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      重油催化裂化結焦原因及改進措施

      2017-06-16 00:25:53張偉
      科學與財富 2017年17期
      關鍵詞:結焦

      張偉

      (中國石油哈爾濱石化公司)

      摘 要:本文主要以某商家生產的重油催化裂化裝置作為主要論述對象,該設備的裝置原料主要是以海洋重質環(huán)烷基渣油為主。相關人員在對重油進行加工的過程中,生焦量大概占據(jù)進料量的一小部分,并且會受到各種因素產生的影響,有時候所帶帶來的影響會給裝置的順利運作帶來不利影響?;诖?,從以下幾個方面對重油催化裂化結焦的原因進行分析,并且依據(jù)多年經驗提出恰當?shù)奶幚硎侄?,提供給相關人士,供以借鑒。

      關鍵詞:重油催化裂化;沉降器;霧化蒸汽;結焦;原因

      某商家生產的重油催化裂化裝置是在近幾年開始使用的,反應器的安裝是采取同軸的方式進行布置的,系統(tǒng)的總體高度大概為57m,并采取器內再生燒焦的形式。對于旋分器的出口來說,是不具有水平擋板的,沉降器的上面一般都會安有防焦蒸汽。提升管的整體長度大概為44m,設置適量的油噴嘴。在實際加工的時候,裝置如果是在順利生產的時候所生成的焦量通常是接近10%的進料量,會在某種程度上受到不同環(huán)境帶來的影響,有時候還會出現(xiàn)焦塊的情況,從而對設備帶來嚴重的危害。

      1 焦塊的外觀特性及產生方式

      1.1 焦塊的外觀特性

      根據(jù)焦塊的外觀特性,可把焦劃分為軟焦和硬焦兩類。軟焦表面為黑灰色,焦塊松散,易粉碎,含有大量催化劑顆粒,焦塊內部呈層狀結構,含有空隙部分,焦的主體是催化劑顆粒。軟焦多發(fā)生在沉降器內壁、旋風分離器外壁等油氣流速較低或相對靜止的區(qū)域。裝置檢修時,發(fā)現(xiàn)沉降器旋分料腿全部被焦包裹,直徑增加了近2倍。結焦主要為軟焦,軟焦在沒有空間約束的條件下,可以形成尺寸很大的焦塊。若在結焦過程中,油氣液滴的量逐漸增大并沉積,則軟焦會趨于硬化。軟焦的結焦量很大,也是危害最大的一種焦。

      1.2 焦塊的產生方式

      根據(jù)焦的產生方式,可以劃分為以下4類:(1)催化焦:烴類在催化劑活性中心上反應時生成的焦,其氫/碳質量比較低,約為0.4。(2)附加焦:原料中的生焦前身物(主要是膠質、瀝青質等高沸點、稠環(huán)芳烴化合物)在催化劑表面或其他表面上脫氫縮合反應生成的焦。(3)可汽提焦:也稱劑/油比焦,在汽提器內因汽提不完全而殘留在催化劑上的重組分烴類生成的焦,其氫/碳比較高。可汽提焦的量與汽提器的汽提效率、催化劑的孔結構狀況等因素有關。(4)污染焦:重金屬沉積在催化劑的表面上,促進油氣脫氫縮合反應而產生的焦。

      重油催化裂化裝置原料的摻渣比基本保持在70%以上,原料性質見表1。從原料性質可以看出,原料相對密度大,殘?zhí)恐蹈哌_8%以上,膠質、瀝青質均較高,芳烴達到了30%以上,是典型的海洋重質環(huán)烷基催化料。而膠質中的芳碳約85%~92%轉化為焦炭,提升管內油劑混合溫度在550℃以下,因此重油噴在催化劑表面時不能完全汽化,部分以液相形式存在,為結焦提供了前提條件,膠質和瀝青是比重芳烴更重的餾分,含有5個以上芳環(huán),屬于稠環(huán)芳烴結構,在高溫反應過程中主要是脫氫縮合反應生成焦炭,本裝置結焦應以附加焦為主。

      2 結焦產生的原因及改進措施

      2.1嚴格控制噴油時機

      以往催化裂化裝置開工時,提升管噴油時機主要是以提升管反應溫度為參照,即達到550℃時啟動進油程序。此時容易出現(xiàn)提升管溫度與沉降器溫度不一致的情況,造成原料噴入后,催化劑熱量被原料及霧化蒸汽吸收進入沉降器,致使沉降器溫度降低,反應后油氣中的重組分就會冷凝黏附在沉降器內結焦。經嚴格控制后,開工時催化劑循環(huán)流化,當達到噴油溫度(550℃)時,盡量將溫度維持一段時間后再噴油,確保整個系統(tǒng)溫度恒定。從提升管開始噴油一直到正常進料量,始終保持出口溫度高于正常生產時的溫度。

      2.2 提高霧化蒸汽品質

      由于催化裂化是屬于氣固接觸反應,這樣就促使催化原料所具有的高沸點組分實現(xiàn)不了全部氣化的目的,這種情況會在提升管上面出現(xiàn)“濕催化劑”的情況,逐漸發(fā)生結焦的情況。產生這種現(xiàn)象除了與噴嘴的種類及其安裝方面的因素之外,還和霧化蒸汽質量有著密切的聯(lián)系。相關人員在對裝置改造的前期階段,所選擇的霧化蒸汽主要來源于1.0MPa低壓蒸汽管網,而溫度一般控制在大概215%的范圍。因為在整個場子中所具有的低壓蒸汽管網會頻繁出現(xiàn)波動的情況,這樣就不能確保霧化蒸汽壓力。當經過改造完成以后,霧化蒸汽主要采取的是低壓蒸汽,這樣可以確保蒸汽壓力實現(xiàn)穩(wěn)定的性能,并且霧化蒸汽所產生的溫度應當要比預熱溫度要高出10%左右,與此同時相關人員還應當將所得到的增氣量提高到進料量相近8.5%的范圍內。通過上面描述的進行調整以后,就可以清楚的看到提升管里面出現(xiàn)結焦的情況不多,較好的說明該方法可以有效的對發(fā)生結焦的情況起到遏制的作用。

      2.3 縮短沉降器停留時間

      油氣與催化劑都已經離開提升管以后,再進入到相應的沉降器以后,油氣倘若無法在第一時間引出有關反應終止以后,其在沉降器里面處于停留的狀態(tài)會不間斷初選熱裂化反應,與此同時油氣停留的時間較長的話,那么會致使重油液滴黏壁出現(xiàn)較大的概率,從而產生結焦的概率就會增加。當前,在該裝置中,是在操作的時候加以控制,并依據(jù)氣壓計所產生負荷的狀況最大程度避免出現(xiàn)過大的反應壓力,確保反應系統(tǒng)所產生的差壓保持在40~45kPa的范圍內即可。下一步主要采取國內外新型技術從而盡可能減少停留時間,避免結焦情況的出現(xiàn)。

      2.4 其他改進措施

      相關人員應當將沉降器防焦蒸汽量都是從以往設計的800kg/h逐漸轉變成1000kg/h,與此同時將防焦蒸汽溫度加以提升,減少流量過小而致使蒸汽噴嘴出現(xiàn)堵塞的情況,及其蒸汽和油氣之間所產生的溫差情況,減少出現(xiàn)油氣冷凝的情況。這時候相關人員還應當采取干氣亦或是蒸汽混合預提升手段,能夠在相關高活性分子篩上得到反應,避免減少焦炭及其干氣產生的效率,提高目的產品質量,與此同時相關的鎳等金屬還起到了鈍化的作用。

      結束語

      總而言之,對于催化裂化裝置來說,產生結焦的因素存在諸多種,利用對某公司生產出來的0.8Mt/a重油催化裂化裝置所出現(xiàn)的結焦情況進行了研究,并找出了問題所在,從而采取恰當?shù)姆绞竭M行了處理。主要采取了諸多處理手段,例如穩(wěn)定操作、提高防焦蒸汽量質量等。當采取以上措施以后,經過一段時間的運作,沉降器出現(xiàn)結焦的次數(shù)明顯降低,較好的說明了以上這些措施都能夠在某種程度上抑制沉降器出現(xiàn)結焦的概率。

      參考文獻

      [1]黃宏全.小型催化裂化裝置提升管結焦的原因分析與對策[J].化工技術與開發(fā),2009(11).

      [2]張春曉,匡忠斌,令進儒,于勝利,艾東武.催化裂化裝置沉降器結焦及預防措施[J].天然氣與石油,2009(04).

      [3]楊年興,王勇,韓德武.催化裂化沉降器結焦過程的研究進展[J].廣州化工,2008(01).

      [4]羅強,趙宇鵬,高生.催化裂化沉降器結焦的原因及對策[J].煉油技術與工程,2003(06).endprint

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