李理+趙鑫
【摘 要】硫化氫廢氣的凈化辦法多為回收類辦法,對于量大、濃度較高的含H2S氣體,通常經過吸收、氧化等進程收回硫磺,在工業(yè)生產中應用較多。氧化鐵脫硫劑因其硫容大、價格低、可在常溫下空氣再生等特點而深受很多企業(yè)的青睞。但也存在著強度差、遇水粉化、脫硫精度不高(1ppm)等不足之處,影響了其工業(yè)應用。為解決這些不足,使得鐵系脫硫劑能夠擁有更廣闊的用武之地,選用赤坭作為活性成分,以還原法油頁巖廢渣陶粒作為載體進行填充脫硫塔脫硫。增加了硫容,增大了強度,增加了脫硫劑的再生能力。
【Abstract】 Hydrogen sulfide gas purification method is mainly recovery method.For large amount, high concentration of H2S containing gas, usually through absorption, oxidation and other processes to get sulfur,which is widely used in industrial production. Iron oxide desulfurizer favored by many enterprises because of its high sulfur content, low price, can be recycled at room temperature and other characteristics. But there are also some disadvantages affected its industrial application, such as poor strength, water spray, low precision of desulfurization (1ppm) and so on. To find a way to solve these deficiencies, and make iron series desulfurization agent can be more widely used, red mud is chosen as the active ingredient, to restore the oil shale waste slag ceramsite as a carrier to fill the desulfurization tower,which Increased the sulfur capacity, the intensity and the desulfurizer regeneration.
【關鍵詞】脫硫劑;赤泥;油頁巖廢渣陶粒
【Keywords】desulfurization agent;red mud; oil shale waste slag ceramsite
【中圖分類號】X701.3 【文獻標志碼】A 【文章編號】1673-1069(2017)04-0164-02
1 引言
我國作為當今世界上最大的能源大國,環(huán)保問題已經迫在眉睫。硫化氫是煙氣中最需要控制的有毒氣體之一,當今有效去除硫化氫氣體的有效方法有濕法脫硫、干法、半干法脫硫。頁巖煉油廠瓦斯脫硫裝置使用的脫硫劑由于生產條件影響,需要硫容較高,并且強度較大的脫硫劑,所以針對這些條件我們研究了新型脫硫劑,并現(xiàn)場對脫硫劑能力進行了實驗[1]。
2 應用試驗方案及試驗效果分析
通過查閱書籍與科技信息,確定了以氧化鐵鞍山產的赤泥為主要脫硫原料、骨料選用自產還原法頁巖廢渣陶粒的試驗方案,添加了少量添加劑,制得了各種配方的脫硫劑,在生產現(xiàn)場對瓦斯進行了脫硫效果的測試[2]。
2.1 硫劑脫硫原理
以消石灰和硫酸亞鐵為主要原料制備水合氧化鐵(FeOOH或Fe2O3·H2O),利用水合氧化鐵的活性脫除硫化氫氣體,其脫硫原理如下:
FeSO4·7H2O+Ca(OH)2=CaSO4+Fe(OH)2+7H2O
4Fe(OH)2+O2=4FeOOH+2H2O
2FeOOH+3H2S=Fe2S3+4H2O
2.2 脫硫劑實驗室制備方法
化工原料配還原陶粒法脫硫劑制備:
將一定量的赤泥與消石灰混合,加入一定量的水攪拌成糊后,再加入碳酸鈉、硫酸鈣、硫酸銅添加劑進行攪拌,均勻后再添加還原法頁巖陶粒進行掛料,掛料均勻且變成黃紅色后自然晾干或100℃烘箱內烘干。 陶粒直徑選擇3mm~8mm,比重選擇0.85~0.95之間。
2.3 試驗結果與數(shù)據(jù)分析
選取循環(huán)瓦斯管線上的采樣點作為新脫硫劑脫硫效果的試驗點[3]。采用不同配方及填料形式進行了試驗,具體試驗內容如下:
實驗室進行了試驗配方的選取,對赤泥和氫氧化鈣的摩爾比、有效成分與陶粒之間的比例進行了調配。具體配方見表1。
以上述各種配比的脫硫劑進行現(xiàn)場脫硫試驗,對脫硫效果進行分析與比較,具體數(shù)據(jù)見圖1。
由1~5號樣品脫硫時間與脫硫率的數(shù)據(jù)曲線圖可以看出,1號樣品和4號樣品的脫硫工作時間較短,僅僅在60分鐘左右;2號樣品較好,脫硫工作時間超過2h;3號和5號樣品最好,工作時間均超過了4h。從實驗中可以看出陶粒用量大,容積增大,其原料用量相對減少,其效果反而變好,所以說還原法油頁巖陶粒增加了硫容,使得脫硫劑性能大大增強[4]。
2.4 脫硫劑脫硫效果現(xiàn)場檢測
取50ml的陶粒脫硫劑放置在U型脫硫管中,在頁巖煉油廠加熱爐循環(huán)瓦斯管線上選擇了取樣點,取樣點選擇硫化氫氣體較為穩(wěn)定,并且濃度較高的管線,試驗流程見圖2。
3 結論
用還原法陶粒制得的鐵系脫硫劑在頁巖煉油循環(huán)瓦斯氣脫硫的小型實驗取得良好的效果,其脫硫效果比正常的脫硫劑效果要好,而且節(jié)省赤泥原料用量,其強度經過檢測完全超出了原有柱型脫硫劑、稻殼脫硫劑效果[5,6]。
【參考文獻】
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