馬永飛,趙建章
(1.新特能源股份有限公司,新疆 烏魯木齊 830011;2.新疆工程學(xué)院 化學(xué)與環(huán)境工程系,新疆 烏魯木齊 830091;3. 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 化工學(xué)院,江蘇 徐州 221000)
三氯氫硅精餾提純過程動(dòng)態(tài)分析
馬永飛1,趙建章2,3
(1.新特能源股份有限公司,新疆 烏魯木齊 830011;2.新疆工程學(xué)院 化學(xué)與環(huán)境工程系,新疆 烏魯木齊 830091;3. 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 化工學(xué)院,江蘇 徐州 221000)
采用化工流程模擬軟件,在穩(wěn)態(tài)模擬的基礎(chǔ)上,完善設(shè)備尺寸,對(duì)原工況和優(yōu)化后工況,分別在流量和組成擾動(dòng)下進(jìn)行了動(dòng)態(tài)分析,工藝參數(shù)優(yōu)化后,其動(dòng)態(tài)特性沒有明顯改變,同時(shí)為保證工況穩(wěn)定應(yīng)保持原料組成的穩(wěn)定和純度。
三氯氫硅;模擬;動(dòng)態(tài)
三氯氫硅的提純方法主要采用精餾提純的方式,前人對(duì)其提純過程應(yīng)用化工流程模擬軟件進(jìn)行模擬和優(yōu)化進(jìn)行了大量的工作[1-4],但是對(duì)其過程及優(yōu)化結(jié)果缺乏動(dòng)態(tài)分析。
本文在原穩(wěn)態(tài)模擬和優(yōu)化的結(jié)果[4]的基礎(chǔ)上應(yīng)用Aspen Plus Dynamics進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析。
向穩(wěn)態(tài)模擬中添加閥門和泵等操作元件,這些元件在動(dòng)態(tài)模擬中非常重要。所有精餾塔進(jìn)料的閥門出口壓力都必須精確得與進(jìn)料板位置處的壓力相等,C3塔頂產(chǎn)品采出管線的閥門壓降設(shè)置為500kPa,其他控制閥門的壓降一般設(shè)定為400kPa;泵的進(jìn)出口壓差在符合以上規(guī)定的基礎(chǔ)上根據(jù)前后物料的壓力情況設(shè)置。
流程中各塔的參數(shù)見表1。
表1 各塔參數(shù)匯總表
圖1 某廠三氯氫硅精餾提純工藝流程
在穩(wěn)態(tài)模擬過程中,得到進(jìn)入各個(gè)精餾塔的第一塊塔板和倒數(shù)第二塊塔板的液體體積流量,即回流罐和再沸器的液體體積流量QL。根據(jù) Luyben[5]推薦的方法,假設(shè)設(shè)備的持液時(shí)間tholdup為10min,設(shè)備的長(zhǎng)徑比值為 2,則可通過以下體積公式計(jì)算得到設(shè)備的直徑和長(zhǎng)度:
V=(πD2/4)×(2D)
(1)
各塔回流罐和再沸器的液體體積見表2、3。
表2 回流罐和再沸器尺寸匯總表(原工況)
表3 回流罐和再沸器尺寸匯總表(優(yōu)化后)
由于產(chǎn)品中要求三氯氫硅的含量大于0.9999,所以塔內(nèi)溫度分布曲線比較平緩,溫度對(duì)組成變化不敏感,尤其是C2和C3塔,利用溫度進(jìn)行控制產(chǎn)品質(zhì)量比較困難。同時(shí),該流程中只要求塔的一端產(chǎn)品質(zhì)量,根據(jù)Shinskey提出了設(shè)計(jì)精餾塔控制的三項(xiàng)原則,只需要采用物料平衡的方式控制產(chǎn)品質(zhì)量即可。
采用物料平衡的控制方式可用的有三種控制結(jié)構(gòu)[6]。結(jié)合本流程的特點(diǎn)可得該流程的控制結(jié)構(gòu)如圖2所示,控制回路如下:
① 流量控制器控制塔C1進(jìn)料量;
② 塔C1塔頂產(chǎn)品是塔C2的進(jìn)料,塔C2塔底產(chǎn)品是塔C3的進(jìn)料,因此這兩股產(chǎn)品設(shè)置流量控制器,以避免后續(xù)工藝進(jìn)料的波動(dòng);
③塔C2塔頂產(chǎn)品流量遠(yuǎn)小于塔底產(chǎn)品流量,塔C2回流罐的液位采用回流量控制;
④塔C1、塔C3塔底產(chǎn)品流量遠(yuǎn)小于塔頂產(chǎn)品流量,塔C1、塔C3塔底的液位采用再沸器加熱量控制;
⑤三個(gè)塔都采用固定回流比控制;
⑥對(duì)塔C2的再沸器的加熱量設(shè)置了對(duì)各自進(jìn)料的前饋比例控制,對(duì)塔C1、塔C3塔底產(chǎn)品流量設(shè)置了對(duì)進(jìn)料的前饋比例控制,同時(shí)設(shè)置了時(shí)滯元件,使動(dòng)態(tài)響應(yīng)在時(shí)間上匹配;
⑦塔C2塔底的液位與塔底采出量組成均勻控制;
圖2 三氯氫硅精餾提純工藝控制結(jié)構(gòu)
⑧對(duì)三個(gè)塔的塔壓是通過冷凝器的冷卻量進(jìn)行控制。
過程的動(dòng)態(tài)模擬是在穩(wěn)定的運(yùn)行工藝基礎(chǔ)上加入擾動(dòng),比如流量、組分等擾動(dòng),而工藝過程如何變化,以及檢驗(yàn)設(shè)計(jì)的控制系統(tǒng)能否使產(chǎn)品的純度能維持在一個(gè)較為合理的范圍內(nèi)[7]。
3.1 進(jìn)料量的擾動(dòng)
a為塔頂產(chǎn)品流量;b為塔底產(chǎn)品流量
圖3 塔C3流量響應(yīng)
該工藝進(jìn)料量為6000 kg/h(不含循環(huán)物料),分別在1 h、11 h、21 h、31 h使流量階躍變?yōu)?200、6000、4800、6000,控制系統(tǒng)對(duì)進(jìn)料量波動(dòng)20%的動(dòng)態(tài)響應(yīng)。
由于流量設(shè)立了隨動(dòng)控制系統(tǒng),在改變進(jìn)料量后,很快就達(dá)到了穩(wěn)定,以塔C3的塔頂、塔底、進(jìn)料為例,如圖3所示。
由圖3可知,流量變化幾乎沒有滯后,在階躍變化后1~2h即能達(dá)到穩(wěn)態(tài),但原工況的響應(yīng)曲線更為陡峭,這是由于原工況回流量大,靈敏度高的緣故。
最終產(chǎn)品的組成,重點(diǎn)考察了SiHCl3、BCl3、PCl3的響應(yīng)曲線,SiHCl3的組成在階躍輸入后原工況和優(yōu)化后工況都沒有變化,BCl3、PCl3的組成發(fā)生了波動(dòng),但都在質(zhì)量要求的范圍內(nèi),兩種組分在兩種工況下響應(yīng)相似,以優(yōu)化后BCl3響應(yīng)曲線為例,如圖4所示。
圖4 最終產(chǎn)品BCL3含量響應(yīng)
由圖4可知,BCl3在上升階躍輸入后,先出現(xiàn)一個(gè)下降峰,后出現(xiàn)上升峰,最后達(dá)到新的穩(wěn)態(tài)值。這是此流程所設(shè)置的控制系統(tǒng)典型的表現(xiàn),BCl3脫除主要是由塔C2完成的,塔C2的再沸器的加熱量設(shè)置了對(duì)各自進(jìn)料的前饋比例控制,上升蒸汽先增加,回流罐的液位后增加,其液位控制器才會(huì)增加回流量,同時(shí)增加塔頂產(chǎn)品采出量,所以才會(huì)現(xiàn)有下降峰后有上升峰。
經(jīng)過考察,優(yōu)化后并沒有明顯改變控制系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性。
3.2 組成的擾動(dòng)
該工藝進(jìn)料量組成見表4,在1h時(shí),手動(dòng)修改SiHCl3和SiH2Cl2組成,使其之和為0.994,其它不變,研究其動(dòng)態(tài)響應(yīng)。
表4 原料組成表
經(jīng)過測(cè)試,原工況和優(yōu)化后在動(dòng)態(tài)響應(yīng)方面沒有明顯改變,但是存在以下兩個(gè)問題:
①當(dāng)SiHCl3低于0.935以后,最終產(chǎn)品的SiHCl3純度難以維持在0.9999以上;
② SiHCl3在高于0.935時(shí),雖然最終產(chǎn)品的SiHCl3純度保持不變或者維持在0.9999以上,但是要達(dá)到一個(gè)新的穩(wěn)態(tài),需要很長(zhǎng)時(shí)間。
(1)對(duì)原工況進(jìn)行優(yōu)化后,并沒有明顯改變工藝的動(dòng)態(tài)特性(進(jìn)料組成和流量擾動(dòng));
(2)組成擾動(dòng)在一定范圍內(nèi),該控制系統(tǒng)可以維持產(chǎn)品質(zhì)量不變或者在合格標(biāo)準(zhǔn)以上,但是達(dá)到穩(wěn)態(tài)的時(shí)間過長(zhǎng),不利于生產(chǎn),所以建議生產(chǎn)中對(duì)原料的純度加強(qiáng)管理。
[1] 黃國(guó)強(qiáng),趙虎勇,孫帥帥.熱泵精餾在三氯氫硅提純過程中的模擬[J].化工進(jìn)展,2013(6):1450.
[2] 李聞笛,廉景燕,叢 山,等.高純?nèi)葰涔杈s節(jié)能工藝的模擬分析[J].現(xiàn)代化工,2012(9):94.
[3] 李群生,白 潔,郭增昌,等.三氯氫硅精餾過程的模擬與優(yōu)化[J].北京化工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2012(1):1.
[4] 馬永飛,趙建章.三氯氫硅精餾提純模擬和優(yōu)化[J].科技視界,2016(22):29.
[5] Luyben W L.Distillation design and control using Aspen TM simulation[M].New York:John Wiley & Sons.2006.
[6] 戴連奎,于 玲.過程控制工程[M].3版.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2012.
[7] 孫安琴.芳烴精制流程的模擬與控制[D].天津:天津大學(xué),2015.
(本文文獻(xiàn)格式:馬永飛,趙建章.三氯氫硅精餾提純過程動(dòng)態(tài)分析[J].山東化工,2017,46(13):158-160.)
2017-04-25
馬永飛(1986—),男,陜西人,本科,研究方向:化工過程模擬與優(yōu)化;通訊作者:趙建章(1982—),男,河北黃驊人,講師,研究方向:過程模擬、優(yōu)化與控制。
TQ015.9
A
1008-021X(2017)13-0158-03