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      管式爐蒸氨工藝在韶鋼的應(yīng)用

      2017-06-23 13:49:31盧曉鋒梁永雄寶武集團廣東韶關(guān)鋼鐵股份有限公司焦化分廠
      化工管理 2017年14期
      關(guān)鍵詞:蒸氨管式氨水

      盧曉鋒 梁永雄(寶武集團廣東韶關(guān)鋼鐵股份有限公司 焦化分廠)

      管式爐蒸氨工藝在韶鋼的應(yīng)用

      盧曉鋒 梁永雄(寶武集團廣東韶關(guān)鋼鐵股份有限公司 焦化分廠)

      韶鋼焦化分廠以直接蒸汽蒸氨使用經(jīng)驗為基礎(chǔ),在管式爐蒸氨新工藝的設(shè)計、應(yīng)用中實施優(yōu)化改造,取得了一定的經(jīng)濟效益。

      管式爐;蒸氨;剩余氨水;廢水

      韶鋼煉鐵廠焦化分廠原有兩套煤氣凈化化產(chǎn)系統(tǒng),分別與年產(chǎn)70萬噸4.3m焦?fàn)t和年產(chǎn)110萬噸6m焦?fàn)t配套,兩套化產(chǎn)系統(tǒng)均采用焦化行業(yè)常用的直接蒸汽蒸氨工藝。該工藝雖然有簡單、成熟,投資較低等優(yōu)勢,但隨著新興蒸氨工藝出現(xiàn),其優(yōu)勢已逐漸弱化。韶鋼2014年9月投產(chǎn)的2X55孔、年產(chǎn)焦炭110萬t焦?fàn)t,配套煤氣凈化系統(tǒng)(以下簡稱新焦化產(chǎn))蒸氨工藝改采用管式爐蒸氨工藝,該裝置投產(chǎn)至今,運行穩(wěn)定,蒸氨廢水質(zhì)量良好,年節(jié)約蒸汽6.57萬噸,同時降低了蒸氨廢水量,為公司降低了酚氰廢水處理成本。

      1 管式爐蒸氨工藝介紹

      剩余氨水經(jīng)焦油氨水分離工序1個帶錐底結(jié)構(gòu)的氨水槽和2個無結(jié)構(gòu)氨水槽逐級滿流、重力沉降后,由泵送經(jīng)陶瓷膜過濾器過濾,經(jīng)氨水/廢水換熱器,與蒸氨塔底出來的蒸氨廢水換熱至95~98℃后,從塔頂進入蒸氨塔,蒸出的氨汽經(jīng)塔頂分縮器分凝后送入硫銨飽和器。

      用2.5~5%氫氧化鈉溶液連續(xù)加入到進塔剩余氨水管線混合器內(nèi),同送入蒸氨塔,使氯化銨等固定銨鹽分解后蒸出。蒸氨塔底103~105℃的蒸氨廢水經(jīng)與原料氨水、循環(huán)水兩級冷卻至40℃后送酚氰廢水處理站。

      以上工藝狀況與直接蒸汽蒸氨工藝基本一致。

      新焦化產(chǎn)管式爐蒸氨工藝的特點在于設(shè)置了一臺高/焦?fàn)t煤氣管式爐,可采用單高爐煤氣、單焦?fàn)t煤氣和高/焦?fàn)t混合煤氣等三種加熱蒸氨廢水的方式,代替直接蒸汽為蒸氨工藝提供熱源。即蒸氨塔底廢水用廢水循環(huán)泵抽出,經(jīng)管式爐加熱升溫至123℃后回送入蒸氨塔底。另外,仍保留直接蒸汽蒸氨工藝功能,在塔底預(yù)留直接蒸汽加熱管,保證蒸氨系統(tǒng)全年連續(xù)運行。

      2 管式爐蒸氨工藝優(yōu)化

      在原直接蒸汽蒸氨的生產(chǎn)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,為降低蒸汽能源消耗,綜合利用公司過剩的高、焦?fàn)t煤氣,降低生產(chǎn)運行成本,新焦化產(chǎn)選擇了配套實施管式爐蒸氨工藝。在工程實施和投產(chǎn)運行過程中,新焦化產(chǎn)做了一些工作,進一步優(yōu)化管式爐蒸氨工藝。

      2.1 剩余氨水凈化改造

      剩余氨水含油是導(dǎo)致蒸氨廢水COD高的重要原因之一,從源頭上降低剩余氨水含油至關(guān)重要。

      (1)將終極重力沉降剩余氨水槽的氨水出口管高度由離底部0.5m提高至1.5m;使剩余氨水出口遠離經(jīng)重力沉降后的槽底焦油層,槽底進行定期排污,保證沉降后的油及時轉(zhuǎn)走。

      (2)陶瓷膜過濾器原設(shè)計采用未過濾的剩余氨水來反洗,直接影響反洗效果,導(dǎo)致剩余氨水過濾效果差,如表1。

      表1 2015年剩余氨水含油(mg/l)改造前

      9月,改用脫硫工序來的熱水(潔凈水,約62℃)代替未過濾的剩余氨水進行過濾器反洗,避免二次污染,并提高過濾器反洗時長和頻次,保證反洗效果,進而提高過濾效果。改造后,陶瓷膜過濾器過濾前和過濾后的剩余氨水含油量均降低,過濾效果23.59%上升至56.6%,如表2。

      表2 2015年剩余氨水含油(m g/l)改造后

      2.2 管式爐煤氣管線改造

      (1)將入管式爐燃燒器的環(huán)形管線煤氣出口支管由原設(shè)計的底部改為上部,防止煤氣管道因積液而堵塞導(dǎo)致管式爐熄火停產(chǎn)。

      (2)管式爐煤氣燃燒器前設(shè)有阻火器,是用于防止煤氣突然中斷時發(fā)生回火現(xiàn)象的安全設(shè)施。阻火器內(nèi)芯由致密的隔網(wǎng)組成,容易被煤氣攜帶的雜質(zhì)堵塞,必須經(jīng)常清理。原設(shè)計無法實現(xiàn)不停產(chǎn)檢修。通過阻火器前、后設(shè)閥門的簡單改造,并備一臺離線阻火器隨時待用后,阻火器清理極其方便且對蒸氨廢水溫度影響極小。

      2.3 氨汽管線優(yōu)化

      原直接蒸汽蒸氨工藝蒸氨塔頂出口氨汽管道及閘閥均采用316L材質(zhì)不銹鋼,但塔頂放散閥、氨汽出口總閥閥體及入飽和器三通管道等冷點容易集聚冷凝的氨汽,使管道閥門發(fā)生腐蝕性穿漏,造成蒸氨系統(tǒng)停產(chǎn)。

      新焦化產(chǎn)蒸氨塔出口氨汽閥門改采用鈦材、管道改而采用鋁管,且取消管道U型,在飽和器處氨氣總管上設(shè)DN50鋁管放散管,在蒸氨塔頂總管上設(shè)DN25吹掃管,并在氨氣閥與飽和器之間各加一對活套法蘭。既考慮了氨汽冷凝產(chǎn)生腐蝕問題,也增加了吹掃功能,并設(shè)法蘭降低檢修難度。

      2.4 蒸氨塔塔板結(jié)構(gòu)選型優(yōu)化

      韶鋼兩套原化產(chǎn)系統(tǒng)蒸氨塔分別為泡罩塔和浮閥塔。

      泡罩塔板雖然操作彈性較大,塔板不易堵塞但結(jié)構(gòu)復(fù)雜、造價高,生產(chǎn)能力及板效率較低。

      篩板塔使用時塔板上仍然有液體的逆向混合,因而會降低傳質(zhì)效率,另外閥片容易卡住,影響其自由開啟,特別是使用時間稍長后塔板容易粘結(jié)焦油或鹽內(nèi)造成塔板堵塞、液泛、塔阻升高,蒸氨效果下降,能耗升高。

      新焦化產(chǎn)蒸氨塔優(yōu)化為斜孔篩板塔,斜孔篩板塔具有處理量大、塔板效率高、塔板阻力小、塔板防垢能力強的特點。

      2.5 螺旋板換熱器堵塞處理優(yōu)化

      氨水換熱器等螺旋板換熱器流道堵塞時,通常采用蒸汽吹掃,換熱器內(nèi)的焦油很難吹出,且高溫容易使焦油脫水變成瀝青,更難處理;且蒸汽吹掃容易使換熱器內(nèi)溫度超過設(shè)計溫度110℃而損壞。

      新焦化產(chǎn)在排空換熱器內(nèi)介質(zhì)后,改采用洗油循環(huán)沖洗的方式,用相似相溶原理,溶解流道結(jié)垢的焦油,效果良好。

      3 管式爐蒸氨工藝效益分析

      與直接蒸汽蒸氨工藝相比,管式爐蒸氨工藝雖然增加了一臺管式爐、兩臺廢水循環(huán)泵等基建投資,但效益十分明顯。經(jīng)過優(yōu)化改造后,系統(tǒng)操作穩(wěn)定性得到提高,蒸氨系統(tǒng)從未被迫停工檢修。

      3.1 主要經(jīng)濟效益

      管式爐蒸氨工藝用公司過剩的高、焦?fàn)t煤氣代替價格昂貴的蒸汽,經(jīng)濟效益明顯。

      (1)按剩余氨水處理量45m3/h,蒸氨低壓蒸汽消耗0.15t/t氨水計,與直接蒸汽蒸氨工藝相比,管式爐蒸氨工藝年節(jié)約蒸汽6.57萬噸,年直接經(jīng)濟效益788.4萬元。

      (2)按照廢水處理綜合費用為12.5元/t計算,管式爐蒸氨工藝每年為酚氰污水處理節(jié)約82.1萬元。

      (3)按單焦?fàn)t煤氣燃燒用量1250m3/h,焦?fàn)t煤氣價格44.78元/GJ計算,為公司回收過剩的焦?fàn)t煤氣效益848.3萬元。

      3.2 其它效益

      (1)蒸氨效果不再受外線蒸汽壓力波動的影響,保證了廢水質(zhì)量;

      (2)蒸氨系統(tǒng)運行穩(wěn)定性得到提高,降低了檢修和備件費用。

      4 結(jié)語

      管式爐蒸氨工藝在保證蒸氨廢水質(zhì)量的前提下,解決了韶鋼煤氣過剩的問題,同時實現(xiàn)了無蒸汽蒸氨、減少了廢水外排量,且不用增加過多基建投資就達到了節(jié)能減排和低成本化生產(chǎn)運營的目的,具有一定的先進性和競爭優(yōu)勢。

      [1]陳戰(zhàn)群,管式爐加熱蒸氨廢水在蒸氨工藝中的應(yīng)用.燃料與化工,2012(5):47,49.

      [2]王玉萍,曹友寶,盧元儉.管式爐法無蒸汽蒸氨新工藝在寧鋼的實踐,寶鋼技術(shù),2010(4);20~21,34.

      [3]藍春樹.斜孔塔板的應(yīng)用.化工進展,2007(26):154~155.

      [4]王增忱陳冬霞.熱泵與斜孔塔盤在蒸氨工藝上的應(yīng)用.中國化工貿(mào)易,2012(3):074

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