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(安陽鋼鐵股份有限公司, 河南 安陽 455000)
影響普碳鋼可澆性因素分析與實(shí)踐
朱繼衡, 張?zhí)?/p>
(安陽鋼鐵股份有限公司, 河南 安陽 455000)
通過對(duì)普碳鋼生產(chǎn)過程中煉鋼各工序關(guān)鍵工藝控制參數(shù)的數(shù)據(jù)分析,找出了影響普碳鋼可澆性的主要因素和臨界點(diǎn),并針對(duì)要因優(yōu)化制訂了有效的工藝制度,取得了明顯的改進(jìn)效果。
普碳鋼 可澆性 分析
普通碳素結(jié)構(gòu)鋼(以下簡(jiǎn)稱“普碳鋼”),由于其氧化性強(qiáng)以及外來夾雜物進(jìn)入,在澆注過程中經(jīng)常出現(xiàn)鋼中夾雜物多,影響鋼水質(zhì)量,甚至影響到連鑄工序的可澆性,造成漏鋼等生產(chǎn)事故。據(jù)統(tǒng)計(jì),因普碳鋼可澆性差造成的漏鋼、回爐等生產(chǎn)事故占總事故的66.89%,嚴(yán)重影響了工序的生產(chǎn)穩(wěn)定順行,所以必須對(duì)普碳鋼可澆性差的產(chǎn)生原因進(jìn)行研究分析,并采取針對(duì)性措施加以解決。
1)統(tǒng)計(jì)樣本數(shù)。13 216爐,共109個(gè)澆次。
2)以普碳鋼可澆性差指數(shù)(以下簡(jiǎn)稱“指數(shù)”)為評(píng)價(jià)參數(shù),分析煉鋼過程各工藝關(guān)鍵控制參數(shù)對(duì)普碳鋼可澆性的影響,目標(biāo)指數(shù)控制在1.0以下。
2.1 出鋼終點(diǎn)碳含量
由碳氧平衡積可知,出鋼終點(diǎn)碳含量越高,鋼中氧含量越低。統(tǒng)計(jì)分析得出,出鋼終點(diǎn)碳對(duì)普碳鋼可澆性差有影響,其指數(shù)隨出鋼終點(diǎn)碳含量的升高而降低,說明在較低的出鋼終點(diǎn)碳時(shí),鋼水脫氧不足鋼中氧含量高,出鋼終點(diǎn)碳每降低0.01%,指數(shù)上升高0.145,如圖1所示。
2.2 鋼中 m(Mn)/m(Si)
鋼中 m(Mn)/m(Si)越高鋼渣流動(dòng)性好,易于流動(dòng)排除。統(tǒng)計(jì)分析得出,鋼中 m(Mn)/m(Si)在 2.60以下時(shí),指數(shù)隨著鋼中 m(Mn)/m(Si)的降低驟然升高,可澆性變差,但大于3.0影響不大,如圖2所示。
圖1 出鋼終點(diǎn)碳與指數(shù)關(guān)系圖
圖2 鋼中m(Mn)/m(Si)與指數(shù)關(guān)系圖
2.3 拉坯速度
對(duì)于定徑水口拉速控制工藝,拉坯速度越高意味中間包液面越高,夾雜物在中間罐內(nèi)停留時(shí)間長,容易排除。統(tǒng)計(jì)分析得出,當(dāng)拉坯速度約低于2.90m/min,指數(shù)迅速升高,可澆性變差,如下頁圖3所示。
圖3 拉坯速度與指數(shù)關(guān)系圖
2.4 拉坯速度波動(dòng)
連鑄機(jī)拉坯速度波動(dòng)越大,說明中間包液面及流場(chǎng)穩(wěn)定性越差,對(duì)夾雜物的排除不利。統(tǒng)計(jì)分析得出,指數(shù)隨著拉坯速度波動(dòng)的降低即澆注穩(wěn)定性的提高而減小,可澆性有所改善,且在負(fù)偏差時(shí)斜率絕對(duì)值大,即下爐拉速突然增加更容易影響普碳鋼的可澆性,如圖4所示。
圖4 拉坯速度與指數(shù)關(guān)系圖
2.5 澆注溫度
鋼水澆注溫度越高,鋼水黏度越低,流動(dòng)性越好,有利于夾雜物的上浮,反之不利于排除[1]。統(tǒng)計(jì)得出,在澆注溫度較低時(shí)(約低于1 532℃),指數(shù)明顯升高,正常澆注溫度條件下影響不大,如圖5所示。
圖5 澆注溫度與指數(shù)關(guān)系圖
3.1 冶煉成分控制
根據(jù)以上數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果,優(yōu)化設(shè)計(jì)普碳鋼冶煉成分及鋼中 m(Mn)/m(Si)控制標(biāo)準(zhǔn),見表 1。
3.2 冶煉終點(diǎn)控制
為控制終點(diǎn)鋼中氧含量,控制出鋼終點(diǎn)碳小于0.08%,當(dāng)出鋼終點(diǎn)碳每降低0.01%脫氧劑補(bǔ)加量增加0.17 kg/t。同時(shí)為滿足連鑄澆注溫度要求,控制轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)出鋼溫度為1 635~1 665℃。
表1 普碳鋼冶煉成分及鋼中m(Mn)/m(Si)控制標(biāo)準(zhǔn) %
3.3 連鑄澆注工藝控制
為發(fā)揮連鑄中間包冶金工藝功能,中間包液面控制必須大于600 mm,最低液面不低于450 mm,連鑄機(jī)拉坯速度不小于3.2 m/min,爐與爐拉速波動(dòng)控制在±0.2 m/min,澆注溫度控制在1 530~1 550℃[2]。
通過對(duì)普碳鋼生產(chǎn)過程中關(guān)鍵工藝控制參數(shù)的優(yōu)化,普碳鋼可澆性得到了很好的改善。其中,m(Mn)/m(Si)不合比率由優(yōu)化前的0.66%降低到0.32%,轉(zhuǎn)爐出鋼終點(diǎn)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)由優(yōu)化前的0.072%,降低到0.086%。澆注過程的穩(wěn)定性明顯提高,合格率由優(yōu)化前的88.71%提高到96.17%,平均拉坯速度由3.27m/min提高到3.56 m/min。漏鋼事故率由0.51%降低到0.01%,事故回爐由0.09%降低到0。
1)通過優(yōu)化普碳鋼生產(chǎn)過程關(guān)鍵工藝控制參數(shù),普碳鋼可澆性得到了很好的改善,漏鋼事故率和生產(chǎn)事故回爐大幅降低。
2)統(tǒng)計(jì)分析得出,出鋼終點(diǎn)碳對(duì)普碳鋼可澆性差有影響,指數(shù)隨出鋼終點(diǎn)碳含量的升高而降低,說明在較低的出鋼終點(diǎn)碳時(shí),鋼水脫氧不足鋼中氧含量高。
3)鋼中 m(Mn)/m(Si)和拉坯速度對(duì)普碳碳可澆性影響較大,當(dāng)鋼中 m(Mn)/m(Si)在 2.60 以下時(shí)或拉坯速度低于2.90 m/min時(shí),指數(shù)隨著鋼中m(Mn)/m(Si)和拉坯速度的降低驟然升高。
4)拉坯速度波動(dòng)在低于-0.20 m/min或大于0.20 m/min,對(duì)指數(shù)有影響,且負(fù)偏差時(shí)斜率絕對(duì)值更大即影響更大。
5)鋼水澆注溫度只有在低于1 532℃時(shí),指數(shù)才明顯增加,正常澆注溫度影響不大。
[1] 孫毅杰,劉曉峰,高祝兵,等.鋼水可澆性引起連鑄機(jī)非計(jì)劃斷澆原因分析[J],四川冶金,2010,32(6):38-42.
[2] 茅洪樣,胡東艷.連鑄過程中水口堵塞機(jī)理及其預(yù)防對(duì)策[J].武漢科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2000,23(2):1 117.
(編輯:苗運(yùn)平)
Analysis of Factor Influencingthe Casting of Carbon-steel and Practice
Zhu Jiheng,Zhang Taisheng
(Anyang Iron&Steel Co.,Ltd.,Anyang Henan 455000)
Based on the data analysis of key process control parameters in each process ofsteelmaking of carbon-steel production,the main factors influencing the casting of carbon-steel and the critical point are found out.According to the essential factors,effective technological system is formulated and optimizedwith significant improvement.
carbon-steel,casting,analysis
TG250.3
A
1672-1152(2017)04-0081-03
10.16525/j.cnki.cn14-1167/tf.2017.04.31
2017-07-25
朱繼衡(1976—),男,河南安陽人,1997畢業(yè)于遼寧科技大學(xué)鋼鐵冶金專業(yè),工程師。
第二作者簡(jiǎn)介:張?zhí)?971—),畢業(yè)于鞍山科技大學(xué)材料工程專業(yè),研究方向:質(zhì)量管控與品種創(chuàng)效,高級(jí)工程師。