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      一種降低離合踏板力的方法

      2017-05-11 00:04:09韋小燕
      汽車科技 2017年2期
      關(guān)鍵詞:降低

      韋小燕

      摘要:對(duì)于一定的離合器系統(tǒng),離合踏板力取決于離合器分離軸承的輸出力及操縱機(jī)構(gòu)的杠桿比,加大杠桿比會(huì)降低踏板力但會(huì)增加踏板行程。隨著日益擁堵的交通環(huán)境,踏板力大小會(huì)直接影響到對(duì)離合操縱的輕便性,進(jìn)而影響到整車的舒適性。本文結(jié)合我司帶CSC離合液壓分離系統(tǒng),闡述通過(guò)取消離合主泵回位彈簧降低離合踏板力。

      關(guān)鍵詞:離合踏板力;離合主泵;回位彈簧;降低

      1.前言

      汽車離合操縱系統(tǒng)是駕駛員用來(lái)控制離合器分離并使之平順接合的一套系統(tǒng)。離合操縱系統(tǒng)的功能是,把駕駛員對(duì)離合踏板的輸入(力和位移)變成在分離軸承上的輸出(也是力和位移),來(lái)控制離合器的分離和接合,從而完成對(duì)汽車傳動(dòng)系統(tǒng)的動(dòng)力切斷或傳遞。由于離合器使用比較頻繁,對(duì)離合操縱系統(tǒng)首先要求操作輕便,主要是加在離合踏板上的力不應(yīng)過(guò)大。我司離合操縱系統(tǒng)按照分離時(shí)所需的能源不同分為機(jī)械式離合,帶分泵式液壓離合,帶CSC式液壓離合。在現(xiàn)有的三種操縱系統(tǒng),帶CSC式液壓離合具有布置簡(jiǎn)單、操縱輕便被廣泛應(yīng)用。

      目前,許多大排量機(jī)型需要大離合器。為適應(yīng)較大的扭矩,離合器的分離力設(shè)計(jì)較大,為降低踏板力可采取多種措施。本文提供了其中一種能有效降低踏板力的措施。以A出口車型為例,該車最初離合踏板力為100N,優(yōu)化設(shè)計(jì)后,踏板力降到90N,并且最終驗(yàn)證了此方法的可行性,為今后解決類似問(wèn)題提供參考。

      A車型為帶CSC式液壓離合操縱系統(tǒng):離合分泵集成在分離軸承上,系統(tǒng)中無(wú)變速箱的機(jī)械擺臂傳動(dòng)結(jié)構(gòu),如圖1-1:

      2.離臺(tái)器操縱系統(tǒng)理論分析

      對(duì)A車型匹配的500套離合器的分離力進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),分離載荷平均值1205N,最小值1118N,最大值1254N。如圖2-1所示:

      根據(jù)圖2-1的分析結(jié)果,以及離合操縱系統(tǒng)的負(fù)載效率依照踏板力測(cè)量設(shè)備的參考值0.73,可理論計(jì)算當(dāng)前離合踏板的踏板力,如圖2-2。

      3.離臺(tái)踏板實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)分析

      用離合踏板力專用測(cè)試設(shè)備對(duì)設(shè)變前的A車型進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試結(jié)果如表3-1所示:

      通過(guò)實(shí)測(cè)11臺(tái)A車型下線車的離合踏板力,可以得出:現(xiàn)狀態(tài)的A車型離合踏板力最最大值100N,控制在100N以下的水平。如圖3-1所示:

      4.離合踏板力優(yōu)化方案

      離合器系統(tǒng)包括操縱系統(tǒng)和離合器兩個(gè)部分,離合器系統(tǒng)中的行程傳遞路徑和力傳遞路徑如圖4-1所示:

      降低離合踏板力,在技術(shù)上有多種可選的措施,比如增大踏板的杠桿比,但離合踏板力降低效果不明顯,貢獻(xiàn)值小于5N,離合踏板行程會(huì)特別大。并且針對(duì)A車型,目前狀態(tài)離合踏板踩到底,踏板膠套與地毯的間隙較小,接近干涉狀態(tài)。為了保持踏板面與地毯的間隙,需要重新布置踏板面人機(jī)位置,而為了保持三踏外觀上的協(xié)調(diào)性,對(duì)應(yīng)措施可能會(huì)抬高制動(dòng)踏板與油門(mén)踏板的安裝位置。

      還有另一種措施,降低離合器的后備系數(shù),可以從根本上降低離合踏板力,效果明顯,有將近10N的貢獻(xiàn)值。但同樣也有負(fù)面影響,離合器后備系數(shù)變小較多,離合器存在燒蝕的風(fēng)險(xiǎn)。

      本文采用了取消離合主缸回位彈簧的方法降低離合踏板力,但取消回位彈簧的同時(shí),需要將回位彈簧提供的初始回復(fù)力同等加在離合踏板助力彈簧的回位力上,不帶回位彈簧對(duì)離合主缸在線真空加注以及售后手動(dòng)排氣無(wú)任何影響。

      4.1離合主泵結(jié)構(gòu)介紹

      從圖4-2離合主泵結(jié)構(gòu)中可知,踩下離合踏板,推桿15推動(dòng)活塞11下移,需要克服離合主缸回位彈簧做功,相當(dāng)于離合踏板受到主缸回位彈簧的阻力;當(dāng)迅速松開(kāi)離合踏板,主缸活塞11則在回位彈簧的作用下上行?;匚粡椈苫貜?fù)力與主缸行程的關(guān)系見(jiàn)圖4-3。離合踏板力最大力點(diǎn)在離合主泵行程的15mm處,回位彈簧力為46.1N,作用到離合踏板上10N左右。

      取消離合主主泵內(nèi)部的回位彈簧,離合主泵結(jié)構(gòu)變更(見(jiàn)圖4-4),踩下離合踏板,不再需要克服回位彈簧做功,離合踏板力降低。但需要在踏板助力拐點(diǎn)彈簧的初始回復(fù)力上增加同等離合主泵回位彈簧的回復(fù)力,當(dāng)松開(kāi)離合踏板時(shí),主缸活塞能在回復(fù)力的作用下上行。

      4.2離合踏板初始受力數(shù)學(xué)模型

      離合踏板處在初始位置時(shí),踏板旋轉(zhuǎn)中心受力平衡簡(jiǎn)圖如圖4-5。

      在離合踏板初始位置,旋轉(zhuǎn)中心受力平衡,力矩平衡公式如下:

      T4=T1+T2+T3

      式中:

      T1:離合器開(kāi)關(guān)在旋轉(zhuǎn)中心分力矩

      T2:踏板桿重力力矩

      T3:抽真空受力在旋轉(zhuǎn)中心分力矩

      T4:助力彈簧回復(fù)力力矩

      離合開(kāi)關(guān)完全壓縮后頂桿壓力FI=20N,離合開(kāi)關(guān)施加在旋轉(zhuǎn)軸上的分力力矩:

      TI=F1×sin a 1×L1=20sin90°×46.2

      =924×10N·m

      離合踏板桿重力:F2=0.6 x 10=6N,踏板重力施加在旋轉(zhuǎn)軸上的分力力矩:

      T2=6×19=114×10N·m

      抽真空受力:真空度值O到500Pa(絕對(duì)值)

      F3=(100000-500)

      ×3.14×17.46×17.46÷4÷1000000

      =23.8N

      抽真空受力施加在旋轉(zhuǎn)軸上的分力力矩:

      T3=F3×sin76.5×68=23.8sin76.5×68

      =1574×10N·m

      綜上,

      T4=T1+T2+T3=924+114+1574=2612×10N·m

      由于踏板臂長(zhǎng)324mm,助力彈簧提供給踏板面的初始回復(fù)力為:

      F4=T4÷324=8N

      離合主缸取消回位彈簧后,踏板助力彈簧要增加的初始回復(fù)力:

      F5=28.3×68÷324=5.9N

      F~=8+5.9=13.9N

      因此,踏板助力彈簧初始回復(fù)力要增加5.9N以上,踏板助力彈簧初始回復(fù)力設(shè)計(jì)為13.9N才能達(dá)到取消主泵回位彈簧前的受力平衡狀態(tài)。

      4.3離臺(tái)踏板力優(yōu)化的具體應(yīng)用

      為了驗(yàn)證本文提出的通過(guò)取消離合主泵回位彈簧優(yōu)化最大踏板力的方案,根據(jù)分析數(shù)學(xué)模型所得到的參數(shù)進(jìn)行實(shí)物設(shè)計(jì)。以我司A車型的離合踏板力優(yōu)化進(jìn)行驗(yàn)證。

      離合主泵取消回位彈簧,內(nèi)部結(jié)構(gòu)變更,缸體重新開(kāi)模做樣件;踏板助力彈簧初始回復(fù)力由原有的10N增加8N。圖4-6、圖4-7分別為踏板助力彈簧力變更前后的曲線:

      將離合主泵及踏板優(yōu)化的數(shù)據(jù)進(jìn)行改制,并重新安裝在A車型上進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試結(jié)果見(jiàn)圖4-8。優(yōu)化后的A車型的離合踏板力實(shí)測(cè)值控制在90N以下。

      5.結(jié)論

      驗(yàn)證結(jié)果表明,本文提出的取消離合主泵的回位彈簧對(duì)優(yōu)化離合踏板力具備實(shí)用性和有效性。

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