董建剛
摘 要:隨著中國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)的高度重視,要求各火電企業(yè)進(jìn)行脫銷(xiāo)等超低排放方面的改造。本文重點(diǎn)介紹了某廠SCR入口尿素直噴熱解方案和脫硝旁路煙道尿素直噴熱解方案,并且重點(diǎn)對(duì)比了兩者的優(yōu)劣性,對(duì)燃煤電廠脫銷(xiāo)改造提供一些成功的改進(jìn)方法和經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞:脫銷(xiāo);煙道;尿素直噴
一、SCR入口尿素直噴熱解方案存在的問(wèn)題
(1)煙氣溫度太低尿素?zé)峤饴侍?。參考?00MW電廠鍋爐可知,SCR入口即省煤器出口煙氣溫度一般為319~382 ℃,在此溫度范圍內(nèi),尿素?zé)峤饴手挥?0%~70%。造成大量尿素浪費(fèi),更為嚴(yán)重的問(wèn)題,沒(méi)有完全分解的尿素,會(huì)以尿素結(jié)晶、異氰酸、縮二脲、聚氨酯等多種中間產(chǎn)物混合物的形式隨煙氣流至SCR催化劑表面,如吹灰效果較差,就會(huì)堵塞催化劑,時(shí)間長(zhǎng)了回造成催化劑活性下降,脫硝效率降低。
(2)NH3分配不均勻。尿素溶液是通過(guò)A側(cè)和B側(cè)分別設(shè)置的9只噴槍噴入煙氣中,噴射點(diǎn)太少,勢(shì)必造成每只噴槍液體量上升,在2.4X10米的SCR入口煙道截面上,9個(gè)噴射點(diǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能有效覆蓋整個(gè)截面。噴點(diǎn)區(qū)域氨濃度高,煙道邊緣和四角區(qū)域氨濃度非常低,又由于噴射點(diǎn)距離SCR反應(yīng)器的催化劑層距離太近,造成混合距離不足,氨濃度偏差情況遠(yuǎn)不能達(dá)到催化劑層對(duì)NH3/NOx濃度偏差5%之內(nèi)的要求。勢(shì)必造成大量的氨逃逸,逃逸氨與煙氣中的SO3結(jié)合生成硫酸氫銨,煙氣通過(guò)回轉(zhuǎn)式空預(yù)器時(shí),在230~190℃溫度范圍區(qū)域會(huì)析出粘稠狀的硫酸氫銨粘附在蓄熱片上造成腐蝕,大量煙塵被硫酸氫銨粘附就會(huì)造成部分回轉(zhuǎn)式空預(yù)器蓄熱片的堵塞,整體表現(xiàn)是阻力上升(某廠三號(hào)機(jī)組的煙氣側(cè)阻力達(dá)到了1800Pa),換熱效率下降。
(3)噴槍堵塞嚴(yán)重、煙道磨損。由于煙溫太低,噴槍噴出的尿素液滴不能及時(shí)、完全地被分解。有很多噴槍的噴嘴處直接粘附大量煙塵,尿素溶液根本無(wú)法形成霧滴噴出,反而尿素與煙塵粘附在一起在噴嘴處形成了“蜂窩狀”的結(jié)晶物,嚴(yán)重的情況甚至將噴槍墜彎。
(4)效果不理想。尿素直噴投運(yùn)以后,脫硝A/B側(cè)出口在煙道內(nèi)NOX濃度分布極不均勻。通過(guò)實(shí)測(cè)檢驗(yàn),出口煙道只有煙道內(nèi)側(cè)能夠測(cè)到NOx,而且還顯示偏高(脫硝A/B側(cè)出口煙道內(nèi)側(cè)能夠測(cè)到100mg/m3左右),其余實(shí)測(cè)孔均為零。說(shuō)明進(jìn)入催化劑層的煙氣中氨濃度極不均勻。沒(méi)有檢測(cè)到NOx的大面積區(qū)域,氨逃逸肯定很大,這就能夠解釋為什么,空預(yù)器阻力上升的原因。
二、機(jī)組脫硝旁路煙道尿素直噴熱解的技術(shù)方案
(一)旁路煙道尿素直噴熱解方案中需運(yùn)用到的主要設(shè)備和使用方法
(1)尿素溶液循環(huán)裝置。設(shè)置一套尿素溶液供應(yīng)、循環(huán)裝置及循環(huán)管路,為脫硝裝置供應(yīng)尿素溶液。尿素溶液循環(huán)裝置包含2臺(tái)全流量的多級(jí)SS離心泵(帶變頻器)、1只背壓閥及用于遠(yuǎn)程控制和監(jiān)測(cè)循環(huán)系統(tǒng)的壓力、溫度、流量以及濃度等儀表等。泵入口管接至尿素溶液儲(chǔ)罐預(yù)留管接口,回流管接至尿素溶液儲(chǔ)罐預(yù)留管接口,必要的地方要設(shè)置關(guān)斷閥。
(2)計(jì)量分配裝置。尿素溶液的計(jì)量分配裝置應(yīng)能精確地測(cè)量和控制輸送到每只噴槍組所需的尿素溶液流量。每臺(tái)爐設(shè)置2套計(jì)量分配裝置,用于控制由A、B側(cè)SCR反應(yīng)器對(duì)應(yīng)氨氣的需求所需的尿素溶液流量,同時(shí)調(diào)節(jié)每只噴槍霧化空氣的壓力和流量,保證每支噴槍的霧化效果。
(3)尿素直噴系統(tǒng)。來(lái)自計(jì)量分配裝置的濃度50%的尿素溶液和霧化空氣經(jīng)管路輸送至每支噴槍?zhuān)駻、B兩側(cè)反應(yīng)器單獨(dú)運(yùn)行和控制,所以在對(duì)稱(chēng)布置的兩個(gè)低過(guò)及省煤器旁路煙道上分別設(shè)置4只單噴嘴尿素?zé)峤鈱?zhuān)用噴槍。霧化風(fēng)將尿素溶液霧化為粒徑40~60μm的細(xì)霧,在煙溫488.3~663.2℃的環(huán)境中0.3~0.5s即可被熱解成氨和二氧化碳。為了減少因?yàn)橐霾糠指邷責(zé)釤煔庠斐傻腻仩t熱效率的下降,50%濃度的尿素溶液不能被稀釋。為了增大每只噴槍尿素溶液霧滴擴(kuò)散范圍并盡量在最短的距離和時(shí)間內(nèi)將尿素霧滴氣化并分解,需要將液相壓力和霧化風(fēng)的壓力及流量調(diào)整到恰當(dāng)?shù)姆秶<纫M可能地覆蓋整個(gè)煙道截面又要避免尿素液滴噴到煙道壁板上,需要借助計(jì)算機(jī)流場(chǎng)模擬(CFD)的手段。同樣需要考慮不同煙氣流速下對(duì)噴嘴擴(kuò)散角及液滴軌跡的影響,選擇噴嘴合適的噴射角度。
(二)旁路煙道尿素直噴熱解具體優(yōu)點(diǎn)如下
(1)尿素?zé)峤獬浞郑豪碚摵蛯?shí)踐證明尿素的熔點(diǎn)為132.5℃,在152 ℃開(kāi)始分解。320℃時(shí)尿素?zé)峤饴手挥?0%,到380℃時(shí)尿素?zé)峤饴室仓挥?5%左右,在450℃,尿素有效分解率約73.5%,在溫度600℃~ 880℃ 范圍尿素分解率幾乎達(dá)到100%。但溫度超過(guò)900 ℃尿素有效分解率明顯下降,達(dá)到1127 ℃時(shí),尿素?zé)岱纸饴蕩缀鯙榱?旁路煙道方式所引出的煙氣溫度488~663℃在各種工況下都適應(yīng)熱解溫度。
(2)運(yùn)行可靠性:采用常規(guī)固定式單噴嘴尿素?zé)峤鈬姌專(zhuān)粫?huì)發(fā)生堵塞、磨損情況,運(yùn)行可靠。
(3)能耗低:采用50%的尿素溶液和少量的霧化風(fēng)熱解需要的熱量少,所引出的煙氣只占總煙氣量的0.7%,對(duì)鍋爐熱效率影響在0.1%之內(nèi).
(4)對(duì)A側(cè)B側(cè)反應(yīng)器脫硝的控制影響:A側(cè)、B側(cè)分別引出旁路煙道實(shí)施尿素直噴熱解,兩套熱解獨(dú)立控制與A/B側(cè)反應(yīng)器脫硝控制相對(duì)應(yīng),控制精準(zhǔn)。節(jié)省了尿素用量,避免了過(guò)多的氨逃逸。
(5)施工周期短:只需在停爐期間在爐后轉(zhuǎn)向室開(kāi)兩個(gè)2340mm長(zhǎng)900mm寬的長(zhǎng)孔,在省煤器出口煙道做26個(gè)支管接口工作。其余均可在鍋爐運(yùn)行期間施工。
(6)氨分配均勻:對(duì)于A側(cè)或B側(cè)熱解旁路煙道,熱解后的含氨煙氣是通過(guò)13只分配管均勻分配至SCR入口煙道中。特殊設(shè)計(jì)的分配管都設(shè)有三層環(huán)管,即單側(cè)熱解煙道的含氨煙氣通過(guò)39個(gè)分配點(diǎn)噴射到煙道中。另外氨氣與煙氣混合距離更長(zhǎng),所以氨與煙氣混合更加均勻,為脫硝系統(tǒng)達(dá)到較高的脫硝效率和超低的氨逃逸創(chuàng)造了必要的條件。
三、結(jié)論
通過(guò)對(duì)旁路煙道直噴尿素?zé)峤夥桨负蚐CR入口煙道直噴尿素?zé)峤夥桨笇?duì)比可知,旁路煙道直噴尿素?zé)峤夥桨傅臒峤饴式咏?00%,可靠性大大提高,能耗性極低,方案的簡(jiǎn)單易行,方便改造且運(yùn)行穩(wěn)定,大大提高了機(jī)組超低排放的能力和機(jī)組安全可靠性。