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      龍圣洞水庫防滲墻施工中產(chǎn)生壩頂裂縫的原因分析和應對措施

      2017-05-12 01:52:55徐砜
      湖南水利水電 2017年2期
      關(guān)鍵詞:槽孔成槽壩頂

      徐砜

      (湖南百舸疏浚股份有限公司 長沙市 410007)

      龍圣洞水庫防滲墻施工中產(chǎn)生壩頂裂縫的原因分析和應對措施

      徐砜

      (湖南百舸疏浚股份有限公司 長沙市 410007)

      混凝土防滲墻技術(shù)已廣泛應用于病險水庫土石壩的防滲加固中,但在工程施工中,由于壩體土本身質(zhì)量、施工等原因,壩頂常出現(xiàn)縱向裂縫。在龍圣洞水庫防滲墻液壓抓斗成槽過程中,槽孔下出現(xiàn)了塌孔現(xiàn)象,與此同時,混凝土導軌出現(xiàn)了下沉并產(chǎn)生裂縫。水庫曾經(jīng)垮過壩,原壩體填土質(zhì)量較差,時值防滲墻施工中正是雨季,大壩土體含水量漸趨于飽和,進入槽段兩側(cè)的滲流水引起空隙水壓力上升是造成裂縫的主要原因;布置在壩頂?shù)幕炷练罎B墻在施工期容易產(chǎn)生縱向裂縫。在施工中應加大分期成槽間距,縮短槽段長度,縮短成槽后到混凝土澆筑間隔時間,增加護壁泥漿濃度,同時避免在雨季施工。

      混凝土防滲墻技術(shù) 混凝土導軌 裂縫 處理措施

      1 工程概況

      1.1 工程簡介

      龍圣洞水庫位于清泉縣西北部浣溪鎮(zhèn)境內(nèi),地理位置坐標為東經(jīng)121°51′52″,北緯33°46′05″,距浣溪鎮(zhèn)10.0 km,距清泉縣城30.0 km。

      水庫壩址控制集雨面積23.1 km2,多年平均降雨量1 533.0 mm。正常庫容964.6萬m3,總庫容1 010.2萬m3,灌區(qū)設(shè)計灌溉面積為0.31萬hm2(4.72萬畝),保護下游耕地0.27萬hm2(4.1萬畝),保護人口1.5萬人,電站裝機2×200 kW,是一座以灌溉為主,結(jié)合防洪、發(fā)電、城鎮(zhèn)供水、養(yǎng)殖等綜合效益的中型水利工程。

      樞紐工程由大壩、溢洪道、輸水建筑物、電站等組成。水庫正常蓄水位304.0 m,相應正常庫容984.6萬m3;設(shè)計洪水位304.84 m,相應庫容1 027.0萬m3;校核洪水位305.10 m,相應庫容 1 040.2萬m3;死水位272.50 m,相應庫容31.0萬m3。

      大壩為粘土心墻壩,壩頂高程為306.57 m,壩基高程264.3 m,最大壩高42.27 m,壩頂軸線長為463 m,壩頂寬為6 m,上游壩坡坡比為1∶1.8~1∶3.75,下游壩坡坡比1∶1.5~1∶2.75。

      1.2 原壩體土質(zhì)量狀況

      (1)龍圣洞水庫大壩分三個階段建設(shè)而成,第二階段大壩填筑至30.85m后,在1975年10月庫內(nèi)連續(xù)降特大暴雨,洪水漫頂后導致垮壩;垮壩復工后,新老壩結(jié)合面處理質(zhì)量未達到設(shè)計要求,潰壩后的土體未能得到徹底清除。

      (2)大壩填筑土90%的土料為灰?guī)r風化溶蝕的殘積土,10%左右的土料為砂巖風化殘積的粘土夾碎石,大壩心墻主要由含礫的粘土、粉質(zhì)粘土填筑而成,其粘粒含量的平均值為37.28,最大達42.5%,最小為30.1%;施工采用人工挖運、人工平倉、人工夯實等方式,壓實質(zhì)量未能達到規(guī)范要求。

      (3)壩體填土含水量過高,整個壩體抗剪強度偏低;1975年潰壩后的土體未能得到徹底清除,上游壩腳干砌石擋墻直接建于滑移土體上,大壩上、下游壩的抗滑穩(wěn)定安全系數(shù)均不滿足規(guī)范要求。

      2 防滲墻設(shè)計指標

      混凝土防滲墻位于原大壩壩頂中間, 沿壩軸線布置,墻頂高程305.73 m,墻體厚度為0.6 m,墻底高度263.92 m,最大墻深約44.8 m,工程量15 050 m2,抗?jié)B等級W6。防滲墻嵌入巖層深度為1.0m?;炷练罎B墻起訖樁號0+028~0+463,長435 m。

      壩基帷幕灌漿孔位于防滲墻體正下方, 在澆筑防滲墻混凝土時預埋¢130焊管作為灌漿管道。大壩單排帷幕灌漿范圍為0+000-0+463,雙排帷幕灌漿范圍為0+283-0+322段。孔距2 m,排拒1.5 m,分3序孔施工。 灌漿底界深入強風化層或相對不透水層地基,防滲標準為q<10 Lu。

      按照設(shè)計要求,施工順序為先澆筑混凝土連續(xù)防滲墻,再利用預埋灌漿管進行壩基帷幕灌漿。

      本工程導向墻采用直型導墻形式, 導向墻凈寬為0.80m,深度為1.2 m,直樣形混凝土導墻寬度1 m,導墻頂部高出施工平臺面0.01 m,以免積水流入槽內(nèi)。防滲墻施工總長度為435m,設(shè)計成槽段長度為一期6.4 m、二期5.6 m。 槽段施工分一期、二期成槽施工,導墻及槽孔布置形式見圖1。

      圖1 導墻及槽孔布置形式

      3 成槽施工裂縫產(chǎn)生過程

      (1) 槽孔塌孔。 本工程防滲墻成槽采用液壓抓斗開挖土體, 進入基巖面后, 換用沖擊鉆鉆入基巖1.0 m,施工方在采用液壓抓斗開挖38#槽孔的施工過程中槽孔內(nèi)出現(xiàn)了塌孔現(xiàn)象。 本工程防滲墻設(shè)計槽段長度為6 m,在土體槽孔建造時Ⅰ序孔采用“三抓法”,即先抓左右側(cè)2.8 m,再抓中間0.8 m(液壓抓斗寬度為2.8 m),再調(diào)用沖擊鉆入基巖1 m;Ⅱ序孔采用“兩抓法”,38#槽孔屬于Ⅱ序孔施工,第一抓已挖至基巖面,開挖深度40 m,第二抓開挖至20 m左右深度的時候出現(xiàn)了塌孔現(xiàn)象(據(jù)液壓抓斗操作工事后陳述,第二抓15 m深度以上進尺相對其它槽孔而言容易很多,其它槽孔抓斗進尺約30 cm,而38#槽孔第二抓進尺約60 cm,15 m以下進尺恢復正常進尺標準),發(fā)生塌孔現(xiàn)象后,操作工在駕駛室內(nèi)感覺機身有往前傾斜感覺,立即停止了抓孔進尺,將液壓抓斗機械移到了安全位置。

      (2) 混凝土導軌下沉及壩頂產(chǎn)生裂縫。 在發(fā)現(xiàn)槽孔塌孔的相同時段,38#槽孔下游側(cè)混凝土導軌瞬間發(fā)生了沉降, 混凝土導軌靠大壩下游側(cè)作業(yè)平臺出現(xiàn)了泥漿涌出地面的現(xiàn)象, 施工平臺局部有下沉跡象,(下沉幅度50 cm左右),混凝土導軌在0+208和0+286樁號段分別出現(xiàn)了拉裂現(xiàn)象,混凝土導軌沉降變形后,與已澆筑的混凝土防滲墻產(chǎn)生了(3~5)cm不等的裂縫,裂縫深度通過測繩吊鋼筋預測達25 m, 通過現(xiàn)場施工人員檢查變形及沉降混凝土導軌長度達120 m,具體為大壩0+208~0+328樁號段。(注:在塌孔及混凝土導軌沉降過程中及發(fā)生后一段時間,槽孔始終沒有發(fā)生漏漿現(xiàn)象)

      4 裂縫產(chǎn)生的原因分析

      此險情發(fā)生后, 一方面督促施工單位采取工程措施防止裂縫進一步擴張(譬如對塌孔槽孔回填干土,抽排導向槽內(nèi)的積水,清除壩坡荷載等),另一方面向上級及時作了匯報,組織相關(guān)水利專家及設(shè)計、監(jiān)理單位對此現(xiàn)象進行研究、分析,制定處理措施。

      (1) 原壩體土本身質(zhì)量問題。 老壩體填筑質(zhì)量較差,密實度不夠,土體空隙發(fā)育,含水量偏高,抗剪強度不均勻。通過對《龍圣洞水庫除險加固工程技施設(shè)計報告》的閱讀及研究發(fā)現(xiàn):大壩填筑土90%的土料為灰?guī)r風化溶蝕的殘積土,10%左右的土料為砂巖風化殘積的粘土夾碎石, 大壩心墻主要由含礫的粘土、粉質(zhì)粘土填筑而成;施工采用人工挖運、人工平倉、 人工夯實等方式, 壓實質(zhì)量未能達到規(guī)范要求;而且大壩在1975年垮過壩,潰壩后的土體未能得到徹底清除,造成原壩體新、老結(jié)合面處理未能達到規(guī)范要求。 由于壩體碾壓質(zhì)量較差,密實度不佳,造成土體空隙發(fā)育,從而在造孔施工中,出現(xiàn)了劈裂現(xiàn)象,此次產(chǎn)生塌孔及裂縫的樁號段正是原來垮壩的部位。

      (2) 壩頂施工外荷載的影響。 由于近期雨水比較豐沛,況且液壓抓斗機械自身重量較重(80t),壩頂受上覆壓力的影響,加上施工機械的外荷載,特別是機械長時間的振動,影響了槽段的穩(wěn)定。

      (3) 空隙水壓力上升的影響。 現(xiàn)假設(shè)在該土體單元附近開展了防滲墻成槽施工,槽內(nèi)充滿了護壁泥漿,此時水源源不斷滲入到土體單元ó中,空隙水壓力升高了⊿u,圖2中的圓2向左移動至圓3位置,并與有效強度包線相切,這時土體就發(fā)生剪切破壞。沿槽段軸線方向的土體發(fā)生剪切破壞,就會出現(xiàn)縱向裂縫。 裂縫出現(xiàn)后,槽內(nèi)水加速向土體滲流,引起土體的空隙水壓力加速上升, 從而引發(fā)沿壩軸線方向的劈裂現(xiàn)象。 對于防滲墻布置在壩頂位置的情況,由于防滲墻軸線靠近最小主應力面,因此更容易發(fā)生劈裂現(xiàn)象。

      圖2 防滲墻成槽施工過程中引起的土體應力變化圖

      (4) 壩頂施工平臺堆載的影響。 施工方在壩頂防滲墻成槽施工中, 將液壓抓斗開挖出來的泥漿就地堆放在施工平臺下游側(cè)壩坡上,增加了壩頂荷載,是導致壩體沿下游方向滑動的因素之一。

      (5) 壩體土質(zhì)含水量的變化。 由于施工時段雨水比較豐沛,致使壩體上部土體呈飽和狀態(tài),從而導致壩體浸潤線抬高,槽壁下游側(cè)粘土內(nèi)摩擦角減小,下滑力增加,加上壩頂施工外荷載的影響,繼而誘發(fā)了槽孔外壁粘土體由外而內(nèi)產(chǎn)生了弧狀傾覆, 最終導致砼導軌發(fā)生沉降及裂隙。

      由上所述,由于原壩體土質(zhì)松軟,施工外荷載的影響,土質(zhì)含水量的變化及空隙水壓力的上升,加上堆放在壩頂?shù)臈壨恋南禄瑺恳Γ?致使在防滲墻成槽施工中沿壩軸線方向產(chǎn)生了一條連續(xù)的裂縫。

      5 裂縫預防與處理措施

      5.1 預防措施

      (1) 清除壩體堆放棄土。 責成施工方立即清除堆放在壩頂?shù)臈壨粒ο掠我患墘纹孪髌聹p載,保證卸載后的坡比不陡于1∶1.75。恢復防滲墻施工后,成槽開挖出來的泥漿當天必須清除外運。

      (2) 加大槽段間隔,縮短槽段長度。下一步的成槽施工中,將槽段分Ⅰ、Ⅱ期施工改為分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期施工,并將原槽段長度6 m改為3 m;以期減少對壩體的縱向擾動,延長滲流水的滲徑,這樣不容易產(chǎn)生貫穿裂縫。

      (3) 采用合適的泥漿護壁。 泥漿中的土顆粒進入土體中的空隙后,對空隙起封閉作用,減緩了空隙水壓力的上升速度,有利于減少裂縫的產(chǎn)生;因此在施工中應嚴格控制泥漿比重、粘度、靜切力、泥餅厚度等參數(shù),適當摻加增強漿液粘滯度的外加劑。泥漿濃度也不宜太大,否則作用在槽壁的土壓力會增大,對壩坡穩(wěn)定不利。

      (4) 縮短成槽到混凝土澆筑的時間。 槽孔內(nèi)的水是慢慢滲入土體的,時間越長,滲入的水量越多,空隙水壓力上升幅度也愈大,容易產(chǎn)生裂縫,因此施工中應盡量縮短從成槽到混凝土澆筑的時間。

      5.2 處理措施

      (1) 澆灌粘土水泥漿。 對壩體裂縫進行跟蹤變形監(jiān)測,每日兩次,倘若裂縫趨于穩(wěn)定沒有擴展,等汛期過后,先進行下游壩坡透水料的培厚,待培厚成型,大壩的抗滑穩(wěn)定系數(shù)滿足設(shè)計要求后,再對裂縫進行套管灌粘土水泥漿,控制灌漿壓力<5 N/cm2。假如在下游壩坡沒有培厚, 大壩抗滑穩(wěn)定系數(shù)不滿足設(shè)計要求的前提下進行裂縫灌漿處理, 漿液對壩體槽壁土體的側(cè)向壓力可能造成裂縫的進一步擴張,一旦出現(xiàn)這種險情,處理起來將更加棘手和復雜。

      (2)在裂縫兩端設(shè)減壓井。在已經(jīng)形成的裂縫兩末端設(shè)置減壓井, 已降低作用在壩體的承壓水頭及滲透壓力,約束裂縫的進一步發(fā)展。

      2017-02-16)

      徐砜(1982-),男,大學本科,從事水利水電工程施工與管理工作。

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