李景波
山東華魯恒升化工股份有限公司
甲胺生產(chǎn)節(jié)能工藝的研究
李景波
山東華魯恒升化工股份有限公司
甲胺是重要的有機化工原料,我國甲胺生產(chǎn)能耗一直遠遠高于國際水平。為了開發(fā)甲胺生產(chǎn)節(jié)能流程,全流程模擬某廠甲醇氣相胺化法的甲胺工藝,逐個分析系統(tǒng)各個用能設備的能量利用情況,找出節(jié)能的關鍵環(huán)節(jié),分個步驟改進節(jié)能,首先在合成系統(tǒng)合理回收能量,提高裝置的能量利用效率,能耗下降再模擬優(yōu)化分離系統(tǒng)個精餾塔,找到最佳的操作參數(shù),能耗下降最后通過熱量集成進一步節(jié)能。優(yōu)化之后,節(jié)能效果非常顯著。
甲胺;節(jié)能
甲胺是氨分子中的氫原子被甲基取代后生成的一種低級脂肪胺,按三個氫原子被甲基取代的數(shù)目不同依次為一甲胺(MMA)、二甲胺(DMA)和三甲胺(TMA)。一甲胺主要用于生產(chǎn)N一甲基毗咯烷酮(NMP)、殺蟲劑、表面活性劑等;二甲胺主要用于生產(chǎn)溶劑二甲基甲酞胺(DMF)、水處理劑等;三甲胺主要用于生產(chǎn)飼料添加劑氯化膽堿及殺菌劑等。
1849年AWurtz通過異氛酸甲酷、氛尿酸三甲醋、甲基脈水解首先制得了甲胺。由于低碳醇來源豐富,價格低廉,因此后來開發(fā)了甲醇胺化法,并一直使用到現(xiàn)在。該法以甲醇和氨為原料,在傳統(tǒng)平衡型催化劑硅酸鋁、磷酸鋁等作用下,反應產(chǎn)物分布受熱力學平衡控制,生成組成為MMA:DMA:TMA=22:27:51(物質的量)的甲胺,而實際市場對MMA和DMA的需求量高于TMA尤其是DMA)。解決供需矛盾的方法有兩種:一是將TMA進行循環(huán)歧化反應,二是開發(fā)出新型催化劑,打破熱力學平衡,可按需求對產(chǎn)物分布進行調節(jié)。TMA循環(huán)歧化的方法雖可提高所需產(chǎn)品的產(chǎn)量,但反應器體積增大,生產(chǎn)能耗大大增加,同時也不能從根本上提高DMA的選擇性,因此自20世紀70年代起人們紛紛投人擇形分子篩催化劑的開發(fā)。Mobil,DuPont等公司先后開發(fā)ZSM系分子篩,H一RHO,H一ZK一S,H型菱沸石分子篩等,MMA:DMA:TMA可達到54.8:20.5:24.8,TMA生成量大大減少。1984年日本日東化學公司首先實現(xiàn)了絲光沸石的工業(yè)化應用,對原有甲胺裝置進行了改擴建,取得了明顯的經(jīng)濟效益。
目前甲胺生產(chǎn)的主要方法是甲醇胺化法,反應溫度一般為250--500℃,壓力為0.5-5.0MPa。在催化劑作用下,甲醇和N玩在絕熱式固定床活塞流動反應器中經(jīng)高溫催化脫水反應生成混合甲胺,以TMA為主。工業(yè)生產(chǎn)中常將生成的大部分TMA和過量的氨返回反應系統(tǒng),產(chǎn)品中MMA:DMA:TMA=34:46:20,但由于有負面因素,且效果有限。因此世界各國都致力于新工藝開發(fā),探索滿足市場需求、且副產(chǎn)物少的非平衡型催化劑。開發(fā)重點放在擇形性分子篩研究上。
基于以上分析和計算,相應改進流程:最大限度地利用合成系統(tǒng)的內部廢熱;模擬優(yōu)化分離系統(tǒng)各塔的操作參數(shù);作分離系統(tǒng)的能量集成,使甲胺工藝的能耗降低。
3.1 充分利用出塔氣離品位熱,為充分回收出塔氣體的高品位熱量,應降低合成氣在E3和E1的出口溫度。通過模擬計算,利用現(xiàn)有換熱器的面積,E3出口溫度可降到230℃,相應原料的預熱溫度提高到366℃。合成氣的露點溫度為160℃,在E1中除了利用其潛熱,還可以利用部分顯熱。考慮到原料的汽化溫度122.3℃以及傳熱溫差,合成氣可在E1冷到135℃,此時汽化率約0.8,氣、液相的焙值分別為1163kJ/kg,551kJ/kg,改進后ES的熱負荷降至1.38Mkcal/ h,循環(huán)水用量降至174Vh,節(jié)約循環(huán)水70Vho蒸發(fā)器E1供給原料汽化的熱量由0.42Mkcal/h增加到0.83Mkcal/h,從而降低了補充中壓蒸汽的用量860kg/h。原料氣在換熱器E3中的升溫提高,E3熱負荷增大到0.78Mkg/h,使電加熱器E4的負荷降低0.15Mkcal/h。改變進出塔氣體的溫度分布可以節(jié)能1.12Mkcal/h,比原來節(jié)能37%。
3.2 模擬優(yōu)化各塔操作參數(shù)
模擬計算精餾塔。影響塔操作的參數(shù)有回流比、采出量、進料量、進料狀態(tài)及位置,逐個考察這些因素的影響規(guī)律,在滿足分離要求的基礎上,找到最佳的操作參數(shù),從熱負荷來看,T1的能耗最大,占整個分離過程能耗的38%,其次T3的能耗,占分離過程的28%。此處給出脫氨塔T1回流比的計算結果。
以T1塔頂分離出的氨及一部分三甲胺的共沸物作為原料進人合成塔,所有原料的氨氣都要通過該塔蒸發(fā),所以能耗較大。塔頂采出量越大,釜液中氨含量越小,塔頂帶出三甲胺的量增多使反應循環(huán)量增大從而能耗增大?;亓鞅仍酱?,T1塔釜氨含量越小,分離越完全。但冷凝器、再沸器的熱負荷相應增大,公用工程消耗量增大。當回流比等于時,塔釜氨含量不超過,滿足分離要求,所以是最佳回流比。
圖1 甲醇氣相胺化法甲膠工藝流程簡圖
增大幾塔萃取水量,分離效果更好,熱負荷相應增加如進料量和水量不變,增加回流比則降低塔內萃取水濃度,降低分離效果,分離出的三甲胺產(chǎn)品中的二甲胺可能超標。竹塔要確保塔頂產(chǎn)品不帶水。塔分離制約一甲胺、二甲胺產(chǎn)品的質量。塔的分離影響甲醇消耗量和廢水處理工序及排放,一般在催化劑老化甲醇轉化率下降時使用。模擬計算各塔,找出最佳操作參數(shù)。
精餾塔的操作參數(shù)優(yōu)化后,回流比都有所下降,各塔能耗明顯降低,比原分離系統(tǒng)約節(jié)能20%,節(jié)約循環(huán)水110t/h,節(jié)約高壓蒸汽2t/h。產(chǎn)品一甲胺摩爾含量大于99.5%,二甲胺含量大于99.7%,三甲胺含量為99.90%,甲胺產(chǎn)品質量較優(yōu)化前有提高。
綜上所述,針對國內甲胺生產(chǎn)能耗偏高,研究甲胺生產(chǎn)節(jié)能,模擬分析全流程找到節(jié)能的關鍵,因而提出節(jié)能方案首先盡量利用合成塔出來的高溫合成氣的熱量去預熱原料,在換熱器中除了利用其潛熱,還可利用部分顯熱以能耗最小為目標逐個模擬優(yōu)化分離系統(tǒng)的個精餾塔分離系統(tǒng)能量集成,實現(xiàn)塔幾和塔以及塔和塔竹的熱集成。改進以上個過程的節(jié)能,新工藝比原來節(jié)能,公用工程消耗大幅下降。
[1]呂海霞,項曙光.甲胺生產(chǎn)節(jié)能工藝的研究[J].計算機與應用化學,2009,06:811-814.