范 錁,賈 耽
(中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆 克拉瑪依 834003)
2.5Mt/a蒸餾裝置抽真空系統(tǒng)節(jié)能節(jié)水改造
范 錁,賈 耽
(中石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司,新疆克拉瑪依834003)
介紹了2.5Mt/a蒸餾裝置針對裝置建成后能耗較高的問題,進(jìn)行針對性改造的工業(yè)應(yīng)用情況。改造后年可節(jié)約1.0MPa蒸汽約19468噸;同時裝置的水環(huán)式真空泵經(jīng)過改造,可節(jié)約新水26,280t/a。針對改造后的實際工業(yè)應(yīng)用情況,提出了進(jìn)一步降低裝置能耗的建議。
常減壓蒸餾; 用能分析; 技術(shù)改造
作為煉油廠原油加工的第一道工序,常減壓蒸餾裝置技術(shù)水平的高低直接關(guān)系著后續(xù)裝置的質(zhì)量、收率以及經(jīng)濟(jì)效益,常減壓蒸餾對煉油加工方案優(yōu)化和經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)地位不會受到動搖。
蒸餾裝置減頂抽真空系統(tǒng)使用三級冷凝冷卻兩級抽真空系統(tǒng),冷凝冷卻器采用板式空冷,三級冷凝冷卻后安裝有水環(huán)真空泵,用以將減頂不凝氣引出。在裝置投產(chǎn)后,減頂抽真空系統(tǒng)的冷后溫度一直偏高;在水環(huán)真空泵出現(xiàn)故障時或維修保養(yǎng)時,減頂不能維持高真空度,而真空度是減壓塔操作中最重要的工藝參數(shù),對生產(chǎn)有重大影響,嚴(yán)重時裝置被迫進(jìn)行降量;同時裝置的能耗也超過設(shè)計要求,主要原因為1.0MPa蒸汽耗量大,導(dǎo)致裝置整體能耗超過設(shè)計要求,降低裝置能耗的要求十分迫切,對減頂抽真空系統(tǒng)的改造十分有必要進(jìn)行。
2.1 減頂抽真空系統(tǒng)改造
圖1 減壓塔抽真空系統(tǒng)圖
減頂抽真空蒸汽噴射器和板式空冷負(fù)荷重新進(jìn)行匹配,通過與設(shè)計單位進(jìn)行合作,對蒸汽噴射器和板式空冷負(fù)荷重新進(jìn)行計算,發(fā)現(xiàn)蒸汽噴射器與板式空冷負(fù)荷與裝置現(xiàn)在的工況不符合,在蒸汽噴射器負(fù)荷一定的情況下,板式空冷冷卻負(fù)荷偏小,這是導(dǎo)致板式空冷冷后溫度偏高的主要原因,同時在設(shè)計中,兩級抽真空蒸汽噴射器的工作蒸汽由一個調(diào)節(jié)閥來進(jìn)行控制,導(dǎo)致兩級抽真空蒸汽流量不易控制,抽真空蒸汽噴射器在減壓平臺,操作員人工調(diào)整不能及時到位;由于更換板式空冷周期長,板式空冷造價,從經(jīng)濟(jì)角度和施工周期來考慮,更換減頂抽真空蒸汽噴射器為目前較優(yōu)方案。其中一級蒸汽噴射器喉部的直徑由原來的25mm減少為現(xiàn)在的20mm,二級蒸汽噴射器喉部的直徑由原來20mm減少為現(xiàn)在的15mm,降低了工作蒸汽用量;同時在兩級抽真空噴射器用蒸汽線上分兩路,分別設(shè)置調(diào)節(jié)閥、流量計、放空閥,實現(xiàn)對減壓塔真空度的控制,降低了工作強度。
表1 兩級抽真空噴射器計算匯總表
兩級抽真空噴射器工作介質(zhì)采用飽和蒸汽,負(fù)荷見下2。
表2 飽和蒸汽負(fù)荷一覽表
2.2 水環(huán)真空泵的使用與改造
減壓塔的抽真空設(shè)備可以用蒸汽噴射器(也稱蒸汽噴射泵或抽空器)或機(jī)械真空泵。蒸汽噴射器的結(jié)構(gòu)簡單,沒有運轉(zhuǎn)部件,使用可靠而無需動力機(jī)械,而且水蒸汽在煉廠中也是既安全以容易得到的。因此,煉油廠中的減壓塔廣泛采用蒸汽噴射器來產(chǎn)生真空。但是蒸汽噴射器的能量利用效率非常低,僅2%左右,其中末級蒸汽噴射器的效率最低。機(jī)械真空泵的能量利用效率一般比蒸汽噴射器高8-10倍,還能減少酸性污水量。因此,使用蒸汽噴射器與機(jī)械真空泵聯(lián)合操作是一個重要的技術(shù)改進(jìn)。
蒸汽噴射器與其它機(jī)械真空泵的能耗對比數(shù)據(jù)見表3。
表3 蒸汽噴射器及機(jī)械真空泵的能耗
水環(huán)式真空泵適于抽吸帶有液體的氣體,可以避免氣體在抽吸過程中產(chǎn)生泄漏及發(fā)熱,因此,常用于抽吸有毒或易爆炸氣體,如氯氣、氫氣以及乙炔氣等。水環(huán)式真空泵的優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單,旋轉(zhuǎn)部分沒有機(jī)械摩擦,泵內(nèi)不需要潤滑,操作可靠,使用壽命長。
蒸餾裝置新增加一臺水環(huán)真空泵,使裝置內(nèi)有兩臺水環(huán)真空套,達(dá)到一用一備狀態(tài)。針對裝置使用的水環(huán)真空泵要使用新鮮水作為工作液,同時由于該型真空泵沒有工作液循環(huán)使用系統(tǒng),大量新鮮水作為工作液被排放,是裝置內(nèi)酸性污水產(chǎn)生的另一個源頭這一問題,將水環(huán)真空泵更換為采用循環(huán)水作為工作液,約可節(jié)約新水3t/h;同時工作液可循環(huán)使用的新式水環(huán)真空泵,同時具有工作液位自動控制和泵進(jìn)口真空度自動控制功能,既節(jié)約用水,減少污染,同時又減少操作人員的工作強度。
改造前后,裝置輸入的1.0MPa蒸汽用量有了十分明顯的降低,蒸餾裝置月平均1.0MPa蒸汽耗量由上年改造前的3869噸降低到下年改造后的2700噸;同時減壓塔抽真空系統(tǒng)穩(wěn)定性和能力提高,在氣溫低于10℃后便可單獨使用板式空冷風(fēng)機(jī)只用空氣進(jìn)行冷凝冷卻,不再需要使用噴淋水;兩路抽真空蒸汽量可以獨立控制,易于調(diào)節(jié)兩級抽空器的工作負(fù)荷;兩臺水環(huán)真空泵一用一備,提高抽真空系統(tǒng)工作可靠性;蒸汽抽空器和水環(huán)真空泵的聯(lián)合使用,降低了抽空的蒸汽耗量;同時降低了裝置酸性污水的排放量,減少污染。
3.1 項目實施后的經(jīng)濟(jì)效益分析比較
抽真空系統(tǒng)改造項目實施后,取得了比較顯著的經(jīng)濟(jì)效益,同時在減少裝置酸性污水方面也有一定的社會效益。同時,蒸汽抽空器和機(jī)械真空泵聯(lián)合使用具有良好的應(yīng)用前景,在不大幅度改造現(xiàn)有板式空冷情況下,提高減壓塔頂真空度,降低抽真空系統(tǒng)蒸汽耗量對生產(chǎn)和節(jié)能兩方面都大有益處。
圖2 蒸餾裝置改造前后1.0MPa蒸汽用量比較
注:數(shù)據(jù)引自蒸餾裝置能耗統(tǒng)計。
以下就蒸餾裝置減頂抽真空系統(tǒng)改造前后的能耗數(shù)據(jù),計算該項目的經(jīng)濟(jì)效益:
經(jīng)濟(jì)效益=項目不投用情況下運行1年的蒸餾裝置蒸汽消耗與項目投用后運行1年的蒸餾裝置蒸汽消耗之差×項目投用后運行1年的加工量×1.0MPa蒸汽消耗品單價- 項目投用情況下1年的日常消耗性投入增加值 - 項目總投資÷5
具體計算結(jié)果:
節(jié)約蒸汽的經(jīng)濟(jì)效益=(0.027-0.017)×1,946,790×75-0-1,070,000,000÷5=1,289,765(元)
約可節(jié)約新水3t/h,全年可節(jié)約新水約26,280噸。
裝置抽真空系統(tǒng)進(jìn)行改造后,年可節(jié)約1.0MPa蒸汽約19468噸,約可節(jié)約費用為1,289,765元,效益十分可觀。
裝置上兩級抽真空系統(tǒng)都在投用,可以考慮二級抽空器與水環(huán)真空泵聯(lián)合使用,在操作成熟后,只使用水環(huán)真空泵作為二級抽真空設(shè)備,進(jìn)一步降低裝置蒸汽用量及污水量。同時,在裝置板式空冷一定的情況下,通過提高水環(huán)真空泵工作負(fù)荷,達(dá)到在不更換現(xiàn)有板式空冷情況下,進(jìn)一步提高減壓系統(tǒng)的真空度,達(dá)到高真空下降低加熱爐出口溫度的目的,進(jìn)一步降低裝置的能耗。
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(本文文獻(xiàn)格式:范錁,賈耽.2.5Mt/a蒸餾裝置抽真空系統(tǒng)節(jié)能節(jié)水改造[J].山東化工,2017,46(16):92-94.)
TE962
:A
:1008-021X(2017)16-0092-03
2017-05-10
范 錁,大學(xué)本科,工程師,主要從事蒸餾裝置技術(shù)管理工作。