雒補(bǔ)清,李曉燕
(1.晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西太原 030027;2.晉西車軸股份有限公司,山西太原 030027)
五軸加工中心典型故障分析處理
雒補(bǔ)清1,李曉燕2
(1.晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,山西太原 030027;2.晉西車軸股份有限公司,山西太原 030027)
分析508MT和518MTV兩種五軸聯(lián)動(dòng)加工中心4起典型故障原因,給出故障排除方法及過(guò)程。
五軸加工中心;V軸故障;油霧潤(rùn)滑;壓力繼電器
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.09.63
五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床是一種科技含量高、精密度高專用于加工復(fù)雜曲面的機(jī)床,常用來(lái)加工葉輪、機(jī)翼、模具等帶有復(fù)雜曲面的零件。508MT是8軸五軸聯(lián)動(dòng)的車銑復(fù)合加工中心,配有FANUC 31i數(shù)控系統(tǒng),有X,Y,Z,A,B,C,U,V軸,其中X,Y,Z,U軸是幾何軸,A,B,C,V是旋轉(zhuǎn)軸。
508MT在前一天下班時(shí)正常關(guān)機(jī),但第二天早上開機(jī)后C軸不能回零,報(bào)警提示:EX1345 A AXIS ROTATION PROHIBITED BY PART MANIPULATOR POSITION。即:由于零件機(jī)械手位置(不合適)A軸被禁止旋轉(zhuǎn)。
之前多次出現(xiàn)類似情況,多是因?yàn)橥\嚂r(shí)U軸位置不安全造成的。一般處理方法:先將U軸手動(dòng)操作移動(dòng)到安全位置后,然后執(zhí)行各軸回零。當(dāng)各軸回零完成后,在手動(dòng)輸入數(shù)據(jù)的方式下執(zhí)行M370(V軸不加工工位)或M371(副車頭臥)時(shí)機(jī)床有報(bào)警:1361 Multi-pos.recovery unit pos。即多點(diǎn)位置需恢復(fù)單元位置。
報(bào)警可被復(fù)位,試著操作V軸,手動(dòng)狀態(tài)下可旋轉(zhuǎn),但執(zhí)行M370指令時(shí)V軸仍不動(dòng)作,并出現(xiàn)相同報(bào)警,顯示V軸需要移動(dòng)量為17.8°。需要說(shuō)明的是,副車頭上有C軸、虎鉗、頂尖,其中C軸為旋轉(zhuǎn)主軸,U軸為驅(qū)動(dòng)副車頭移動(dòng)的幾何軸,V軸為驅(qū)動(dòng)副車頭旋轉(zhuǎn)的分度軸,通過(guò)輔助功能可選擇C軸、虎鉗或頂尖等功能。
仔細(xì)觀察V軸旋轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)C軸上的夾緊法蘭盤在沿V軸旋轉(zhuǎn)到底部時(shí)與副車頭的梯形支架碰撞,雖然碰撞不大,但碰撞痕跡明顯,已經(jīng)影響到V軸精度,導(dǎo)致V軸在用千分表找平后(即理論0°)坐標(biāo)系上顯示有17.8°的移動(dòng)量。在后幾次試驗(yàn)中這個(gè)移動(dòng)量逐漸增大到45.5°,最后達(dá)到53.2°,說(shuō)明V軸的零點(diǎn)已嚴(yán)重偏離原來(lái)位置。進(jìn)一步了解到,操作人員曾用一個(gè)加厚法蘭盤代替廠家的法蘭盤,因厚度增加導(dǎo)致V軸旋轉(zhuǎn)時(shí)與機(jī)床碰撞,進(jìn)而造成V軸零點(diǎn)丟失,無(wú)法在手動(dòng)方式下運(yùn)行。
首先拆掉這一自制法蘭盤,恢復(fù)原廠家的法蘭盤。因?yàn)樵瓉?lái)法蘭盤已經(jīng)變形,所以重新購(gòu)買了一個(gè),安裝后可正常使用。
然后找到V軸的零點(diǎn),使其與實(shí)際的零點(diǎn)相匹配。修改參數(shù)、使V軸能找到零點(diǎn)的步驟:①先手動(dòng)將V軸置于不加工位(即M370位)調(diào)平,先打百分表,再打千分表,水平度保持在0.004 mm;② 將參數(shù)1815中的第4和第5位由1改為0,然后斷電;③接通電源,開機(jī)后顯示V軸坐標(biāo)為0,這時(shí)將參數(shù)1240改為80(廠家默認(rèn)值);④ 將參數(shù)1815中的第4位和第5位再改為1,然后斷電關(guān)機(jī);⑤開機(jī)后查看坐標(biāo)系,V軸坐標(biāo)值顯示為80;⑥將副主軸手動(dòng)轉(zhuǎn)到水平位置,將1240參數(shù)改為機(jī)床原先默認(rèn)的260,斷電關(guān)機(jī);⑦開機(jī),回零后MDI功能恢復(fù),執(zhí)行M370后V軸坐標(biāo)顯示為80,但仔細(xì)查看,V軸無(wú)鎖緊標(biāo)志(不旋轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)為鎖緊狀態(tài));⑧考慮到V軸鎖緊是鼠牙盤式結(jié)構(gòu),可能是錯(cuò)位導(dǎo)致無(wú)法鎖緊,于是將V軸參數(shù)1240值由260改為259.8后斷電,再開機(jī)后面板上出現(xiàn)鎖緊標(biāo)志,V軸達(dá)到鎖緊狀態(tài);⑨執(zhí)行M371、M372等指令,均可以按照機(jī)床預(yù)定位置進(jìn)行。至此,故障排除。
508MT銑削主軸為電主軸,最高轉(zhuǎn)速可達(dá)24 000 r/min,因此機(jī)床除配置1套導(dǎo)軌潤(rùn)滑裝置外,還有1套主軸油霧潤(rùn)滑裝置。該裝置包括貝奇爾潤(rùn)滑站、超精細(xì)過(guò)濾器、潤(rùn)滑壓力繼電器(S98.1)、空氣壓力繼電器(S98.0)、油氣混合器各1個(gè)。潤(rùn)滑油泵工作時(shí),潤(rùn)滑油經(jīng)由過(guò)濾器、壓力繼電器、油氣混合器,與壓縮空氣會(huì)合后變成油霧,潤(rùn)滑主軸。
機(jī)床運(yùn)行過(guò)程中,出現(xiàn)報(bào)警。報(bào)警號(hào):EX1344OIL,AIR MILLING SPINDLE LUBRICATION;EX1400 ALARM CLASS CHANGE。即:1344銑削主軸油、空氣潤(rùn)滑故障;1400報(bào)警等級(jí)變化。
檢查 2個(gè) PMC輸入信號(hào),X9.0(PGRASP)=0和 X9.1(NGRASP)=1。其中X9.0為潤(rùn)滑壓力信號(hào),在油泵工作時(shí)應(yīng)為1;X9.1為空氣壓力信號(hào),正常情況下應(yīng)為1。最初懷疑故障是油泵損壞引起的,檢查油泵。經(jīng)查,油泵電機(jī)繞組絕緣正常,三相繞組電阻值正常,油泵電機(jī)外接220 V交流電源后油泵能正常工作,且壓力繼電器信號(hào)X9.0也能變?yōu)?。然后檢查控制回路,當(dāng)潤(rùn)滑油泵啟動(dòng)的PMC輸出信號(hào)Y1.1=1時(shí),中間繼電器K252.3工作,油泵A98.3啟動(dòng),X9.0變?yōu)?,但是壓力一旦升高到2000 kPa左右即停止,這說(shuō)明潤(rùn)滑壓力正常。
于是檢查空氣壓力。進(jìn)入機(jī)床的空氣壓力為600 kPa,經(jīng)過(guò)氣動(dòng)三聯(lián)件調(diào)節(jié)進(jìn)入潤(rùn)滑站的空氣壓力為450 kPa,此時(shí)面板上PMC信號(hào)空氣輸入壓力繼電器X9.1為1。懷疑X9.1有可能瞬間變?yōu)?,PMC捕捉到信號(hào)變化而出現(xiàn)報(bào)警。為了驗(yàn)證判斷,將空氣輸入信號(hào)X9.1與DC24 V短接后試驗(yàn),超過(guò)0.5 h未報(bào)警,延長(zhǎng)時(shí)間后仍是如此。由此判斷,空氣壓力繼電器信號(hào)偶爾出現(xiàn)0的情況,導(dǎo)致出現(xiàn)主軸潤(rùn)滑報(bào)警。
調(diào)整壓力繼電器的整定值,通過(guò)試驗(yàn)結(jié)合PMC輸入狀態(tài),得知原整定值為400 kPa(原理圖也是400 kPa),考慮到空氣壓力的不穩(wěn)定性,將其整定值降低為350 kPa然后繼續(xù)試驗(yàn),報(bào)警不再出現(xiàn),機(jī)床開始加工。之后,檢查空氣管路無(wú)漏氣現(xiàn)象,及時(shí)排除空氣儲(chǔ)氣罐的水分,保持氣壓連續(xù)、潔凈、壓力正常。正常運(yùn)行連續(xù)幾個(gè)月未出現(xiàn)此項(xiàng)報(bào)警,故障排除。做計(jì)劃購(gòu)買同型號(hào)的壓力繼電器,以防故障再次發(fā)生。
518MTV為銑車立式加工中心,C軸既可分度又可進(jìn)行車削加工。在某產(chǎn)品的加工過(guò)程中,機(jī)床出現(xiàn)報(bào)警:SV430(C)Servo motor overheat。即C軸伺服電機(jī)過(guò)熱。
檢查C軸電機(jī)外圍,無(wú)異常溫度升高。檢查電控柜內(nèi),C軸控制模塊無(wú)異常,C軸電機(jī)溫控器監(jiān)控溫度為70℃,而正常溫度應(yīng)為22℃左右或略高。初步判斷是檢測(cè)回路故障。
打開C軸底座側(cè)面的堵蓋,將電機(jī)電纜與溫度檢測(cè)電線拉出檢查,發(fā)現(xiàn)線路轉(zhuǎn)換插頭內(nèi)油污較多。于是將插頭松開,用干凈白布將油污擦掉,然后用干凈壓縮空氣將線路及接頭上的油污全部吹掉。重新插接后試車,無(wú)報(bào)警出現(xiàn),C軸溫度顯示為22℃。
為防止機(jī)床切削冷卻油再次進(jìn)入、污染線路,剪一塊與堵蓋大小相同的膠皮墊到下面,并用螺絲將膠皮和堵蓋壓緊。一年多來(lái),機(jī)床使用效果良好,未出現(xiàn)此類報(bào)警。
518MTV刀庫(kù)為2片扇形刀庫(kù),上面各裝12把刀具,共24把。機(jī)床在執(zhí)行自動(dòng)加工過(guò)程中,當(dāng)某一工序加工完畢,要執(zhí)行到換刀動(dòng)作時(shí)(此時(shí)主軸、扇形刀庫(kù)均已運(yùn)行到換刀位置),機(jī)床停止運(yùn)動(dòng),并出現(xiàn)提示信息。
打開電氣控制柜,仔細(xì)觀察換刀控制器A97.1,上面有一句英文提示“Clamped no tool”,即無(wú)刀具已夾緊。查PMC輸入信號(hào),X3.0=1,X3.1=0,X3.2=0,分別表示主軸刀具已夾緊(無(wú)刀具)、主軸刀具松開、主軸刀具已夾緊(有刀具)。
該機(jī)床主軸為電主軸,刀具夾緊分為有刀夾緊和無(wú)刀夾緊,即主軸上安裝有刀具并夾緊時(shí)稱為“有刀夾緊”,主軸上未安裝刀具夾緊時(shí)稱為“無(wú)刀夾緊”。換刀控制器A97.1,根據(jù)刀具夾緊松開狀態(tài),可以組合輸出3個(gè)信號(hào),分別為Q1,Q2,Q3,對(duì)應(yīng)于PMC的輸入信號(hào)X3.0,X3.1,X3.2。在當(dāng)前報(bào)警狀態(tài)下,主軸實(shí)際裝有1把刀,但卻顯示無(wú)刀信息,說(shuō)明主軸上的刀具未被檢測(cè)到。查換刀控制器的上一級(jí)輸入信號(hào),有1個(gè)刀具位移傳感器,用萬(wàn)用表測(cè)量該傳感器的輸出電壓,有刀時(shí)夾緊輸出電壓為DC 2.1 V,而另一臺(tái)無(wú)故障機(jī)床在有刀夾緊狀態(tài)下輸出電壓為DC 9.2 V,因此判定傳感器出現(xiàn)故障。
拆下電主軸外面的油管,打開電主軸外殼,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部有一個(gè)圓柱形的傳感器在主軸旁邊呈斜向上位安裝,感應(yīng)部位對(duì)著松拉刀油缸。該傳感器直徑6.5 mm,長(zhǎng)約40 mm,型號(hào)為IWRM 06U9501 0-10 V/0-2 mm,即輸出電壓為0~10 V,感應(yīng)距離為0~2 mm。查資料后確認(rèn),該傳感器為線性位移傳感器,馬上向國(guó)外廠家采購(gòu)。一周過(guò)后備件到貨,參照說(shuō)明書將其安裝,調(diào)節(jié)好間距,接通油管。開機(jī)后,先查看換刀控制器顯示情況,并檢查PMC的3個(gè)信號(hào)“有刀夾緊、無(wú)刀夾緊和主軸刀具松開”等狀態(tài)全部正確。試行換刀后一切正常,故障排除。
在數(shù)控設(shè)備使用過(guò)程中,出現(xiàn)故障后維修人員應(yīng)仔細(xì)觀察故障現(xiàn)象,了解故障發(fā)生過(guò)程,對(duì)照電氣原理圖查找相關(guān)信號(hào),認(rèn)真分析故障原因。另外,維修人員應(yīng)熟練掌握各種常用的檢查、檢測(cè)方法,及時(shí)找到解決問(wèn)題的辦法,快速準(zhǔn)確地排除故障,保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
[1]508MT電氣原理圖及使用手冊(cè)[Z].
[2]518MTV電氣原理圖及使用手冊(cè)[Z].
TH-39
B
〔編輯 吳建卿〕