李亞琴,魏 鎮(zhèn),王會(huì)昌,孟長(zhǎng)海,張文澤
(內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 016010)
氯乙烯生產(chǎn)中脫水方法的探討
李亞琴,魏 鎮(zhèn),王會(huì)昌,孟長(zhǎng)海,張文澤
(內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 016010)
介紹了電石法氯乙烯生產(chǎn)中原料氣中水分及合成單體中水分脫除方法的優(yōu)缺點(diǎn)。
電石法;聚氯乙烯;氯乙烯;混合氣;脫水;單體
在中國(guó)聚氯乙烯行業(yè)中,電石法氯乙烯的生產(chǎn)占主導(dǎo)地位,氯乙烯生產(chǎn)裝置的正常運(yùn)行影響到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量,從而關(guān)系到企業(yè)的根本利益。而混合氣體脫水解決的好壞,直接影響著轉(zhuǎn)化器的使用壽命;低汞觸媒輔助成分水解損失而導(dǎo)致觸媒失活或縮短使用壽命;壓縮精餾時(shí),出現(xiàn)自聚、堵塞高低沸塔、副反應(yīng)加聚,乙醛、二氯乙烷等高沸物增加,影響了單體質(zhì)量;單體質(zhì)量的下降,導(dǎo)致PVC樹(shù)脂分子量分布加寬,魚(yú)眼增多,影響塑料制品的著色及其他特性等。由此可見(jiàn),解決好混合氣脫水及VCM脫水,使水分含量<100×10-6以下,是提高電石法PVC質(zhì)量,保障合成設(shè)備正常運(yùn)行的重要環(huán)節(jié)。
乙炔、氯化氫的脫水方式多種多樣,如在現(xiàn)有混合脫水的基礎(chǔ)上再加一套深冷脫水,既可以達(dá)到脫水效果,又可以保證不結(jié)冰、不堵塞管路;也可以采用分子篩脫除乙炔中水,濃硫酸脫除氯化氫中的水;還可以采用先進(jìn)高效除霧裝置對(duì)低溫的乙炔、氯化氫進(jìn)行脫水。本文就氯乙烯生產(chǎn)中就原料氣和單體脫水工藝分別進(jìn)行探討。
電石法聚氯乙烯中原料氣脫水裝置在轉(zhuǎn)化工序的作用非常重要,如果不能將混合氣含水量控制在規(guī)定范圍之內(nèi),會(huì)對(duì)轉(zhuǎn)化器造成不同程度的腐蝕和氯化汞觸媒的結(jié)塊,影響設(shè)備的使用壽命。目前,原料氣脫水方式分混合氣脫水和原料氣分別脫水。混合氣脫水采用的工藝分有深冷脫水工藝、濃硫酸干燥工藝、分子篩干燥工藝及變壓吸附工藝。
1.1 混合氣深冷脫水
(1)原料氣脫水的必要性
氯乙烯合成混合氣中水分含量過(guò)高,會(huì)導(dǎo)致混合氣中氯化氫遇水形成鹽酸,使轉(zhuǎn)化器及管壁受到嚴(yán)重腐蝕,導(dǎo)致轉(zhuǎn)化器穿孔滲漏,腐蝕產(chǎn)生的FeCl2、FeCl3結(jié)晶還會(huì)堵塞管道;水分還易使催化劑結(jié)塊,降低催化劑活性,導(dǎo)致轉(zhuǎn)化器阻力上升,流量難以提高,有時(shí)由于局部反應(yīng)特別劇烈而過(guò)熱,使HgCl2催化劑升華加劇,催化活性迅速降低,并且溫度波動(dòng)大,不易控制,轉(zhuǎn)化器經(jīng)常檢修。為了使生產(chǎn)正常穩(wěn)定運(yùn)行,減少生產(chǎn)成本,必須脫除氯化氫和乙炔混合氣中的水分,一般要求原料氣含水體積分?jǐn)?shù)≤0.06%。
(2)冷凍脫水原理
乙炔氣和氯化氫氣中的水分隨著溫度的降低,其蒸汽分壓逐漸降低,即其含水量降低。當(dāng)乙炔氣溫度降至近0℃時(shí),冷凝下來(lái)的水會(huì)凝結(jié)成冰而堵塞管道,因此乙炔冷凍脫水必須控制溫度在0℃以上,由此導(dǎo)致乙炔含水量較高,影響轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。隨著溫度降低,氯化氫中冷凝下來(lái)的水分與氯化氫氣體生成飽和鹽酸,隨著壓力升高和溫度下降,生成的鹽酸濃度會(huì)逐漸上升,在 40 kPa、-16℃左右時(shí),鹽酸濃度可達(dá)到40%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)左右,但當(dāng)溫度降到-20℃以下時(shí),生成的濃鹽酸易形成水合物結(jié)晶而堵塞石墨冷卻器的列管,因此氯化氫冷凍脫水溫度一般控制在-18℃以上,混合氯冷凍脫水工藝流程示意圖見(jiàn)圖1。
圖1 混合氣冷凍脫水工藝流程示意圖
綜合以上因素,為了降低乙炔氣的含水量,借助于濃鹽酸可以降低冷凝液的凝固點(diǎn),把乙炔和氯化氫混合后再采用冷凍法脫水的方法,以氯化氫的冷凍溫度作為冷卻控制溫度,則可以脫除乙炔氣中的大部分水分,達(dá)到轉(zhuǎn)化系統(tǒng)所需要的混合氣含水指標(biāo)。混合冷凍脫水的溫度一般控制在-16~-12℃[1]。
(3)冷凍脫水工藝不足
乙炔與氯化氫混合氣采用混合脫水方法,控制溫度在-16~-12℃,理論上計(jì)算,含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)應(yīng)該在0.007%,但在混合冷凍脫水過(guò)程中,部分鹽酸酸霧呈氣溶膠狀態(tài),玻璃棉過(guò)濾層不能使氣溶膠狀鹽酸酸霧微粒全部過(guò)濾分離,隨著混合氣除霧器玻璃棉使用時(shí)間的延長(zhǎng),脫水效果快速下降,并且混合氣體含水受混合氣流速、混合氣溫度、冷凍水流速、冷凍水溫度以及設(shè)備的運(yùn)行狀況影響,導(dǎo)致含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)經(jīng)常超過(guò)0.1%,難以滿足含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.06%工藝指標(biāo)的生產(chǎn)需要。
1.2 原料氣分別用濃硫酸干燥工藝
濃硫酸對(duì)乙炔氣和氯化氫分別進(jìn)行脫水,可降低原料氣中水分含量,可以保證混合氣含水<150×10-6,目前來(lái)說(shuō),該工藝較為先進(jìn)。青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司[2]以由天然氣部分氧化法工藝路線生產(chǎn)聚氯乙烯,該公司用濃硫酸對(duì)乙炔氣和氯化氫氣體分別進(jìn)行干燥,干燥后乙炔氣中水分含量在150×10-6左右,氯化氫中水分含量達(dá)114×10-6??梢?jiàn)對(duì)氯化氫和乙炔分別用濃硫酸脫水可以極大降低原料氣的水分含量,濃硫酸對(duì)乙炔和氯化氫分別脫水工藝流程示意圖見(jiàn)圖2。
近年來(lái),隨著國(guó)家對(duì)新環(huán)保法的深入貫徹實(shí)施,濃硫酸干燥乙炔氣的同時(shí)部分乙炔氣被硫酸碳化,當(dāng)溫度高時(shí),此種情況更加嚴(yán)重,導(dǎo)致干燥后的硫酸雜質(zhì)成分復(fù)雜,被污染的硫酸無(wú)法回收利用,銷售困難,處理費(fèi)用極高,因此,濃硫酸在干燥乙炔氣的應(yīng)用還需持續(xù)研究和解決。
1.3 濃硫酸清凈乙炔工藝結(jié)合盧迪斯除霧器
圖2 濃硫酸對(duì)乙炔和氯化氫分別脫水工藝流程示意圖
內(nèi)蒙古鄂爾多斯電力冶金集團(tuán)股份有限公司目前采用干法乙炔工藝,乙炔氣用濃硫酸清凈后與氯化氫氣體混合后通過(guò)深冷脫水。目前該脫水工藝混合氣水分超過(guò)工藝要求的0.06%,需對(duì)現(xiàn)有濃硫酸乙炔清凈裝置進(jìn)行改造,結(jié)合德國(guó)盧迪斯深度脫水工藝技術(shù)進(jìn)行深度脫水,見(jiàn)圖3。
圖3 濃硫酸脫水結(jié)合盧迪斯除霧器工藝
盧迪斯深度脫水工藝系德國(guó)技術(shù),該除霧器尺寸約?3.3×5 m;除霧器芯材為特殊編制的絲網(wǎng)除沫器設(shè)計(jì)壽命30年,殼體設(shè)計(jì)壽命15年;選擇特殊的絲網(wǎng)除沫器,HCl尾氣處理單元分離效率高達(dá)99%以上(粒徑≥3μ),夾帶走的酸霧量遠(yuǎn)小于50×10-6。
該工藝技術(shù)路線對(duì)現(xiàn)有工藝改動(dòng)少且工藝簡(jiǎn)單,但投資較大,2條線年產(chǎn)40萬(wàn)tPVC企業(yè)改造投入約220萬(wàn)元;該工藝技術(shù)較為先進(jìn),目前有極少數(shù)企業(yè)采用此工藝,運(yùn)行效果需要進(jìn)一步驗(yàn)證。
1.4 分子篩脫水
分子篩是具有分子數(shù)量級(jí)的微孔、孔徑大致均勻的一類物質(zhì),可以用來(lái)篩分大小不同的流體。分子篩對(duì)于水有很好的親和力,吸水性能很強(qiáng),廣泛用于干燥氣體,是一種比較理想的干燥劑。其特性如下∶(1)干燥度極高;(2)對(duì)相對(duì)濕度低的氣體干燥能力強(qiáng);(3)高溫下仍具有強(qiáng)烈的吸水性能;(4)對(duì)于高速氣體有良好的干燥效率;(5)可以同時(shí)吸附水以外的其他雜質(zhì);(6)有選擇性地吸附,選擇孔徑適宜的分子篩,使原料組分不能進(jìn)入,而只能吸附水以控制共吸附問(wèn)題。
同溫度下氯化氫中水飽和蒸汽壓遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于乙炔氣中水的飽和蒸汽壓,傳統(tǒng)混合深冷脫水工藝混合氣中水分主要是乙炔氣帶入。利用分子篩在較高的溫度下有很高的吸水能力的特性,對(duì)氯化氫和乙炔氣體分別干燥。氯化氫采用耐酸分子篩 (如絲光沸石)或?qū)S盟嵝詺怏w干燥劑的干燥器中進(jìn)行脫水干燥[3],氯化氫中含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)在 2×10-5以下;乙炔(約20℃)經(jīng)乙二醇溶液冷卻器冷卻至1℃左右,再經(jīng)汽水分離器進(jìn)入分子篩干燥器脫水、干燥后,含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)在2×10-5以下。分別干燥后的氯化氫和乙炔再按按配比混合后預(yù)熱進(jìn)入轉(zhuǎn)化工序,生產(chǎn)高純度的VCM。
河北滄州化工實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司對(duì)乙炔采用3A型分子篩單獨(dú)脫水工藝[3],干燥后含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)在2×10-5以下,減少了后序轉(zhuǎn)化器等設(shè)備的蝕漏現(xiàn)象,每年節(jié)約的轉(zhuǎn)化器更換及維修費(fèi)用就高達(dá)上百萬(wàn)。分子篩脫水工藝優(yōu)點(diǎn)∶(1)流程簡(jiǎn)單,易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制;(2)大大降低氯乙烯原料氣中的水分含量,減少管道和設(shè)備的腐蝕,減少設(shè)備的更換及運(yùn)行費(fèi)用,延長(zhǎng)了裝置的運(yùn)行周期;(3)降低-35℃冷凍鹽水的使用費(fèi)用;(4)降低生產(chǎn)綜合成本。
1.5 變壓吸附
乙炔變壓吸附干燥技術(shù)的基本原理是利用吸附劑對(duì)吸附質(zhì)在不同分壓下有不同的吸附容量、吸附速度和吸附力,并且在一定壓力下對(duì)被分離的氣體有選擇吸附的特性,加壓吸附除去原料氣中的水分,減壓脫附這些水分而使吸附劑獲得再生。變壓吸附氣體分離技術(shù)是依靠壓力的變化來(lái)實(shí)現(xiàn)吸附與再生的,因而再生速度快、能耗低,屬節(jié)能型氣體分離技術(shù)。該工藝過(guò)程簡(jiǎn)單、操作穩(wěn)定,可一次性脫除水分,得到含水量極低的乙炔。新疆石河子中發(fā)化工有限責(zé)任公司以活性炭和硅膠為吸附劑,采用變壓吸附工藝對(duì)乙炔氣進(jìn)行脫水,結(jié)果顯示,變壓吸附干燥后乙炔含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)≤100×10-6,突破了傳統(tǒng)深冷混合脫水工藝的含水率極限(1 500×10-6)。
氯乙烯單體(VCM)的質(zhì)量直接影響PVC樹(shù)脂的品質(zhì),其生產(chǎn)成本也直接影響PVC的經(jīng)濟(jì)效益。單體中水的存在會(huì)導(dǎo)致氯乙烯過(guò)氧化物發(fā)生水解反應(yīng),生成氯化氫(遇水變?yōu)辂}酸)、甲酸、甲醛等酸性物質(zhì),腐蝕鋼質(zhì)設(shè)備,生成的鐵離子直接影響PVC樹(shù)脂的質(zhì)量。鐵離子的存在又促使系統(tǒng)中的氧與氯乙烯單體反應(yīng)生成過(guò)氧化物。后者既能重復(fù)水解,又能引發(fā)氯乙烯單體聚合,生成低聚合度的PVC,使精餾系統(tǒng)發(fā)生自聚阻塞,嚴(yán)重影響正常生產(chǎn)。
2.1 固堿法
利用固堿(主要成分是NaOH,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為97.5%左右)的吸水性質(zhì),把氯乙烯單體中含有微量的水分吸收,再利用密度差 (氯乙烯單體密度910 kg/m3,NaOH溶液密度1 500 kg/m3左右)把吸收的水分(以NaOH溶液的形式存在)分離。利用氣態(tài)氯乙烯單體在NaOH溶液中溶解度隨溫度的升高而減少的原理,對(duì)NaOH進(jìn)行加熱處理,減少因排出NaOH溶液而損失氣態(tài)氯乙烯單體。
單體儲(chǔ)槽的氯乙烯單體經(jīng)單體泵通過(guò)裝有97.5%固堿的固堿干燥器,使氯乙烯單體自下向上與固堿充分接觸流動(dòng)脫水后,送往聚合工段的單體儲(chǔ)槽,脫除的水分與固堿生成NaOH溶液,沉降到固堿干燥器底部,NaOH溶液通過(guò)連通管流入集堿槽;當(dāng)集堿槽達(dá)到一定液位時(shí),打開(kāi)集堿槽夾套熱水,加熱NaOH溶液,同時(shí)啟動(dòng)循環(huán)泵,循環(huán)NaOH溶液,回收完畢后,此NaOH溶液輸送到相關(guān)崗位再利用,固堿干燥工藝圖見(jiàn)圖4。
圖4 固堿干燥工藝示意圖
新疆石河子中發(fā)化工氯乙烯單體經(jīng)過(guò)固堿干燥器干燥后,單體中平均水含量由615.6×10-6降低至211.9×10-6,脫水效果較為明顯[5]。固堿干燥器前期投入小,脫水效果理想,但是干燥器中的片堿機(jī)械強(qiáng)度較低,易破碎而堵塞設(shè)備管道而造成干燥系統(tǒng)停車清理;其次固堿顆粒較小,吸水后易溶解,容易帶入后道工序,影響正常生產(chǎn)。
2.2 變溫吸附
變溫吸附脫水工藝是利用專用吸附劑對(duì)混合氣中的水分具有特殊選擇性及在不同條件下吸附劑對(duì)水分的吸附量存在較大差異而實(shí)現(xiàn)對(duì)含水氣體分離凈化的。在溫度較低時(shí),吸附劑吸水,通過(guò)加熱升溫使吸附劑再生,從而可以循環(huán)使用。
該裝置利用新鮮或再生完全的專用吸附劑處理原料氣中的水分,在干燥時(shí),吸附劑吸附原料氣中的水分,在吸附塔出口獲得符合要求的產(chǎn)品氣;當(dāng)吸附劑吸附的水分達(dá)到一定程度時(shí),吸附塔進(jìn)入吹掃再生階段。從吸附塔底部解吸出來(lái)的氣體回收利用。
變溫吸附工藝控制流程為吸附、降壓、熱吹、冷吹和升壓5個(gè)過(guò)程。來(lái)自壓縮系統(tǒng)的含水氯乙烯氣體,在一定壓力和溫度下經(jīng)過(guò)系統(tǒng)總閥后通過(guò)管道進(jìn)入到一級(jí)水分離器除去其中夾帶的游離水,再經(jīng)管道和干燥器進(jìn)口程控閥(A、B、C、D)進(jìn)入任意1臺(tái)干燥器(A、B、C、D),干燥后的氣體則通過(guò)干燥器出口程控閥(A、B、C、D),得到干燥的氯乙烯單體。此時(shí),氯乙烯單體自動(dòng)切換進(jìn)入已經(jīng)完成吸附劑再生的另一套設(shè)備進(jìn)行脫水。完成干燥后的干燥器進(jìn)行再生操作,首先通過(guò)再生出口控制閥(A、B、C、D)經(jīng)管道和卸壓程控閥進(jìn)行系統(tǒng)降壓,此部分氣體大部分可通過(guò)管道加以回收利用(即降壓過(guò)程);當(dāng)干燥器的壓力降到一定壓力時(shí),開(kāi)始對(duì)干燥器進(jìn)行吹掃,吹掃使用的氣體經(jīng)過(guò)風(fēng)機(jī)加壓后,通過(guò)再生進(jìn)口的程控閥(A、B、C、D)進(jìn)入到升溫?fù)Q熱器內(nèi),加熱后的氣體通過(guò)管道和吹掃進(jìn)口的程控閥 (A、B、C、D)進(jìn)入干燥器,進(jìn)行干燥器的吹掃(即吹掃過(guò)程)。吹掃后的氣體通過(guò)吹掃出口程控閥進(jìn)入到冷卻換熱器內(nèi),氣體經(jīng)過(guò)降溫后進(jìn)人二級(jí)水分離器內(nèi),分離除去其中的機(jī)械水,降溫后的氣體則通過(guò)管道返回到裝置入口;最后通過(guò)干燥出口程控閥由干燥后系統(tǒng)引少量干燥后氣體對(duì)吹掃完畢的干燥器進(jìn)行升壓 (即升壓過(guò)程),達(dá)到干燥壓力后,干燥器進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)。
圖5 變溫吸附工藝流程圖
圖6 聚結(jié)器工作原理示意圖
新疆石河子中發(fā)化工有限責(zé)任公司[6,7]經(jīng)過(guò)變溫吸附脫水后,氯乙烯單體的水含量有了大幅度降低,含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)可控制在200×10-6以內(nèi),該裝置運(yùn)行的1年多時(shí)間基本杜絕了精餾及聚合系統(tǒng)的自聚現(xiàn),有效滿足深度脫水后氯乙烯原料氣在0.5 MPa、露點(diǎn)≤-25℃時(shí)的生產(chǎn)工藝要求,使PVC生產(chǎn)裝置實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)周期運(yùn)轉(zhuǎn),提高PVC的產(chǎn)品質(zhì)量。
變溫吸附工藝的生產(chǎn)連續(xù)性較好,吸附劑的使用周期在5年左右。但吸附劑在脫水的時(shí)候需要穩(wěn)定的壓力,因而變溫吸附脫水工藝對(duì)進(jìn)吸附塔的原料壓力要求嚴(yán)格。同時(shí)要控制好每個(gè)工序的溫度,防止溫度過(guò)低而造成單體液化。
2.3 高效聚結(jié)器
聚結(jié)器是在臥式殼體內(nèi)巧妙地設(shè)置了3級(jí)分離裝置,分別為聚結(jié)濾床(即液-液聚結(jié)器)、消能除沫器、斥水濾床。含有乳化水、游離水、雜質(zhì)顆粒及自聚物的粗氯乙烯物料,先經(jīng)聚結(jié)器前端外置的預(yù)過(guò)濾器除去氯乙烯物料中的固體雜質(zhì),被預(yù)過(guò)濾后的含水氯乙烯進(jìn)入液-液聚結(jié)濾床,分散在氯乙烯物料中的乳化狀小水滴在通過(guò)聚結(jié)濾床的過(guò)程中聚結(jié)、長(zhǎng)大,直到分散相水滴在濾芯外表面形成很大的液泡,然后依靠自身的重力沉降到臥式容器的沉降集水罐中。除沫消能器設(shè)置的目的是∶(1)穩(wěn)定氯乙烯介質(zhì)在臥式容器中的流動(dòng)狀態(tài),使物料盡量穩(wěn)定、平衡,幫助已經(jīng)聚集長(zhǎng)大的水滴更有效地沉降收集;(2)由于其多孔性,使流動(dòng)的物料來(lái)不及沉降而被夾帶流向物料出口。在裝置出口處設(shè)置了若干個(gè)用特殊極性材料制成的斥水濾床,該斥水濾床的濾芯依靠特殊材料對(duì)不同物料浸潤(rùn)角的差異而具有良好的憎水性,只允許氯乙烯物料通過(guò),不允許水通過(guò),從而達(dá)到高效率、高精度、大流量、連續(xù)分離除水的目的,聚結(jié)器工作原理示意圖見(jiàn)圖6。
氯乙烯高效脫水聚結(jié)器裝置的關(guān)鍵分離手段是液-液聚結(jié)器[8,9]。液-液聚結(jié)器的核心元件是聚結(jié)濾芯。聚結(jié)濾芯的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)由不同表面活性的微米級(jí)超細(xì)纖維在特殊條件下制成,孔徑逐層遞增。當(dāng)氯乙烯液體穿過(guò)濾床時(shí),夾帶的乳化狀水滴微粒 (分散相)依靠流體表面張力、比重、粘度等物理性質(zhì)的差異,在超細(xì)纖維層碰撞、攔截、熱運(yùn)動(dòng)等綜合效能的作用下,先被捕集,然后借助氯乙烯物料的推動(dòng)在逐層流動(dòng)中漸漸聚結(jié)長(zhǎng)大、最終在濾芯的外表面因重力脫離介質(zhì)主體而分離。
高效聚結(jié)器是借鑒國(guó)外先進(jìn)聚結(jié)脫水技術(shù)、針對(duì)氯乙烯生產(chǎn)工藝開(kāi)發(fā)的新技術(shù),經(jīng)聚結(jié)器脫水后氯乙烯單體含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于8×10-5,可滿足工藝要求,樹(shù)脂產(chǎn)品質(zhì)量可得到進(jìn)一步提高。
隨著PVC工業(yè)的發(fā)展,越來(lái)越多的PVC生產(chǎn)企業(yè)重視氯乙烯生產(chǎn)過(guò)程中原料氣以及合成的單體中水含量對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和聚氯乙烯產(chǎn)品質(zhì)量的影響,對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中原料氣以及單體的脫水越來(lái)越重視,根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況選擇一種經(jīng)濟(jì)有效的氯乙烯生產(chǎn)原料及單體脫水方法對(duì)生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行起著至關(guān)重要的作用,同時(shí)也可為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的PVC樹(shù)脂奠定良好的基礎(chǔ),保證了產(chǎn)品的質(zhì)量,為產(chǎn)品在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有優(yōu)勢(shì)提供了穩(wěn)定、有力的保證。
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Discussion on dehydration method ofvinylchloride production
LIYa-qin,WEIZhen,WANG Hui-chang,MENG Chang-hai,ZHANG Wen-ze
(Inner Mongolia Erdos Power Metallurgy Group Co.,Ltd.,Erdos 016010,China)
∶The advantages and disadvantages of dehydration method were introduced,including the water in raw gas and synthetic monomer in PVC production by calcium carbide.
∶calcium carbide method;PVC;vinylchloride;mixture gas;dehydration;synthetic monomer
TQ<051.8 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B class="emphasis_bold">051.8 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B 文章編號(hào):1009-1785(2017)04-0015-05051.8 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B
1009-1785(2017)04-0015-05
B 文章編號(hào):1009-1785(2017)04-0015-05
2016-12-27