張坤龍
(安徽理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院, 安徽淮南232001)
微粉煤表面改性的電選試驗(yàn)研究
張坤龍
(安徽理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院, 安徽淮南232001)
為提高微粉煤電選脫硫降灰效果,采用表面改性方法預(yù)處理,試驗(yàn)表明:改性劑選用煤油、用量為10 169 g/t、時(shí)間為5 s時(shí),電選效果最佳,可燃體回收率、脫灰率、脫硫率分別為44.16 %、80.96 %、73.36 %;改性后精煤產(chǎn)率提高5 %、精煤灰分和硫分分別降低3 %、0.4 %。對(duì)比改性前后效果認(rèn)為,表面改性能顯著強(qiáng)化微粉煤電選的脫硫降灰效果。
電選; 微粉煤; 表面改性; 脫硫降灰
煤炭脫硫降灰的主要任務(wù)是脫除黃鐵礦和黏土礦物,主要技術(shù)包括:重力分選法、浮選法、干法摩擦電選、微波脫硫等[1]。其中摩擦電選技術(shù)因可與火電廠制粉系統(tǒng)相結(jié)合,省略了磨礦和煤泥水處理及干燥環(huán)節(jié),節(jié)約了能耗,減少了環(huán)境污染,為爐前深度脫硫降灰提供一條理想的途徑,在眾多工藝中脫穎而出[2]。
粉體表面改性是指利用化學(xué)、物理和機(jī)械等方法對(duì)粉體表面進(jìn)行適當(dāng)處理,有針對(duì)性地改變粉體表面的物理化學(xué)性質(zhì),以滿足工藝技術(shù)的需求。粉體表面改性的方法主要包括:化學(xué)包覆、沉淀反應(yīng)、機(jī)械力化學(xué)改性、物理涂覆、粉體顆粒插層改性、高能表面改性[3]。
利用表面改性的方法改變煤與伴生礦物顆粒的摩擦荷電特征、擴(kuò)大煤與伴生礦物顆粒摩擦荷電差異[4],降低微粉煤的表面能,減少摩擦電選過程中出現(xiàn)的微粉煤團(tuán)聚現(xiàn)象,可以改善摩擦電選效果。采用新型旋轉(zhuǎn)摩擦電選機(jī)對(duì)表面改性后的微粉煤進(jìn)行試驗(yàn)研究,尋找提高摩擦電選分選效果的最佳試驗(yàn)條件。
本試驗(yàn)煤樣采自山東新汶礦務(wù)局汶南煤礦貧瘦煤,煤樣經(jīng)粉碎細(xì)磨至-0.074 mm后混勻。試驗(yàn)用電選機(jī)為旋轉(zhuǎn)摩擦靜電分選機(jī)(RTS),主要由給料系統(tǒng)、旋轉(zhuǎn)摩擦充電系統(tǒng)、分選系統(tǒng)、物料收集系統(tǒng)四部分組成[5]。改性方法采用表面化學(xué)改性和機(jī)械力改性相結(jié)合的干法改性,具體方法是將被改性物料與改性劑置于高速萬能粉碎機(jī)中一定時(shí)間混勻。試驗(yàn)首先進(jìn)行RTS操作參數(shù)優(yōu)化試驗(yàn),得出分選電壓40 kV,旋轉(zhuǎn)速度5000 r/min、氣流速度1.5 m/s時(shí),可信度最高。
影響改性效果的因素有很多,在此選擇表面改性劑種類、改性劑用量、改性時(shí)間三個(gè)因素,表面改性劑選用煤油、柴油、乙酸、硬質(zhì)酸鈉、硅酸鈉五種,改性劑用量選取1 000 g/t、3 000 g/t、5 000 g/t、7 000 g/t、9 000 g/t五個(gè)水平,改性時(shí)間選取10 s、20 s、30 s、40 s、50 s五個(gè)水平。
表1為使用不同改性劑對(duì)電選效果的影響??芍c未加改性劑相比,柴油、煤油和硅酸鈉做改性劑時(shí),精煤產(chǎn)率升高,中煤產(chǎn)率降低,尾煤的產(chǎn)率無顯著變化;五種改性劑作用下,精煤灰分均有所升高,煤油和乙酸做改性劑時(shí)精煤的硫分降低。
表1 改性劑用量5 000 g/t、改性時(shí)間為30 s時(shí),不同改性劑下分選效果數(shù)據(jù)表
圖1為幾種改性劑對(duì)電選指標(biāo)的影響,可知,未改性時(shí)可燃體回收率為39.75 %,柴油和煤油做改性劑時(shí)回收率有一定升高,乙酸、硬質(zhì)酸鈉、硅酸鈉做改性劑時(shí)回收率明顯降低;改性處理后,脫灰率均比未改性時(shí)低,在五種改性劑中煤油做改性劑時(shí),脫灰率最高為80.50 %;除硅酸鈉外,其余四種表面改性劑作用后都使脫硫率升高。
通過分析可知:表面改性劑的應(yīng)用對(duì)微粉煤摩擦電選脫硫降灰效果有顯著的影響,煤油、柴油做改性劑時(shí),在提高可燃體回收率的前提下,對(duì)脫硫效果也有一定的提高,其中,煤油的作用效果又略好于柴油,通過煤油改性可以看出,精煤的硫分已經(jīng)顯著低于中煤和尾煤的硫分,這在未改性時(shí)是很難出現(xiàn)的。
圖1 改性劑用量5 000 g/t、改性時(shí)間 為30 s時(shí),不同改性劑對(duì)指標(biāo)的影響
當(dāng)改性劑選用煤油,改性時(shí)間為30 s時(shí),不同改性劑用量對(duì)分選效果的影響見表2,可知,隨著改性劑用量的增大,精煤產(chǎn)率呈升高趨勢(shì),中煤產(chǎn)率呈先升高后降低趨勢(shì),尾煤產(chǎn)率呈先降低后升高趨勢(shì),當(dāng)改性劑用量為5 000 g/t時(shí),中煤的產(chǎn)率最高為21.49 %,尾煤的產(chǎn)率最低為47.94 %;隨著改性劑用量的增大,精煤灰分呈降低趨勢(shì),中煤灰分呈先降低后升高的趨勢(shì),當(dāng)改性劑用量為5 000 g/t時(shí),中煤的灰分最低為47.98 %,尾煤的灰分呈先降低后升高的趨勢(shì),當(dāng)改性劑用量為3 000 g/t時(shí),尾煤的灰分最低為53.80 %;隨著改性劑用量的增加,精煤硫分呈降低趨勢(shì),中煤和尾煤的硫分總體變化不大。
表2 煤油做改性劑,改性時(shí)間為30 s時(shí),不同改性劑用量下分選效果數(shù)據(jù)表
圖2表示改性劑用量對(duì)電選指標(biāo)的影響。隨著用量的增大,可燃體回收率逐漸升高,當(dāng)用量為9 000 g/t時(shí),回收率達(dá)到最高為41.43 %;用量從1 000 g/t到7 000g/t,脫灰率先降低后升高,脫硫率逐漸升高,當(dāng)用量為9 000 g/t時(shí),脫灰率、脫硫率均出現(xiàn)小幅下降。綜合分析:當(dāng)用量為9 000 g/t時(shí),精煤的產(chǎn)率最大,灰分、硫份最低,此時(shí)的效果最好。
圖2 煤油做改性劑,改性時(shí)間30s時(shí), 不同改性劑用量對(duì)指標(biāo)的影響
通過試驗(yàn)可知:改性劑用量在一定范圍內(nèi)的增大有利于微粉煤摩擦電選脫硫降灰。分析原因,隨著改性劑用量的增大,低密度級(jí)微粉煤與高密度級(jí)微粉煤的荷質(zhì)比差異越來越大,這更有利于電選過程中脫除含高嶺土和黃鐵礦較多的高密度微粉煤,從而增強(qiáng)了電選的脫硫降灰效果。
當(dāng)改性劑選用煤油,改性劑用量9 000 g/t,不同改性時(shí)間對(duì)分選效果的影響見表3,可知,隨著時(shí)間的增大,精煤產(chǎn)率呈明顯的降低趨勢(shì),中煤產(chǎn)率呈先降低后升高趨勢(shì),尾煤產(chǎn)率呈先升高后降低趨勢(shì);隨著改性時(shí)間由10 s增大到50 s時(shí),精煤灰分逐漸升高,升高了6.88 %,中煤和尾煤的灰分呈降低趨勢(shì);隨著時(shí)間的增大,精煤硫分先降低后升高,中煤硫分逐漸降低,尾煤硫分逐漸升高,相對(duì)改性劑用量對(duì)硫分的影響,改性時(shí)間的影響較小。
表3改性劑選用煤油,改性劑用量9 000 g/t,不同改性時(shí)間下分選效果數(shù)據(jù)表
圖3表示改性時(shí)間對(duì)電選指標(biāo)的影響。隨著時(shí)間的增大,可燃體回收率明顯降低,這是因?yàn)楦男詴r(shí)間的增大不僅降低了精煤產(chǎn)率而且升高了精煤灰分;隨著時(shí)間的增大,脫灰率先升高后降低,當(dāng)改性時(shí)間為30 s時(shí),脫灰率最高為81.35 %;隨著時(shí)間的增大,脫硫率逐漸升高,由于精煤、中煤和尾煤的硫分變化并不大,脫硫率的升高主要是由改性時(shí)間的增大使精煤的產(chǎn)率明顯降低而引起的。
試驗(yàn)分析:在改性時(shí)間較小時(shí),精煤的產(chǎn)率很高而灰分較低,這說明降灰效果非常理想,既保證了可燃體回收率又降低了精煤的灰分。而精煤的硫分隨著改性時(shí)間的變化,并無太大變化;影響脫硫率的主要原因是精煤的產(chǎn)率,精煤的產(chǎn)率越高,脫硫率越低,而在精煤硫分滿足生產(chǎn)要求的情況下,實(shí)際生產(chǎn)中會(huì)選用精煤產(chǎn)率最大的生產(chǎn)條件,這時(shí)以脫硫率來評(píng)價(jià)分選效果是不合理的,在精煤的硫分變化不大,能使精煤產(chǎn)率提高的試驗(yàn)條件應(yīng)該是有利于微粉煤分選的試驗(yàn)條件。所以綜合分析精煤的可燃體回收率、脫灰率、精煤產(chǎn)率、灰分、硫分,在改性時(shí)間為10 s左右時(shí),微粉煤摩擦電選效果是最佳的。
由以上試驗(yàn)可知:當(dāng)煤油做改性劑、改性劑用量為9 000 t/g、改性時(shí)間為10 s時(shí),可燃體回收率為46.80 %、脫灰率為79.62 %、脫硫率為69.27 %,精煤產(chǎn)率、灰分、硫分分別為34.74 %、26.10 %、3.09 %。
分析可知:表面改性不僅能擴(kuò)大凈煤和煤中主要礦物成分的介電常數(shù)與荷質(zhì)比差異,也能顯著擴(kuò)大各密度級(jí)微粉煤介電常數(shù)與荷質(zhì)比的差異,這種差異的擴(kuò)大使煤和礦物成分在摩擦電選分選室中的運(yùn)動(dòng)軌跡差別更明顯,因此更有利于煤和礦物成分的分離,從而強(qiáng)化了微粉煤旋轉(zhuǎn)摩擦電選的脫硫降灰效果。
圖3煤油做改性劑,改性劑用量在 9000 g/t時(shí),不同改性時(shí)間對(duì)指標(biāo)的影響
考慮到因素之間可能存在交互作用,運(yùn)用Design-Expert試驗(yàn)設(shè)計(jì)軟件對(duì)試驗(yàn)結(jié)果優(yōu)化,其中當(dāng)改性劑選用煤油、改性劑用量為10 169 g/t、改性時(shí)間為5 s時(shí),可信度最高,為最優(yōu)化方案。
在旋轉(zhuǎn)摩擦電選機(jī)最佳操作參數(shù)條件下,當(dāng)改性劑選用煤油、改性劑用量為10 169 g/t,改性時(shí)間為5 s時(shí),微粉煤摩擦電選的可燃體回收率、脫灰率、脫硫率分別為44.16 %、80.96 %、73.36 %。通過表面改性,微粉煤的精煤產(chǎn)率提高了約5 %,精煤灰分和硫分分別降低了約3 %、0.4 %。綜上可知:表面改性可以有效強(qiáng)化微粉煤旋轉(zhuǎn)摩擦靜電分選的脫硫降灰效果。
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2017-04-12
張坤龍(1989-),男,安徽太和人,助理工程師,在職研究生,研究方向?yàn)榈V物加工工程,電話:18931502902。
TD94;TD924
B
1671-4733(2017)04-0003-02
淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)2017年4期