張繼鋒,殷允鋒,張 磊,胡思芳
(八億橡膠有限責(zé)任公司,山東 棗莊 277000)
為提高成品輪胎性能,利用低溫硫化,降低過硫化程度,可以通過前期發(fā)泡試驗(yàn)確定合理的硫化時(shí)間。同時(shí),為減少硫化過熱水的消耗,可以延長過熱水止循環(huán)步序時(shí)間[1]。由于硫化反應(yīng)是放熱反應(yīng),且橡膠的保溫性能良好,因此輪胎內(nèi)部只要達(dá)到硫化反應(yīng)誘導(dǎo)溫度,硫化反應(yīng)就開始進(jìn)行并放出一定的熱量,這部分熱量在硫化中后期過熱水止循環(huán)階段可以保持輪胎內(nèi)部溫度,直至輪胎完成硫化。
本工作以11.00R20載重子午線輪胎為例對(duì)過熱水硫化工藝進(jìn)行改進(jìn),并通過埋線測(cè)溫進(jìn)一步確認(rèn)輪胎關(guān)鍵部位的硫化程度。
以11.00R20載重子午線輪胎為例改進(jìn)硫化工藝,即模套溫度由156 ℃降至153 ℃,過熱水溫度由173 ℃降至170 ℃;硫化過程中過熱水止循環(huán)步序時(shí)間由原來6 min延長至15 min(總時(shí)間不變)。
表1示出了硫化測(cè)溫試驗(yàn)方案。
表1 硫化測(cè)溫試驗(yàn)方案
輪胎發(fā)泡試驗(yàn)的理論根據(jù)是:橡膠制品硫化時(shí)形成的氣泡或孔眼與硫化卸壓時(shí)制品的硫化程度有關(guān),且存在一個(gè)避免氣泡形成的硫化時(shí)間極限值(屬膠料特性),這個(gè)值稱為硫化發(fā)泡點(diǎn)。11.00R20載重子午線輪胎采用過熱水止循環(huán)硫化的發(fā)泡時(shí)間為45 min,發(fā)泡位置處于下模肩部,如圖1所示。
圖1 發(fā)泡輪胎斷面示意
在輪胎各部位選取24個(gè)具有代表性的測(cè)溫點(diǎn),如圖2所示。
用熱電偶測(cè)溫,用溫度記錄儀記錄整個(gè)硫化過程溫度,用阿累尼烏斯公式計(jì)算各測(cè)溫段的等效硫化時(shí)間,然后把每段時(shí)間的等效硫化時(shí)間進(jìn)行疊加,得出整個(gè)硫化過程的等效硫化時(shí)間。計(jì)算得出的等效硫化時(shí)間與151 ℃各膠料所對(duì)應(yīng)的t90相比進(jìn)行百分比換算,得出各測(cè)溫點(diǎn)相應(yīng)的硫化程度。
圖2 測(cè)溫點(diǎn)分布示意
各測(cè)溫點(diǎn)的溫度-時(shí)間關(guān)系曲線對(duì)比如圖3—7所示(受文章篇幅所限,只列出幾個(gè)關(guān)鍵測(cè)溫點(diǎn))。方案1和2各測(cè)溫點(diǎn)最高溫度對(duì)比情況如表2所示,硫化程度對(duì)比如表3所示。
由圖3—6可見,輪胎內(nèi)部受內(nèi)溫影響較大的點(diǎn)在方案2中升溫所達(dá)到的最高溫度比方案1低5 ℃左右,尤其是在止循環(huán)開始時(shí),升溫速率變緩,相應(yīng)的開模后降溫時(shí)間縮短。
圖3 測(cè)溫點(diǎn)1和2的溫度-時(shí)間關(guān)系曲線
圖4 測(cè)溫點(diǎn)3和4的溫度-時(shí)間關(guān)系曲線
圖5 測(cè)溫點(diǎn)9和10的溫度-時(shí)間關(guān)系曲線
圖6 測(cè)溫點(diǎn)14的溫度-時(shí)間關(guān)系曲線
圖7 測(cè)溫點(diǎn)21和22的溫度-時(shí)間關(guān)系曲線
表2 方案1和2各測(cè)溫點(diǎn)最高溫度對(duì)比 ℃
由圖7和表2可知,受外溫影響較大的點(diǎn),以測(cè)溫點(diǎn)21(發(fā)泡點(diǎn))為例,延長止循環(huán)步序時(shí)間后,硫化過程升溫曲線與之前相比變化不大,無明顯拐點(diǎn),且溫度比之前略高2 ℃,考慮到模套實(shí)際外溫的影響,與計(jì)算得出的硫化程度進(jìn)行對(duì)比,這種差異性忽略不計(jì)。硫化測(cè)溫試驗(yàn)結(jié)果表明,受外溫影響較大的測(cè)溫點(diǎn)在止循環(huán)步序時(shí)間改變的情況下不受影響,因此斷定此規(guī)格輪胎若想縮短硫化時(shí)間,必須通過提高外溫來提高發(fā)泡點(diǎn)硫化程度,相應(yīng)地通過延長止循環(huán)步序時(shí)間,確保胎圈部位等受內(nèi)溫影響較大的膠料的硫化程度滿足要求,而無需延長硫化時(shí)間,達(dá)到既節(jié)能減排又不降低生產(chǎn)效率的目的。
表3 各測(cè)溫點(diǎn)硫化程度對(duì)比 %
由表3可以看出,過熱水止循環(huán)步序時(shí)間延長至15 min后,受內(nèi)溫影響較大的部位膠料的正硫化程度及后硫化程度降幅明顯,整體總硫化程度降幅在50%~100%,但仍保持在安全硫化范圍內(nèi);受外溫影響較大部位的膠料總體硫化程度無明顯變化。胎圈部位各點(diǎn)硫化程度普遍高于胎面各點(diǎn),硫化程度全部達(dá)到200%以上。胎面各點(diǎn)上下模硫化程度總體控制在250%以下,受外溫主導(dǎo)的膠料兩次測(cè)溫差異性較小,尤其是發(fā)泡點(diǎn)位置兩次測(cè)溫溫度曲線重合性較高,延長止循環(huán)步序時(shí)間,雖然硫化程度降低,但是發(fā)泡點(diǎn)不受影響,總硫化時(shí)間可以不必延長,模套溫度降低可以有效降低胎面膠的過硫化程度,從而有效提升胎面膠的耐磨性能和抗刺扎性能。熱水停止循環(huán)后靠近膠囊的內(nèi)襯層膠料開始降溫,內(nèi)部受內(nèi)溫主導(dǎo)的膠料溫度升幅明顯不如之前測(cè)溫結(jié)果,正硫化程度及過硫化程度下降明顯。
采用方案2生產(chǎn)成品輪胎1條,并隨機(jī)抽取1條原方案輪胎進(jìn)行常規(guī)耐久性試驗(yàn)對(duì)比。耐久性試驗(yàn)條件和結(jié)果如表4所示。
從表4可以看出,硫化工藝改進(jìn)后,成品輪胎的耐久性能優(yōu)于原硫化工藝輪胎。這進(jìn)一步驗(yàn)證了通過延長熱水止循環(huán)時(shí)間可有效降低成品輪胎內(nèi)部膠料的硫化程度,提高產(chǎn)品質(zhì)量[2]。
表4 耐久性試驗(yàn)條件和結(jié)果
以11.00R20載重子午線輪胎為例對(duì)過熱水硫化工藝進(jìn)行改進(jìn)后,可以適當(dāng)降低輪胎過硫化程度,使輪胎的耐久性能更優(yōu)異,即通過采取延長過熱水止循環(huán)步序時(shí)間、降低硫化內(nèi)溫和外溫的措施,可以提高輪胎質(zhì)量,降低能源消耗。