張俊偉,熊國華,李 冬,王廷華,劉曉慶,戴明利
(四川海大橡膠集團(tuán)有限公司,四川 簡陽 641402)
在半鋼子午線輪胎胎側(cè)膠中生膠體系一般采用天然橡膠(NR)/順丁橡膠(BR)并用膠,但是NR的耐老化性能差、門尼粘度波動大,影響了胎側(cè)膠性能,且資源有限。中國石油獨(dú)山子石化公司引進(jìn)國外技術(shù)開發(fā)的溶聚丁苯橡膠(SSBR)2564S具有加工性能優(yōu)異、耐屈撓性能好、價格便宜的特點(diǎn)。為了改善胎側(cè)膠的加工工藝性能,提高膠料的耐老化性能,本工作研究SSBR2564S部分替代NR在半鋼子午線輪胎胎側(cè)膠中的應(yīng)用。
NR,STR20,泰國進(jìn)口產(chǎn)品;SSBR2564S,中國石油獨(dú)山子石化公司產(chǎn)品;其余材料均為市售品。
試驗配方見表1。
表1 試驗配方 份
XK-160型開煉機(jī),廣東湛江機(jī)械廠產(chǎn)品;GK400N型和GK255N型密煉機(jī),益陽橡膠塑料機(jī)械集團(tuán)有限公司產(chǎn)品;MV2000型門尼粘度儀和MDR2000型無轉(zhuǎn)子硫化儀,美國阿爾法科技有限公司產(chǎn)品;0.5MN平板硫化機(jī),湖州宏僑橡膠機(jī)械有限公司產(chǎn)品;UT-2060型電子拉力試驗機(jī),中國臺灣優(yōu)肯科技股份有限公司產(chǎn)品;Y401A型熱老化試驗箱,江蘇天源試驗設(shè)備有限公司產(chǎn)品。
膠料混煉分兩段進(jìn)行。一段混煉在GK400N型密煉機(jī)中進(jìn)行,混煉工藝為:生膠、除促進(jìn)劑和硫黃以外的小料→壓壓砣(15 s)→炭黑→壓壓砣(35 s)→橡膠油→壓壓砣(25 s)→提壓砣→壓壓砣→排膠(160 ℃),停放至少4 h;二段混煉在GK255N型密煉機(jī)中進(jìn)行,混煉工藝為:一段混煉膠、促進(jìn)劑和硫黃→壓壓砣(50 s)→提壓砣→壓壓砣→排膠(100 ℃)。
各項性能均按相應(yīng)的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測試。
膠料的硫化特性見表2。
從表2可以看出:與SW1配方膠料相比,SW2和SW3配方膠料的門尼粘度明顯下降,這有利于減少胎側(cè)擠出過程中的“破邊”現(xiàn)象;由于適當(dāng)調(diào)整了促進(jìn)劑用量,膠料的門尼焦燒時間略有延長,正硫化時間和最大轉(zhuǎn)矩基本一致;由于合成橡膠耐老化,SW2和SW3配方膠料的硫化返原率大幅下降。
表2 膠料的硫化特性
硫化膠的物理性能見表3。
表3 硫化膠的物理性能
從表3可見:與SW1配方硫化膠相比,SW2和SW3配方硫化膠的300%定伸應(yīng)力和回彈值增大,有利于降低膠料生熱;拉斷伸長率和撕裂強(qiáng)度減??;耐屈撓性能和拉斷永久變形相當(dāng);老化后的邵爾A型硬度變化和300%定伸應(yīng)力、拉伸強(qiáng)度、拉斷伸長率變化率較小,這是因為合成橡膠比NR具有良好的耐熱老化性能,隨著合成橡膠用量的增大,硫化膠的耐老化性能提高,可以延長成品輪胎的使用壽命。
在密煉機(jī)混煉過程中,投炭黑后第1次和第2次(投入橡膠油后)壓壓砣時,SW2和SW3配方膠料的混煉功率均低于SW1配方膠料,這是由于SSBR2564S生膠的格林強(qiáng)度和門尼粘度較低;第3次壓壓砣時3種配方膠料的混煉功率基本一致,這是由于在高溫下炭黑與橡膠相形成了網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和吸留橡膠,當(dāng)混煉時間和混煉程度均一致時,3種配方膠料的混煉功率相差不大。
在胎側(cè)擠出工序時可以看到,SW1配方膠料的“破邊”現(xiàn)象嚴(yán)重,SW2和SW3配方膠料的“破邊”程度較輕微,特別是SW3配方膠料幾乎沒有,這與SW3配方混煉膠的門尼粘度較低、加工性能優(yōu)異的特點(diǎn)相一致。
采用試驗配方膠料生產(chǎn)的胎側(cè)制造185/55 R14 88H轎車輪胎,并按照相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行高速和耐久性能測試,試驗結(jié)果見表4。由表4可見,試驗輪胎通過了高速和耐久性能試驗。
表4 成品輪胎的高速和耐久性能試驗結(jié)果
在半鋼子午線輪胎胎側(cè)膠中以SSBR2564S部分替代NR后,混煉膠的門尼粘度下降,工藝性能提高,胎側(cè)在擠出過程中的“破邊”現(xiàn)象減少;硫化膠的300%定伸應(yīng)力和回彈值增大,拉斷伸長率和撕裂強(qiáng)度減小,抗硫化返原性和耐老化性能明顯提高;成品輪胎通過了高速和耐久性能試驗。