孫曉豪
吉林海溝黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司
快開式隔膜壓濾機在某選煤廠的應(yīng)用
孫曉豪
吉林海溝黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司
為解決某選煤廠脫水系統(tǒng)存在的問題,采用KZG型壓濾機代替2臺圓盤真空過濾機,并進行了浮選精煤脫水系統(tǒng)工藝改造。生產(chǎn)實踐表明,有效解決了原過濾機脫水效率低、效果差的問題,并為該廠贏得了一定的經(jīng)濟效益。
快開式隔膜壓濾機;應(yīng)用;效果
某選煤廠是一座中心選煤廠,原設(shè)計生產(chǎn)能力75萬噸/年,采用跳汰-浮選聯(lián)合流程。經(jīng)過幾次大規(guī)模改造,現(xiàn)設(shè)計生產(chǎn)能力已達150萬噸/年。原浮選精煤脫水系統(tǒng)采用了2臺PG116–12型圓盤真空過濾機和1臺GPJ–60A型加壓過濾機,但隨著原煤煤質(zhì)下降及市場形勢的變化,浮選精煤脫水系統(tǒng)生產(chǎn)能力日益不足,設(shè)備處理效果及處理能力變差,導(dǎo)致產(chǎn)品水分不能滿足用戶需求,嚴重影響了選煤廠的正常生產(chǎn)[1]。為此,該洗煤廠對其進行了改造,引進了1臺KZG600/2000–u/XBK型快開式隔膜壓濾機代替2臺PG116–12型圓盤式真空過濾機,以解決其脫水系統(tǒng)存在的問題。
1.1 結(jié)構(gòu)
KZG600/2000-U快開式隔膜壓濾機包括機架部分、過濾部分、液壓部分、卸料機構(gòu)和電器控制部分,主要結(jié)構(gòu)見圖1。
1.1.1 電器控制系統(tǒng)
電氣控制部分是整個系統(tǒng)的控制中心,由電控柜、斷路器、空氣開關(guān)、中間繼電器、PLC、變頻器、行程開關(guān)、接近開關(guān)及觸摸屏等組成。工作方式有手動和自動。
1.1.2 卸料機構(gòu)
拉板卸料為多次快速拉板系統(tǒng),它把濾板分為幾組,每組均用鐵鏈相連[3]。拉板時每次拉開一組,并依次拉開所有濾板。該拉板系統(tǒng)的優(yōu)勢在于多次依次拉開,卸料快,拉板高速,取板低速,自自動化程度高。
1.1.3 過濾系統(tǒng)
過濾開始時,濾漿在進料泵的推動下,經(jīng)止推板的進料口進入各濾室內(nèi),濾漿借助進料泵的壓力進行固液分離,由于過濾介質(zhì)的左右,是固體留在濾室內(nèi),濾液有排料閥排出。若需要含水較低的產(chǎn)品,由于有隔膜濾板的作用,可以在隔膜襯板的進氣口通入壓縮空氣,壓榨濾餅,進一步降低濾餅的水分。
1.1.4 液壓系統(tǒng)
液壓部分是主機完成壓緊和松開的動力裝置,在電氣控制的作用下,通過液壓元件及油泵、油缸來完成系統(tǒng)的部分工作;當系統(tǒng)被液壓站、油缸壓緊時,使之將各個濾室密封,用于過濾;反之,松開時,用于卸料[4]。該機可實現(xiàn)全自動智能化。
1.2 快開式隔膜壓濾機的工作原理
快開式隔膜壓濾機工作中,物料在進料泵的推動下,經(jīng)止推板的進料口不斷進入各濾室內(nèi),濾漿借助進料泵產(chǎn)生的壓力實現(xiàn)固液分離。由于濾布的作用,固體留在濾室內(nèi)形成濾餅,濾液由排液閥排除,過濾期結(jié)束后即停止入料。濾餅的進一步脫水是采用壓縮空氣充填隔膜,由隔膜變形產(chǎn)生兩維方向的壓力,破壞顆粒間形成的拱橋,將殘留在顆粒空隙間的濾液擠出。
(1)對來料的適應(yīng)能力強,受煤漿粒度組成及黏度影響小。
(2)壓濾速度快。在細煤泥濃度為80 g/L左右時,一次的進料壓濾時間約7 min,且隨著細煤泥濃度的增大過濾時間縮短。
(3)卸料速度快。該機分16次拉板,一次拉開4塊濾板,總卸料時間約6 min。
(4)壓榨濾餅水分低。當進料壓力達到0.8 MPa,濾餅形成后水分達22%。若進一步進行壓濾,在持續(xù)壓濾120 s后,濾餅水分將進一步降低。在壓力至1.0 MPa時,濾餅水分達19%~20%。
(5)自動化程度高。該機采用西門子S7-300PLC可編程序控制,能夠?qū)崿F(xiàn)完全自動控制,壓力、液位、料位等自動采集檢測。同時能夠?qū)崿F(xiàn)了對附屬設(shè)備的全自動控制。
該選煤廠自從完成對浮選精煤脫水系統(tǒng)改造以后,快開式隔膜壓濾機與加壓過濾機配合作業(yè),浮選精煤首先自流到儲料桶[5]。由于儲料桶底流粒度相對較粗,故采用加壓過濾機脫水,溢流粒度相對較細,采用快開式隔膜壓濾機脫水,應(yīng)用效果良好[6]。
2.1 壓濾效果分析
圖1 快開式隔膜壓濾機結(jié)構(gòu)示意圖
表1 浮選精煤篩分實驗表
表2 快開式隔膜壓濾機與真空過濾機的濾餅水分對比表
經(jīng)過改造,對浮選精煤進行三次篩分試驗分析(見表1)。由于快開式隔膜壓濾機不受物料粒度影響,壓濾周期短,有效提高了浮選精煤脫水能力,確保了生產(chǎn)的穩(wěn)定性。而且,KZG600/2000-U型快開式隔膜壓濾機通過隔膜壓榨進一步脫水,有效降低了濾餅水分。
通過對圓盤式真空過濾機和KZG600/2000-U型快開式隔膜壓濾機過濾產(chǎn)品進行5次取制樣化驗分析(見表2)??梢钥闯隹扉_式隔膜壓濾機產(chǎn)品較真空過濾機產(chǎn)品水分低,這樣不但保證了產(chǎn)品質(zhì)量,滿足了用戶要求,而且節(jié)約了運輸成本。
2.2 經(jīng)濟效益分析
改造后,快開式隔膜壓濾機相對真空過濾機耗電量低,1臺快開式隔膜壓濾機功率為83.5KW,若按兩臺過濾機總功率為458KW,每天生產(chǎn)16h,年生產(chǎn)330d計算,每年可節(jié)約用電(458-83.5)×18×330=222.4530(萬KW·h)。同時,增加了對煤泥量的回收。改造前,當煤泥水出現(xiàn)問題時,選煤廠采取外排方式來確保正常生產(chǎn)。改造后,每天可處理約60噸煤泥。這樣不僅改善了環(huán)境,而且,如按30噸/年產(chǎn)330d計算,則每年節(jié)約成本59萬余元。
快開式壓濾機在該洗煤廠投產(chǎn)以來,對浮選精煤進行脫水回收,提高了生產(chǎn)效率,優(yōu)化了工藝流程,減輕了工人的勞動強度,提高了選煤廠的自動化水平。同時增加了處理量,優(yōu)化了產(chǎn)品結(jié)構(gòu),為選煤廠贏得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
[1]劉俊星.快開式高壓隔膜壓濾機的工作原理及其應(yīng)用[J].現(xiàn)代礦業(yè),2010(11):102-104.
[2]楊毛生,等.煤泥脫水回收設(shè)備及其發(fā)展方向[J].選煤技術(shù),2011(4):74-76.
[3]王艷明,等.高灰細泥對煤泥水處理系統(tǒng)的影響[J].潔凈煤技術(shù),2012(5):28-31.
[4]張明等.預(yù)礦化式浮選柱分選粒度較粗煤泥的試驗研究[J].中國煤炭,2011(11):75-78.