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      煉油廠減壓塔底泵故障分析與改造

      2017-09-06 11:44:54趙美玲
      科學與財富 2017年24期
      關(guān)鍵詞:煉油廠故障分析改造

      趙美玲

      摘 要:本文以某石化公司煉油廠常減壓裝置在運行中,減壓塔減底泵振動故障為例進行分析,對該故障出現(xiàn)的原因以及改造措施進行探討。

      關(guān)鍵詞:煉油廠;減底泵;故障分析;改造

      概況

      某石化公司煉油廠常減壓裝置減壓塔底泵,為雙級雙支承BB2型離心泵,轉(zhuǎn)速2950r/min,功率184kW。共配置兩臺油泵,運行中一臺運行,一臺備用。裝置運行過程中,機泵長期振值超標(見表1)振值處于D區(qū),多次找正情況仍不理想。該泵在裝置中屬于重要設備,如果長期超振不處理將對裝置的穩(wěn)定、安全運行帶來一定隱患。

      1、泵的結(jié)構(gòu)與參數(shù)

      雙級雙支承BB2型減底泵,屬于半開式臥式雙級懸臂離心泵,主要包含泵軸、本體、前泵蓋、雙吸葉輪、前托架部件、后泵蓋、后托架部件等構(gòu)成。泵結(jié)構(gòu)為垂直吸入垂直排出,葉輪采用閉式設計,為兩端支承式離心泵,采用水平中心線支承方式對泵殼徑向部分進行安裝,對徑向力利用雙蝸室進行平衡。該泵設計揚程為240m,額定流量設計為245m3/h,汽蝕性能6.2m,泵吸入口壓力設計為-0.0002 MPa。

      2、故障原因分析

      轉(zhuǎn)動設備中,振動現(xiàn)象比較常見。對于雙級雙支承BB2型離心泵而言,導致振動產(chǎn)生的原因有很多,主要有機泵中心線不對中、泵墊鐵或地腳螺栓松動、泵軸彎曲、軸承間隙過大、轉(zhuǎn)子不平衡、臨界轉(zhuǎn)速、泵內(nèi)構(gòu)件松動、水力不平衡及泵抽空等因素。針對以上原因分析,從制造環(huán)節(jié)中,對該流程泵進行試驗與校對,未發(fā)現(xiàn)裝配、制造及使用中存在不當?shù)膯栴},并且配置的兩臺泵均出現(xiàn)同樣振值超標的問題。所以,采用排除法,導致針對的原因可能是泵抽空或水力不平衡引起。通過現(xiàn)場實測,實際工藝介質(zhì)運行流量為110m3/h,低于設計流量,存在運行中流量過小的問題,造成水力不平衡。同時,泵在額定流量為140m3/h時,汽蝕性能為5.1m,在溫度影響下,介質(zhì)會產(chǎn)生汽化壓力,汽蝕余量僅為5.3-6.2m,與相關(guān)標準要求不符,在低液位或大流量情況下,裝置的汽蝕性能會進一步下降,表現(xiàn)為隨著流量的增大,設備的振動幅度增加,并且持續(xù)惡化。

      2.1故障表現(xiàn)

      以減底泵110t/h的處理量進行研究,顯示處于不合格運行狀態(tài)下。通過頻譜分析,顯示與工頻及其它諧頻相比,四倍頻的葉片通過頻率幅值最大。

      2.2原因分析

      該泵原設計參數(shù)揚程240m,額定流量設計為245m3/h,但是實際運行流量僅為110m3/h。通過頻譜監(jiān)測,在此參數(shù)下,四倍頻葉片通過頻率的振動頻率時,機組振幅最大。在200Hz振幅時,該泵葉輪葉片數(shù)為4片,即4倍頻,這就證實了泵振動的原因是由于泵的水力不平衡引起。按照水泵原理,如果泵的實際運行工況處于設計工況以外范圍,其徑向力不平衡,與設計工況點越大,徑向不平衡力就越大。如果實際運行中流量比設計流量小,類似于擴散管內(nèi)流體動壓力緩慢增大。此外,流入壓水室葉輪出口的絕對速度,實際流量越小,該絕對速度越大,并且方向也發(fā)生改變。壓水室內(nèi)的液流與次液流相遇時,因為方向與速度的不同,會產(chǎn)生撞擊損失。同時在撞擊時,葉輪內(nèi)流出液體的速度降低,動能轉(zhuǎn)換為壓力能,導致壓水室內(nèi)液體壓力增大。在撞擊過程中同時消耗掉一部分動能。在徑向力產(chǎn)生的原因中,葉輪流出液體的動反力對葉輪的作用也是主要原因。因為該泵實際運行中,并不處于設計流量點,所以在葉輪軸上,壓力并不是對稱分布的。所以,壓水室壓力、流出葉輪液體的速度均不對稱,出現(xiàn)壓力小的地方流速大,壓力大的地方流速小的情況,并且方向相反。通常認為徑向力是上述兩個力的合力,所以水力不平衡是導致該泵出現(xiàn)振動的根本原因。對于泵體為雙蝸殼結(jié)構(gòu)的泵來說,其徑向平衡力理論上是可平衡的,但是由于制造過程中存在影響因素,通常不平衡徑向力都會有殘余。通過相關(guān)研究顯示,雙蝸殼結(jié)構(gòu)泵在設計流量的50%左右時,比單蝸殼泵徑向力小2/3至3/4。

      3、改造方案與結(jié)果

      為了對該泵存在的振動問題進行解決,對葉輪重新設計,葉輪安裝尺寸不變,保證該泵的揚程為240m,額定流量為110m3/h,確保該泵運行時,處于設計范圍內(nèi),可有效降低徑向力??紤]到流量減少以后,葉片通過頻率、脫硫減少及葉輪流道的變化等需求,設計改造新葉輪時,應用兩段變曲率的大出口角葉輪,包含五個葉片,通過對新葉輪進行測試,顯示泵的振動幅度大幅下降,完全滿足生產(chǎn)需求,并且在流量為110m3/h時,垂直方向、水平方向泵的振動幅度均大幅降低,符合相關(guān)標準要求。

      4、結(jié)論

      該泵由于徑向力不平衡導致振動發(fā)生,一般情況下,在揚程較高、轉(zhuǎn)速較低的離心泵中,如果與設計工況偏離過大,運行中就會出現(xiàn)噪聲、振動超標的情況。對此類問題進行解決中,可對泵的型號重新選擇,確保運行參數(shù)匹配;也可以改造葉輪,對振動問題進行解決。本文針對雙支承BB2型減底泵振動問題,通過葉輪改造,有效的解決了振動幅度過大的問題,取得了較好的經(jīng)濟效益。經(jīng)過運行檢測,機泵運行的穩(wěn)定性、可靠性均得到提升,降低了后期維修養(yǎng)護費用,并且在惡劣工作條件下也能較好的運行。

      參考文獻:

      [1]解喆,王振波,付耀銘.常減壓裝置塔底泵機械密封壓蓋冷卻水系統(tǒng)改造[J].水泵技術(shù),2011,06(24):42-43.

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