馬曉飛
(新疆維吾爾自治區(qū)特種設(shè)備檢驗研究院,新疆 烏魯木齊 830013)
橫管式褐煤低溫干餾爐的小規(guī)模試驗研究
馬曉飛
(新疆維吾爾自治區(qū)特種設(shè)備檢驗研究院,新疆 烏魯木齊 830013)
通過橫管式褐煤干餾爐的結(jié)構(gòu)設(shè)計、阻力計算搭建小規(guī)模試驗臺,經(jīng)三個回程的干餾,得到重量產(chǎn)率28.84%的半焦產(chǎn)品。該半焦產(chǎn)品在干餾過程中揮發(fā)分下降明顯,但與標(biāo)準(zhǔn)煤相比較,其收到基低位發(fā)熱量有一定提高,且干餾過程中產(chǎn)生了可作為單獨燃料使用的高純煤氣。半焦產(chǎn)品近80.23%的粒度大于8mm,很大程度上避免了細微粒度的懸浮半焦粉末給后續(xù)煤氣提純和焦油捕集造成的困難,同時由燃燒特性指數(shù)看出半焦燃燒特性較提質(zhì)前得到了明顯的改善。
褐煤;低溫干餾;試驗
褐煤是低階煤中煤化程度最低、也是可開采潛力較大的煤種,對其進行提質(zhì)方面的研究意義重大。低溫干餾也稱為低溫?zé)峤?,是將褐煤在與空氣隔絕的條件下,受熱分解生成煤氣、焦油、焦炭的過程。傳統(tǒng)靠外部傳熱式的干餾工藝存在熱量利用率低、原料內(nèi)熱量分布不均、焦油產(chǎn)率低的缺點。
經(jīng)過對多種傳統(tǒng)低溫干餾設(shè)備、原理的比較和論證,最終提出橫管式干餾爐。該提質(zhì)系統(tǒng)依托全新的橫管式干燥塔、橫管式干餾塔來完成褐煤低溫干餾的小規(guī)模試驗,目的是得到半焦、焦油和高純煤氣。
褐煤自中儲式煤倉,由螺旋料斗送入干餾爐內(nèi)。經(jīng)爐頂?shù)木及澹鶆蜃栽O(shè)備頂部灑落。首先,原料與防磨瓦接觸,以降低下落速度。原料在爐內(nèi)下落過程中,不間斷的與高溫加熱管接觸換熱,同時接受到輻射換熱。爐內(nèi)溫度為450~750℃。在換熱過程中隨著揮發(fā)分的析出,高純煤氣的含量逐漸增加。通過設(shè)備尾部引風(fēng)機的出力調(diào)節(jié),即可調(diào)整爐內(nèi)的煤氣流動速度。該爐為避免爐墻與最外側(cè)加熱橫管間的“氣體走廊”現(xiàn)象,安裝了多排梳形管。該梳形管可有效將偏離加熱橫管的原料重新引導(dǎo)回爐內(nèi),保證提質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量。
1.1 干餾爐主要參數(shù)
(1)爐腔有效尺寸為0.5×3m,橫截面積為1.5m2;干餾段煙氣水平引入,經(jīng)過3回程干餾空間由引風(fēng)機排出;橫管尺寸為φ42×3×3000mm,上下節(jié)距為25mm,左右節(jié)距為30mm。單管有效傳熱面積為0.395m2;單管通徑為0.00101736m2,每層橫管排列7根, 爐膛干餾段有效高度6.03m, 排列管90層。出料斗高0.895m、出料口離地高度0.9m,進料倉高1.5m、給料機長度為1m、爐本體總高度為12m。
(2)第一回程高度2.68m,設(shè)計橫管280根,每根有效長度為3m。該回程有效換熱總長度為840m,有效傳熱面積為110.78m2;單管通徑為0.00101736m2,煙氣流速設(shè)計為20m/s,煙氣流量5.70m3/s。
第二、第三回程設(shè)計參數(shù)與第一回程相同。經(jīng)計算,試驗臺有效受熱面積249.25m2,三個回程流量和流速基本平衡。
(3)干餾爐煤氣從第二、第三兩個回程出口引出,引出窗口高度0.5m,寬度2.8m,公稱通流面積4.2m2。按最大煤氣產(chǎn)出量2000m3/h計算,引出口煤氣流速為0.13m/s。
經(jīng)計算,需不銹鋼管2500m,即7.26t。
1.2 干餾管道阻力計算
干餾爐第一回程煙管阻力計算結(jié)果如表1所示。
表1 橫管式干餾爐第一回程煙管阻力計算
試驗選取新疆哈密東部褐煤,煤質(zhì)分析結(jié)果見表2。為了提高提質(zhì)產(chǎn)品中煤氣的純度,避免原料水分造成干擾,用于該試驗的原煤在105℃下采用橫管式干燥爐干燥2h以除去水分。
試驗用原煤呈黑褐色,塊度為120mm左右,采用破碎機將原煤破碎至粒度30mm左右。經(jīng)105℃橫管式干燥爐干燥2h,減重46.7%。原煤成網(wǎng)狀龜裂蹦碎至10mm左右。
褐煤的低溫干餾適宜溫度區(qū)間為450~750℃,將橫管式低溫干餾爐煙氣側(cè)溫度控制在700℃,試驗用原煤在爐內(nèi)完成干餾過程,最終獲得干餾產(chǎn)物。
表2 煤樣的工業(yè)分析和元素分析
3.1 半焦成分分析
表3 橫管式干餾爐半焦產(chǎn)品性能表
表4 橫管式干餾爐半焦產(chǎn)品粒度分布表
由表3可見,橫管式干餾爐半焦產(chǎn)品在干餾過程中揮發(fā)分下降58.4%,但與此同時收到基低位發(fā)熱量與標(biāo)準(zhǔn)煤發(fā)熱量29307kJ/kg相比較,提高了2.66%,且由揮發(fā)分聚集產(chǎn)生的煤氣在其他提純設(shè)備凈化提純后可以作為單獨的燃料繼續(xù)使用。
由表4可見,80.23%的半焦產(chǎn)品粒度在8~1.5mm,細微顆粒的半焦產(chǎn)品僅占到半焦產(chǎn)品重量比的10.01%,很大程度上避免了懸浮半焦給后續(xù)煤氣提純和焦油捕集造成的困難,原料品質(zhì)得到了明顯提升。
3.2 綜合燃燒特性指數(shù)
為了評價半焦燃燒特性的優(yōu)劣,孫學(xué)信提出用燃燒特性指數(shù)S來反映半焦的燃燒性能,即:
(dw/dt)T=Ti為著火溫度下的燃燒速度,%·min-1;
Ti和Tb分別為著火溫度和燃盡溫度,℃。
在這一指數(shù)中,各項的乘積涵蓋了燃燒反應(yīng)從開始至結(jié)束的主要特征量,綜合反映出半焦的燃燒特性,指數(shù)值越大,表明半焦的燃燒特性越佳。
與試驗用原煤同一產(chǎn)地的標(biāo)準(zhǔn)褐煤在空氣氧濃度環(huán)境中得到的燃燒特性指數(shù)S為5.1×10-8,試驗得到的半焦在相同氧濃度環(huán)境中得到的燃燒特性指數(shù)S為7.3×10-8,優(yōu)于原料褐煤,結(jié)果印證了采用該干餾爐得到的半焦燃燒特性較提質(zhì)前得到了明顯的改善。
通過橫管式褐煤干餾爐的結(jié)構(gòu)設(shè)計、阻力計算搭建小規(guī)模試驗臺,將橫管式低溫干餾爐煙氣側(cè)溫度控制在700℃,經(jīng)三級干餾,得到重量產(chǎn)率28.84%的半焦產(chǎn)品。該半焦產(chǎn)品在干餾過程中揮發(fā)分下降58.4%,但與此同時收到基低位發(fā)熱量與標(biāo)準(zhǔn)煤發(fā)熱量29307kJ/kg相比較,提高了2.66%,且產(chǎn)生了可作為單獨燃料使用的高純煤氣。半焦產(chǎn)品近80.23%的粒度大于8mm,很大程度上避免了細微粒度的懸浮半焦粉末給后續(xù)煤氣提純和焦油捕集造成的困難,同時計算得到半焦燃燒特性指數(shù)較提質(zhì)前得到了明顯的改善。
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TK16
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1671-0711(2017)06(下)-0076-02