馮沖
【摘要】孟津煤礦東翼回風(fēng)大巷水文觀測(cè)孔長(zhǎng)期擔(dān)任檢測(cè)井下的水文情況,由于附近巷道底鼓變形,導(dǎo)致幫部及附近水溝有出水現(xiàn)象,通過(guò)探查分析,是地壓因素導(dǎo)致水文孔套管斷裂所致,對(duì)礦井安全生產(chǎn)造成很大隱患,通過(guò)下設(shè)三級(jí)套管,側(cè)壁注漿,分級(jí)逐步升壓等手段,固管堵漏全部完成,且效果良好,并最終將鉆孔進(jìn)行封堵,消除了威脅。
【關(guān)鍵詞】錯(cuò)斷治理 側(cè)壁注漿 分級(jí)升壓
煤礦水害問(wèn)題復(fù)雜、多發(fā),水害對(duì)我國(guó)煤礦安全生產(chǎn)有巨大威脅,往往會(huì)造成巨大的損失。孟津煤礦水文地質(zhì)條件復(fù)雜,主要含水層為奧陶系灰?guī)r巖溶裂隙承壓含水層、太原組灰?guī)r巖溶裂隙承壓含水層、山西組砂巖孔隙裂隙承壓含水層等,尤其是奧陶系灰?guī)r巖溶裂隙承壓含水層,對(duì)礦井的安全生產(chǎn)造成了巨大的威脅,本文以孟津煤礦東翼回風(fēng)大巷2#水文孔治理為例,闡述了該類鉆孔的治理方法和應(yīng)用。
一、概況
(一)水文地質(zhì)情況
孟津煤礦屬水文地質(zhì)條件復(fù)雜礦井,依據(jù)巖性及含水性,自下而上分為:奧陶系灰?guī)r巖溶裂隙承壓含水層、太原組灰?guī)r巖溶裂隙含水層、二疊系碎屑巖類孔隙裂隙含水層和第四系松散砂礫(卵)石沉積物孔隙含水層。從礦井建井及相鄰礦井生產(chǎn)情況看,頂板砂巖涌水量很小,主要以滴水或淋水形式向礦井充水,太原組砂巖、灰?guī)r出露及補(bǔ)給條件差,厚度小,巖溶裂隙不發(fā)育,含水性弱,以靜儲(chǔ)量為主,易于疏干,防治工作易于進(jìn)行。奧陶系灰?guī)r厚度大,出露及補(bǔ)給條件好,但巖溶裂隙與富水性具有顯著的不均一性,而且,隨著埋深增大,富水性越來(lái)越差;局部富水區(qū)巖溶裂隙及斷層可能構(gòu)成導(dǎo)水通道,引起礦井突水,由于奧灰富水性極不均一,加之煤層底板隱伏斷層發(fā)育,因此,奧灰水防治工作工程量較大,難度較高。目前,奧灰水防治中主要問(wèn)題是:①礦井主采煤層距二1煤垂距平均60m,水壓在5.6MPa,且富水不均,富水區(qū)域查找困難,給防治水工作帶來(lái)難度;②底板隱伏導(dǎo)水通道查找困難。2013年4月16日11011工作面回采過(guò)程中發(fā)生突水,最大涌水量達(dá)到1990 m3/h,補(bǔ)給水源即為底板奧灰水。
(二)鉆孔概況及分析
該水文鉆孔傾角90°,終孔孔深344.07米。兩級(jí)套管結(jié)構(gòu),一級(jí)Ф127套管長(zhǎng)度43m,二級(jí)Ф108套管長(zhǎng)度91m,進(jìn)入奧灰上界面以下3m,進(jìn)入奧陶系灰?guī)r后孔內(nèi)總涌水量約11.2m3/h,水溫40℃,最終穩(wěn)定水壓5.4Mpa。由于附近巷道底鼓變形,該水文孔附近水溝、回風(fēng)巷底板、東瓦斯泵站回風(fēng)聯(lián)巷坡段多處出現(xiàn)漏水,通過(guò)探查分析,是地壓因素導(dǎo)致水文孔套管斷裂所致,對(duì)礦井安全生產(chǎn)造成很大隱患,為保證礦井安全生產(chǎn),需對(duì)該漏水水文孔進(jìn)行治理。
二、準(zhǔn)備方案
(1)錯(cuò)口位置探查。經(jīng)初步分析判斷,是地壓因素導(dǎo)致水文孔一級(jí)套管垂深2-8m范圍內(nèi)錯(cuò)開(kāi),為準(zhǔn)確判斷錯(cuò)開(kāi)位置及程度,進(jìn)行第一階段處理工作,查找錯(cuò)斷位置。
(2)下設(shè)三級(jí)套管。在原水文孔二級(jí)套管結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,下三級(jí)套管(Ф89mm*4.5mm),設(shè)計(jì)套管長(zhǎng)度60m。
(3)固管保護(hù)裝置。三級(jí)管固管為了防止套管由于注漿壓力過(guò)大將其頂出,必須安裝固管保護(hù)裝
置,保證套管固管完成。
(4)注漿堵漏、封孔。三級(jí)套管下設(shè)完畢后,開(kāi)始注漿,直至將套管固定、回風(fēng)巷底板漏水位置全部封堵完成,施工結(jié)束后,對(duì)該鉆孔進(jìn)行注漿封孔。
三、鉆孔治理
(一)探查施工
(1)先對(duì)該鉆孔錯(cuò)口位置探查,首先準(zhǔn)備15米1寸鋼管,然后深入鉆孔進(jìn)行錯(cuò)斷探查,將錯(cuò)斷長(zhǎng)度位置記錄詳細(xì)。探查后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)斷位置位于孔口以下2米左右,且垂直錯(cuò)斷大,水平錯(cuò)斷小,經(jīng)計(jì)算垂直錯(cuò)斷約5-10mm,水平錯(cuò)斷約4-8mm,繼續(xù)向下探查未再發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)斷。
(2)探查到錯(cuò)斷位置后,開(kāi)始下Φ89mm套管,下至2米處卡住,不能繼續(xù)施工,這也驗(yàn)證了該位置鉆孔確實(shí)有錯(cuò)斷。
(二)套管施工
因Φ89mm套管無(wú)法下設(shè),后改為Φ73mm三級(jí)套管,設(shè)計(jì)深度64.5米,下設(shè)三級(jí)管目的是利用增加一級(jí)套管對(duì)原套管錯(cuò)斷處及漏水進(jìn)行處理,由于鉆孔為垂直鉆孔,為防止套管掉入鉆孔內(nèi),下三級(jí)套管時(shí)首先每節(jié)套管尾部安裝帶法蘭的套管短接,再用2個(gè)U型卡首、尾部固定,最后用鏈鉗卡緊,下放套管,最終下設(shè)成功。
(三)固管施工
(1)三級(jí)管下設(shè)完成后,注漿堵漏前,必須將三級(jí)管固管完成,但由于該三級(jí)管固管條件比較苛刻(注漿壓力比自帶水壓只能大0.1-0.5Mpa),因此加工了一個(gè)專用的固管保護(hù)裝置保護(hù)套管因注漿壓力過(guò)大脫出鉆孔。該固管保護(hù)裝置采用兩級(jí)固定裝置,先將固管保護(hù)裝置安設(shè)在套管上,再將該裝置固定在底板上,使用地錨進(jìn)行固定,通過(guò)加裝固管保護(hù)裝置有效解決了注漿壓力不好控制,導(dǎo)致套管脫出事故。
(2)固管保護(hù)裝置安裝完成后開(kāi)始對(duì)該鉆孔進(jìn)行注漿固管,注漿采用井下注漿泵間歇性注漿,從原孔壁二級(jí)套管側(cè)面壓力表位置開(kāi)始注,水灰比(1:0.5),注漿初始?jí)毫?~6Mpa,初始注漿時(shí),發(fā)現(xiàn)在水文孔附近5米位置底板跑漿比較嚴(yán)重,而后決定加入骨料(海帶、鋸末等)對(duì)跑漿先進(jìn)行封堵,且注漿時(shí)間改為2分鐘,中間停止10分鐘,注骨料比例水泥:鋸末:海帶=1:0.02:0.05,開(kāi)始骨料經(jīng)裂隙流出比較多,經(jīng)過(guò)5天的注漿,骨料基本不再流失,直到注漿結(jié)束,底板跑漿被徹底治住,期間共注漿60余次,注漿6t,海帶0.1t,鋸末0.3t。
(3)凝固2天后開(kāi)始繼續(xù)采用井下間歇性注漿,間歇時(shí)間1小時(shí),并逐漸調(diào)整漿液濃度(1:0.5→1:0.75→1:1)直至壓力穩(wěn)定在6~7Mpa,打開(kāi)孔口高壓閘閥,待凝固48小時(shí)后,再次補(bǔ)注漿(水灰比1:0.5),注漿壓力6~7Mpa,注漿一直持續(xù)10天最終完成,從側(cè)壁無(wú)法進(jìn)行注漿,說(shuō)明套管斷裂位置附近裂隙及二級(jí)套管與三級(jí)套管之間孔隙已注漿封填結(jié)實(shí),期間注漿20余次,共注水泥5.2t。
注漿期間安排專人觀測(cè)回風(fēng)聯(lián)巷坡段漏水位置,出現(xiàn)滲漿后,停止注漿,待凝固48小時(shí)后,再次補(bǔ)注漿(水灰比1:0.5),反復(fù)進(jìn)行,直到坡段處再?zèng)]有出現(xiàn)跑漿和滲漿現(xiàn)象,注漿結(jié)束后幫部附近的水溝滲水也被治理完成。
(四)封孔施工
漏水治理完成后,對(duì)該水文孔進(jìn)行透孔,透孔期間未見(jiàn)水,用井下注漿泵進(jìn)行注漿封孔,注漿4.25t,封孔壓力15Mpa,封孔成功。