陸迎啟 上海鐵路局徐州機(jī)務(wù)段
D型聯(lián)合調(diào)節(jié)器故障分析及處理措施
陸迎啟 上海鐵路局徐州機(jī)務(wù)段
分析DF11和DF8B型內(nèi)燃機(jī)車D型聯(lián)合調(diào)節(jié)器故障的原因,并提出故障的判斷方法及處理措施。
聯(lián)合調(diào)節(jié)器;故障;分析;措施
DF11和DF8B型內(nèi)燃機(jī)車是我段鐵路客、貨運(yùn)運(yùn)輸主要機(jī)型,承擔(dān)著及其繁重的運(yùn)輸牽引任務(wù)。聯(lián)合調(diào)節(jié)器作為DF11和DF8B型內(nèi)燃機(jī)車柴油機(jī)的“大腦”,如果發(fā)生故障,在運(yùn)用過程中會造成柴油機(jī)轉(zhuǎn)速不升不降,轉(zhuǎn)速波動,甚至轉(zhuǎn)速飛升引起柴油機(jī)飛車,造成柴油機(jī)大部件破損等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響機(jī)車正常運(yùn)用,給運(yùn)輸生產(chǎn)造成較大影響。而我段配屬的DF11和DF8B型內(nèi)燃機(jī)車共90臺,其中68臺機(jī)車使用的是D型聯(lián)合調(diào)節(jié)器,因此,如何對作為聯(lián)合調(diào)節(jié)器主要型號的D型聯(lián)合調(diào)節(jié)器的故障發(fā)生后進(jìn)行查找原因、判斷處理,是我們機(jī)車檢修系統(tǒng)人員共同研究的課題。
2.1 造成柴油機(jī)轉(zhuǎn)速不升不降的故障原因淺析及處理措施
2015年4月DF11-0345機(jī)車在牽引K772次列車接近徐州站時,突然發(fā)生轉(zhuǎn)速不升不降故障,更換備用無級調(diào)速電源箱依然無效,司機(jī)用扳手手動供油拉桿維持進(jìn)站摘掛后回段?;囟魏髾z查發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)系統(tǒng)軸承保持架材碎,卡在軸承滾道內(nèi),造成轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)系統(tǒng)軸承固死,無法調(diào)速,不升不降。可見,聯(lián)合調(diào)節(jié)器故障是造成柴油機(jī)轉(zhuǎn)速不升不降的主要原因之一。造成柴油機(jī)轉(zhuǎn)速不升不降的主要原因及處理方法如下:
(1)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)系統(tǒng)軸承固死,類似于DF11-0345機(jī)車故障情況,發(fā)生此類故障只能回段后拆下聯(lián)合調(diào)節(jié)器進(jìn)行徹底全面檢修。
(2)齒輪嚙合間隙太小卡滯轉(zhuǎn)動不靈話,轉(zhuǎn)速也會不升不降。發(fā)生這種情況就要對齒輪嚙合間隙進(jìn)行重新調(diào)整,調(diào)整齒輪嚙合間隙不得小于0.10 mm。
(3)步進(jìn)電機(jī)故障,檢查確認(rèn)電機(jī)及接線狀態(tài)。接線松虛、短路進(jìn)行重新緊固、聯(lián)接,電機(jī)安裝位置不當(dāng)進(jìn)行調(diào)整,電機(jī)不良更換。
當(dāng)運(yùn)行中發(fā)生第1、2中故障時只能手動供油拉桿維持回段;當(dāng)發(fā)生第3種情況時,如果是線路問題可應(yīng)急緊固聯(lián)接,回段后報(bào)修徹底處理,如果是電機(jī)問題,也只能手動供油拉桿維持回段。
2.2 造成柴油機(jī)不能啟機(jī)的故障原因分析及處理措施
聯(lián)合調(diào)節(jié)器故障造成柴油機(jī)不能起機(jī)的情況基本都是在機(jī)車出房時發(fā)生。2015年1月份至2016年12月份DF11機(jī)車發(fā)生3次,DF8B機(jī)車發(fā)生4次。綜合分析常見故障主要原因及處理措施如下:
(1)聯(lián)合調(diào)節(jié)器內(nèi)無油,油少或由于進(jìn)水調(diào)速器油乳化。應(yīng)確認(rèn)油位和油質(zhì)狀態(tài)(如圖1油位表可檢查),換油前應(yīng)把聯(lián)合調(diào)節(jié)器清洗干凈(如途中因泄漏造成聯(lián)合調(diào)節(jié)器內(nèi)油位低或無油,可使用備用聯(lián)合調(diào)節(jié)器油或接機(jī)油加入,維持回段)。
圖1 聯(lián)合調(diào)節(jié)器油位表
(2)滑閥裝配的滑閥和柱塞犯卡,不能向動力活塞下方供油,應(yīng)檢查修復(fù)。
(3)電磁聯(lián)鎖(DLS,見圖2)芯桿長度調(diào)整過短或芯桿鎖緊螺母松動,不能關(guān)閉停車閥泄油孔。處理方法是將芯桿長度調(diào)整適中。
圖2 電磁聯(lián)鎖(DLS)
(4)停車閥芯桿(見圖3),DLS芯桿或旋塞組裝芯桿犯卡、不靈活。處理方法:檢查、消除犯卡處所。
圖3 停車閥芯桿
(5)伺服馬達(dá)輸出機(jī)構(gòu)缺少潤滑,卡死不能拉動供油拉桿。處理方法是輸出軸及拐壁應(yīng)經(jīng)常打滑油。
(6)聯(lián)合調(diào)節(jié)器內(nèi)部有泄油處所建立不起油壓。該故障產(chǎn)生主要是油泵齒輪間隙過大、上體和中體之間油道處牛皮墊泄漏造成。處理方法是重新調(diào)整嚙合間隙及更換新墊。
2.3 造成柴油機(jī)轉(zhuǎn)速飛升的故障原因淺析及處理措施
聯(lián)合調(diào)節(jié)器故障造成柴油機(jī)轉(zhuǎn)速飛升的情況多數(shù)是在機(jī)車出房時發(fā)生,途中由于聯(lián)合調(diào)節(jié)器部件損壞也會發(fā)生。經(jīng)統(tǒng)計(jì),2014年1月份至2016年12月份,我段DF11機(jī)車發(fā)生2次,DF8B機(jī)車發(fā)生3次。綜合分析常見故障主要原因及處理措施如下:
(1)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)系統(tǒng)中的滑閥、柱塞(見圖4)拉傷或抗勁,使動力活塞下方不排油造成轉(zhuǎn)速飛升。處理方法:更換滑閥、消除抗勁處所。
圖4 柱塞
(2)傳動軸(見圖5)瞬間斷裂,滑閥裝配失去驅(qū)動力,飛鐵內(nèi)斂,使動力活塞下方大量供油,使柴油機(jī)轉(zhuǎn)速飛升。處理方法:更換傳動軸。
圖5 傳動軸
(3)伺服馬達(dá)復(fù)位彈簧斷裂或動力活塞、補(bǔ)償活塞與體卡死,這種情況可以通過扳動聯(lián)調(diào)搖臂來判斷,若扳動力量很小,說明彈簧斷裂,若扳不動,則是卡死。處理方法:判斷出故障點(diǎn)后,對故障部件進(jìn)行更換。
發(fā)生柴油機(jī)轉(zhuǎn)速飛升故障,必須全面檢查柴油機(jī)輔助裝置相關(guān)部件,確認(rèn)無問題后,消除聯(lián)合調(diào)節(jié)器故障后方可重新啟機(jī)。
2.4 D型聯(lián)合調(diào)節(jié)器轉(zhuǎn)速波動故障的淺析與處理方法
機(jī)車在運(yùn)用過程中,柴油機(jī)轉(zhuǎn)速波動(俗稱游車)是最為普遍的現(xiàn)象。對機(jī)車安全影響較大。我們總結(jié)多年來的檢修工作經(jīng)驗(yàn),對D型聯(lián)合調(diào)節(jié)器轉(zhuǎn)速波動故障的淺析與處理方法主要有以下幾個方面。
(1)聯(lián)合調(diào)節(jié)器工作油過多或過少,油質(zhì)狀態(tài)不良,過臟、或進(jìn)水乳化等原因,應(yīng)更換工作油,調(diào)整油位在中刻線上1 mm~5 mm。
(2)補(bǔ)償針閥開度過大或儲氣筒油位調(diào)節(jié)不當(dāng),造成柴油機(jī)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定時間長,應(yīng)調(diào)整針閥開度,調(diào)整儲氣筒(見圖6)油位在1/2~2/3之間。
圖6 儲氣筒
(3)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)故障:
①寶塔彈簧性能不良或有變形扭曲,應(yīng)檢查、確認(rèn),不良彈簧應(yīng)更換。
②兩飛錘重量有偏差,應(yīng)重新配對,使其重量差不大于0.1 g。
③勻速盤轉(zhuǎn)動不靈活,有阻尼,原因是勻速盤邊緣有毛刺或變形圓周度不夠,轉(zhuǎn)動時發(fā)生刮碰,應(yīng)消除毛刺,圓周度不夠應(yīng)更換。
(4)扭簧故障:勻速轉(zhuǎn)盤內(nèi)扭簧斷裂或固定螺絲松動,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)時無緩沖作用,啟機(jī)后游車幅度達(dá)100 r/min左右。應(yīng)檢查扭簧,不良更換。
(5)勻速盤內(nèi)阻尼塊緊固螺栓松動或脫落,在轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)過程中產(chǎn)生阻尼,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)時間過長無法穩(wěn)定,具體判斷可通過觀察,聯(lián)調(diào)油質(zhì)狀態(tài),機(jī)油內(nèi)有金屬粉末,就說明阻尼塊固定螺栓松動后,與滑閥裝配菱形壓板摩擦損耗而產(chǎn)生。應(yīng)更換勻速盤或更換滑閥裝配。
(6)滑閥裝配故障
①滑閥柱塞緊固螺栓松動,使柱塞在滑閥內(nèi)上下竄動,而不穩(wěn)定,造成柴油機(jī)轉(zhuǎn)速波動,這種情況反映在柴油機(jī)轉(zhuǎn)速波動大,間隔時間長;滑閥柱塞和滑閥內(nèi)套面有嚴(yán)重拉傷或有異物磨耗超限,工作油泄露或相對動作有阻尼,造成轉(zhuǎn)速不穩(wěn)。重新檢修緊固螺栓,磨耗嚴(yán)重的、拉傷的更換滑閥裝配。
②滑閥和滑閥套座相對運(yùn)動不靈活,在轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)時,滑閥柱塞的運(yùn)動跟蹤不及時,反映在柴油機(jī)轉(zhuǎn)速變化在30 r/ min~40 r/min范圍波動,其頻率較快。應(yīng)消除不靈活處所。
③補(bǔ)償彈簧上下彈力不均勻或安裝不到位,或滑閥裝配的重疊尺寸不符合要求,造成柴油機(jī)轉(zhuǎn)速波動。應(yīng)檢查彈簧性能狀態(tài),調(diào)整墊片,使重疊尺寸1.6 mm~1.7 mm范圍。
(7)伺服馬達(dá)故障:
①動力活塞和體空間隙過大或過小,運(yùn)動不靈活,應(yīng)檢查間隙在0.03 mm~0.08 mm范圍,消除不靈活處所。
②補(bǔ)償活塞和體空間隙過大或過小,運(yùn)動不靈活,應(yīng)檢查間隙在0.03 mm~0.1 mm范圍,消除不靈活處所。
③動力活塞上方緊固螺母松動,使聯(lián)調(diào)動作位置和噴油泵相應(yīng)供油刻線不同步,造成柴油機(jī)轉(zhuǎn)速波動。應(yīng)檢查螺母狀態(tài),進(jìn)行相應(yīng)處理。
(8)曲柄連接機(jī)構(gòu)連接銷和銷孔(見圖7)間隙大,造成柴油機(jī)轉(zhuǎn)速波動。具體反映轉(zhuǎn)速波動幅度在20 r/min~30 r/ min之間,且間隙時間長,特別是在柴油機(jī)轉(zhuǎn)速從高轉(zhuǎn)速回到最低轉(zhuǎn)速時,穩(wěn)定時間長甚至回不到最低轉(zhuǎn)速。重新進(jìn)行間隙調(diào)整,間隙不得大于0.10 mm,超限則更換配件。
圖7 曲柄連接機(jī)構(gòu)
(9)補(bǔ)償活塞與安裝軸間配合松動,使活塞與軸產(chǎn)生軸向竄動。具體原因是補(bǔ)償活塞與安裝軸間過盈量配合量小,甚至沒有配合量,此種情況,能造成柴油機(jī)嚴(yán)重游車,轉(zhuǎn)速波動幅度在100 r/min以上,此種故障只能更換配件,重新組裝。
(10)功率伺服器滑塊松動或安裝緊固螺栓過長,當(dāng)滑塊轉(zhuǎn)動到某一位置時與功調(diào)電阻667號線觸點(diǎn)接觸,造成測速發(fā)動機(jī)勵磁電路瞬間接地,功率發(fā)生變化影響柴油機(jī)負(fù)載變化而產(chǎn)生游車。此種情況往往在機(jī)車加載以后,進(jìn)入恒功調(diào)節(jié)區(qū),油馬達(dá)指針(小白點(diǎn))起來以后發(fā)生。應(yīng)檢查螺母狀態(tài),不良的更換。
(11)機(jī)車功率整定不當(dāng),柴油機(jī)功率偏低,當(dāng)柴油機(jī)轉(zhuǎn)速在最高轉(zhuǎn)速時,由于聯(lián)合調(diào)節(jié)作用,拉動供油拉桿,但達(dá)不到需要的供油刻線量,而反復(fù)調(diào)節(jié),從而產(chǎn)生柴油機(jī)轉(zhuǎn)速波動,這種情況可觀察彈性拉桿狀態(tài)和功調(diào)電阻指針(小白點(diǎn))位置判斷出來。應(yīng)重新調(diào)整機(jī)車功率。
(12)電氣線路中,DLS線圈接線松動,虛接,當(dāng)柴油機(jī)啟動后,由于振動原因。使DLS有時吸合,有時釋放造成柴油機(jī)轉(zhuǎn)速波動。應(yīng)檢查DLS接線狀態(tài),消除不良之處。
總之,通過運(yùn)用這些方法,可以直接找出聯(lián)調(diào)發(fā)生故障“病灶”,從而采取針對措施,使故障得到有效控制,為提高柴油機(jī)的性能獲取最佳的功調(diào)效果,創(chuàng)造了良好的條件。我段已將以上措施納入長效技術(shù)管理,有效遏制了聯(lián)合調(diào)節(jié)器故障的發(fā)生,較大的提高了故障判斷處理效率和機(jī)車搶修進(jìn)度,確保了機(jī)車供應(yīng)。以上判斷處理方法是我們在日常工作中的經(jīng)驗(yàn)積累,把這些取得預(yù)期效果的措施進(jìn)行總結(jié),以供同行參考。
責(zé)任編輯:宋 飛
來稿時間:2017-02-14