周平 河南油田股份有限公司第一采油廠集輸大隊雙河聯(lián)合站
油水分離劑在雙河礦聯(lián)合站的研究應(yīng)用分析
周平 河南油田股份有限公司第一采油廠集輸大隊雙河聯(lián)合站
正針對河南油田雙河聯(lián)合站污水含油高,濾料更換頻繁,濾罐壓差大,回注水中懸浮物濃度高等現(xiàn)象,對藥劑的匹配能力作出調(diào)整,拓寬其使用范圍,實現(xiàn)了油水處理一劑化,達(dá)到高效脫水,低成本處理污水的目的。
油水分離劑 聯(lián)合站 污水 研究利用
河南油田雙河油礦年產(chǎn)油量30多萬噸,油井的采出液平均12000m3/d,這些采出液在雙河礦聯(lián)合站進(jìn)行處理、計量輸送,處理后達(dá)標(biāo)的原油外輸、污水回注。隨著河南油田雙河礦區(qū)塊開進(jìn)入高含水的中后期,注聚合物驅(qū)油作為三次采油的新技術(shù),在雙河油礦得到了廣泛的推廣應(yīng)用,因此采出液中聚合物含量也逐年上升,聚合物含量增加直接導(dǎo)致采出液的粘度增大,油水乳化嚴(yán)重,水體的穩(wěn)定性增加,破乳困難,三相分離器處理后污水含油高。這些高含油污水造成地面設(shè)施的非正常運轉(zhuǎn),地層堵塞、環(huán)境污染等問題。
雙河礦聯(lián)合站總污水及沉降罐頂部漂浮物粘度和萃取分析如下:沉降罐頂部漂浮物萃取及粘度測定溫度:40℃。萃取比:油:水:醚=50:100:100。目前雙河礦聯(lián)合站正在使用的共有三種藥劑,分別是破乳劑、無機絮凝劑NFH-INFH-IA、有機絮凝劑NFH-INFH-IB。從以上分析可知對于現(xiàn)在雙河礦油礦的高含聚合物采出液,這三種藥劑已經(jīng)不能達(dá)到預(yù)期的處理要求。主要表現(xiàn)在三方面:
(1)破乳劑加量大(50ppm),在二段污水處理施加無機絮凝劑NFH-IA、有機絮凝劑NFH-IB加藥濃度不好調(diào)控,混凝處理后絮體不能完全沉降。
(2)原藥劑難以除去水體中的聚合物,使過濾罐濾料板結(jié)嚴(yán)重,增大了過濾壓差,縮短了反沖洗周期和濾料使用周期,并且板結(jié)后的濾料很難再生,增加了處理成本。
(3)原處理藥劑無機絮凝劑NFH-IA、有機絮凝劑NFH-IB加藥量大,導(dǎo)致在沉降罐中產(chǎn)生大量污泥,這樣縮短了沉降罐的使用周期,增加了清罐的難度和工作量,同時產(chǎn)生的大量污泥增加了污泥處理成本,還會造成環(huán)境污染。
針對雙河礦含油污水的特點,以實驗室試驗結(jié)果為依據(jù),確定用新型破乳劑FY-I,解決該污水站污水聚合物難以去除、含油量居高不下等問題。通過現(xiàn)場試驗,找出最佳藥劑配方和加藥量,確定最終的工業(yè)應(yīng)用情況。
(一)現(xiàn)場處理工藝流程
雙河礦聯(lián)合站日處理水量平均為12000m3。采用自然(或斜板)除油—氣浮選除油—混凝沉降—壓力過濾水處理工藝, 污水在該系統(tǒng)的停留時間為12h。沉降工序有一次沉降和二次沉降。一次沉降為重力分離技術(shù),主要是利用油水的密度差使游離油從水中浮出,達(dá)到油水分離的目的。
(二)雙河礦聯(lián)合站現(xiàn)場中試要求的技術(shù)指標(biāo):
根據(jù)現(xiàn)場實際生產(chǎn)要求確定的試驗技術(shù)指標(biāo)見表2。
雙河礦聯(lián)合站現(xiàn)場中試驗要求的技術(shù)指標(biāo)(表2)
項目技術(shù)指標(biāo)指標(biāo)值備注脫水指標(biāo)凈化油含水 ≤3%取樣點3#.4# 污水罐進(jìn)口脫出污水含油 ≤500mg/l污水處理指標(biāo)含 油 ≤10mg/l一級濾后水質(zhì)懸浮物 ≤15mg/l含鐵 ≤0.5mg/l過濾罐運行技術(shù)參數(shù)反沖洗周期 ≥24小時一級濾罐進(jìn)出口壓差 ≤0.25MPa
(三)試驗結(jié)果分析
1.由圖1可以看出有五個點的凈化油含水值超出了指標(biāo)要求,其中僅有一點在6月份之前,6月份之后占據(jù)四個點。因為從6月4日開始每天上午9點以后,需要把車?yán)某碛痛蛉胂到y(tǒng)和系統(tǒng)中原油同時進(jìn)行脫水及水質(zhì)處理,打油速度過快,系統(tǒng)中停留時間減少,因而縮短了藥劑和油水混合液的作用時間,加大了系統(tǒng)處理壓力。
2.由圖1可以看出污水含油超出指標(biāo)值有4個點,均在6月份之后,說明稠油進(jìn)行入系統(tǒng)后對停留時間的影響直接波及到污水含油。且6月4日和6月6日有解堵油井投產(chǎn),解堵劑對原油采出液的反乳化,也是影響污水含油超高的一大原因。
3.稠油的特點是粘度大,膠質(zhì).瀝青質(zhì)含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于系統(tǒng)內(nèi)原油采出液,且已經(jīng)老化,這些特點對原油脫水及水質(zhì)的穩(wěn)定性有極大影響。因此,系統(tǒng)出現(xiàn)短時間波動與藥劑的匹配性有待進(jìn)行調(diào)整,以適應(yīng)稠油帶來的系統(tǒng)沖擊。
4.由圖2可以看出,5月19日至5月23日計5個點超出要求指標(biāo),5月24日發(fā)現(xiàn)濾罐上閥門泄漏,更換閥門后,所有點均在要求之內(nèi)。而懸浮物均低于要求指標(biāo)。說明稠油進(jìn)系統(tǒng)對一級過濾罐后的水質(zhì)和懸浮物的含量影響不大。
5.反沖洗周期和一級濾罐壓差均達(dá)到要求指標(biāo)值。
綜上所述,油水分離劑FY-I在雙河礦聯(lián)合站的中試達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),實現(xiàn)了一劑化脫水和污水處理的目的。減少了工人的勞動強度,降低了油水分離系統(tǒng)運行成本,實現(xiàn)了系統(tǒng)安全平穩(wěn)運行,可以進(jìn)行推廣應(yīng)用。
油水分離劑FY-I在注聚區(qū)污水處理中除了能夠明顯改善污水水質(zhì),還具有以下特點:
1.改善油水分離效果,提高原油回收率。采用常規(guī)藥劑時雙河礦聯(lián)合站污水,其總污水含油量平均為726.9mg/L;采用FY-I藥劑處理后,其總污水含油量降至246.6mg/L。以聯(lián)合站目前12000 m3/d的污水處理量計算,則每天可多產(chǎn)出原油0.96噸/天。河南油田原油按目前內(nèi)部結(jié)算價格1000元/噸計算,可新增產(chǎn)值近960元/天,年增產(chǎn)值35萬元
2.一劑多能。雙河礦聯(lián)合站原來處理每噸采出液污水費用為0.68元/噸,投加FY-I藥劑,處理每噸采出液污水費用為0.50元/噸,按聯(lián)合站目前12000 m3/d的污水處理量計算,每天節(jié)省藥劑費用2160元,每年可節(jié)省藥劑費用78.84萬元;簡化操作,可節(jié)省設(shè)備使用費用六十多萬元,腐蝕性小,節(jié)省材料費用。
3.改善污水水質(zhì),降低聚合物溶液粘度損失,大大提高了聚合物驅(qū)油效率,所帶來的經(jīng)濟(jì)效益是非常可觀的。
油水分離劑FY-I系列在河南油田產(chǎn)出液的油水處理系統(tǒng)中,實現(xiàn)了油水處理一劑化的目標(biāo),簡化了油水處理工藝。油水分離劑FY-I系列在河南油田油水處理系統(tǒng)使用中,不僅降低了藥劑添加成本,起到了減耗降本的作用,更加強了系統(tǒng)運行的平穩(wěn)性,對原油脫水、污水除油、油水中間層、消除沉降罐頂部漂浮物和機雜的消除起到顯著作用,適合在河南油田推廣應(yīng)用。