黃傳升+倪峰平
摘 要:礦井自動化生產(chǎn)系統(tǒng)解決煤炭生產(chǎn)與輔助生產(chǎn)系統(tǒng)的自動控制,能夠?qū)崿F(xiàn)在地面調(diào)度中心監(jiān)測一線生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)及設(shè)備運行狀態(tài),為礦井安全生產(chǎn)提供設(shè)備保障;能夠?qū)崿F(xiàn)遠程控制,減少危險場所投入人員,增強礦井安全生產(chǎn)能力。
關(guān)鍵詞:自動化; 無人值守; 撤人; 集控環(huán)網(wǎng)監(jiān)測
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.11.077
1 概述
1.1 現(xiàn)場概況
王樓煤礦井下原煤運輸系統(tǒng)分為北翼主運系統(tǒng)、三采區(qū)主運系統(tǒng)、二采區(qū)主運系統(tǒng)和七采區(qū)主運系統(tǒng)。其中北翼、二采區(qū)和七采區(qū)運輸系統(tǒng)為接力運輸。三釆皮帶擔(dān)負(fù)著三釆區(qū)原煤運輸及分倉任務(wù),同時擔(dān)負(fù)著三釆矸石運輸分裝。北翼皮帶配有配倉運輸皮帶,為主井1號和2號倉分倉所用,同時擔(dān)負(fù)著二釆區(qū)及七釆區(qū)原煤運輸任務(wù)。二釆皮帶擔(dān)負(fù)著二釆區(qū)原煤運輸以及七釆區(qū)原煤中轉(zhuǎn),同時擔(dān)負(fù)著七釆矸石運輸分裝(由二采機頭矸石皮帶分運);七釆主要為七釆區(qū)原煤運輸服務(wù),設(shè)配倉皮帶一條用于原煤及矸石分倉。系統(tǒng)中七釆中轉(zhuǎn)煤倉兩個,矸石倉一個;二釆區(qū)中轉(zhuǎn)煤倉一個,矸石倉一個;主井提升煤倉兩個,副井提升煤倉一個,三釆矸石倉一個。
1.2 設(shè)計方案現(xiàn)場調(diào)研
經(jīng)過對井下膠帶機集控現(xiàn)場調(diào)研現(xiàn)場情況匯總?cè)缦拢?/p>
(1)井下四條強力皮帶分別為三采、北翼、二采、七采皮帶,現(xiàn)已有單機控制系統(tǒng),為天津華寧所做。四條皮帶單機控制系統(tǒng)運行正常,機尾給煤機沒有接入單控系統(tǒng),系統(tǒng)沒有接入井下環(huán)網(wǎng),控制主機具備有RS-232通訊接口。
(2)剩余的其他設(shè)備包括:三采配倉皮帶、北翼配倉皮帶、北翼機尾破碎系統(tǒng)、矸石皮帶、七采配倉皮帶等也需接入集控改造系統(tǒng)。
(3)現(xiàn)用的煤倉煤位計未納入控制系統(tǒng)中,煤位計共需要安設(shè)9臺,已經(jīng)安設(shè)5臺(常州三恒4臺超聲波物位儀,濟寧華瑞1臺雷達物位儀),需增補4臺物位儀。
(4)攝像儀:井下煤流系統(tǒng)中現(xiàn)僅安裝了2臺模擬攝像儀,遠遠達不到地面集控要求,根據(jù)現(xiàn)場計算需在關(guān)鍵位置安裝19臺礦用彩色高清網(wǎng)絡(luò)攝像儀。
(5)附屬設(shè)備:2臺氣動翻板非電動需自行改動后方可接入;1臺電動分矸器、七采轉(zhuǎn)載皮帶預(yù)留點及接口,現(xiàn)場所有翻煤板都需要改造成電動控制用于接入系統(tǒng)。
(6)井下環(huán)網(wǎng),用的是天地常州KJJ31環(huán)網(wǎng)接入器,內(nèi)置MOXA百兆光電口,井下百兆網(wǎng)絡(luò)已嚴(yán)重制約了各子系統(tǒng)的通訊傳輸,特別是井下防爆攝像儀的應(yīng)用及傳輸,影響整個礦井自動化水平;需要進行礦井環(huán)網(wǎng)系統(tǒng)升級改造。
2 系統(tǒng)性能及特點
2.1 系統(tǒng)功能
(1)地面集控室全面控制整個煤流系統(tǒng)設(shè)備,包括皮帶、給煤機、破碎系統(tǒng)及其他附屬設(shè)備。
(2)地面集控室系統(tǒng)建設(shè)語音通訊系統(tǒng),井下皮帶沿線實時通話、打點、故障及啟停預(yù)警等。并與集控室語音通信系統(tǒng)主機連接,實現(xiàn)井上井下實時語音傳輸。
(3)地面集控室將可實時觀察整個井下煤流系統(tǒng)關(guān)鍵位置的視頻信號并存儲,全面了解井下煤流系統(tǒng)中關(guān)鍵點設(shè)備的運行狀況。
(4)地面集控室上位機可直觀地顯示各被控設(shè)備的工作狀態(tài)及運行參數(shù),系統(tǒng)設(shè)備的工作狀態(tài),顯示功能豐富。
(5)完善的操作記錄和事件記錄功能。
(6)系統(tǒng)具有完善的設(shè)備故障自診斷功能。
(7)井下集控點操作臺具有集控啟停整個煤流系統(tǒng)設(shè)備的功能。
(8)井下集控點具有視頻煤系統(tǒng)流關(guān)鍵位置視頻顯示及存儲功能。
(9)井下集控點具有15英寸彩色防爆兼本安型顯示屏,直觀顯示各被控設(shè)備的工作狀態(tài)及運行參數(shù)。
2.2 系統(tǒng)特點
2.2.1集控方案采用“調(diào)度室上位機+主集控臺
(中央煤倉)+副集控臺(各地點機頭)+分布式子站”的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),系統(tǒng)采用工業(yè)總線技術(shù)(PROFIBUS)和光纖通訊介質(zhì),實現(xiàn)與各控制設(shè)備及綜保等組成分布式集成控制系統(tǒng)。其中主集控臺負(fù)責(zé)整個系統(tǒng)的監(jiān)測與控制及中央煤倉運輸系統(tǒng)子站、給煤機監(jiān)測與控制;副集控臺運輸系統(tǒng)子站的監(jiān)測與控制。通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸采用PROFIBUS現(xiàn)場總線技術(shù),傳輸介質(zhì)為光纖,負(fù)責(zé)各分站與主副站、主副站之間、主副站與上位機間的通信,將現(xiàn)場設(shè)備采集到的信息以及程序的內(nèi)部的信息傳送到地面上位機管理系統(tǒng),同時也可將上位機系統(tǒng)發(fā)出的控制指令傳送到控制器。
井下視頻系統(tǒng)以光纖為傳輸介質(zhì),采用點對點方式把井下視頻信號傳送至主控室和地面調(diào)度室,通過視頻技術(shù)和圖像處理技術(shù)實現(xiàn)實時監(jiān)視。
2.3 系統(tǒng)特點
(1)設(shè)備前期改造依托天津華寧皮帶主控系統(tǒng)將現(xiàn)場設(shè)備參數(shù)調(diào)用,用于前期改造設(shè)備井上集中控制;后期采用國際知名廠商西門子主流S7-300系列PLC作為控制站,系統(tǒng)控制性能高,可根據(jù)現(xiàn)場需求靈活控制CST、偶合器、變頻器等多種驅(qū)動設(shè)備;兩套系統(tǒng)互相補充充分發(fā)揮集中控制改造有時。
(2)人機交互性能友好。井下集控點配置了防爆液晶顯示器,可圖文顯示工況信息;配置了多個控制按鈕,實現(xiàn)設(shè)備單點調(diào)試。確?,F(xiàn)場人員安全。
(3)膠帶機控制系統(tǒng)實現(xiàn)多條膠帶機或設(shè)備的集中控制和監(jiān)測,可靠性高、維護量少。
(4)系統(tǒng)通訊構(gòu)架采用以太網(wǎng)通訊方式,具備以太網(wǎng)光口及網(wǎng)口。避免使用多種通訊互轉(zhuǎn),減少故障點,增強系統(tǒng)穩(wěn)定性。
(5)井上井下實時語音通訊功能,為系統(tǒng)遠程操作的安全性提供了有力保障。
(6)視頻存儲功能,在井上集控室井下集控點都具備煤流關(guān)鍵位置的視頻實時圖像及視頻存儲功能,實時了解設(shè)備的運行狀況,保證了設(shè)備運行中的安全性。
(7)工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù):具有豐富的組網(wǎng)集控功能,方便地接入全礦井的綜合自動化系統(tǒng)。
3 實施后效益分析
(1)提高了安全性。主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)具有話音通信、視頻監(jiān)視;實現(xiàn)自動化運行,大大提高系統(tǒng)運行的安全性。
(2)提高了生產(chǎn)效率。自動化系統(tǒng)實施使各系統(tǒng)逐步轉(zhuǎn)換為集中控制,通過對系統(tǒng)整體調(diào)度,提升了系統(tǒng)運行效率。
(3)實現(xiàn)了節(jié)能降耗。自動化運行,減少設(shè)備空轉(zhuǎn)時間,提高設(shè)備開機率,實現(xiàn)了節(jié)能降耗。
(4)實現(xiàn)了減人提效。通過自動化系統(tǒng)的運行可以對部分崗位進行減崗或并崗。系統(tǒng)改造完成后,一條皮帶設(shè)一名巡檢工,用于應(yīng)急控制。所有的控制逐步由匯聚點集中控制到地面集中控制轉(zhuǎn)變。根據(jù)王樓礦實際計劃,一條皮帶可減下2-3人,減下人員可調(diào)整到其他崗位。