鄭志紅
(上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司維修車間,山東青島266555)
磷化循環(huán)系統(tǒng)與磷化除渣機選用的關(guān)系
鄭志紅
(上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司維修車間,山東青島266555)
通過分析涂裝車間B,C線磷化槽循環(huán)系統(tǒng)的現(xiàn)狀,結(jié)合磷化除渣機的選用來分析B,C線車身磷化膜的質(zhì)量。通過車身磷化膜的質(zhì)量對比,找出B,C線磷化槽循環(huán)系統(tǒng)及磷化除渣機選用的差異。再通過設(shè)備技術(shù)改造從根本上消除B,C線車身磷化膜的質(zhì)量差別,提高車身電泳漆膜的質(zhì)量。
磷化槽;磷化除渣機;斜板沉降槽;循環(huán)泵;除渣泵
涂裝車間前處理生產(chǎn)線分布示意圖(圖1),工藝參數(shù)(表1)。
圖1 前處理生產(chǎn)線分布圖
表1 工藝參數(shù)表
涂裝車間B線2007年建設(shè),2008年投產(chǎn);涂裝車間C線2011年建設(shè),2012年投產(chǎn)。磷化工藝溫度50℃,浸入時間2.5 min。
磷化除渣裝置:保證磷化液中沉渣不超標(biāo),原理是使溶液中沉渣沉淀、分離、收集、濃縮、排除。車身通過磷化處理,使車身內(nèi)外表面形成一層致密的磷酸鹽薄膜—磷化膜,它與電泳涂層配合后,可提高整車的防腐能力,并提高電泳涂層與鈑金的附著力。磷化,即采用浸漬方式,通過車體與磷化液發(fā)生化學(xué)反應(yīng),在車體內(nèi)外表面形成一層致密的磷化膜。
1.1 車身外觀質(zhì)量要求
(1)外觀。目測應(yīng)均勻、致密、無銹。
(2)磷化膜質(zhì)量應(yīng)在2~3 g/m2。
(3)結(jié)晶細(xì)度<10 μm。
(4)P比:85%以上(即膜中Zn2Fe(PO4)2.H2O含量高,耐堿性好)。
(5)Ni含量:≥20 mg/m2。
1.2 鋅系磷化的反應(yīng)機理
(1)陰極區(qū)域:Fe→Fe2++2e-。
(2)陽極區(qū)域:2H++2e-→H2或O+H2O+2e-→2(OH)-。
(3)成膜反應(yīng):H3PO4+Zn(H2PO4)2+Fe(H2PO4)2+Fe→Zn3(PO4)2+ Zn2Fe(PO4)2+ZnHPO4+FePO4。
(4)磷化膜:Zn3(PO4)2;Zn2Fe(PO4)2;4(H2O)。
(5)磷化渣:ZnHPO4;FePO4
(6)噴淋:反應(yīng)1>反應(yīng)2。
(7)浸漬:反應(yīng)2>反應(yīng)1。
2.1 B線前處理磷化槽
B線磷化槽底有3個錐形漏斗,磷化渣沉降在漏斗內(nèi),方便除渣泵抽出磷化渣,除渣干凈徹底。磷化槽液清澈,含渣量少。車身磷化膜質(zhì)量好。
2.2 C線前處理磷化槽
C線磷化槽底沒有錐形漏斗,磷化渣沉降在磷化槽底平面上,不方便除渣泵抽出磷化渣,除渣不干凈、不徹底。磷化槽液渾濁,含渣量多。車身磷化膜質(zhì)量相對涂裝B線磷化膜質(zhì)量差。給后道工序增加工作量,不利于節(jié)約成本。
2.3 C線磷化槽底積渣情況
C線磷化槽液倒槽以后,磷化槽底四周遺留大量磷化渣,難以清除,只有每次倒槽時人工清除(圖2)。
2.4 除渣情況比較
涂裝B,C線都選用相同品牌、相同功率、流量、揚程的除渣泵除渣,除渣方式都是經(jīng)過除渣泵從磷化槽底抽渣后打到斜板沉降槽,斜板沉降槽底部取液到相同品牌的磷化除渣機過濾磷化渣,但是涂裝B,C線車身的磷化膜質(zhì)量確有很大的不同,對比涂裝B,C線磷化系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)唯一的不同點就是磷化除渣泵的取液口不同。涂裝B線是從磷化槽低的3個錐底取液,磷化渣含量高。磷化槽液比較清澈(含渣量少);涂裝C線是從磷化槽底部的平面取液,磷化渣含量低,磷化槽液比較渾濁(含渣量多)。涂裝C線生產(chǎn)一周磷化液倒槽后,磷化槽遺留大量磷化渣(圖2)。
2.5 磷化渣統(tǒng)計對比
通過對2016年4月18~22日的生產(chǎn)情況觀察,B,C線磷化槽的過車數(shù)量及產(chǎn)生的磷化渣統(tǒng)計對比情況見表2、表3。
2.6 原因分析
由上表數(shù)據(jù)對比可知:涂裝B,C選用相同品牌、相同功率、流量、揚程的除渣泵除渣。除渣方式都是經(jīng)過除渣泵從磷化槽底抽渣后打到斜板沉降槽。斜板沉降槽底部取液到相同品牌的磷化除渣機過濾磷化渣。除渣效果是有明顯差距的,從而得到的車身磷化膜質(zhì)量也是有差別的。
(1)將涂裝C線的前處理磷化槽底部改造,改造成與涂裝B線磷化槽一樣的帶有3個錐形漏斗的底部結(jié)構(gòu),達(dá)到較理想的除渣效果。
圖2 磷化槽底積渣情況圖
圖3 板框壓濾機圖
表2 B線磷化渣統(tǒng)計表
表3 C線磷化渣統(tǒng)計表
(2)涂裝C線前處理磷化槽底部除渣泵的取液口改造,增加除渣泵的取液口,增大除渣泵的功率、流量、揚程(具體數(shù)據(jù)需要計算),同時采用全流量板框壓濾機(磷化除渣機)。
以上2種方法中,方法1比方法2費用低一些,若將二者結(jié)合一起改造效果會更好。目前也是車身涂裝線的主流做法。
磷化槽液磷化渣含量300~500×10-6,含量過高(標(biāo)準(zhǔn)<500× 10-6),當(dāng)磷化液中的渣含量過高時,容易吸附在車身上,這些渣容易引起涂層早期起泡和脫落,并且降低了整車涂層的附著力和抗腐蝕能力,質(zhì)量風(fēng)險非常大。通過增加全流量板框壓濾機,提高磷化渣的去除效率,從而提高整車的附著力和抗腐蝕能力。采用全流量板框壓濾機磷化槽液磷化渣含量降到約100×10-6,效果非常明顯。
此種除渣系統(tǒng)設(shè)備配置比較簡單,關(guān)鍵設(shè)備是板框壓濾機(圖3),一般采用全進口設(shè)備。工作時,自動閥AV2,AV3打開,AV1關(guān)閉,含渣磷化液由泵P1打入板框壓濾機,進行加壓過濾,清液透過濾布回流磷化槽;工作一段時間之后磷化渣在過濾腔內(nèi)不斷聚積,阻力增大,管道壓力升高,當(dāng)達(dá)到設(shè)定壓力時,壓力傳感器PG發(fā)出信號,AV1打開、AV2關(guān)閉;然后自動閥AV4打開,自動開始通壓縮空氣脫水過程,脫水一定時間后,閥AV3關(guān)閉,然后AV4關(guān)閉、AV5打開,壓濾機內(nèi)部泄壓;接著開始自動卸渣程序,全自動卸餅裝置發(fā)揮作用,保證了磷化渣餅?zāi)茼樌麖陌蹇蛑星宄淙爰P,然后自動壓緊板框,開始下一個工作循環(huán)。
由于設(shè)備自動化程度很高,設(shè)備開機后可以無人值守自動工作,另外壓濾機還可配備濾布自動清洗裝置,降低了工人勞動強度。
涂裝車間前處理磷化是非常重要的工位,也是車身電泳的前道工序。車身磷化膜質(zhì)量直接關(guān)系到車身電泳漆膜質(zhì)量的好壞,不僅是車身防腐、防銹能力的根本保障,也是汽車廠家非常關(guān)注的質(zhì)量控制點。
[1]華云,高海軍,龔建超.磷化除渣設(shè)備小改善提高效率[J].現(xiàn)代涂料與涂裝,2013,(4).
〔編輯 王永洲〕
TG315.5
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10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.02.02