摘 要:300MW氫冷發(fā)電機組采用的是雙流環(huán)密封油系統(tǒng),目前機組普遍存在運行氫氣純度下降快,氫氣純度、濕度參數(shù)只能維持在較低的狀態(tài)下運行的問題,為了保證發(fā)電機的氫氣純度和濕度能在合格范圍內(nèi)運行,目前現(xiàn)場只能采用頻繁排氫—補氫的方式,來滿足現(xiàn)場的生產(chǎn)需要,這不但浪費了大量的氫氣,而且也影響著機組的安全性和經(jīng)濟性,本文著重對氫氣純度下降原因進行分析研究,提出處理措施。
關鍵詞:氫氣 純度 分析 處理
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1003-9082 (2017) 04-0226-01
張家口發(fā)電廠汽輪發(fā)電機為東方電機股份有限公司制造的QFSN-300-2-20型采用靜止勵磁系統(tǒng)水-氫-氫冷發(fā)電機。采用的是雙流環(huán)密封油系統(tǒng),按照雙流環(huán)密封油設計原理來講,只有維持密封瓦內(nèi)空側(cè)密封油與氫側(cè)密封油壓力基本相等,減少空、氫側(cè)密封油的交換,才能防止空側(cè)油系統(tǒng)中夾帶的空氣、水分等進入發(fā)電機內(nèi),但實際運行中由于受平衡閥調(diào)節(jié)精度、設備結(jié)構(gòu)、運行狀態(tài)參數(shù)的變化等因素影響很難控制空側(cè)密封油和氫側(cè)密封油壓力的平衡,且經(jīng)常會偏離平衡狀態(tài)一較大值,這樣就造成了發(fā)電機內(nèi)運行氫氣純度下降快,提高氫氣純用氫量大和運行氫氣純度參數(shù)只能維持在較低狀態(tài)下運行問題的出現(xiàn)。
由于氫冷汽輪發(fā)電機的轉(zhuǎn)子軸伸必須穿出發(fā)電機的端蓋,因此,這部分成了氫內(nèi)冷發(fā)電機密封的關鍵。密封油分空側(cè)和氫側(cè)二個油路將油供應給軸密封瓦上的二個環(huán)狀配油槽,油沿轉(zhuǎn)軸軸向穿過密封瓦內(nèi)徑與轉(zhuǎn)軸之間的間隙流出。如果這二個油路中的供油油壓在密封瓦處恰好相等,油就不會在二條配油槽之間的間隙中竄流,但實際情況是兩路油總會存在一定的壓差,存在竄油現(xiàn)象。通常只要密封油壓始終保持高于機內(nèi)氣體壓力,便可防止氫氣從發(fā)電機內(nèi)逸出。氫側(cè)油路供給的油則將沿軸和密封瓦之間的間隙,流向氫側(cè)并流入消泡箱。而空側(cè)油路供給的油則將沿軸和密封瓦之間的間隙流往軸承側(cè),并匯同軸承回油一起進入空側(cè)回油密封箱,從而防止了空氣與潮汽侵入發(fā)電機內(nèi)部 。
一、氫氣純度下降原因
發(fā)電機運行氫氣純度低,濕度不合格的主要原因是空、氫側(cè)油相互竄油,使空側(cè)油中含有的空氣、水分被帶入氫側(cè)油進而進入發(fā)電機內(nèi)污染了內(nèi)部的氫氣。由于現(xiàn)在雙流環(huán)密封油系統(tǒng)的空、氫側(cè)兩路油,在實際工作時不會達到理想中的完全平衡,所以發(fā)電機雙流環(huán)密封油系統(tǒng)的空、氫側(cè)油相互竄油是不可避免的,空側(cè)油中的空氣、水分進入到發(fā)電機內(nèi),影響機內(nèi)的氫氣純度和濕度是必然的;因此,需要對現(xiàn)在的雙流環(huán)密封油系統(tǒng)進行優(yōu)化,加裝發(fā)電機氫氣節(jié)能裝置,來解決發(fā)電機運行的氫氣純度低,用氫量大的問題。
二、發(fā)電機組氫氣純度下降快的問題,帶來的不良影響表現(xiàn)
1.機組運行時只能大量排氫、補氫來提高發(fā)電機內(nèi)的氫氣純度,浪費大量氫氣,增加了工作人員的勞動強度。
2.氫氣純度低,增加了發(fā)電機的風摩損耗,降低了發(fā)電機的效率
3.大修時通過更換密封瓦和平衡閥來解決問題,增加了檢修成本。
4.純度不合格,會造成氫爆,影響人身和設備安全。
三、提高發(fā)電機氫氣純度的必要性
1.氫冷汽輪發(fā)電機組機內(nèi)進入大量非氫性氣體(如:油煙、空氣和水霧等),使氫氣純度迅速降低,將直接影響氫氣冷卻效果,以及對發(fā)電機組安全性和經(jīng)濟性。
2.首先,油煙和水霧在線棒端部絕緣表面或端部綁扎結(jié)構(gòu)表面構(gòu)成擊穿放電通道,潮濕的油煙使絕緣間隙中的氫氣介質(zhì)性能變差,為定子線棒端部絕緣擊穿事故提供了外部條件。
3.其次,在發(fā)電機內(nèi)風扇負壓的作用下,源源不斷地使油煙、空氣和水霧進入發(fā)電機內(nèi),導致機內(nèi)氫氣純度迅速下降,氣體密度增大;
4.氫氣純度下降會影響機組的安全運行,如果氫氣純度下降至爆炸范圍內(nèi)(4%——74%),在一定的條件下可能會引起發(fā)電機內(nèi)的氫氣爆炸;同時為了提高發(fā)電機氫氣純度,不得不排氫——補氫,增加了提純用氫量,影響了發(fā)電機組的運行經(jīng)濟性。
5.氣體密度的增大,增加了發(fā)電機的通風損耗(發(fā)電機內(nèi)運行氫氣純度每降低1%,發(fā)電機通風損耗將增加約11%),降低了發(fā)電機的運行效率,,給發(fā)電廠造成了較大的經(jīng)濟損失。經(jīng)計算,每年300MW機組按250天運行計算,因氫氣純度下降造成的經(jīng)濟損失就有20萬左右。
6.氫氣純度下降嚴重影響著發(fā)電機組的安全性并帶來不必要的經(jīng)濟損失(風摩損耗),因此有必要對氫氣純度下降快和用氫量大的問題進行治理解決。通過對密封油系統(tǒng)優(yōu)化,加裝發(fā)電機氫氣節(jié)能裝置,解決運行氫氣純度低下降快的問題,同時解決氫氣濕度不合格的問題,提高發(fā)電機組運行的經(jīng)濟性和安全性。
四、治理發(fā)電機氫氣純度措施論證
1.頻繁采用排氫—補氫的運行方式來提高發(fā)電機運行氫氣的純度,這種方法雖然能維持發(fā)電機氫氣純度在96%狀態(tài)下運行,但浪費了大量氫氣,且氫氣純度較低,增加了發(fā)電機通風損耗,造成不必要的浪費;(發(fā)電機廠家出廠要求為98%,發(fā)電機內(nèi)運行氫氣純度每降低1%,發(fā)電機通風損耗將增加約11%)。
2.機組大修時通過更換密封瓦和平衡閥來解決問題,當密封瓦間隙超標和平衡閥跟蹤不靈敏時,空氫側(cè)竄油量增大,氫氣純度下降快,在機組檢修時可以采取更換密封瓦、平衡閥的辦法,來解決氫氣純度下降快的問題,但這種方法只能暫時緩解氫氣純度的下降;在機組開機運行一段時間后,密封瓦間隙增大,平衡閥調(diào)節(jié)精度變差,氫氣純度下降快的問題又會表現(xiàn)出來;更換密封瓦、平衡閥的費用,需要30萬左右,增加了檢修費用。
3.增設發(fā)電機氫氣節(jié)能裝置,進行密封油系統(tǒng)優(yōu)化
3.1改造方案描述:在氫側(cè)回油箱補油管路上并接密封油提純裝置,提前對補入氫側(cè)回油箱內(nèi)的空側(cè)油進行凈化處理,將空側(cè)油中含有的有害氣(汽)體提前脫出,阻止有害氣(汽)體進入發(fā)電機內(nèi)而影響機內(nèi)的氫氣純度。通過以上改進可有效隔絕影響氫氣純度降低的污染源,而使發(fā)電機內(nèi)氫氣純度維持在98%狀態(tài)下長期運行。如下圖所示
(提純裝置布置簡圖)
3.2改造后預期達到的效果,在發(fā)電機額定氫壓運行時,每天用氫量標準為優(yōu)的前提下(JB-T6227-2005 300MW---8.5m?/d),加裝提純裝置系統(tǒng)優(yōu)化后,只需要維持額定氫壓而少量的補氫,不需因純度問題而進行排氫補氫工作,用氫量控制在優(yōu)秀標準范圍內(nèi)的情況下,氫氣純度可控制在98%以上長期運行。
3.3系統(tǒng)優(yōu)化的優(yōu)點
3.3.1降低了對平衡閥調(diào)節(jié)精度的要求,不必要求平衡閥的調(diào)節(jié)差壓值在±5cm水柱(±490Pa)的范圍內(nèi),只要氫側(cè)油壓稍高于空側(cè)油壓即可。
3.3.2降低了對密封瓦間隙的要求,即使密封瓦磨損使徑向間隙(0.23-0.28mm)超標,竄油量增大,也可維持發(fā)電機氫氣純度和濕度在合格范圍內(nèi)長期運行。
3.3.3提高了發(fā)電機效率,降低了發(fā)電機風摩損耗。
3.3.4提高氫氣純度方案比較:如下表
(提高氫氣純度方案優(yōu)缺點對比表)
五、經(jīng)濟效益分析
氫氣純度低造成的經(jīng)濟損失有:
1.風摩損耗:氫氣運行純度影響著發(fā)電機的效率,發(fā)電機內(nèi)運行氫氣純度每降低1%,發(fā)電機通風損耗將增加約11%;如果氫氣純度常年96%運行,則與發(fā)電機出廠時的額定純度98%相比較,差了2%,這就造成了發(fā)電機風摩損耗的增加,在不知不覺中卻額外損失了不少電功率。
2.增設提純裝置后,機內(nèi)氫氣純度由96%提高到98%所獲得的實際經(jīng)濟效益可如下計算:
2.1 計算公式
已知:
由《大型氣輪發(fā)電機設計、制造與運行》知,發(fā)電機內(nèi)運行氫氣純度每降低1%,發(fā)電機通風損耗將增加約11%;
300MW發(fā)電機組的通風損耗設計值是205KW;
機組每年實際運行天數(shù)250天;
提純裝置功耗4KW(實際運行功率);
每度電費按0.5元計算;
則氫氣純度提高2%(96%升至98%)每年所獲得的經(jīng)濟價值是 :
經(jīng)濟價值= (2×0.11×205-4) × 24 × 250× 0.5=123300(元)
其中:(2×0.11×205-4)—為去除提純裝置自身的實際功耗4KW后,氫氣運行純度提高2%,發(fā)電機通風損耗的節(jié)約電量(KW.H)
2.2 節(jié)約用氫量
增設提純裝置后,可大量節(jié)約因純度不合格所需的排補用氫量??晒?jié)約排補用氫量15m?/d,每立方氫氣價值18元,一年機組運行250天計算,則可節(jié)約用氫的價值為67500元。
因此,每年因氫氣純度低造成的經(jīng)濟損失為123300+67500=190800元。
結(jié)論
由上述可知加裝發(fā)電機密封油提純裝置后,氫氣純度可在較高的狀態(tài)下長期運行,每年節(jié)約資金 190800 元;降低了發(fā)電機排補氫的用氫量、發(fā)電機的風摩損耗和機組運行人員排補氫的工作量,提高了機組運行的安全性和經(jīng)濟性。
參考文獻
[1]《大型氣輪發(fā)電機設計、制造與運行》
[2]《東方汽輪機廠培訓教材》
[3]《山東聊城騰達電力設備有限公司加裝提純裝置技術(shù)方案》
作者簡介:張永斌:男,(1969—),汽輪機調(diào)速系統(tǒng)高級技師、工程師,張家口發(fā)電廠設備部汽機專業(yè)高級點檢員。