梅樹美
(安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 安徽阜陽(yáng) 236056)
合成氨供熱鍋爐除鹽水品質(zhì)優(yōu)化改進(jìn)小結(jié)
梅樹美
(安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 安徽阜陽(yáng) 236056)
文章介紹了電站鍋爐除鹽水裝置為提升出水品質(zhì)將“二級(jí)制水”改為“三級(jí)制水”運(yùn)行情況,并對(duì)運(yùn)行效果進(jìn)行了分析。
除鹽水 二級(jí)制水 三級(jí)制水 品質(zhì) 改進(jìn)
在化工生產(chǎn)制水工藝中,傳統(tǒng)的工藝為單純的陰、陽(yáng)離子交換配合的“一級(jí)制水”工藝。該工藝生產(chǎn)中存在著制水成本高,酸、堿消耗量大,再生廢水污染環(huán)境等方面的缺點(diǎn),同時(shí)操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度大,產(chǎn)品水品質(zhì)不穩(wěn)。鑒于此,公司除鹽水裝置改成反滲透水處理工藝,配合混合離子交換器,將制水工藝該為“二級(jí)制水”工藝,該工藝將產(chǎn)品水分為一級(jí)除鹽水(反滲透后淡水)和二級(jí)除鹽水(精品水),分級(jí)外供,淘汰原有高耗能制水工藝。
隨著昊源公司生產(chǎn)裝置擴(kuò)大生產(chǎn)能力的提高,鍋爐壓力級(jí)別由3.82MPa提升為9.8MPa,減溫形式由面式減溫到混合式減溫方式,為保證鍋爐水汽品質(zhì)合格,鍋爐對(duì)入爐爐水品質(zhì)要求進(jìn)一步提高,制水品質(zhì)落后于用水品質(zhì)的矛盾逐漸突顯,出現(xiàn)制約汽輪機(jī)和鍋爐安全經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)周期連續(xù)運(yùn)行。同時(shí)混合離子交換器再生頻繁,消耗上升。
為此,公司技術(shù)人員針對(duì)系統(tǒng)中存在的問(wèn)題進(jìn)行討論、分析,最終形成技術(shù)改進(jìn)方案,將原有“二級(jí)制水”工藝改為“三級(jí)制水”工藝,決定在反滲透后進(jìn)混合離子交換器前串聯(lián)增設(shè)陰、陽(yáng)離字交換器,進(jìn)一步提高產(chǎn)品水品質(zhì),降低消耗。
原除鹽水工藝為“二級(jí)制水”工藝,除鹽水裝置是反滲透水處理工藝配合混合離子交換器使用,生產(chǎn)的反滲透后淡水和精品水分級(jí)外供。該裝置在分級(jí)使用和電站鍋爐補(bǔ)水量小的情況下,基本上能夠滿足鍋爐水汽品質(zhì)要求,但隨著合成氨生產(chǎn)裝置擴(kuò)大,生產(chǎn)能力的提高,蒸汽需求量增大,鍋爐補(bǔ)水量增加,并且,新建鍋爐壓力級(jí)別由3.82MPa提升為9.8MPa,減溫形式由面式減溫到混合式減溫方式,這樣使得鍋爐蒸汽品質(zhì)降低,含鹽量、硅酸根含量增高,鍋爐熱效率下降,汽輪機(jī)結(jié)垢速率增加,機(jī)組出力下降,汽耗增加效率下降;在實(shí)際工藝操作中為改善鍋爐汽、水品質(zhì)鍋爐排污量相應(yīng)加大,造成了大量的熱能浪費(fèi)。
Na+、K+電導(dǎo)率Ca2+、Mg2+Cl-、SO42-SiO2堿度<300ppm 0 0.03mmol 320ug 0.1mmol 12us/cm
Na+、K+Ca2+、Mg2+SiO2堿度電導(dǎo)率pH值<300ppm 0 Cl-、SO42-0 20-200ug 0.01mmol 0.4-2.0us/cm 6.8
由于鍋爐給水品質(zhì)要求的提高,因此需要將原有的工藝系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),將“二級(jí)制水”工藝改為“三級(jí)制水”工藝,決定在反滲透后進(jìn)混合離子交換器前串聯(lián)增設(shè)陰、陽(yáng)離字交換器。出水品質(zhì)明顯提高,電導(dǎo)率<0.4us/cm。
技改小組經(jīng)過(guò)對(duì)離子交換器的特性及交換流速的詳細(xì)計(jì)算和考慮今后的發(fā)展情況以及產(chǎn)品水的特點(diǎn),決定選用陽(yáng)離子交換器直徑為2.8米,陰離子交換器直徑為3.0米。日常兩開一備運(yùn)行。
Na+、K+Ca2+、Mg2+Cl-、SO42-SiO2堿度電導(dǎo)率pH值<10ppm 0 0 10ug 0.003mmo l <0.4us/cm 6.8
該改進(jìn)方案將原有“二級(jí)制水”工藝改為“三級(jí)制水”工藝,在反滲透后進(jìn)混合離子交換器前串聯(lián)增設(shè)陰、陽(yáng)離字交換器,出水品質(zhì)明顯提高。自裝置運(yùn)行以來(lái),系統(tǒng)運(yùn)行正常,工藝指標(biāo)穩(wěn)定,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
直接節(jié)約酸堿:(按年運(yùn)行330天算)
再生次數(shù)陰離子33消耗/次混合離子改前:121改后:8酸:2.4噸/次堿:3.6噸/次陽(yáng)離子33節(jié)約酸:238.2噸堿:367.2噸酸:1.0噸/次堿:1.2 噸/次
節(jié)約酸:121×2.4-8×2.4-33×1=238.2噸 單價(jià):680元
節(jié)約堿:121×3.6-8×3.6-33×1.2=367.2噸 單價(jià):700元
節(jié)約酸堿資金:238.2×680+367.2×700=419016元
節(jié)約鍋爐排污熱損失效益(按年運(yùn)行330天算)
9.8 4 362 150 13794000改 前35 3 3.82 3 267 80 7034940 150 75項(xiàng)目蒸發(fā)量(t/h)排污次數(shù)(次/班)壓力級(jí)別(MPa)每次排污水量(噸)飽和溫度(℃)給水溫度(℃)排污熱能(KJ)節(jié)約熱能(KJ)噸煤熱值(KJ)節(jié)煤量(噸/班)75 5.29 5 300 9.8 10 362 35362800改 后35 1 3.82 2 267 80 1563320 5.29 3 300 2758800 4715040 47154580 18810000 2.5
年節(jié)煤量:2.5×3×330=2475(噸)
節(jié)約資金:2475×450=1113750(元)
兩項(xiàng)節(jié)約資金合計(jì):419016+1113750=1532766元,約為153萬(wàn)元。大約1年可收回全部投資。
鍋爐爐管結(jié)垢率降低熱效率提高,汽輪機(jī)結(jié)垢率降低,汽輪機(jī)運(yùn)行周期延長(zhǎng),發(fā)電消耗降低,最高單耗降低0.1Kg/KWh,在后工段生產(chǎn)系統(tǒng)中使用的廢熱副產(chǎn)蒸汽崗位排污量相應(yīng)減少,同樣創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
經(jīng)過(guò)計(jì)算和綜合評(píng)價(jià),該項(xiàng)技改經(jīng)濟(jì)效益顯著,順應(yīng)了社會(huì)生產(chǎn)節(jié)約能源的要求,具有廣泛的實(shí)用價(jià)值。
梅樹美,男,1971年10月出生,大學(xué)本科學(xué)歷,高級(jí)工程師,1997年7月畢業(yè)于煙臺(tái)大學(xué)化學(xué)工程專業(yè),同年8月分配到安徽昊源化工集團(tuán)有限公司工作,現(xiàn)任安徽昊源化工集團(tuán)有限公司總工辦主任,從事科技管理、技術(shù)開發(fā)等科學(xué)技術(shù)工作。)