牛亞全 楊建峰
DOI:10.19392/j.cnki.16717341.201720136
摘要:通過對(duì)某300WM機(jī)組進(jìn)行煙氣余熱回收裝置的設(shè)計(jì)計(jì)算,將低溫?zé)煔庥酂峄厥昭b置布置于除塵器入口煙道上,該裝置可全年投運(yùn),具有良好的節(jié)能環(huán)保效益,經(jīng)計(jì)算BMCR工況下可將煙氣溫度從150℃降低到95℃,裝置投運(yùn)后,經(jīng)計(jì)算可節(jié)約煤耗2.39(g/kW·h),節(jié)水15.91t/h。
關(guān)鍵詞:煙氣余熱;低溫?fù)Q熱器;除塵效率
內(nèi)蒙古自治區(qū)主流300MW火電機(jī)組的鍋爐排煙溫度設(shè)計(jì)值大都在120℃~130℃之間,為了節(jié)水該地區(qū)大部分火電機(jī)組為直接空冷機(jī)組,在夏季由于環(huán)境溫度較高,機(jī)組背壓經(jīng)常維持在30kpa左右的高位運(yùn)行,排煙溫度通常會(huì)高于150℃,排煙溫度高會(huì)導(dǎo)致鍋爐效率降低、設(shè)備工作環(huán)境惡化等較多不利影響[1]。排煙損失是鍋爐運(yùn)行中最重要的一項(xiàng)熱損失,一般約為4%~8%,占鍋爐熱損失的60%~70%,影響排煙熱損失的主要因素是排煙溫度,一般情況下,排煙溫度每增加10℃,排煙熱損失增加0.6%~1%,相應(yīng)多耗煤1.2%~2.4%[2]。所以,降低排煙溫度對(duì)于節(jié)約燃料和降低污染具有重要的實(shí)際意義,實(shí)踐中以降低排煙溫度為目的的鍋爐技術(shù)改造較多。但由于大多數(shù)電廠尾部煙道空間太小,防磨、防腐要求較高,引風(fēng)機(jī)的壓頭裕量不大等實(shí)際情況。為了降低排煙溫度,減少排煙損失,提高電廠的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,可考慮在煙道上加裝低溫?fù)Q熱器。
1 設(shè)計(jì)方案
1.1 機(jī)組概況
某電廠 2×300MW 機(jī)組配套哈爾濱鍋爐廠按照美國ABBCE公司技術(shù)制造生產(chǎn)的HG1056/17.50YM39型,亞臨界壓力,自然循環(huán)單爐膛,單汽包,一次中間再熱、平衡通風(fēng)汽包爐。鍋爐采用緊身封閉П型布置、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)。鍋爐采用四角切園燃燒方式,制粉系統(tǒng)采用正壓直吹式制粉系統(tǒng)。
1.2 低溫?fù)Q熱器系統(tǒng)概況
低溫?fù)Q熱器本體安裝于空氣預(yù)熱器和除塵器之間的水平煙道內(nèi)。每臺(tái)鍋爐空預(yù)熱器和除塵器之間有四個(gè)水平煙道,對(duì)應(yīng)每個(gè)入口水平煙道設(shè)置一臺(tái)低溫?fù)Q熱器。低溫?fù)Q熱器的換熱形式為煙氣水換熱器,換熱器安裝在除塵器入口煙道上;低溫?fù)Q熱器取水點(diǎn)、回水點(diǎn)方案為7號(hào)低加入口與6號(hào)低加入口水混合至70℃取水,5號(hào)低加入口回水。低溫?fù)Q熱器工藝布置圖如下圖所示。
低溫?fù)Q熱器工藝布置圖
本設(shè)計(jì)是在原有系統(tǒng)的煙道內(nèi)設(shè)置低溫?fù)Q熱器,將排煙溫度由較高的150.0℃降低到95.0℃,實(shí)現(xiàn)降低排煙溫度的節(jié)能改造;低溫?fù)Q熱器回收的煙氣余熱加熱凝結(jié)水,減少汽輪機(jī)抽汽,提高電廠效率;低溫?fù)Q熱器是獨(dú)立的控制系統(tǒng),該系統(tǒng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)能夠解列,不影響機(jī)組正常運(yùn)行。
2 機(jī)組節(jié)煤量分析
排煙溫度按150.0℃計(jì)算。低溫?fù)Q熱器系統(tǒng)進(jìn)口由7號(hào)低加入口與6號(hào)低加入口水混合至70.0℃取水,出口回水點(diǎn)位于5號(hào)低加入口。
在非供暖期,低溫?fù)Q熱器系統(tǒng)出口水溫為115.1℃,經(jīng)計(jì)算節(jié)省發(fā)電煤耗Δbs=3.43(g/kW·h)。與原工況相比,在保持發(fā)電功率與抽汽量不變的情況下,6號(hào)低加抽汽流量減少1614t/h,7號(hào)低加抽汽流量減少21.48t/h,由于發(fā)電量增加而導(dǎo)致的凝汽器進(jìn)氣量減少6.75t/h,總的凝汽器進(jìn)氣量增加3106t/h。
某電廠非供暖期中5、8、9、10月低溫?fù)Q熱器系統(tǒng)排擠抽汽31.06t/h,凝汽器進(jìn)氣量增加31.06t/h后,導(dǎo)致排汽壓力從1666kPa升高到18.23kPa,由此造成的發(fā)電煤耗增加為1.70(g/kW·h)。則增設(shè)低溫?fù)Q熱器后非供暖期中5、8、9、10月平均發(fā)電煤耗降低1.73(g/kW·h)。
因此,機(jī)組增設(shè)低溫?fù)Q熱器后在非供暖期平均降低煤耗135(g/kW·h)。
供暖期低溫?fù)Q熱器進(jìn)口為7號(hào)低加入口與6號(hào)低加入口水混合至70.0℃取水,并由5號(hào)低加入口回水,回水溫度為1151℃,經(jīng)計(jì)算節(jié)省發(fā)電煤耗Δbs=3.43(g/kW·h)。由于冬季凝汽器進(jìn)汽量增加不影響機(jī)組背壓,供暖期節(jié)省發(fā)電煤耗Δbs=3.43(g/kW·h)。全年折合降低發(fā)電煤耗2.39(g/kW·h)。
3 結(jié)論
(1)采用增設(shè)低溫?fù)Q熱器受熱面方案是實(shí)現(xiàn)降低排煙溫度的最佳方案;
(2)在設(shè)計(jì)排煙溫度下,每臺(tái)機(jī)組改造后鍋爐的排煙溫度由150℃左右降低至95℃,回收煙氣余熱加熱凝結(jié)水回水的同時(shí),為鍋爐后設(shè)備如除塵器提供安全可靠的運(yùn)行溫度條件;
(3)每臺(tái)機(jī)組改造后標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低2.39(g/kW·h)。
參考文獻(xiàn):
[1]廖光明,王艷,高建強(qiáng).背壓變化對(duì)300MW直接空冷機(jī)組經(jīng)濟(jì)性影響的計(jì)算與分析[J].發(fā)電技術(shù),2012,(3):3234.
[2]葉江明.電廠鍋爐原理與設(shè)備[M].北京:中國電力出版社,2010.14.