王軍
摘要:針對(duì)維美德191拖拉機(jī)動(dòng)力輸出軸頻繁斷裂的情況,為節(jié)約維修換件成本,進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化替代件的可行性研究工作。
關(guān)鍵詞:輸出軸測(cè)繪;工裝夾具;替代件;材質(zhì);對(duì)比分析
中圖分類號(hào):S2328文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
doi:10.14031/j.cnki.njwx.2017.10.006
0引言
隨著我國(guó)綜合國(guó)力的大幅提升,國(guó)民經(jīng)濟(jì)得到顯著增強(qiáng),國(guó)家對(duì)三農(nóng)方面的扶持力度也空前加大,進(jìn)而持續(xù)推動(dòng)了我國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程的步伐,其中農(nóng)機(jī)作業(yè)型式的現(xiàn)代化建設(shè)具有最為直觀的體現(xiàn)。
黑龍江是農(nóng)業(yè)大省,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用地多,農(nóng)機(jī)作業(yè)面積大、任務(wù)重,進(jìn)口大馬力拖拉機(jī)的保有量十分巨大。從歐美進(jìn)口的大馬力拖拉機(jī)的性價(jià)比較高,老百姓十分認(rèn)可,唯一讓農(nóng)戶忌憚的是其日常維修、保養(yǎng)、換件成本太過(guò)昂貴,致使農(nóng)機(jī)戶的作業(yè)和使用成本提高很多,在影響農(nóng)戶收益的同時(shí)也限制了這些進(jìn)口拖拉機(jī)的使用頻次。為加快推動(dòng)我省農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)進(jìn)程,提高這些進(jìn)口大馬力拖拉機(jī)的使用效能,對(duì)其常用易損配件進(jìn)行國(guó)產(chǎn)化研究已十分必要。
目前,這些進(jìn)口大馬力拖拉機(jī)最常用的易損配件主要是保養(yǎng)用配件、動(dòng)力輸出軸配件、傳動(dòng)皮帶配件和旋轉(zhuǎn)軸承配件四個(gè)種類,且所有這些常用易損配件還未真正實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代,農(nóng)機(jī)用戶還是以原廠配件為主進(jìn)行更換。
為此,我單位專項(xiàng)課題組特針對(duì)芬蘭維美德191拖拉機(jī)的動(dòng)力輸出軸進(jìn)行了國(guó)產(chǎn)化替代方面的可行性研究,現(xiàn)就研究情況進(jìn)行論述。
1原件檢測(cè)分析結(jié)果
11原件測(cè)繪圖
動(dòng)力輸出軸原件經(jīng)細(xì)致測(cè)繪后成圖,見(jiàn)圖1。
1.2原件的檢測(cè)報(bào)告
原件的檢測(cè)報(bào)告如下:
(1)原廠件實(shí)物照片見(jiàn)圖2;
(2)原件材質(zhì)化學(xué)成分分析結(jié)果見(jiàn)圖3;
(3)原件表面金相組織照片見(jiàn)圖4;
(4)原件芯部金相組織照片見(jiàn)圖5;
(5)原件檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)圖6。
2改進(jìn)試件試驗(yàn)情況
21改進(jìn)試件設(shè)計(jì)圖
動(dòng)力輸出軸試制樣件經(jīng)改進(jìn)設(shè)計(jì)后成圖,見(jiàn)圖7。
22扭斷試驗(yàn)工裝夾具設(shè)計(jì)圖
扭斷試驗(yàn)用工裝夾具經(jīng)與濟(jì)南中創(chuàng)工業(yè)測(cè)試系統(tǒng)有限公司對(duì)接并嚴(yán)格按照芬蘭維美德191拖拉機(jī)動(dòng)力輸出軸的實(shí)際使用情形進(jìn)行設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)完成的工裝夾具圖紙如下:
(1)動(dòng)力輸出軸六鍵扭轉(zhuǎn)套設(shè)計(jì)后成圖,見(jiàn)圖8。
(2)動(dòng)力輸出軸通用扭轉(zhuǎn)連接套、軸向定位銷軸設(shè)計(jì)后成圖,分別見(jiàn)圖9、圖10。
23試制樣件的選材
試制樣件的材料選用高強(qiáng)度42CrMo合金結(jié)構(gòu)鋼,選材與原件一致,其材質(zhì)的化學(xué)成分與原件對(duì)比結(jié)果見(jiàn)表1。
24試制樣件的加工工藝及熱處理工藝
241試制樣件1
動(dòng)力輸出軸試制樣件1的加工工藝及熱處理工藝簡(jiǎn)述如下:
(1)原材料選用60~65 mm的高強(qiáng)度42CrMo合金結(jié)構(gòu)鋼棒料進(jìn)行粗車加工。
(2)粗車加工后的軸體進(jìn)行整體調(diào)質(zhì)處理,淬火加熱時(shí)間為1.5 h,淬火溫度為850 ℃,之后進(jìn)行油冷至230 ℃;再進(jìn)行高溫回火處理,溫度為560 ℃,時(shí)間為25~3 h;高溫回火后,進(jìn)行常溫油冷至室溫,使得軸體表面硬度達(dá)到270~280 HBS。
(3)精車加工,除軸體頭部的密牙花鍵部分外,其余全部加工成形,為便于樣件加工,頭部密牙花鍵部分改成方形,暫不影響試制和測(cè)試。
(4)軸體機(jī)械加工完成后,六齒花鍵部分表面中頻淬火處理,淬火溫度為850 ℃,然后用常溫油冷至室溫,使得軸體表面硬度達(dá)到53~57 HRC。
(5)軸體進(jìn)行人工48 h時(shí)效處理,溫度為200 ℃,去除表面應(yīng)力。
(6)試制的動(dòng)力輸出軸樣件1加工完成。
242試制樣件2
動(dòng)力輸出軸試制樣件2的加工工藝及熱處理工藝簡(jiǎn)述如下:
(1)原材料選用60~65 mm的高強(qiáng)度42CrMo合金結(jié)構(gòu)鋼棒料進(jìn)行粗車加工。
(2)粗車加工后的軸體進(jìn)行整體調(diào)質(zhì)處理,淬火加熱時(shí)間為1.5 h,淬火溫度為850 ℃,之后進(jìn)行油冷至230 ℃;再進(jìn)行高溫回火處理,溫度為560 ℃,時(shí)間為2.5~3 h;高溫回火后,進(jìn)行常溫油冷至室溫,使得軸體表面硬度達(dá)到270~280 HBS。
(3)精車加工,除軸體頭部的密牙花鍵部分外,其余全部加工成形,為便于樣件加工,頭部密牙花鍵部分改成方形,暫不影響試制和測(cè)試。
(4)軸體機(jī)械加工完成后,整體淬火處理,淬火時(shí)間1.5 h,淬火溫度為850 ℃,然后用常溫油冷至室溫,使得軸體表面硬度達(dá)到53~57 HRC。
(5)軸體進(jìn)行人工48 h時(shí)效處理,溫度為200 ℃,去除表面應(yīng)力。
(6)試制的動(dòng)力輸出軸樣件2加工完成。
3試制樣件與原件對(duì)比結(jié)果
(1)動(dòng)力輸出軸試制樣件與原件的表面硬度及淬硬層深度對(duì)比情況見(jiàn)表2。
(2)動(dòng)力輸出軸試制樣件與原件的扭斷抗力對(duì)比試驗(yàn)報(bào)告情況見(jiàn)表3。
4初步結(jié)論
(1)在完成的抗扭測(cè)試條件下,試制樣件1不能滿足設(shè)計(jì)要求。
(2)在完成的抗扭測(cè)試條件下,試制樣件2能滿足設(shè)計(jì)要求,即試制樣件2的選材、加工工藝、熱處理工藝可滿足設(shè)計(jì)替代要求,但還需進(jìn)一步完善,使之與原件的抗扭力矩最為接近為佳。
5下一步深入方案說(shuō)明
(1)以動(dòng)力輸出軸試制樣件2為準(zhǔn),再加工2批樣件。
(2)精細(xì)調(diào)整最后一步的熱處理工藝,使樣件的抗扭強(qiáng)度與原件基本接近,偏差爭(zhēng)取控制在±3%以內(nèi)。
(3)達(dá)標(biāo)后的樣件與原件進(jìn)行疲勞強(qiáng)度對(duì)比測(cè)試,為最終國(guó)產(chǎn)化替代方案的可行性提供理論依據(jù)。
(4)盡快實(shí)現(xiàn)該規(guī)格動(dòng)力輸出軸的國(guó)產(chǎn)化替代可行性技術(shù)方案。
綜上所述,該動(dòng)力輸出軸在能有效形成成熟的加工工藝及熱處理工藝,且在疲勞強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)及使用要求的前提下,完全可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代生產(chǎn)。國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)后該易損件的供貨期及時(shí),價(jià)格下降很多,能有效保障該型進(jìn)口拖拉機(jī)的作業(yè)效能和換件費(fèi)用,社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益十分顯著。endprint