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      關(guān)于線材加熱爐汽化蒸汽回收的研究

      2017-05-30 02:43:19于晨洋
      科技風(fēng) 2017年18期
      關(guān)鍵詞:冷凝水尾氣蒸汽

      于晨洋

      摘要:介紹了線材加熱爐汽化系統(tǒng)工作原理,蒸汽回收方面存在的缺陷,通過科學(xué)的手段對該系統(tǒng)進(jìn)行改造,實(shí)現(xiàn)加熱爐汽化產(chǎn)生的蒸汽一部分進(jìn)入蒸氣管網(wǎng),一部分為冬季內(nèi)送氣取暖,其余全部由該項(xiàng)目改造回收,從而大幅度降低軟水使用量,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。

      關(guān)鍵詞:蒸汽;冷凝水;尾氣;除氧

      1 現(xiàn)狀概述

      鋼鐵企業(yè)是能源消耗的大戶,我國鋼鐵企業(yè)的能耗約占全國總能耗的15%左右,鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過程中的能源有效率僅為30%左右。能源使用效率的低下造成鋼鐵企業(yè)能源成本增加,產(chǎn)品競爭力下降。因此,節(jié)約能源顯得尤為緊迫。加熱爐是軋鋼廠的主要耗能設(shè)備之一,其能耗占軋鋼工序能耗的60~70%,能耗水平直接影響軋鋼生產(chǎn)成本,因此降低加熱爐能耗是軋鋼節(jié)能的主要方向和目標(biāo)。加熱爐冷在運(yùn)行過程中除氧器、定期排污 、連續(xù)排污等產(chǎn)生大量的對空排放的具有低位熱能的蒸汽,以及企業(yè)在使用蒸汽的過程中由于工藝的原因還有可觀的對空排放乏汽。目前,我國軋鋼加熱爐煙氣余熱回收率平均為20%~25%,宣鋼二鋼軋廠二線加熱爐蒸汽回收率在96%,與先進(jìn)鋼企相比還有很大的節(jié)能空間,如果這些具有回收價(jià)值的能源長期得不到有效的利用,能源浪費(fèi)嚴(yán)重,可見加熱爐蒸汽回收對軋鋼節(jié)能具有重要意義。二高線加熱爐除氧器給水除氧方式采用熱力式除氧。加熱爐除氧器、定排、連排等排出的蒸氣具有低位熱能。在生產(chǎn)運(yùn)行過程中都會(huì)有05%~3%的工質(zhì)及熱量隨排汽口排出,造成能源浪費(fèi)。節(jié)省蒸汽,是對水、電的綜合節(jié)省,并對企業(yè)的水平衡、熱平衡有著重要的集約優(yōu)化作用。

      2 改造思路及技術(shù)原理

      軋鋼系統(tǒng)加熱爐除氧器采用蒸汽加熱,溫度加至98度時(shí)進(jìn)行除氧,達(dá)到鍋爐除氧要求,將除氧器定排尾氣和加熱乏汽進(jìn)行回收,一方面減少蒸汽外排,另一方面使軟水提前預(yù)熱。設(shè)備工作時(shí),進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部的軟水通過三通時(shí),在其汽,水混合處形成一定的低壓,從而將蒸氣吸入,兩種流體一起經(jīng)混合管進(jìn)一步混合,在迅速擴(kuò)展的相介面之間產(chǎn)生熱交換過程并且相容,從而達(dá)到蒸氣回收的效果。

      2.1 乏汽回收原理

      計(jì)算除氧器的外排乏汽熱能焓值變?yōu)槔淠璩}水冷卻使用量乏汽冷卻提高循環(huán)熱效率,使主汽降到最低的背壓,使蒸汽理想焓值降至增大,乏汽回收完后熱水先進(jìn)軟水灌再用增壓泵送回除氧器。除氧器乏汽回收裝置由汽液混合加熱裝置、氣液分離罐(軟水灌)及不溶于水的氣體排放三個(gè)單元組成,由3個(gè)接口接入乏汽回收系統(tǒng)。其一:混合加熱器可以在狹小的空間安裝,甚至除氧器乏汽回收裝置安裝在除氧頭平臺(tái)上,從而使得熱能回收效率最高,熱損失最??;其二:不溶于水的氣體經(jīng)混合加熱后流入軟水灌,排放閥安裝在軟水灌上方安裝,節(jié)約空間并且隨時(shí)排氣,氣液分離罐(軟水灌)與排氣系統(tǒng)合二為一。在回收乏汽熱能的同時(shí),回收了冷凝水,有效地將排汽中的不凝氣體排除,減輕除氧器乏汽回收裝置的負(fù)擔(dān),進(jìn)一步提高回收率。根據(jù)以上條件及要求,除氧器與軟水灌的蒸汽聯(lián)用進(jìn)行回收吸容,回收完乏汽后的熱水先送入軟水箱,再用增壓泵送回除氧器,由此回收的乏汽被利用到實(shí)際生產(chǎn)當(dāng)中。

      2.2 改造技術(shù)要點(diǎn)

      乏汽改造由汽液混合裝置,汽液分離罐(軟水灌)和排氣單元組成。原除氧器乏汽排放由分氣缸直接排入大氣,現(xiàn)將分氣缸截止閥連接DN65的厚壁無縫管20米至原來的軟水供水管路,并且在兩根管連接處加裝DN65截止閥作為一個(gè)截點(diǎn),并在該截止閥前的乏汽管道上安裝壓力表,便于調(diào)節(jié)蒸氣壓力;在軟水管路上加裝壓力表便于控制軟水供水壓力,根據(jù)兩塊壓力表調(diào)節(jié)蒸氣和軟水的混合比例。從兩路管路的接口處開始,至汽液分離罐(軟水灌)的管路加粗,由原DN65的厚壁無縫管變?yōu)镈N100的厚壁無縫管22米,便于汽液混合充分。汽液分離罐(軟水灌)上方加裝DN65的截止閥作為排氣閥門,處于常開狀態(tài),不溶于水的氣體由此排出。

      回收除鹽水的噸位計(jì)算(單臺(tái)除氧器):確定軟水與乏汽的混合比例,通過乏汽的熱能焓值,乏汽量以及除鹽水的溫度熱能焓值,除氧器的排出乏汽壓力,以及給除氧器的供水壓力。

      2.3 尾氣回收流原理

      尾氣進(jìn)入軟水管路與軟水混合,先進(jìn)汽化軟水箱再用增壓泵送回除氧器,除氧器尾氣回收裝置利用系統(tǒng)中具有一定剩余壓力的蒸汽或水作動(dòng)力,使流體產(chǎn)生射吸流動(dòng),同時(shí)進(jìn)行水與尾氣的熱與質(zhì)直接混合,使低溫流體被加熱,并在后續(xù)過程中,恢復(fù)加熱后的流體壓力,進(jìn)入系統(tǒng),以維持連續(xù)流動(dòng)?;旌蠝囟瓤赏ㄟ^調(diào)整進(jìn)水量大小來完成?;旌侠鋮s水進(jìn)入軟水罐,軟水輸出凝結(jié)水可遠(yuǎn)距離輸送到低壓除氧器,分離出空氣減壓排出。

      2.4 尾氣回收技術(shù)方案

      定排的水中含有一定熱能的蒸汽,在排污管路上方開口與軟水管路連接DN65的厚壁無縫管12米加裝一個(gè)DN65的截止閥,蒸氣可由該管路流至軟水管路,鑒于定期排污的水中含有蒸汽量較小與乏汽形成一股蒸氣,導(dǎo)入軟水管路,兩種流體一起經(jīng)混合管進(jìn)一步混合,在迅速擴(kuò)展相介面只見產(chǎn)生熱交換并相容從而將蒸氣回收。

      2.5 汽液兩種流體相容時(shí)回收蒸氣的比例

      定排排汽壓力:0.1MPa定排排汽溫度:109℃

      軟水溫度:20℃出水口溫度:80℃

      定排排汽量:1.0T /H給水壓力:0.5MPa

      蒸氣109℃焓值i0=1690.22kj/kg;軟水溫度20℃焓值i1=83.86kj/kg;設(shè)計(jì)回收裝置出口溫度為40℃焓值i2=170.5 kj/kg;定排汽量m0=0.5t/h。

      定排蒸氣回收軟水用量計(jì)算:

      M1=m0(i0i2)/(i2i1)=0.2t/h

      所以尾氣產(chǎn)生的蒸汽與除鹽水液相混合時(shí)比例為0.1∶5,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于乏汽回收的軟水量。

      3 改造效果

      改造前除氧器排氣閥門處在節(jié)流狀態(tài),使除氧器內(nèi)混合氣體不能全部及時(shí)的排出,導(dǎo)致排氣受阻,而影響除氧效果。改造后蒸氣變?yōu)槟Y(jié)水,不凝性氣體可經(jīng)過回收裝置流入軟水箱,通過半封閉的軟水箱排向大氣,有利于除氧;軟水進(jìn)入除氧器前水溫已得到提高,有利于除氧,達(dá)到降低溶解氧的目的。

      4 結(jié)語

      該改造成功實(shí)施后,加熱爐汽化產(chǎn)生的蒸汽一部分進(jìn)入蒸氣管網(wǎng),一部分為冬季內(nèi)送氣取暖,其余全部由該項(xiàng)目改造回收,汽化軟水的使用量明顯減少,排汽凝結(jié)成水后便于回收工質(zhì);采用熱力除氧器乏汽回收裝置后會(huì)不會(huì)影響除氧效果,在除氧器運(yùn)行工況相同,排汽門開度一樣的情況下乏汽回收換熱效率高,傳熱傳質(zhì)充分,回收效率達(dá)99%以上,起到了節(jié)能減排的作用。

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