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      CH輪主機排煙異常高溫的排查

      2017-08-09 10:50:37萬正榮
      航海 2017年4期
      關鍵詞:轉(zhuǎn)速油泥

      萬正榮

      摘要:CH輪因船齡超過20年,在國內(nèi)沿海航行時,主機工況在短時間內(nèi)迅速變差,排煙溫度高,甚至只能開“前進一”,船速無法滿足上海港的進港要求,公司指示船舶在汕頭錨地拋錨,提供岸基支持,查清了故障緣由,改善了主機工況,船舶在上海港順利進港靠泊,并通過更換備件徹底修復故障。

      關鍵詞:轉(zhuǎn)速 排煙溫度 掃氣箱 油泥 空冷器

      CH輪是一艘全集裝箱船舶,1985年建造,額定載箱量1 300TEU。主機型號MAN B&W 6L70MCE,額定轉(zhuǎn)速89.3r/min,額定功率10 800kW,營運轉(zhuǎn)速84.1 r/min ,營運功率1 0147 kW。臨界轉(zhuǎn)速46~55 r/min,配NA70型增壓器一臺。

      因船齡較老,近幾年航行于中國沿海,跑南北航線,主機轉(zhuǎn)速在65~70 r/min就能滿足船期。

      某年春天,船舶營運于上海-虎門之間。主機發(fā)生故障,主要表現(xiàn)為主機排溫高、油門大、轉(zhuǎn)速上不去、掃氣壓力低、增壓器轉(zhuǎn)速低,且伴有單缸掃氣箱著火。由于基礎數(shù)據(jù)不全,故障排查走了不少彎路。

      1 故障的發(fā)生

      3月下旬船舶開往上海港途中,主機逐步出現(xiàn)油門加大,轉(zhuǎn)速下降,抵長江口前主機只能開到56r/min,負荷指示80(已經(jīng)是油門最大位置),增壓器轉(zhuǎn)速2 600r/min(明顯偏低)。30日在長江口拋錨期間,進行了檢查維護,水洗廢氣鍋爐煙管(煙管鍋爐),4月1日清潔檢查主機掃氣箱、各缸活塞令和缸套情況基本正常。但掃氣總管檢查時發(fā)現(xiàn)總管內(nèi)底板箱體鋼板朝向主機機體的位置裂開約1m長的裂縫,寬約1cm。

      4月3日,上海港進港靠泊時,主機工況進一步下降,只能開40r/min左右??扛燮陂g焊補修理了掃氣總管內(nèi)底板箱體裂紋,離港開航,主機依然加不上車,只能開40r/min。

      2 故障的排查

      2.1 寧波港的檢查修理

      4月8日船抵寧波港,擴大檢查范圍:

      主機所有噴油器解體、清潔檢修,泵壓試驗;

      針對NO.2缸活塞環(huán)槽臟污,進行了吊缸清潔、檢查;

      針對NO.3缸排煙溫度高,將該缸排氣閥整體換備用,高壓油泵解體、偶件換新;

      拆除主機增壓器廢氣進口總管,檢查噴嘴環(huán),無臟堵,解體增壓器更換軸承和氣封;

      再次清潔廢氣鍋爐煙管,用通管機疏通清潔,清除大量煙灰,編織袋裝了13袋。

      4月12日寧波離港后,主機工況改善明顯,能開到58r/min,唯NO.3缸排溫最高,500℃左右。

      2.2 虎門港的檢查

      為了改善主機NO.3缸排溫高的問題,虎門港解體檢修了該缸排氣閥,發(fā)現(xiàn)狀況還可以,加上缺乏新備件,只能重新裝上維持使用。

      對主機各缸掃氣箱進行了檢查,發(fā)現(xiàn)有些缸油泥較多,進行了清潔。

      19日開航后主機加速過程中,NO.3缸掃氣箱著火,停車更換了該缸排氣閥(上次換下的),主機換輕油試車,轉(zhuǎn)速最高開到46 r/min ,負荷指示78,增壓器轉(zhuǎn)速只有2 500 r/min ,在穿越臨街轉(zhuǎn)速區(qū)時,NO.3缸掃氣箱再次著火,只好減速慢行。

      2.3 汕頭錨地的檢修

      為了盡快解決CH輪主機故障,公司決定在汕頭錨地拋錨徹查,并增派了技術(shù)人員和岸基支持。

      4月21日,岸基人員在汕頭錨地登輪,與船上人員一起共同排查主機故障,并針對發(fā)現(xiàn)的問題進行修理。

      (1)檢查各缸掃氣箱,只有NO.2缸比較清爽,其余的下部都有較多油泥堆積(見圖1),尤其NO.3和NO.5下部掃氣空間污物最多,掃氣口煙灰較多(見圖2),說明燃燒不良存在后燃現(xiàn)象。

      分別對臟污比較嚴重的NO.5、NO.3、NO.4和NO.1缸進行吊缸檢修,活塞吊出發(fā)現(xiàn)多數(shù)活塞環(huán)彈性不足,表現(xiàn)為第一、二道活塞環(huán)卡死,不能彈出,第三、四道環(huán)油膩粘滯嵌鈍在環(huán)槽中難以彈出(見圖3),活塞環(huán)外表面光潔度稍差,部分活塞環(huán)有收口現(xiàn)象。對活塞環(huán)和環(huán)槽進行清潔、測量,在活塞環(huán)備件不足的情況下,盡量挑狀況好的繼續(xù)使用。由于NO.5缸活塞環(huán)槽磨損嚴重,第二道環(huán)天地間隙達3.2mm,遂將活塞頭換新。逐項按序裝復。

      (2)進入掃氣總管檢查,單向翻板、輔助鼓風機吸口單向閥狀況較好。底板箱體有多次覆補鋼板的痕跡,前次上海港焊補的裂縫重又裂開一條細縫(見圖4),盡管對掃氣影響不大,在經(jīng)清潔、通風、測氧測爆后,再次作了焊補修理。

      (3)拆除增壓器進煙總管接頭,雖然不是很臟,還是對噴嘴環(huán)和轉(zhuǎn)子葉片進行了清潔。增壓器前的防護格柵也很干凈,透過格柵檢查排煙總管內(nèi)部,未見異常情況。還清洗了增壓器吸氣濾網(wǎng)。

      (4)由于空冷器差壓水位計損壞,臨時加接一根塑料管,灌上水用于監(jiān)測空冷器壓差(見圖5)。

      ( 5)修復各缸排氣閥指示器,現(xiàn)場測試排氣閥的開關動作及密封性能:放下排氣閥升降/旋轉(zhuǎn)指示器,拆除彈簧空氣管,接通雜用空氣觀察排氣閥的關閉動作,泄放彈簧空氣觀察排氣閥的打開動作,所有排氣閥開關動作活絡無卡阻;再次使排氣閥關閉后,切斷彈簧空氣供應,都能保持關閉45min以上,說明彈簧空氣缸密封性能良好。

      (6)對所有缸的12只噴油器拆出,上試驗臺泵壓試驗,發(fā)現(xiàn)啟閥壓力相差較大,最低的26MPa,最高的38MPa。全部徹底解體、清潔、檢查,多數(shù)是THRUST FOOT撐腳磨損或磨出凸臺,經(jīng)過修整或換新備件,使所有的啟閥壓力調(diào)整在295~310MPa之間。安裝時做到同一缸的兩只噴油器啟閥壓力盡量接近。

      (7)打開廢氣鍋爐上下兩側(cè)的煙腔道門,用照光法檢查煙管的暢通情況。廢氣鍋爐共有煙管約1 300根,已悶堵了15根,還有近20根不通。管子內(nèi)壁有較多浮灰,用淡水進行了沖洗,圖6是沖洗前后的情形。

      (8) 4月23日早晨,經(jīng)過上述檢修后進行了主機試運行。主機開正車微速(34r/min),所有排氣閥動作正常,開度足夠,關閉及時;各缸排煙溫度相差較大;空冷器差壓約為40cm水柱(全速航行時正常值應低于20cm),明顯異常,說明空冷器芯子臟堵。拆除空冷器下部的檢查孔道門,感覺向內(nèi)吸風強勁(顯示輔助鼓風機的吸氣量大于增壓器的供應新風),同時集控室的油門指示從79格下降到68格,說明掃氣質(zhì)量提高,燃燒改善了。結(jié)論是空冷器臟堵嚴重。

      于是安排化學清洗專業(yè)廠家攜設備上船,調(diào)配清洗劑,加溫,對空冷器芯子化學浸泡、沖洗,有一些油泥和碳渣成分被沖洗出來,最后用清水漂洗干凈,裝復。

      (9)24日晚上啟動主機,準備復航,主機開46r/min,工況有所改善,油門指示只有63格,增壓器轉(zhuǎn)速2 200r/min,但空冷器差壓依然有36cm水柱,分析認為空冷器芯子的中心存在油泥淤積,難以清洗,立即提供型號和尺寸參數(shù),提請公司定制備件。

      通過手拉示功圖測得主要參數(shù)如表1:

      從數(shù)據(jù)和示功圖看出,NO.3缸發(fā)火嚴重滯后,觀察該缸高壓油泵換向氣缸的位置已經(jīng)在正車位。停車,打開該缸凸輪箱道門檢查發(fā)現(xiàn),高壓油泵滾輪處于倒車狀態(tài),滾輪機構(gòu)的導板脫落(見圖7)。

      船舶重新拋錨,解體主機NO.3缸高壓油泵,吊出滾輪頂升機構(gòu),將脫落的導板裝復(因定位銷和螺栓斷裂,只能電焊固定),將撥叉機構(gòu)脫落的銷子(圖紙備件號90902-33-455)和布司(圖紙備件號90902-33-467)配齊,裝復。見圖8。

      25日早晨,一切準備就緒,船舶起錨續(xù)航,主機開46r/min,參照排煙溫度反復調(diào)節(jié)各缸高壓油泵油門齒條,使排溫均衡。通過示功圖檢測各缸工況如表2。

      主機加車到57rpm,增壓器轉(zhuǎn)速3 400 rpm,空冷器差壓67cm水柱(見圖9),集控室顯示掃氣壓力為13kPa,掃氣總管溫度為40℃。各缸主要參數(shù)見表3。

      機艙加強值班巡視,維持主機在57r/min運行。

      3 徹底恢復主機工況

      28日上午,CH輪順利靠泊上海港碼頭,在等候空冷器備件期間,技術(shù)人員再次對主機相關部件、掃排氣系統(tǒng)作了全面檢查,對掃氣總管內(nèi)底板箱體以前焊補的焊縫部分刨除,重新用高強度焊條修補;排煙總管內(nèi)強度支撐架部位破洞修復,增加加強筋分散應力,將舊的空冷器芯子提前拆出。在定做的空冷器芯子備件到船后,順利安裝。

      船舶開航后,主機開到68r/min,工況正常,測錄參數(shù):集控室的油門指示61,增壓器轉(zhuǎn)速6 000r/min,掃氣壓力60kPa,掃氣溫度38℃,空冷器差壓計僅有6.0cm,排溫見下表4。

      4 故障機理分析

      4.1 主機空冷器臟堵嚴重

      主機空冷器差芯子臟堵嚴重,表面看很清爽,換熱翅片也沒有倒伏爛損,實際上當中已經(jīng)朽爛堆積成坨,堵塞嚴重,氣流受阻,增壓器的壓氣背壓高,轉(zhuǎn)速降低。

      增壓器輸送來的新鮮空氣不能順利通過,主機燃燒不完全,燃油發(fā)熱量低,功率發(fā)不出,主機轉(zhuǎn)速降低,調(diào)速器增大油門,噴油量增加而掃氣空氣不能相應增加,燃燒進一步惡化,排煙溫度升高。

      掃氣壓力降低后掃氣效果變差,氣缸內(nèi)未燃盡的煙氣不能有效吹除,煙?;祀s著未燃盡的油粒粘附在氣缸壁,在活塞的往復運動中進入活塞環(huán)槽、刮入掃氣箱,活塞環(huán)粘滯不活絡,不能緊貼氣缸壁,燃氣下竄,活塞環(huán)經(jīng)受高溫,彈性減弱,氣密性變差,壓縮壓力和壓縮溫度降低,又導致燃油后燃。

      4.2廢氣鍋爐結(jié)煙太厚

      廢氣鍋爐煙管積灰太多,排煙不暢,也影響了主機的掃、排氣和燃油發(fā)火燃燒,掃氣壓力不足時排出的是不完全燃燒的煙氣,黏性大,會快速污染煙道及廢氣鍋爐煙管,形成惡性循環(huán)。

      4.3 No.3缸高壓油泵換向失效

      主機正車運行時,NO.3高壓油泵換向氣缸位置正確,觀察換向推桿和反饋信號都已到位,但由于滾輪機構(gòu)換向撥叉銷子脫落,實際高壓油泵滾輪處于倒車位置,噴油嚴重滯后,所以該缸掃氣箱多次著火。根本原因是由于滾輪機構(gòu)的導板脫落,滾輪機構(gòu)產(chǎn)生偏轉(zhuǎn),撥叉銷子脫離了換向推桿的滑槽,主機運行時撥叉銷子滑槽邊沿而損壞。

      由于正車航行時,NO.3缸高壓油泵運行在倒車位置,嚴重后燃,在掃氣口打開時仍有部分燃氣倒灌進掃氣箱,造成該缸掃氣箱多次著火。高溫燒灼進一步造成對應位置掃氣總管內(nèi)底板受熱變形,焊縫崩裂。

      5 設備管理的不足

      CH輪這起主機故障,未能在一開始就查出故障根源,雖然船齡長,設備老化,但針對老齡船的設備管理,需要輪機人員引起重視。

      5.1 損壞的設施未及時修復

      主機空冷器差壓水位計早已裂損,不能發(fā)揮應有的監(jiān)控功能,不能及時發(fā)現(xiàn)空冷器臟堵,沒有進行必要的化學沖洗,無法發(fā)覺空冷器芯子的損壞情況,錯失了換新備件的機會。

      排氣閥動作指示桿有三個缸壞的,說明排氣閥的檢修存在盲區(qū),遇到單缸排溫高無法判斷排氣閥的性能,只是頻繁更換排氣閥,徒勞無功。

      主機排溫表和透平前后排溫表有多個損壞,平常抄表只看集控室的遙測指示表,碰巧監(jiān)測系統(tǒng)電路板壞了,大家就沒了方向。

      5.2 缺乏有效地檢查保養(yǎng)

      廢氣鍋爐煙管積灰過多,僅水洗是不夠的,需要定期用通管機疏通,徹底清楚煙灰。

      NO.3缸高壓油泵滾輪導板脫落已非一日,說明對凸輪箱缺乏有效的檢查。

      5.3主管人員業(yè)務技能欠缺

      該輪主機測功一直只用爆壓表測量各缸爆炸壓力,長期不用示功器測量壓縮壓力、香蕉圖和手拉展開圖,主管人員也不會正確使用。機器工況良好時不重視熱工參數(shù)的測量、收集,發(fā)生故障時沒有比對參數(shù),缺乏分析判斷的依據(jù),更沒有經(jīng)驗借鑒。

      基于以上幾點,當主機故障后,不能提供有價值的熱工參數(shù),不能進行準確有效地分析排查,在故障處理上走了不少彎路,增加了修理成本,延誤了船期。

      6結(jié)束語

      這起主機故障警示我們,作為船舶輪機管理人員,除了值班處理警報,更重要的是到設備現(xiàn)場檢查,通過看、聽、摸等手段感受設備的正常工況,及時發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。設備儀表如有損壞應及時修復。

      設備檢修保養(yǎng)要嚴格遵守說明書的介紹,進行全面細致的清潔、檢測,正確規(guī)范的安裝、調(diào)試,方能減少設備運行中的突發(fā)故障。

      要仔細研讀設備說明書,熟悉機械的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和工作原理,一旦有異常情況方能準確判斷和正確處置,工作中就能事半功倍,得心應手。

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