廖銀英
(1.紫金礦冶設(shè)計研究院,福建 上杭364200)(2.低品位難處理黃金資源綜合利用國家重點實驗室, 福建 上杭 364200)
?
黑龍江某低品位難選斑巖型銅鉬礦選礦試驗研究
廖銀英1,2
(1.紫金礦冶設(shè)計研究院,福建 上杭364200)(2.低品位難處理黃金資源綜合利用國家重點實驗室, 福建 上杭 364200)
在對黑龍江某低品位難選斑巖型銅鉬礦進行礦石性質(zhì)研究的基礎(chǔ)上,采用銅鉬混合浮選-銅鉬分離的工藝流程,閉路試驗可獲得含鉬41.49%、鉬回收率74.83%的鉬精礦和含銅21.04%、銅回收率84.14%的銅精礦。較生產(chǎn)現(xiàn)場,銅精礦銅品位提高了1.58%,銅回收率降低了1.28%,鉬精礦鉬品位降低了4.36%,鉬回收率提高了21.94%。該試驗研究結(jié)果可以作為現(xiàn)場簡化銅鉬選別流程,實現(xiàn)銅鉬高效分離的技術(shù)依據(jù)。
斑巖型銅鉬礦;混合浮選;銅鉬分離
在國民經(jīng)濟的發(fā)展中,銅和鉬作為具有戰(zhàn)略意義的有色金屬資源得到廣泛的應(yīng)用。我國銅礦多為低品位難處理礦石,資源總體較為豐富;而鉬資源分布廣泛且相對集中,但貧礦多富礦少[1-2]。斑巖型銅鉬礦床中,大多是銅鉬礦物共生,主要礦物有黃銅礦、輝鉬礦,常采用的工藝流程是粗磨下銅鉬混浮—混合精礦再磨—銅鉬分離,最終得到銅精礦和鉬精礦[3-7]。
黑龍江某低品位銅鉬礦礦床屬大型斑巖型銅礦床?,F(xiàn)場銅鉬礦選別工藝為:磨礦細度-0.074 mm占67.8%,采用銅鉬等可浮—等可浮銅鉬混合粗精礦再磨銅鉬分離—等可浮尾礦再強化選銅流程。該生產(chǎn)流程存在流程復(fù)雜,不利于現(xiàn)場管理,銅鉬分離效果不理想,銅精礦和鉬精礦中銅鉬互含較嚴重,特別是鉬精礦中鉬回收率偏低等問題。本次試驗的主要目的就是簡化銅鉬選別流程,并實現(xiàn)銅鉬高效分離,提高選礦回收率。
試驗原礦樣含Cu 0.38%,含Mo 0.012%,屬低品位銅鉬礦;礦石中主要金屬礦物為黃銅礦、黃鐵礦、斑銅礦,其次為磁/赤鐵礦、褐鐵礦、輝鉬礦、少量的藍輝銅礦等;主要脈石礦物為石英,其次為斜長石、白云母、綠簾石、綠泥石、方解石等。原礦化學多元素分析結(jié)果見表1,銅、鉬的物相分析結(jié)果分別見表2和表3。
表1 原礦化學多元素分析結(jié)果 %
注:*的單位為g/t。
表2 原礦銅物相分析結(jié)果 %
表3 原礦鉬物相分析結(jié)果 %
本文采用銅鉬混合浮選—混合精礦再磨銅鉬分離工藝流程,將現(xiàn)場原有的等可浮尾礦再強化選銅作業(yè)改為一般的掃選作業(yè),簡化了原有流程。根據(jù)該流程,進行了銅鉬混合浮選以及銅鉬分離的條件試驗研究。前期試驗表明,當把石灰加入磨機中,用量為1 500 g/t、磨礦細度-0.074 mm占68%時,能獲得優(yōu)良的銅鉬指標。因此在石灰1 500 g/t,磨礦細度-0.074 mm占68%的條件下進行后續(xù)的浮選試驗。
2.1 銅鉬混合浮選試驗
2.1.1 捕收劑種類篩選試驗
煤油在浮選中可作為極性捕收劑的輔助性捕收劑,將適量的煤油與極性捕收劑混合使用,可以增強極性捕收劑在礦物表面的吸附強度,增強礦物表面的疏水性,從而提高極性捕收劑的捕收能力[8]。本試驗就采用煤油與Z-200等極性捕收劑混合使用,試驗流程及結(jié)果見圖1、圖2。
圖1 捕收劑種類試驗流程
圖2 捕收劑種類試驗結(jié)果
由圖2可知,選擇煤油與Z-200組合用藥試驗指標最佳,當煤油用量在15 g/t,Z-200用量在30 g/t時,可有效回收銅和鉬,故選擇煤油和Z-200組合用藥作為該銅鉬礦混合浮選的捕收劑。后續(xù)進一步進行二者配比試驗,最終確定煤油和Z-200的最佳用量分別為28 g/t和45 g/t,此時獲得的銅鉬混合精礦中含銅品位10.8%、含鉬品位0.319%,銅回收率為78.12%、鉬回收率為81.22%。
2.1.2 六偏磷酸鈉用量試驗
試樣含綠簾石、云母等易于泥化的礦物,加入適量六偏磷酸鈉有望分散抑制礦泥。試驗過程先加六偏磷酸鈉后加捕收劑,煤油和Z-200用量分別為28 g/t和45 g/t。試驗流程按圖1進行,試驗結(jié)果見圖3。
由圖3可知,當六偏磷酸鈉用量從0 g/t增加到100 g/t時,混合精礦中銅的品位提高了0.16%,回收率降低了0.46%;鉬的品位提高了0.06%,回收率提高了0.47%,銅鉬指標變化不明顯。當繼續(xù)增加六偏磷酸鈉的用量,銅鉬的回收率均呈下降趨勢。綜合考慮選礦指標和藥劑成本,本試驗不添加六偏磷酸鈉。
圖3 六偏磷酸鈉用量試驗結(jié)果
2.1.3 ZnSO4用量試驗
試樣中含硫鐵礦物,適量添加ZnSO4抑制硫鐵有利于改善銅鉬浮選環(huán)境,ZnSO4用量試驗流程見圖1,試驗結(jié)果見圖4。
圖4 ZnSO4用量試驗結(jié)果
由圖4可知,隨著ZnSO4用量的增加,混合精礦中銅鉬品位呈緩慢變化趨勢,而當ZnSO4用量在300 g/t時,混合精礦中銅鉬回收率分別是81.21%和82.25%,銅、鉬的回收效果最佳。
2.1.4 混合浮選閉路試驗
在最佳條件試驗的基礎(chǔ)上(即磨礦細度-0.074 mm%占68%、CaO 1 500 g/t(加磨機中)、ZnSO4300 g/t、煤油28 g/t、Z-200 45 g/t、2#油10 g/t),采用1次粗選、3次精選、3次掃選的流程進行銅鉬混合浮選閉路試驗,試驗結(jié)果見表4。
由表4可以看出,混合浮選閉路試驗可獲得含銅17.76%,含鉬0.54%,銅回收率85.61%,鉬回收率82.63%的混合精礦。
2.2 銅鉬分離試驗
對現(xiàn)場提供含銅18.76%、含鉬0.65%的銅鉬混合精礦采用抑銅浮鉬流程進行銅鉬分離試驗?;旌暇V銅鉬分離試驗主要考察了再磨細度、硫化鈉用量、活性炭用量及分散抑制劑用量等對分選指標的影響。
表4 混合浮選閉路流程試驗結(jié)果
2.2.1 再磨細度試驗
由于有用礦物嵌布粒度較細,因此必須對混合精礦進行再磨使其與脈石礦物進一步有效分離,同時還可以達到脫藥的目的。精選分離再磨細度試驗流程見圖5,試驗結(jié)果見圖6。
圖5 再磨細度試驗流程
從圖6可以看出,銅鉬混合精礦不再磨時細度為-0.043 mm占53.4 %,經(jīng)再磨至-0.043 mm占64.8 %時,經(jīng)過1段粗選1段精選,鉬精礦中鉬品位達16.85%,含銅為15.37%,鉬回收率達63.71%,此時分離效果最佳。若磨礦細度更細,將產(chǎn)生過磨現(xiàn)象,影響浮選效果。綜合考慮,銅鉬分離再磨細度選擇為-0.043 mm占64.8 %。
圖6 再磨細度試驗結(jié)果
2.2.2 硫化鈉用量試驗
理論上大用量條件下硫化鈉能抑制除輝鉬礦以外所有硫化物,故在銅鉬分離時直接采用硫化鈉作為銅礦物的抑制劑,采用分批添加方法,攪拌時間為2 min。硫化鈉用量試驗流程見圖5,其中再磨細度-0.043 mm占64.8%,分離粗選六偏磷酸鈉用量7.5 g/t。試驗結(jié)果見圖7。
圖7 硫化鈉用量試驗結(jié)果
由圖7可知,當硫化鈉用量由600 g/t增加到750 g/t時,銅鉬分離經(jīng)過1次粗選后,鉬精礦鉬品位增加了4.51%,鉬回收率增加了4.98%,銅精礦銅品位增加了0.79%,銅回收率降低了0.71%;繼續(xù)增加硫化鈉的用量,鉬精礦鉬的回收率急劇降低,影響銅鉬分離效果。綜合考慮,選擇硫化鈉用量為750 g/t。
2.2.3 分散劑種類及用量試驗
試驗進行了六偏磷酸鈉及水玻璃的用量試驗,試驗流程見圖5,其中再磨細度-0.043 mm占64.8%,分散劑作為變量,硫化鈉用量為750 g/t。試驗結(jié)果見圖8。
從圖8可以看出,添加適量六偏磷酸鈉和水玻璃可以改善浮選效果,降低銅鉬精礦互含,且前者的分散效果較好。當六偏磷酸鈉的用量為7.5 g/t時,能獲得鉬精礦鉬品位14.53%、鉬回收率57.96%,銅精礦銅品位19.42%、銅回收率88.05% 的優(yōu)良指標。
圖8 分散劑種類和用量試驗結(jié)果
2.2.4 活性炭用量試驗
活性炭由于其多孔性和強吸附性,可用來脫藥。浮選時先加活性炭攪拌5 min后,再依次加六偏磷酸鈉(7.5 g/t)、硫化鈉等?;钚蕴坑昧吭囼灹鞒桃妶D5,試驗結(jié)果見圖9。
由圖9可知,不添加活性炭時,鉬精礦中含銅達17.31%,銅鉬分離效果較差。隨著活性炭用量的增加,鉬精礦含銅降低,當活性炭用量為10 g/t時,鉬精礦中含銅為9.17%,此時銅回收率為89.99%,鉬回收率為73.06%,分離效果最佳,故活性炭用量選擇10 g/t為宜。
圖9 活性炭用量試驗結(jié)果
2.2.5 混合精礦銅鉬分離閉路試驗
在銅鉬分離最佳條件下,采用1次粗選、5次精選、2次掃選的銅鉬分離閉路試驗流程進行混合精礦銅鉬分離閉路試驗,試驗結(jié)果見表5。
表5 混合精礦銅鉬分離閉路試驗結(jié)果 %
從表5可以看出,銅鉬混合精礦經(jīng)銅鉬分離閉路試驗可獲得含銅20.18%、銅回收率為99.9%的銅精礦,以及含鉬41.16%、鉬回收率為83.95%的鉬精礦。
2.3 銅鉬混合浮選—銅鉬分離全流程閉路試驗
原礦經(jīng)過1次粗選、3次精選、3次掃選后得到的銅鉬混合精礦再磨后采用1次粗選、5次精選、2次掃選流程最終獲得銅精礦、鉬精礦和尾礦。全流程閉路試驗流程見圖10,試驗結(jié)果見表6。
圖10 銅鉬混合浮選-銅鉬分離全流程閉路試驗流程
%
從表6可以看出:銅鉬混合浮選-銅鉬分離閉路試驗所得的銅精礦含銅21.04%,銅回收率84.14%;鉬精礦含鉬41.49%,鉬回收率74.83%。相比生產(chǎn)現(xiàn)場,銅精礦銅品位提高了1.58%,銅回收率降低了1.28%,鉬精礦鉬品位降低了4.36%,鉬回收率提高了21.94%。
2.4 鉬精礦、銅精礦及尾礦化學多元素分析
銅鉬混浮-銅鉬分離全流程閉路試驗產(chǎn)出的鉬精礦、銅精礦多元素分析結(jié)果見表7。
表7 鉬精礦、銅精礦、硫精礦及尾礦多元素分析結(jié)果 %
注:*的單位為g/t。
(1)銅鉬混合浮選閉路試驗可獲得含銅17.76%、含鉬0.54%的銅鉬混合精礦,銅鉬回收率分別為85.61%和82.63%。
(2)銅鉬分離浮選閉路試驗可獲得含鉬41.16%、含銅1.66%的鉬精礦和含銅20.18%、含鉬0.10%的銅精礦,銅、鉬的作業(yè)回收率分別為99.90%和83.95%。
(3)銅鉬混合浮選-銅鉬分離全流程閉路試驗可獲得含鉬41.49%、含銅1.44%的鉬精礦和含銅21.04%、含鉬0.03%的銅精礦,銅、鉬回收率分別為84.14%和74.83%。較生產(chǎn)現(xiàn)場,銅精礦銅品位提高了1.58%,銅回收率降低了1.28%,鉬精礦鉬品位降低了4.36%,鉬回收率提高了21.94%。
(4)對比銅鉬混浮-銅鉬分離流程和現(xiàn)場流程,在銅鉬粗選過程中添加煤油和加大Z-200的用量,并改強化選銅作業(yè)為掃選作業(yè),大大增加了鉬的浮選時間,是銅鉬混浮-銅鉬分離流程提高鉬回收率的主要原因,同時減少了強化選銅后的再磨和精選作業(yè),有利于現(xiàn)場管理和降低選礦成本。
[1] 耿志強.復(fù)雜銅鉬共生礦石電位調(diào)控浮選與分離新技術(shù)及機理研究[D].長沙:中南大學,2010.
[2] 吳雙橋.某低品位難選斑巖型銅鉬礦銅鉬分離研究[D].贛州:江西理工大學,2011.
[3] 王立剛,劉萬峰,孫志健,等.蒙古某銅鉬礦選礦工藝技術(shù)研究[J].有色金屬(選礦部分),2011, (1):10-13.
[4] 張軍成.銅鉬礦石的選礦及銅鉬分離工藝[J].礦業(yè)快報,2006,(8):13-15.
[5] 胡志剛,代淑娟,孟字群,等.某低品位銅鉬礦選礦試驗[J].金屬礦山,2012, (6): 68-71.
[6] 曾錦明.硫化銅鉬礦浮選分離及其過程的第一性原理研究[D].長沙:中南大學,2012.
[7] 王淑紅,孫永峰.山東復(fù)雜多金屬銅鉬礦石選礦研究[J].金屬礦山,2014, (7): 86-88.
[8] 朱玉霜,朱建光.浮選藥劑的化學原理(修訂版)[M].長沙:中南工業(yè)大學出版社,1996.
RESEARCH ON FLOTATION OF LOW GRADE PORPHYRY COPPER-MOLYBDENUM ORE IN HEILONGJIANG
LIAO Yin-ying1,2
(1.Zijin Mining & Metallurgy Research Institute, Shanghang 364200,Fujian,China)(2.State Key Laboratory on Low-Grade Refractory Gold Resources Comprehensive Utilization,Shanghang 364200,Fujian,China)
Based on the characteristics of a low grade porphyry copper and molybdenum ore in Heilongjiang, the flowsheet of bulk flotation of copper and molybdenum-separation of copper and molybdenum was adopted. The closed circuit test results show that the molybdenum concentrate contains 41.49% Mo at a recovery of 74.83%, copper concentrate contains 21.04% Cu at a recovery of 84.14% were obtained. It is evident that the copper grade of copper concentrate increased by 1.58% and copper recovery decreased by 1.28%. Meanwhile, the molybdenum grade of molybdenum concentrate decreased by 4.36%, but the recovery increased by 21.94% in comparison to the indexes of plant. The technical basis is provided for simplifying the process and achieving the efficient separation of copper and molybdenum.
porphyry copper-molybdenum ore; bulk flotation; separation of copper and molybdenum
2016-07-01;
2016-08-10
廖銀英(1986—),女,選礦工程師,主要從事有色金屬選礦工作。E-mail:510061000@qq.com
10.13384/j.cnki.cmi.1006-2602.2017.01.004
TD954
A
1006-2602(2017)01-0012-06