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      火電廠脫硝系統(tǒng)供氨閥門自動控制的調(diào)試及問題研究

      2017-06-21 15:05:27朱愉潔
      電力科技與環(huán)保 2017年3期
      關(guān)鍵詞:氨氣自動控制閥門

      朱愉潔,李 波,吳 宇

      (內(nèi)蒙古電力科學(xué)研究院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010020)

      火電廠脫硝系統(tǒng)供氨閥門自動控制的調(diào)試及問題研究

      朱愉潔,李 波,吳 宇

      (內(nèi)蒙古電力科學(xué)研究院,內(nèi)蒙古 呼和浩特 010020)

      火電廠脫硝系統(tǒng)供氨閥門自動控制問題是系統(tǒng)調(diào)試中存在的問題之一,處理不善易帶來噴氨過量和設(shè)備運行安全隱患,并增加運行人員工作負(fù)擔(dān)。介紹火電廠脫硝系統(tǒng)供氨閥門的調(diào)試過程,提出了調(diào)整閥門控制策略和改進措施。

      脫硝系統(tǒng);供氨閥門;自動控制;噴氨過量

      1 概述

      某燃煤電廠2×330MW工程配套建設(shè)脫硝裝置采用選擇性催化還原法(SCR)工藝,即在裝有催化劑的反應(yīng)器里,煙氣與噴入的氨在催化劑的作用下發(fā)生還原反應(yīng),生成無害的氮氣和水,實現(xiàn)脫除NOx的目的[1-4]。本工程的SCR裝置主要分成兩大系統(tǒng):布置于鍋爐尾部的SCR系統(tǒng)和遠(yuǎn)離主廠房布置的氨制備系統(tǒng)。其中,SCR系統(tǒng)反應(yīng)器裝置布置在鍋爐省煤器與空預(yù)器之間,為高溫高塵布置;氨制備系統(tǒng)與周邊廠區(qū)建筑物保持一定的安全防護距離。氨制備系統(tǒng)制備的氣態(tài)氨沿廠區(qū)管架的氣態(tài)氨管道送入SCR區(qū)域,由噴氨格柵(AIG)系統(tǒng)注入到SCR入口煙道中。每臺鍋爐機組配2臺SCR反應(yīng)器,所有脫硝反應(yīng)器共用1套氨供應(yīng)系統(tǒng)。

      系統(tǒng)主要的設(shè)備有:催化反應(yīng)器(反應(yīng)器)、反應(yīng)器進口煙道、出口煙道、蜂窩式催化劑、蒸汽吹灰器、煙道膨脹節(jié)、主要測量儀表(如NOx/O2分析儀、氨逃逸檢測裝置、變送器等)。煙氣經(jīng)省煤器出口進入反應(yīng)器進口煙道,再經(jīng)AIG、煙氣/氨氣混合器、均流板、反應(yīng)器催化劑層和反應(yīng)器出口煙道,最終進入空預(yù)器。其中,兩個催化反應(yīng)器為對稱布置,各處理省煤器出口的兩路煙氣,催化反應(yīng)器為豎直布置,煙氣流向為豎直向下。為了防止煙氣中的飛灰在催化劑上沉積,堵塞催化劑孔道,在每層催化劑上裝有3個聲波吹灰器,吹灰介質(zhì)為過熱蒸汽。

      2 供氨自動控制系統(tǒng)調(diào)試

      2.1 調(diào)試過程簡介

      供氨自動控制系統(tǒng)主要依靠供氨管道上自動控制閥門調(diào)節(jié)實現(xiàn)。

      當(dāng)供氨系統(tǒng)和稀釋風(fēng)機都按要求運行后,首先要觀察煙氣溫度和燃燒工況。核實氨氣壓力為設(shè)計值,氨裝置和所有儀表就緒無異常后,以SCR出口NOx含量為標(biāo)準(zhǔn)進行調(diào)節(jié)。手動緩慢調(diào)節(jié)流量控制閥將氨流量調(diào)節(jié)到3%~5%的開度進行噴氨。待系統(tǒng)運行平穩(wěn)后逐步增大流量調(diào)節(jié)閥,當(dāng)氨流量調(diào)整到預(yù)定流量的50%后,測量出口NOx含量和NH3含量。若出口NH3含量低于3μL/L,則以80%預(yù)定流量的氨氣量注入。若出口NH3含量大于3μL/L,則根據(jù)分配箱上流量分配蝶閥前后的差壓計調(diào)節(jié)AIG的噴氨量,直至出口NH3含量低于3μL/L。根據(jù)出口NOx含量和NH3含量,直至脫硝效率達(dá)到50%。此時將控制閥門切到自動控制狀態(tài)。

      2.2 自動控制過程

      本閥門的控制過程為:SCR系統(tǒng)采用了串級PID加前饋的控制策略,通過原煙氣中NOx濃度乘以NO2和NO的摩爾比計算出NO2含量作為串級PID控制前饋;為了防止氨逃逸對控制造成影響,將SCR煙氣脫硝系統(tǒng)出口煙氣中的NO2的含量(計算方法同前饋部分的NO2的含量)作為主調(diào)PID的測量值,目標(biāo)NOx濃度作為設(shè)定值,前饋和主調(diào)PID共同疊加后生成NO2的濃度,NO2濃度乘以煙氣流量得到NO2的流量信號,該信號乘以所需氨氮摩爾比就是基本氨氣流量信號,此信號作為給定值送入副調(diào)PID控制器與實測的氨氣流量信號比較,由PID控制器經(jīng)運算后發(fā)出調(diào)節(jié)信號控制SCR入口氨氣流量調(diào)節(jié)閥的開度以調(diào)節(jié)氨氣流量。SCR脫硝系統(tǒng)供氨自動控制流程如圖1所示。

      由于SCR系統(tǒng)存在明顯的NOx反應(yīng)器催化劑反饋滯后和NOx分析儀響應(yīng)滯后的問題,系統(tǒng)采用了實際機組負(fù)荷來預(yù)測煙氣流量。

      圖1 供氨自動控制流程

      2.3 出現(xiàn)的問題及解決建議

      在實際運行過程中,當(dāng)機組出現(xiàn)入口NOx波動較大或機組負(fù)荷低的情況,該自動控制會出現(xiàn)調(diào)節(jié)不及時的情況,易造成噴氨過量,給后續(xù)設(shè)備帶來安全隱患,因此只能以手動調(diào)節(jié)代替。為了解決這一問題,結(jié)合現(xiàn)場經(jīng)驗提出以下改進建議:

      (1)控制策略。因為主汽流量信號變化超前于實際機組負(fù)荷信號變化,因此可以采用主汽流量信

      號代替實際機組負(fù)荷信號來預(yù)測NOx變化,減少控制響應(yīng)時間;根據(jù)氨流量采取變PID參數(shù)調(diào)節(jié)[5];前饋部分加入NOx濃度變化的微分作用。

      (2)減小閥門死區(qū)或更換閥門。調(diào)節(jié)閥的摩擦力和游移是造成閥門死區(qū)的重要原因之一,由于本脫硝系統(tǒng)大部分調(diào)節(jié)式控制的動作是由小信號改變(1%或更小)組成的,一個有超大死區(qū)的調(diào)節(jié)閥不會對小信號改變作出響應(yīng);因此可以通過加強閥門的日常維護和檢查,降低閥門摩擦力;調(diào)節(jié)放大器等方式來減小閥門死區(qū)[6-7]。

      3 結(jié)語

      分析了脫硝系統(tǒng)供氨閥門自動控制在調(diào)試過程中出現(xiàn)的問題,提出了可以分別通過對控制系統(tǒng)和閥門進行調(diào)整的解決方案,這些方案可以作為提升閥門自動控制能力的參考,有助于增強脫硝系統(tǒng)自動控制的可靠性和系統(tǒng)可調(diào)性。

      [1]王文選,肖志均,夏懷祥.火電廠脫硝技術(shù)綜述[J].電力設(shè)備,2000(8):2-5.

      [2]王文選,趙繼海,周建鋒,等.600MW燃煤機組SCR脫硝工程設(shè)計特點[J].電力科技與環(huán)保,2010,26(1):49-52.

      [3] 賈海娟.SCR煙氣脫硝技術(shù)及其在燃煤電廠的應(yīng)用[J].電力科技與環(huán)保,2012,28(6):10-11.

      [4] 尤良洲.燃煤機組SCR裝置運行現(xiàn)狀調(diào)查及存在問題分析[J].電力科技與環(huán)保,2015,31(6):36-38.

      [5]王德進.一種確定PID參數(shù)穩(wěn)定域的圖解法[J].控制與決策,2007,22(6):663-666.

      [6] 王 芹,張?zhí)炱?基于動態(tài)面的自適應(yīng)模糊輸出反饋控制[J].系統(tǒng)工程與電子技術(shù),2009,31(3):646-652.

      [7] 劉 璟,梁昔明.一種結(jié)合數(shù)值優(yōu)化的PID控制器的設(shè)計與仿真[J].計算機技術(shù)與發(fā)展,2007(4):30-32.

      2017年世界環(huán)境日主題

      2017年6月5日是世界環(huán)境日,今年的世界環(huán)境日主題為“人人參與 創(chuàng)建綠色家園”,旨在動員引導(dǎo)社會各界著力踐行人與自然和諧共生和綠色發(fā)展理念,從身邊小事做起,共同履行環(huán)保責(zé)任,呵護環(huán)境質(zhì)量,共建美麗家園。

      2017年世界環(huán)境日中國主題為“綠水青山就是金山銀山”,旨在動員引導(dǎo)社會各界牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的強烈意識,尊重自然、順應(yīng)自然、保護自然,自覺踐行綠色生活,共同建設(shè)美麗中國。

      Research on debugging and controlling for automatic ammonia gas supply valve of denitrification system in coal-fired power plant

      Automatic controlling for ammonia gas supply valve of denigration system is one of the common problems during debugging. Mismanagement will bring excess ammonia spray, equipment operating safety hazard and increase the operating personnel workload easily. It describes the debugging process of ammonia gas supply valve. Some improvement suggestions are proposed to adjust the valve control strategies and reduce dead-zone valves.

      denitration system; ammonia gas supply valve; automatic control; spraying ammonia excess

      X701.7

      B

      1674-8069(2017)03-040-02

      2016-11-09;

      2016-12-24

      朱愉潔(1983-),女,碩士研究生,工程師,專業(yè)從事電廠化學(xué)、環(huán)保技術(shù)支持開發(fā)工作。E-mail:nmdkyzyj@sina.cn

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