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      電機軸承故障分析及改進措施

      2017-07-18 11:22:43韓風(fēng)梅解晉輝張郡
      中國設(shè)備工程 2017年13期
      關(guān)鍵詞:擠壓機齒輪泵滾珠

      韓風(fēng)梅,解晉輝,張郡

      (中國石油獨山子石化分公司,新疆 獨山子 833699)

      電機軸承故障分析及改進措施

      韓風(fēng)梅,解晉輝,張郡

      (中國石油獨山子石化分公司,新疆 獨山子 833699)

      通過對石化公司某廠擠壓機齒輪泵電機軸承故障原因進行分析,提出軸承改進措施及預(yù)防對策,并加以驗證和總結(jié)。

      軸承故障;原因分析;改進措施

      軸承故障占所有電動機故障的40%以上。在工業(yè)設(shè)施中大多數(shù)的軸承在非理想的條件下運行,常受到疲勞、環(huán)境機械振動、過載、軸心錯位、污染、電流開槽、腐蝕、不正確潤滑等的影響。這些非理想的條件開始只是導(dǎo)致邊緣缺陷,然后這些缺陷會在軸承內(nèi)圈、外圈和滾珠組建中傳播和擴散。過一段時間,缺陷變得顯著,便產(chǎn)生了機械振動并且引起聽覺噪聲。

      本文以石化公司某廠擠壓機齒輪泵電機發(fā)生的軸承故障為例,從振動監(jiān)測及軸承設(shè)計結(jié)構(gòu)等方面進行原因分析,在電機停機檢修時進行驗證。同時,對該電機軸承提出改進措施,并及時實施,效果良好。

      1 齒輪泵電機基本概況

      石化公司某廠擠壓機齒輪泵電機為ABB公司制造,功率為355kW,額定電壓為380V,頻率為50Hz,額定電流655A,轉(zhuǎn)速為990r/min,絕緣等級為F級。負荷側(cè)軸承型號為6322/C3,風(fēng)扇軸承型號為6319M/C4 VL024。

      2 齒輪泵電機軸承故障經(jīng)過

      2016年4月25日,在對該擠壓機齒輪泵電機進行日常巡檢監(jiān)測時發(fā)現(xiàn),負荷側(cè)軸承軸向振動值由原來的1mm/s增大至5.6mm/s,監(jiān)測使用的儀器為RION測振儀VM-63A。在隨后的監(jiān)測中,軸向振動值在4~5mm/s之間持續(xù)一個月,于2016年5月30日又降至1.2~1.5mm/s之間。2016年4月5日至2016年5月30日狀態(tài)監(jiān)測振動值如表1所示。

      2016年7月28日,巡檢時發(fā)現(xiàn)齒輪泵電機聲音異響,負荷側(cè)軸承軸向振動值突然劇增至11mm/s,監(jiān)測使用的儀器為RION測振儀VM-63A。7月29日,對該電機負荷側(cè)軸承潤滑脂進行加注更換,排出大量黑色變質(zhì)的潤滑脂,加注后,運轉(zhuǎn)聲音略有好轉(zhuǎn),但振動值無明顯變化。

      2016年6月6日至2016年8月1日狀態(tài)監(jiān)測振動值如表2所示。

      表1 2016年4月5日至2016年5月30日齒輪泵電機狀態(tài)監(jiān)測振動值

      表2 2016年6月6日至2016年8月1日齒輪泵電機狀態(tài)監(jiān)測振動值

      根據(jù)石油化工旋轉(zhuǎn)機械振動標(biāo)準(zhǔn)SHS01003-2004,功率>300kW,殼振正常標(biāo)準(zhǔn)為≤4.5mm/s,停機標(biāo)準(zhǔn)為>11.2mm/s,由此可判斷,齒輪泵電機負荷側(cè)軸承發(fā)生故障。

      2016年8月3日,采用SKF AX 便攜式數(shù)采儀再次進行故障確認(rèn),電機負荷側(cè)軸承水平方向振動譜圖見圖1所示。

      圖1 齒輪泵電機負荷側(cè)軸承水平方向振動譜圖

      由圖1可見,主振頻為700-2000Hz的頻率帶,負荷側(cè)軸承振動值明顯偏高。

      齒輪泵電機負荷側(cè)軸承沖擊譜圖見下圖2所示。

      圖2 齒輪泵電機負荷側(cè)軸承沖擊譜圖

      由圖2可見,沖擊頻率雜亂,但軸承故障特征頻率不明顯。齒輪泵電機負荷側(cè)軸承水平方向振動偏高,且沖擊頻率雜亂,結(jié)合電機運行狀況,判斷電機負荷側(cè)軸承存在末期故障。

      3 齒輪泵電機故障檢修情況

      2016年8月4日,齒輪泵電機停機檢修。電機軸承拆開后發(fā)現(xiàn),軸承滾珠有變色現(xiàn)象,軸承內(nèi)外圈均有電蝕坑槽,根據(jù)電蝕坑槽軌跡可見滾珠運轉(zhuǎn)軌道不在滾道正中,而是偏向一側(cè)。軸承拆檢情況如圖3、4所示。

      圖3 齒輪泵電機軸承內(nèi)圈及滾珠

      圖4 齒輪泵電機軸承外圈

      4 齒輪泵軸承故障原因分析

      軸承雖然在電動機中只是支撐轉(zhuǎn)子的一個部件,但是電動機多種原因產(chǎn)生的故障,都是以軸承振動大、發(fā)熱等形式反映出來。

      由于該電機為變頻調(diào)速電機,運行過程中受到高次諧波的作用,使電機轉(zhuǎn)子產(chǎn)生軸電流,而電機負荷側(cè)軸承為非絕緣軸承,因此在軸承內(nèi)套、滾珠、外套、機殼、接地間形成了軸電流回路,導(dǎo)致軸承內(nèi)外圈產(chǎn)生電蝕坑槽,在發(fā)生電蝕過程中產(chǎn)生高溫,造成軸承滾珠高溫回火發(fā)生變色現(xiàn)象。同時,高次諧波也會造成電機振動增大,增加軸承磨損及噪聲。

      由于電機軸與齒輪泵連接時,受到齒輪泵方向拉力的作用,而電機軸與齒輪泵軸之間產(chǎn)生的輕微不對中,造成滾珠偏向齒輪泵側(cè)運轉(zhuǎn),導(dǎo)致滾珠運行軌道不在滾道正中。

      5 齒輪泵電機軸承改進措施及實施效果

      (1)電機負荷側(cè)軸承更換為絕緣軸承,屏蔽軸電流對軸承的損傷,延長軸承使用壽命。

      (2)檢查電機碳刷磨損、接觸情況,電機接地狀況,確保完好。

      (3)重新調(diào)整電機軸與齒輪泵的對中情況。

      改進措施實施后,三個月以來,該電機運行狀況良好。

      [1](美)Hamid A.Toliyat,Subhasis Nandi,Seungdego Choi,Homayoun Meshgin-Keit編著,周衛(wèi)平,于飛,張超等譯,吳正國審校.電機建模、狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷[M]. 北京:機械工業(yè)出版社,2014.10,8-19.

      [2]沈標(biāo)正.電機故障診斷技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,1996,82-144.

      TH133.3

      A

      1671-0711(2017)07(上)-0058-02

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