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      機器人在光伏太陽能行業(yè)PECVD工序的應(yīng)用

      2017-07-18 17:01:33康冬妮
      山東工業(yè)技術(shù) 2017年14期
      關(guān)鍵詞:定位精度機器人

      摘 要:光伏行業(yè)PECVD工序一直面臨著產(chǎn)能過低、碎片率高、二次污染的種種難題,通過介紹我們自主研發(fā)的全自動石墨舟上下料設(shè)備,闡述PECVD工序使用機器人技術(shù)的優(yōu)勢和技術(shù)難點。

      關(guān)鍵詞:機器人;抓?。欢ㄎ痪?/p>

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.14.054

      在以往的PECVD工序,采用人工向石墨舟插取硅片的操作模式,一直面臨著產(chǎn)能過低、碎片率高、二次污染的種種難題。為此,我們采用了機器人,自主研發(fā)出全自動石墨舟硅片上下料機,并成功應(yīng)用于生產(chǎn)。

      整機主要功能部件有硅片傳輸定位組件、石墨舟傳輸定位組件、機器人抓取組件三大部分。用于將刻蝕工序后的硅片經(jīng)上料傳輸機構(gòu)傳送至變節(jié)距花籃,由機器人抓取后放入石墨舟內(nèi),進行PECVD工藝;PECVD工藝完成后,機器人再將硅片抓取后,放入下料變節(jié)距花籃,經(jīng)傳輸機構(gòu)裝入100片空花籃中。如圖1所示。

      1 硅片傳輸定位組件

      1.1 動作流程

      人工將刻蝕工序后的滿花籃放置于上料花籃傳輸組件,硅片傳送至變節(jié)距花籃,變節(jié)距花籃存滿22片后,定位到抓取位置,通過氣缸夾緊,等待機器人的抓??;人工將空花籃放置于下料花籃傳輸組件,機器人將PECVD工藝后的硅片抓取后放置于下料變節(jié)距花籃中,硅片傳送至空花籃中。存滿100片后,更換新的空花籃。

      1.2 關(guān)鍵技術(shù)

      機器人同時抓取22片硅片,硅片的一致性是決定機器人抓取效果的重要因素。如果一致性差,將導(dǎo)致插取后,硅片遠離某一卡點,嚴重的可導(dǎo)致片子一角脫落在石墨舟外,造成PECVD工藝打火。

      我們采取氣缸推片、夾片雙向定位,以確保機器人抓取的精度。當上料變節(jié)距花籃存滿22片硅片,通過伺服定位到機器人抓取位,推硅片氣缸將硅片推齊,夾硅片氣缸再將硅片兩側(cè)夾緊,使22片硅片的三個面很好的貼合在機械結(jié)構(gòu)上,保證了機器人抓取的精度。

      2 石墨舟傳輸定位組件

      2.1 動作流程

      人工將石墨舟放置于小車上或輸送線上,石墨舟提取機械手移動至小車位置或輸送線位置,將石墨舟提取之后放置到傳輸組件上,同步帶+雙導(dǎo)軌的機械結(jié)構(gòu)在伺服電機的帶動下穩(wěn)步傳輸,將石墨舟傳送至機器人插取位,到位后通過氣缸夾緊定位。

      2.2 關(guān)鍵技術(shù)

      石墨舟的定位精度是影響機器人抓取效果的另一大重要因素,我們在機器人的插取位設(shè)計一根彈簧銷釘,石墨舟托盤傳送至插取位的過程中,以一定的快速移動,檢測到傳感器信號之后,轉(zhuǎn)變?yōu)槁傧驈椈射N釘靠近。伺服電機采用扭矩控制方式,托盤和彈簧銷釘接觸后,當扭矩達到設(shè)定值時,伺服電機停止,當前位置即為機器人插取位。再采用X、Y方向的夾緊氣缸進行雙向定位,以確保石墨舟定位精度。

      3 機器人抓取組件

      3.1 動作流程

      從石墨舟取片—向花籃放片—從花籃取片—向石墨舟放片。

      3.2 關(guān)鍵技術(shù)

      機器人帶動吸盤組件,進行高速的重復(fù)抓取動作,如何做到機器人速度與加減速的完美匹配,使抓取動作穩(wěn)定的同時速度更快;如何做到機器人運動軌跡半徑最小最節(jié)省時間;如何避免運動過程中的奇異點,這些問題都是影響設(shè)備穩(wěn)定性、產(chǎn)能、碎片率至關(guān)重要的因素。

      我們在設(shè)計軟件中建立三維模型,模擬出所有的抓取點和運動軌跡中的奇異點;再使用機器人示教器在設(shè)備上慢速實際運行,確認所有軌跡平滑準確無誤;然后將機器人在自動模式下運行,通過反復(fù)修改速度、加減速、角速度、線速度等參數(shù)找出最佳的設(shè)置;最后記錄機器人手臂執(zhí)行軌跡=關(guān)節(jié)位置+電機扭矩,4毫秒的周期記錄60秒左右,生成records文件,分析所有運行軌跡不會對機器人本體造成影響,提早檢測機器人過早退化的風險。

      3.3 良好的適應(yīng)性

      不同的制造商使用的PECVD爐子尺寸不盡相同,與之配套使用的石墨舟也大小各異。常見的石墨舟主要有以下幾種:156-16片*6槽石墨舟,載片數(shù)量192片、156-16片*8槽石墨舟,載片數(shù)量252片、156-22片*7槽石墨舟,載片數(shù)量308片、156-26片*8槽石墨舟,載片數(shù)量416片。差異如此之大,機器人該如何做到更好的適應(yīng)。

      實際上,在機器人工作負載和最大動作半徑范圍內(nèi),可以通過設(shè)計不同真空吸盤組件,例如16片、22片、26片,就能更好的滿足制造商這方面的不同需求。目前,我們采用的機器人工作負載為13kg、最大動作半徑1388mm。16片和22片吸盤組件,負載重量分別為4kg和6kg,只需要做到吸盤機械安裝夾具統(tǒng)一即可。

      4 總結(jié)

      PECVD工序使用機器人,可以實現(xiàn)較高速度的重復(fù)性抓取操作,工作節(jié)拍遠高于人工節(jié)拍,大幅提高了生產(chǎn)效率;可以實現(xiàn)一人同時看多臺設(shè)備,減少了用工量,從而帶來人工成本、管理成本的降低;可以實現(xiàn)精準的定位和重復(fù)精度,有效地降低了碎片率;可以減少人工帶來的二次污染,提高產(chǎn)品質(zhì)量;同時,因為具有維修維護方便、24小時不間斷工作等特性,都使得機器人在光伏太陽能行業(yè)取得了非常好的應(yīng)用。伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)的不斷升溫,機器人的應(yīng)用勢必將取得突飛猛進的發(fā)展。

      參考文獻:

      [1]張賀超,劉彩鳳,李旭.機器人技術(shù)在光伏組件生產(chǎn)中的應(yīng)用淺析[J].中國機械,2013(11):222.

      [2]岳軍.石墨舟上下料機的研制[J].電子工藝技術(shù),2015(06):361-363.

      [3]李慎言.工業(yè)機器人技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀和展望[J].維普資訊,2008(05).

      作者簡介:康冬妮(1983-),女,吉林公主嶺人,本科,工程師,研究方向:光伏太陽能行業(yè)電氣設(shè)計與研發(fā)。

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