鄧發(fā)玉
摘要:本文介紹了一種EMI濾波器故障排查處理情況的分析研究方式,包括問題概述、故障查找與定位、原因及機理分析、采取的措施及驗證情況等,是EMI濾波器故障排查與故障處理的一種可行有效的方式,為指導EMI濾波器故障排除提供了一種可供參考的方法。
關(guān)鍵詞:EMI濾波器;故障定位;采取措施
中圖分類號:TN713 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(2017)06-0131-01
1 引言
EMI濾波器是一類特殊用途的濾波器,主要用來濾除導線上的電磁干擾。它的優(yōu)點在于工作頻率范圍很寬,一般從幾十kHz到1GHz以上,EMI濾波器所連接的電路阻抗變化范圍很寬,主要用在干擾信號頻率比工作信號頻率高的場合[1]。
2 問題概述
測試組合在開機時,發(fā)現(xiàn)信號源在電源開關(guān)打開的狀態(tài)下,電源開關(guān)指示燈、信號指示燈均不亮且無信號輸出。
3 故障查找與定位
在故障出現(xiàn)后,用萬用表對信號源220V交流供電電源進行檢測,檢測電壓值為223V。因此,判斷出故障出現(xiàn)在信號源組合內(nèi)部電源線路出現(xiàn)異常。
經(jīng)打開機箱蓋板,對各模塊進行外觀檢查,發(fā)現(xiàn)電源模塊中與供電電源輸入端相連接的EMI濾波器殼體有灼黑的痕跡,經(jīng)進一步檢查發(fā)現(xiàn)EMI濾波器殼體火線輸入端附近有直徑約5mm的孔洞。故障原因初步定位為EMI濾波器損壞,造成信號源供電異常,無法正常開機。電源開關(guān)前面電路框圖如圖1所示。
4 原因及機理分析
故障原因初步定位為EMI濾波器損壞,造成信號源供電異常,無法正常開機。EMI濾波器原理圖如圖2所示,EMI濾波器由直插電容和自制電感組成。
濾波器內(nèi)部圖如圖3所示。
通過對EMI濾波器拆解,可以看到電路板火線輸入端附近焊盤、電路板已被燒毀、灼黑。而電路板火線輸出端上下板面雖有灼黑的痕跡,但電路板和焊盤沒有損傷?;鹁€輸出端自制差模電感剝離硅橡膠后觀察表面無損傷,拆掉后輸入端輸出端導通且電感值正常,可以判定差模電感與故障無關(guān)。根據(jù)相同的方式,自制共模電感表面無損傷,導通與電感值正常,可以判定共模電感與故障無關(guān)。直插電容拆卸后表面無損傷,通過電容測試儀測量均無異常,說明直插電容均正常。
電路板與EMI濾波器殼體之間硅橡膠厚度非常薄,如圖3所示,且硅橡膠涂覆后有氣泡。由于電路板與EMI濾波器殼體之間硅橡膠很薄或有氣泡,非常容易發(fā)生電壓擊穿現(xiàn)象,當交流220V電壓通電瞬間,EMI濾波器電路板火線輸入端極易產(chǎn)生電弧、電暈,相當于火線與地相連,瞬間產(chǎn)生的大電流會把電路板火線輸入端焊盤、電路板燒毀,并產(chǎn)生極大熱量。由于電路板組件上部灌封的硅橡膠比較多,電路板燒毀瞬間產(chǎn)生的極大熱量無法從電路板上部凝固的硅橡膠釋放,熱量會沿電路板底部流動且EMI濾波器殼體比較薄,熱量會擊穿EMI濾波器殼體,從而達到能量釋放的過程,最終結(jié)果導致EMI濾波器殼體被擊穿,電路板底部和EMI濾波器殼體內(nèi)部底面灼黑,EMI濾波器電路板火線輸入端燒毀。
因此,本次故障可定位為EMI濾波器殼體與EMI濾波器電路板組裝件之間硅橡膠太薄,且涂覆后有氣泡殘留。當有瞬間大電壓接通時,極易發(fā)生擊穿現(xiàn)象。
5 采取措施與驗證
5.1 采取的措施
確認失效原因后采取以下措施:
(1)重新更改EMI濾波器電路板設(shè)計,更改后火線零線焊盤與電路板邊緣最短間距1.6mm,保證焊盤與濾波器殼體壁絕緣良好。
(2)更改EMI濾波器組裝件裝配工藝,電路板與殼體之間添加麥拉片,麥拉片耐壓效果好,防止電路板與殼體之間被擊穿。
(3)將試驗驗證合格的EMI濾波器裝入信號源中,確保濾波器的性能良好。
5.2 驗證情況
重新制作的EMI濾波器裝配到信號源上,對直波信號源進行交變濕熱試驗和環(huán)境應(yīng)力篩選試驗,試驗結(jié)果合格,整個過程中無異常情況發(fā)生。
6 結(jié)語
綜上所述,EMI濾波器損壞原因是EMI濾波器殼體與EMI濾波器電路板組裝件之間硅橡膠太薄,且涂覆后有氣泡殘留。通過更換試驗驗證合格的EMI濾波器,有效地防止此類事故再次發(fā)生。
參考文獻
[1]楊繼深.電磁兼容技術(shù)之產(chǎn)品研發(fā)與認證[M].電子工業(yè)出版社,2004.endprint