李希寶,崔保偉,周偉光,劉景春
(石橫特鋼集團(tuán)有限公司,山東 肥城 271612)
650T冷剪機(jī)能力分析及擴(kuò)容改造
李希寶,崔保偉,周偉光,劉景春
(石橫特鋼集團(tuán)有限公司,山東 肥城 271612)
本文對(duì)棒材生產(chǎn)線650T冷剪機(jī)設(shè)備剪切能力進(jìn)行了校核計(jì)算,并分析研究了冷剪機(jī)擴(kuò)容改造為850T冷剪機(jī)的施工方案,結(jié)合生產(chǎn)線平臺(tái)基礎(chǔ)條件重新優(yōu)化850T冷剪機(jī)落料口形式,在現(xiàn)有基礎(chǔ)不變的情況下對(duì)冷剪機(jī)進(jìn)行了擴(kuò)容升級(jí)改造。
冷剪機(jī);擴(kuò)容;基礎(chǔ)
石橫特鋼集團(tuán)有限公司軋鋼廠一棒車間是一條全連軋棒材生產(chǎn)線,軋機(jī)布置型式為平立交替式,共18架軋機(jī),年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為60萬噸,經(jīng)過幾年的設(shè)備改進(jìn),工藝技術(shù)改進(jìn)及管理創(chuàng)新,目前已經(jīng)具備100萬噸的生產(chǎn)能力,遠(yuǎn)超出設(shè)計(jì)范圍。目前車間生產(chǎn)產(chǎn)品有圓鋼、螺紋、錨桿、精軋螺紋等品種,產(chǎn)品規(guī)格從φ10~50。其中,機(jī)時(shí)產(chǎn)量最大的產(chǎn)品規(guī)格是φ16×3螺紋,機(jī)時(shí)產(chǎn)量最高可達(dá)192.24t/h,冷剪每分鐘的剪切量為3.204t。若剪切9米定尺材,每刀剪切時(shí)間為15.2s,通過計(jì)算得知,每刀剪切根數(shù)不少于46根才能滿足正常生產(chǎn)要求。
生產(chǎn)線原配置的650T冷剪型式為曲柄連桿冷剪,下刀片固定,上刀片升降。
主要參數(shù)為:
剪切力:6370kN;
剪刃寬度:1200mm;
理論剪切次數(shù):20次/分鐘,實(shí)際剪切次數(shù)為:13次/分鐘;
剪切軋件規(guī)格:φ8mm~φ50mm光面圓鋼及帶肋鋼筋;
剪切軋件材質(zhì):碳素結(jié)構(gòu)鋼,優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼,低合金鋼,合金結(jié)構(gòu)鋼;
剪切軋件溫度:0 ~250℃。
若按剪切HRB500Eφ16X3抗震螺紋,每刀剪切46根計(jì)算,鋼材剪切力為:
F剪=R1·R2·σ·S·n/1000
式中:F剪——剪切力(kN);
R1——考慮由于刀刃磨鈍、刀片間隙增大而使剪切力提高地系數(shù),選取1.6;
R2——抗剪與抗拉強(qiáng)度比例系數(shù),取0.7;
σ——軋件最大抗拉強(qiáng)度,MPa;
S——單根軋件截面積,mm2;
n——剪切根數(shù);
F剪=1.6×0.7×750×200.96×46/1000=7765.09kN,已經(jīng)超出650T冷剪的額定剪切力,設(shè)備處于超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),各軸瓦溫度為55~65℃,接近報(bào)警跳閘值。地腳螺栓斷裂2根,前面板聯(lián)接螺栓頻繁斷裂,存在安全穩(wěn)定運(yùn)行隱患。而且,對(duì)于生產(chǎn)線進(jìn)一步提升產(chǎn)能,降低能耗來講,冷剪已經(jīng)成為一個(gè)制約瓶頸,因此,擬將650T冷剪機(jī)進(jìn)行升級(jí)改造為850T冷剪,提高剪切能力。
1.1 現(xiàn)有基礎(chǔ)載荷能力驗(yàn)算
1.1.1 650T冷剪機(jī)載荷
(1)靜載荷:一般為設(shè)備對(duì)基礎(chǔ)的壓力,近似為設(shè)備重量,650T冷剪機(jī)設(shè)備重量為:60T;即靜載荷約為60T。
(2)動(dòng)載荷:Nd≈μN(yùn)j(粗略計(jì)算)
式中:Nd——?jiǎng)虞d荷;
μ——?jiǎng)虞d荷系數(shù);
Nj——靜載荷。
根據(jù)設(shè)備傳動(dòng)系統(tǒng)參數(shù),電機(jī)轉(zhuǎn)速:960r/min及齒輪參數(shù)查得:μ約為1.12,
故Nd≈μN(yùn)j≈1.12×60≈67.2T。
1.1.2 改動(dòng)后850T冷剪機(jī)載荷
(1)靜載荷:一般為設(shè)備對(duì)基礎(chǔ)的壓力,近似為設(shè)備重量。
850T冷剪機(jī)設(shè)備重量為:54T,
即靜載荷約為54T。
(2)動(dòng)載荷: Nd≈μN(yùn)j(粗略計(jì)算)。
式中:Nd——?jiǎng)虞d荷;
μ——?jiǎng)虞d荷系數(shù);
Nj——靜載荷。
根據(jù)設(shè)備傳動(dòng)系統(tǒng)參數(shù),電機(jī)轉(zhuǎn)速:1480r/min及齒輪參數(shù)查得:μ約為1.286
故Nd≈μN(yùn)j≈1.286x54≈69.44T
由以上參數(shù)獲知:現(xiàn)有基礎(chǔ)滿足冷剪機(jī)改動(dòng)后要求。
1.2 落料問題
一棒生產(chǎn)線設(shè)備基礎(chǔ)采用高架型式設(shè)計(jì)的,軋線主體設(shè)備安裝在4.5m平臺(tái)上,稀油站、液壓站、油氣站等輔助設(shè)備安裝在平臺(tái)下的地面上。650T冷剪設(shè)備安裝在主軋跨平臺(tái)上,冷剪基礎(chǔ)與冷床基礎(chǔ)是一個(gè)整體結(jié)構(gòu),用混凝土澆筑而成,平臺(tái)下用立柱支撐,冷剪基礎(chǔ)厚度最大處為1750mm。650T冷剪落料口在冷剪操作側(cè),切頭沿冷剪落料槽從操作側(cè)滑落至平臺(tái)下料斗內(nèi)。按常規(guī)設(shè)計(jì)的850T冷剪的落料口是在冷剪后,沿軋件前進(jìn)方向向前落料,落料槽斜度為40°,冷剪本體落料口寬度1400mm,與650T冷剪的落料口尺寸和位置都不符。如果采用向前落料,則整個(gè)冷剪基礎(chǔ)平臺(tái)要拆除重新澆筑,且要拆除平臺(tái)下液壓站及精整區(qū)域的電纜橋架等,施工作業(yè)區(qū)域大,基礎(chǔ)施工難度大,工期較長,約停產(chǎn)40天,工程投資大。為了縮短停機(jī)時(shí)間,降低工程投資,需要按目前的基礎(chǔ)現(xiàn)狀重新設(shè)計(jì)操作側(cè)落料型式的850T冷剪。這種型式的850T冷剪在國內(nèi)沒有,無現(xiàn)成的圖紙,需要進(jìn)行非標(biāo)設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)過程中,要考慮剪刃加長100mm后,落料口斜度滿足切頭順利滑落的需要,要考慮落料口不能太大,避免影響冷剪本體的強(qiáng)度和剛度。經(jīng)過與冷剪制造廠家的多次交流溝通,實(shí)體模型計(jì)算,最終確定冷剪落料口寬度為500mm,落料口斜度23°,解決了850T冷剪在操作側(cè)落料的問題。
1.3 地腳螺栓埋設(shè)問題
原650T冷剪地腳螺栓與850T冷剪地腳螺栓位置不同,無法滿足850T冷剪安裝需求,需要重新埋設(shè)地腳螺栓。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)條件,經(jīng)過討論驗(yàn)算,決定采用貫通式安裝方法埋設(shè)850冷剪地腳螺栓。用打孔設(shè)備按新冷剪地腳螺栓布置位置鉆孔,將平臺(tái)基礎(chǔ)打透,打孔深度最大為1750mm。850T冷剪地腳螺栓為M64雙頭螺柱,為了最大限度的減少打孔對(duì)基礎(chǔ)的損傷,確定最小打孔直徑為φ80mm。冷剪設(shè)備安裝找正完畢,預(yù)緊地腳螺栓,二次灌漿前,在螺栓與孔壁之間的縫隙內(nèi)灌注錨固植筋膠,該錨固植筋膠起到固定螺栓的作用,并將螺栓與混凝土基礎(chǔ)錨固在一起,大大提高了地腳螺栓的抗拉能力,提高了地腳螺栓的抗震性能,達(dá)到與預(yù)埋地腳螺栓同等效果。如圖1地腳螺栓安裝圖示。
1.4 冷剪本體吊裝問題
一棒車間主軋跨內(nèi)有三臺(tái)橋式起重機(jī),中間一臺(tái)是10t,兩側(cè)為20/5t各一臺(tái),單臺(tái)橋式起重機(jī)最大起重量為20t。在改造過程中,冷剪拆解后,最大重量的部件是殼體,重約30t,超出了單臺(tái)起重機(jī)的最大起重量,無法對(duì)冷剪殼體進(jìn)行吊裝作業(yè)。為解決這一問題,設(shè)計(jì)制作了專用吊裝工裝,用主軋跨內(nèi)兩臺(tái)橋式起重機(jī)協(xié)作,共同吊裝冷剪殼體,進(jìn)行舊冷剪拆除和新冷剪設(shè)備安裝作業(yè),最終解決了超重部件的吊裝問題。
圖1 冷剪地腳螺栓安裝圖
此次650T冷剪升級(jí)改造為850T冷剪工作是借助一棒生產(chǎn)線年度設(shè)備項(xiàng)修時(shí)機(jī)實(shí)施的,實(shí)施時(shí)間為2013年11月份。改造后,冷剪設(shè)備各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)正常,稀油壓力為0.3MPa,干油潤滑正常,管路暢通,各軸瓦溫度為45~55℃,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。實(shí)際剪切次數(shù)為:13次/分鐘,滿足生產(chǎn)線生產(chǎn)需要,且提高了冷剪設(shè)備的剪切能力,提高了生產(chǎn)節(jié)奏。截至目前,改造后新冷剪已經(jīng)連續(xù)安全運(yùn)轉(zhuǎn)36個(gè)月,此次改造達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),為公司創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
在此次冷剪設(shè)備改造過程中碰到了很多難題,通過積極探索和研究一一解決了,積累了實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),為今后類似設(shè)備改造打下了基礎(chǔ)。通過對(duì)冷剪設(shè)備升級(jí)改造,解決了原冷剪設(shè)備剪切能力不足的問題,消除了設(shè)備存在的安全運(yùn)行隱患。冷剪設(shè)備各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)得以改善,設(shè)備剪切能力得到提高,為生產(chǎn)線提產(chǎn)、降本、增效創(chuàng)造了良好的條件。
[1]機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)編委會(huì)編著.《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)》第三版[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2004.8.
[2]陳國璋、孫桂林等主編.《起重機(jī)計(jì)算實(shí)例》第一版[M].北京:中國鐵道出版社,1985.12.
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1671-0711(2017)03(上)-0070-02