dòng)門;高加汽側(cè)仍有余壓,2段抽汽電動(dòng)門后0.2Mpa,3段抽汽電動(dòng)門后0.7Mpa,打開2段抽汽電動(dòng)門后疏水泄壓基本到零,打開3段抽汽電動(dòng)門后疏水壓力無明顯變化。經(jīng)以上分析、試驗(yàn)及隔絕確認(rèn)#3高加管泄漏。
2 #2機(jī)#3高加運(yùn)行中發(fā)生泄漏后的處理
2017.08.22 00:20退出2號(hào)機(jī)高加水側(cè),對(duì)高加進(jìn)一步隔絕,在反復(fù)加關(guān)1號(hào)高加出口電動(dòng)閥、高加進(jìn)水三通閥、高加注水一、二次手動(dòng)閥后,高加水側(cè)仍有4.29MPa左右壓力,確認(rèn)高加出口電動(dòng)閥不嚴(yán)。23:58 2號(hào)機(jī)停機(jī)處理高加泄露。
2017年8月24日上午10:30,#3高加內(nèi)部溫度42度,接臨時(shí)壓縮空氣進(jìn)行打壓(汽側(cè)隔絕),殼側(cè)壓力到0.1Mpa后無法升高,檢查換熱管,發(fā)現(xiàn)三根明顯泄漏(面對(duì)人孔從上到下,從左到右第5排3,第6排3、4),打入堵頭后再次升壓,升至0.6Mpa,發(fā)現(xiàn)第5排2也存在輕微泄漏,因無法確認(rèn)相鄰換熱管是否受損,所以擴(kuò)大堵管范圍,將與泄漏管相鄰的27根管子堵管(第3排1、2、3;第4排1、2、3、4;第5排1、2、3、4、5;第6排1、2、3、4、5、6;第7排2、3、4、5、6;第8排3、4、5、6)如圖3。處理完畢后再次打壓,發(fā)現(xiàn)第3排第8根泄漏,對(duì)其相鄰的換熱管堵管(第2排5、6;第3排7、8、9;第4排8、9)如圖4。再次打壓,未發(fā)現(xiàn)新的泄漏點(diǎn)。最后#3高加打壓做保壓試驗(yàn):21點(diǎn)55分,壓力為0.495MPa,保壓正常,判斷#3高加汽測(cè)閥門能關(guān)嚴(yán)。
3 #2機(jī)#3高加泄漏的原因分析
1、高加個(gè)別換熱管本身存在制造缺陷,長期運(yùn)行沖涮及#3高加運(yùn)行工況惡劣,(#3 高加汽側(cè)壓力最低、進(jìn)汽溫度最高,給水溫度卻又最低,#3 高加管束的內(nèi)、外壓差(額定負(fù)荷時(shí)約26Mpa 左右)和換熱溫差(最大時(shí)約285℃)都是最大的,運(yùn)行條件最為惡劣,)導(dǎo)致?lián)Q熱管損壞,是造成本次不安全事件的主要原因。
2、高加出口電動(dòng)閥檢修質(zhì)量不高,驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán),導(dǎo)致閥門關(guān)閉不嚴(yán),在高加換熱管發(fā)生泄露后,不能將高加退出運(yùn)行,導(dǎo)致停機(jī)處理,是造成本次不安全事件的另一主要原因。
3、機(jī)組啟動(dòng)時(shí)運(yùn)行人員操作與監(jiān)盤任務(wù)較重,運(yùn)行人員存在監(jiān)視不到位或調(diào)整不及時(shí)的問題,導(dǎo)致#3高加在投運(yùn)初期,經(jīng)常出現(xiàn)正常疏水管道汽液兩相流動(dòng)、管道劇烈振動(dòng)現(xiàn)象,是造成本次事件的次要原因。
4、#3高加疏水調(diào)整閥內(nèi)漏較大,在高加隨機(jī)啟動(dòng)投運(yùn)初期、機(jī)組負(fù)荷較低時(shí),難于建立和控制正常水位,是造成本次事件的次要原因。
4 防止高加泄漏措施
1、提高設(shè)備管理、檢修水平,研究制定高加換熱管檢修、泄漏處理方案,將高加查漏列入停機(jī)檢修的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目。提高閥門內(nèi)漏治理水平,對(duì)高加入口三通閥、出口電動(dòng)閥、疏水調(diào)整閥解體檢查,確保設(shè)備可靠可以隔絕嚴(yán)密及利于高加水位調(diào)節(jié)。
2、規(guī)范高加投、退操作,嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程控制高加出口溫升、溫降率,溫升率不大于3℃/min、溫降率不大于2℃/min。
3高加汽側(cè)投運(yùn)過程中及正常運(yùn)行中,應(yīng)逐漸建立并維持高加正常水位,加強(qiáng)對(duì)水位的監(jiān)視與調(diào)整,防止水位過低、汽液兩相流動(dòng)造成正常疏水管路振動(dòng)。若投運(yùn)初期疏水調(diào)節(jié)閥內(nèi)漏大水位無法控制,必要時(shí)通過關(guān)閉疏水調(diào)節(jié)閥前手動(dòng)閥控制高加水位。
4、機(jī)組正常運(yùn)行中,應(yīng)嚴(yán)格控制給水品質(zhì),防止出現(xiàn)高加管束高溫化學(xué)腐蝕。
5、機(jī)組運(yùn)行中加強(qiáng)給水調(diào)節(jié),防止出現(xiàn)給水超壓情況。
6、嚴(yán)格做好高加停運(yùn)后的防腐保養(yǎng)措施。
5 結(jié)束語
高壓加熱器運(yùn)行可靠性直接嚴(yán)重影響著機(jī)組的安全性和經(jīng)濟(jì)性,因此對(duì)于高壓加熱器輕微泄漏或泄漏,應(yīng)認(rèn)真分析各個(gè)參數(shù)(疏水調(diào)節(jié)閥開度、高加出水溫度、高加疏水溫度)的變化,必要時(shí)隔絕高加進(jìn)行試驗(yàn),盡早發(fā)現(xiàn)并盡快處理,避免泄漏的進(jìn)一步惡化而威脅汽輪機(jī)的安全。高加泄漏導(dǎo)致停機(jī)處理,嚴(yán)重影響發(fā)電廠的經(jīng)濟(jì)效益,應(yīng)提高高加管理、檢修水平和運(yùn)行人員的運(yùn)行操作水平,避免再次發(fā)生類似情況。
參考文獻(xiàn):
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[3]鄭體寬 熱力發(fā)電廠 第二版 中國電力出版社 2008-12-01
作者簡(jiǎn)介:
湯景林(1985-),男,福建漳州人,助理工程師,從事600MW、1000MW機(jī)組集控運(yùn)行。