余云輝 李杰玉 中山市中等專業(yè)學(xué)校
Z3040搖臂鉆床電氣控制系統(tǒng)的PLC改造
余云輝 李杰玉 中山市中等專業(yè)學(xué)校
本文針對Z3040搖臂鉆床接觸控制系統(tǒng),體積大、可靠性差、工作壽命短、故障診斷和查找困難等的現(xiàn)象,采用三菱PLC進行改造,以其得到優(yōu)化結(jié)構(gòu),方便操作,便于維護的目的。
Z3040搖臂鉆床 三菱PLC 改造
Z3040搖臂鉆床,是一種用途廣泛的萬能機床,主要適用于鉆孔、擴孔、鉸孔、刮平面及改螺紋等多種形式的加工,廣泛用于中小型企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和個體工業(yè)的機械加工。一般使用交流接觸器來完成控制要求。由于接觸器控制系統(tǒng)體積大、可靠性差、工作壽命短、故障診斷和查找困難等,很難實現(xiàn)比較復(fù)雜的控制。同時其控制線路的復(fù)雜,很難適應(yīng)工藝變化的要求。為此本系統(tǒng)采用三菱公司的FX-3U48MR型號的PLC對其進行改造,以其解決實際應(yīng)用中的復(fù)雜情況。
Z3040搖臂鉆床電氣控制原理如圖1所示,其工作方式主要為主軸電動機的控制,搖臂的升降控制,具體如下:
圖1 Z3040搖臂鉆床電氣控制原理
2.1 主軸電機M1控制
合上電源總開關(guān)QS,主軸電動機M1的啟動方式如下:
主軸電動機M1的停止:
2.2 搖臂的升降控制
搖臂升降運動必須在搖臂完全放松的條件下進行,升降過程結(jié)束后應(yīng)將搖臂夾緊固定。
搖臂升降運動的動作過程為:搖臂放松——搖臂升/降——搖臂夾緊。所以它與液壓泵電動機的控制有密切的關(guān)系,下面以上升為例:
搖臂上升:
液壓油將搖臂放松,當(dāng)搖臂完全松開后,壓下行程開關(guān)SQ2,發(fā)出搖臂放行的信號,使之常開SQ2閉合,常閉SQ2斷開:
當(dāng)搖臂上升到位之后,松開SB3搖臂加緊:
至此,搖臂的上升過程結(jié)束,搖臂下降的過程和上升情況相同;不同的是由按鈕SB4和接觸器KM3來實現(xiàn)。
2.3 主軸箱和立柱的夾緊與放松
根據(jù)液壓回路原理,立柱箱和立柱的夾緊與松開是同時進行的,具體操作過程如下:
松開:
夾緊:
Z3040搖臂鉆床的電氣系統(tǒng)主要包括機床工作狀態(tài)指示電路、主軸電動機控制、搖臂的升降及夾緊控制、主軸箱及立柱的夾緊與放松控制等幾部分。
本次改造的重點是,通過PLC控制,取代其復(fù)雜的接觸器控制電路,簡化控制結(jié)構(gòu)。
其主要方案為:保留機床外部控制按鈕,相應(yīng)的行程開關(guān)以及主軸電動機、搖臂升降電動機和液壓電動機的交流接觸器,其功能和位置不變;將主軸電動機、搖臂升降電動機、液壓電動機的控制和主軸箱、立柱的夾緊、放松控制以及機床工作狀態(tài)的指示控制都引入PLC進行控制;機床冷卻電動機和工作照明燈的控制保持原樣不變。機床改造方案,不改變原有機床外圍控制按鈕的位置和功能,使機床的操作人員,保持原有的操作習(xí)慣,滿足對機床的適應(yīng)性。其IO分配表如表1所示:
表1 Z3040搖臂鉆床PLC改造IO分配表
根據(jù)IO分配表,使用三菱PLC,編出PLC的控制程序如圖2所示:
圖2
將此程序,下載傳輸?shù)絇LC中,將所需的輸入和輸出設(shè)備按照電氣原理,接入PLC的輸入和輸出端口,為此省去Z3040復(fù)雜的電氣控制結(jié)構(gòu);按照之前的外圍操作方法,依舊可以實現(xiàn)鉆床的工作方式。
改造安裝調(diào)試后,經(jīng)過實際的使用驗證,由于三菱PLC穩(wěn)定好,Z3040搖臂鉆床的電氣控制系統(tǒng),完全滿足生產(chǎn)工藝的要求,而且運行穩(wěn)定,可靠,操作方便,故障率低,維修方便,提高了生產(chǎn)效率,改造效果非常好。
[1]李金城.三菱FX2NPLC功能指令應(yīng)用詳解[M].北京:電子工業(yè)出版社,2011
[2]基于PLC的Z3040搖臂式鉆床電氣控制系統(tǒng)的改造設(shè)計[J].謝麗娟.自動化技術(shù)與應(yīng)用.2013(08)
余云輝(1967—),男,漢族,廣東平遠(yuǎn)人,華南師范大學(xué)物理本科畢業(yè),現(xiàn)就職于中山中等專業(yè)學(xué)校,講師,研究方向:電子電工類。李杰玉(1971—),男,漢族,河南新野人,河南師范大學(xué)應(yīng)用電子技術(shù)教育專業(yè)畢業(yè),理學(xué)學(xué)士,現(xiàn)就職于中山市中等專業(yè)學(xué)校,講師,研究方向:電子電工類。