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      給水泵平衡環(huán)密封失效的原因分析及處理

      2017-09-13 02:25:25屈志成
      科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2017年20期
      關(guān)鍵詞:給水泵O型焊絲

      屈志成

      摘 要:本公司的給水泵為FT320-150型,其平衡環(huán)與出水段之間為耐熱O型圈密封,在高溫工作環(huán)境下,該耐熱O型圈出現(xiàn)炭化造成密封失效,使平衡管壓力升高,泵不能安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,針對(duì)該型給水泵的這個(gè)弱性,進(jìn)行相應(yīng)方式的處理,使給水泵能夠在短時(shí)間內(nèi)投入到安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中。

      關(guān)鍵詞:C60/8.83-0.981 FT320-150 出水段 平衡環(huán) 平衡管 密封 O型圈

      中圖分類號(hào):TK223.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2017)07(b)-0039-02

      本公司現(xiàn)裝機(jī)為2臺(tái)C60-8.83/0.981型抽凝式汽輪發(fā)電機(jī)組,配置3臺(tái)給水泵,正常2運(yùn)1備。給水泵型號(hào)FT320-150,流量310m3/h,揚(yáng)程1500m,軸功率1458kW,吸入壓力0.5(t=158℃)MPa,轉(zhuǎn)速2985rpm。

      1 改造原因

      2013年9月23日,#3給泵平衡管壓力達(dá)到0.735MPa,#3給泵入口壓力0.62MPa。雖然沒有超過運(yùn)行規(guī)程規(guī)定的平衡管壓力不得高于泵入口壓力0.2MPa,但現(xiàn)已有逐漸上升的趨勢(shì),為保證設(shè)備的完好狀態(tài),需要對(duì)#3給泵平衡環(huán)進(jìn)行解體檢查,查找漏點(diǎn),進(jìn)行處理。

      進(jìn)行#3給泵自由端拆除,最終拉出平衡環(huán),發(fā)現(xiàn)平衡環(huán)背面密封用的耐熱O型圈已炭化失效,僅殘留少量的炭化余塊,給泵出口的水從該密封失效處沖刷給泵出水段,最終漏到平衡管中,使平衡管壓力逐漸升高。

      2 處理辦法

      2.1 第一種處理辦法

      采用在出水段位于平衡環(huán)大徑處的圓柱內(nèi)孔處配裝一套耐熱O型圈密封裝置,具體加裝辦法如圖1所示。

      (1)尋找發(fā)現(xiàn)出水段位于平衡環(huán)大徑處的圓柱內(nèi)孔的里側(cè)內(nèi)表面為機(jī)加工表面,可以利用此面作為密封的一個(gè)有效面。但發(fā)現(xiàn)該有效面的外側(cè)存在軸向長度約4mm左右的非加工表面,且該非加工表面直徑小于有效面的直徑,判斷為該非加工表面是有效面機(jī)加工前的原鑄造表面狀態(tài),于是用手工電磨的變法將該非加工表面進(jìn)行打磨,使之直徑大于有效面的直徑,以便其不妨礙配裝O型圈密封裝置的正常安裝。

      (2)將平衡環(huán)的大徑外側(cè)部位車出2個(gè)臺(tái)階,外臺(tái)階為10.3mm×4.8mm,次臺(tái)階為4.3mm×5.5mm。

      (3)配做1個(gè)壓環(huán),規(guī)格為Φ256.4+0.03-0.02×Φ235.4×5.0mm。

      (4)購買Φ256×6.0mm的耐熱O型圈,也可采用耐熱O型圈進(jìn)行粘接。

      以上材料和加工件趕做齊備后,進(jìn)行配加O型圈密封裝置的安裝,然后再恢復(fù)安裝其他給泵拆下的部件。

      此方法曾在2009年2月#1給泵同樣問題處理上進(jìn)行了應(yīng)用,密封效果優(yōu)良,不再泄漏,后來在機(jī)組檢修期間進(jìn)行了平衡環(huán)的更換。

      這次處理#3給泵在該問題上欲采用此辦法同樣處理,但#3給泵的平衡環(huán)送到該廠機(jī)加工點(diǎn)進(jìn)行車制臺(tái)階,發(fā)現(xiàn)車不動(dòng),車刀掉屑但平衡環(huán)不掉屑。分析原因,該泵的平衡環(huán)材質(zhì)雖然和原#1給泵的相同,均為2Cr13,但因?yàn)?3給泵的平衡環(huán)更換過,新平衡環(huán)的表面進(jìn)行了滲氮處理,將表面層磨掉一些仍然加工不動(dòng)。

      2.2 第二種處理辦法

      針對(duì)應(yīng)用第一處理辦法實(shí)際遇到的困難,為達(dá)到短時(shí)間內(nèi)使#3給泵恢復(fù)運(yùn)行的目的,需要想其他的辦法來處理。

      焊接,即在平衡環(huán)與出水段間預(yù)加裝O型圈的位置將兩者焊接起來達(dá)到密封的效果。

      應(yīng)用此辦法需要做的工作如下。

      (1)了解平衡環(huán)與出水段兩者的材質(zhì),選擇適用的焊絲。

      (2)將平衡環(huán)預(yù)加裝O型圈位置處的圓周直角打磨出圓周焊接坡口。

      (3)平衡環(huán)回裝,進(jìn)行平衡環(huán)與出水段間的氬弧焊密封焊接,進(jìn)行著色探傷,檢查焊口情況。

      (4)最后回裝其他拆下的部件,進(jìn)行抬軸試驗(yàn)。

      3 實(shí)施及效果

      24日下午處理方案確定后,開始進(jìn)行實(shí)施,依次進(jìn)行的工作步驟如下。

      (1)了解平衡環(huán)與出水段兩者的材質(zhì),選擇適用的焊絲。平衡環(huán)的材質(zhì)為2Cr13表面滲氮,出水段的材質(zhì)為ZG35,采購A507焊條對(duì)應(yīng)的焊絲或A302焊條對(duì)應(yīng)焊絲。

      (2)將平衡環(huán)預(yù)加裝O型圈位置處的圓周直角打磨出圓周焊接坡口,用角磨機(jī)進(jìn)行打磨,雖然金屬滲氮比較硬,但仍能進(jìn)行打磨。

      (3)將平衡環(huán)回裝,進(jìn)行平衡環(huán)與出水段間的氬弧焊密封焊接,首先將平衡環(huán)四周點(diǎn)焊在出水段上,以便于中心不偏移;然后進(jìn)行對(duì)面對(duì)稱焊接,直至焊完全周;最后進(jìn)行著色探傷,沒有發(fā)現(xiàn)焊接缺陷。

      (4)焊接后焊肉局部焊點(diǎn)高出了平面,再將平衡環(huán)的緊定壓緊用的壓環(huán)對(duì)應(yīng)處打磨出坡口來包容焊肉,該壓環(huán)打出坡口對(duì)緊定壓緊作用沒有影響。

      (5)最后回裝其他拆下的部件,測(cè)量抬軸為0.55mm,放入下瓦后抬軸為26絲,均正常。

      當(dāng)天夜間#3給泵經(jīng)投運(yùn)后觀察,平衡管壓力恢復(fù)正常,密封效果很好。該泵一直運(yùn)行到#2機(jī)組11月機(jī)組小修,平衡管壓力一直正常。

      4 給泵大修時(shí)出水段的修復(fù)

      #2機(jī)組11月份開始小修,利用該機(jī)會(huì),#3給泵進(jìn)行大修。

      解體后發(fā)現(xiàn)給泵出水段出現(xiàn)了3處沖刷,即平衡環(huán)背面接觸的密封處、平衡環(huán)安裝孔的圓周面處、末級(jí)導(dǎo)葉套固定用的止口處,均進(jìn)行了修復(fù),修復(fù)的方案是:平衡環(huán)背面接觸的密封處和平衡環(huán)安裝孔的圓周面處采用了車削掉并配裝L型碳鋼回轉(zhuǎn)體再進(jìn)行先焊接后車削修整的修復(fù)方式,末級(jí)導(dǎo)葉套固定用的止口處采用了先補(bǔ)焊后車削修整的修復(fù)方式。該種修復(fù)方式不需要更換出水段,節(jié)省了6萬元的備品費(fèi)用,同時(shí)也節(jié)省了30d的備件生產(chǎn)時(shí)間。

      5 結(jié)語

      針對(duì)設(shè)備出現(xiàn)的同樣問題也需要根據(jù)實(shí)際情況分別采取不同的辦法來處理,并要詳細(xì)觀察設(shè)備的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和若干細(xì)節(jié),開發(fā)思維能力綜合思考,因地制宜,最終取得可行的方案進(jìn)行解決實(shí)施,使設(shè)備能夠在最短的時(shí)間得以恢復(fù),重新投入到安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中。

      同時(shí)充分利用機(jī)組大小修的有利時(shí)機(jī),將非常規(guī)處理的設(shè)備進(jìn)行常規(guī)處理,恢復(fù)設(shè)備完好的健康狀況。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 郭立君.泵與風(fēng)機(jī)[M].北京:水利電力出版社,1988.

      [2] 趙鴻逵.熱力設(shè)備檢修工藝學(xué)[M].北京:水利電力出版社,1993.endprint

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