趙恩芳(大慶油田有限責任公司第七采油廠規(guī)劃設(shè)計研究所,黑龍江 大慶 163517)
注污水系統(tǒng)加藥工藝完善及適應(yīng)性分析
趙恩芳(大慶油田有限責任公司第七采油廠規(guī)劃設(shè)計研究所,黑龍江 大慶 163517)
某采油廠各含油污水處理站殺菌劑及部分站絮凝劑采用人力搬運、插孔泵或人工投加方式,員工勞動強度大、工作環(huán)境差、加藥計量不準確,并且存在較大的安全隱患。本文分析了玻璃鋼殺菌劑儲藥噸包在某采油廠污水站的適應(yīng)性,并針對不同問題,提出了有效的解決措施,完善了注污水系統(tǒng)加藥工藝。
加藥;噸包;勞動強度;干粉
某采油廠含油污水處理站投加的主要藥劑有殺菌劑和絮凝劑,注水站投加藥劑為殺菌劑。污水站殺菌劑的投加點一般為過濾罐出口,絮凝劑的投加點為二次沉降罐進口。注水站殺菌劑投加點位來水匯管。
1.1 部分站加藥裝置不完善
太南2#注水站已建的3套殺菌劑和葡三聯(lián)污水站加藥罐和加藥泵腐蝕嚴重已停用;葡II-1注水站和葡五聯(lián)轉(zhuǎn)油注水站無殺菌劑加藥裝置,造成注水站回注污水中菌類超標。
1.2 操作強度大,藥劑濃度不均衡
目前各污水站殺菌劑及葡三聯(lián)、葡四聯(lián)、臺肇聯(lián)、敖聯(lián)污水站絮凝劑均采用人力搬運、插孔泵或人工投加方式,采用25Kg塑料桶,每周拉運藥劑1次,各站每天加藥量為6~23桶,存在著勞動強度大、工作環(huán)境差、加藥濃度不均衡等方面的問題。
1.3 加藥工藝不完善
葡二聯(lián)1#、2#污水站3套殺菌劑和1套絮凝劑加藥裝置腐蝕滲漏嚴重,采用殺菌劑兩點加藥工藝后每座加藥泵為2~3點加藥,管理難度大、計量不準確且加藥泵無備用。
1.4 加藥管線腐蝕老化嚴重
部分污水站殺菌劑和絮凝劑加藥管線運行時間長,腐蝕堵塞嚴重,影響加藥效果;葡一聯(lián)和敖聯(lián)殺菌劑投加點只有二次濾后一點,無法實現(xiàn)兩點加藥。
按照降低勞動強度、提高計量精度、保證水質(zhì)的原則,對全廠污水站殺菌劑加藥工藝改為采用玻璃鋼儲藥噸包,實現(xiàn)流程通用化,并將葡一聯(lián)、葡二聯(lián)的干粉絮凝劑加藥裝置在全廠其它污水站進行推廣。
殺菌劑通用流程為:液態(tài)藥劑儲藥罐(基礎(chǔ)高度1.0m)→利用高度差自流進入加藥裝置配帶的溶藥罐→加入清水并攪拌稀釋到生產(chǎn)需要的濃度→通過加藥裝置加藥泵(計量隔膜泵)→加藥點位置。
2.1 完善殺菌劑加藥裝置
對無殺菌劑加藥工藝的葡II-1和葡五聯(lián)注水站分別新建加藥間1座、殺菌劑加藥裝置1套。葡II-1注水站選用單罐雙泵型殺菌劑加藥裝置(加藥罐材質(zhì)為玻璃鋼),葡五聯(lián)選用單罐雙泵型殺菌劑加藥裝置。
2.2 采用儲藥噸包替代加藥桶并更新加藥裝置
各污水站均新建玻璃鋼殺菌劑儲藥噸包,玻璃鋼殺菌劑儲藥噸包采用鋼支架架高,由加藥車定期送藥,按照儲藥周期15天和各站的加藥量進行組裝。
2.3 推廣應(yīng)用干粉絮凝劑加藥裝置
在葡三聯(lián)污水站拆除液體絮凝劑加藥裝置1套,在原位更換干粉絮凝劑加藥裝置1套,保留絮凝劑加藥裝置1套與干粉絮凝劑加藥裝置互為備用。
2.4 更換腐蝕老化的加藥管線并實現(xiàn)兩點加藥
對葡一聯(lián)、葡二聯(lián)、葡三聯(lián)和敖聯(lián)殺菌劑和絮凝劑加藥管線進行更換,殺菌劑加藥點為一沉(或除油器)進口和二次濾后出口(注水緩沖罐出口),以實現(xiàn)兩點加藥。
改造后葡一聯(lián)1#污水站殺菌劑流程圖
(1)通過采用玻璃鋼殺菌劑儲藥噸包、推廣應(yīng)用干粉絮凝劑加藥裝置,可以降低崗位員工勞動強度,提高勞動效率。
(2)通過對部分站庫內(nèi)的老舊加藥裝置進行更新改造,并對無加藥裝置的站庫新建加藥裝置,一是降低了維修成本,二是保證加藥效果,保障油田開發(fā)效果,提高加藥準確精度。
(3)在葡二聯(lián)的試驗證明,在效果相同的情況下殺菌劑兩點加藥比一點加藥節(jié)省藥劑20%,下步將該工藝在其他污水站進行推廣,進一步優(yōu)化適合于各站的前端、后端加藥量和沖擊周期,進一步降低藥劑費用,提高外網(wǎng)水質(zhì)達標率。
趙恩芳,2007年畢業(yè)于東北石油大學(石油工程專業(yè)),從事水質(zhì)處理規(guī)劃設(shè)計工作,